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1950t/h褐煤墙式切圆锅炉强风环大小对主再热汽温的影响分析

2015-03-19刘希健

中国高新技术企业 2015年10期
关键词:水冷壁

摘要:文章通过对鄂温克电厂1950t/h褐煤锅炉煤粉燃烧器改造前后的运行参数进行分析,结合炉内冷态试验的情况,阐述强风环大小对主、再热汽温的影响。通过煤粉燃烧器的改造,明显减小了强风环的直径及水冷壁处的贴壁风速,对改善左右侧汽温偏差有明显效果。

关键词:褐煤式切圆锅炉;煤粉燃烧器;强风环;水冷壁;主再热汽温 文献标识码:A

中图分类号:TM621 文章编号:1009-2374(2015)10-0079-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.0893

鄂温克电厂新建工程2×600MW超临界空冷机组所采用锅炉为哈尔滨锅炉厂自主开发研制的600MW超临界锅炉,型号为HG-1950/25.4-HM15。锅炉为单炉膛、一次中间再热、切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构、紧身封闭布置燃煤π型锅炉。高度为80.16m(顶棚管中心),炉膛断面尺寸为20.4023m×20.0723m,炉膛标高54.907m以下采用螺旋水冷壁、以上为垂直膜式水冷壁。炉膛上部沿烟气流程依次分别布置有分隔屏过热器、末级过热器、末级再热器、尾部烟道受热面。#1机组于2011年11月7日通过168h试运行,在试运行中一直存在主、再热蒸汽参数达不到设计要求的问题,虽然经过多次燃烧调整工作,主再热汽温仍比设计值低30℃~40℃(参见表1),低汽温运行严重影响了机组的安全性及经济性。在进行深入分析和研究后,通过燃烧器改造及运行调整,最终锅炉主、再热汽温达到了设计参数。

1 机组试运期间主要运行情况分析

由表1可以看出,#1机组在首次带至满负荷时主汽温低于设计值50℃以上,这是由于在试运期间标高50~60m之间的垂直水冷壁区域曾发生多次水冷壁过热爆管事故,从安全角度出发,机组运行时有意识地将过热度控制在25℃左右,以防止垂直水冷壁发生超温。运行参数表明,此种工况下分离器出口温度最高只可到399℃,这直接影响了主、再热蒸汽温度。

超临界锅炉的汽温特性为:(1)超临界锅炉的过热汽温特性与亚临界参数锅炉不同。主要区别为:超临界锅炉过热汽温特性为辐射特性,且屏式过热器和位于炉膛出口的高温过热器的吸热起主导作用;(2)再热器系统的汽温特性主要表现为对流特性,即主要取决于调温方式和受热面系统布置,与亚临界锅炉类似。

为提高主、再热蒸汽温度,燃烧调整过程中重点进行了以下四方面的工作:(1)制粉系统运行方式为A磨煤机备用,B、C、D、E、F五台磨煤机运行,并且适当提高F、E两台磨煤机的出力,以此来提高火焰高度;(2)随着煤粉细度的减小,其着火热降低,煤粉的着火点提前,而且煤粉颗粒的直径越小,燃烧速度越快,燃烧燃尽性能更好,使得煤粉更容易燃尽。所以,将煤粉细度由设计值R90=35%提高至R90=45%,推迟煤粉的着火点,延长煤粉颗粒的着火时间;(3)鉴于冷态试验时炉内强风环直径偏大,在保证燃烧稳定的基础上,控制磨煤机出口风粉混合物温度为60℃~65℃,将一次风率由设计值32.8%提至38%,增加煤粉混合物的着火热,推迟煤粉着火;(4)二次风配风采取了均等配风方式,使燃烧器区域富氧燃烧,防止炉膛结焦。

通过燃烧调整,主汽温及再热汽温提高了10℃~15℃,仍低于设计值40℃,在此背景下电厂、哈尔滨锅炉厂及相关技术单位进行深入分析和研究后,提出了相应的改造方案。具体改造方案为:将从下往上A、B、C、D、E、F层一次风燃烧器中的A、D、E、F层喷口角度向炉膛中心方向偏转20°。B、C层一次风由于安装了等离子点火燃烧器,保持不变,所有二次风喷口角度保持不变。

2 改造后机组运行情况分析

2.1 冷态试验情况对比

在相同的试验条件下,燃烧器改造后与改造前相比,B、C层强风环直径基本无变化,A、D、E、F层强风环直径缩小4m左右。

2.2 机组主要运行参数

煤粉燃烧器改造后,在均等配煤的方式下运行,主、再热蒸汽温度已达到额定值,并投用少量减温水,能够满足机组正常运行的需要。水冷壁垂直管出口最高壁温低于420℃,过热度仍存在一定的调节裕度。主、再热蒸汽温度左右侧偏差明显减小,炉内燃烧稳定,炉底落焦情况与改造前无明显变化,改造前后无明显变化飞灰及炉渣可燃物含量改造前后无明显变化。

通过燃烧器改造前后的运行数据可以发现,炉内强风环直径的大小对机组的运行参数有直接的影响。较大直径的强风环,可使邻角火炬的高温火焰更易于达到下游邻角燃烧器根部,有利于煤粉气流着火,同时使炉内气流旋转强烈,燃烧后期混合得以改善,有利于着火及燃尽过程。但切圆直径大,一次风气流偏斜程度可能增大,易引起水冷壁的结渣、磨损。强风环直径过大时,气流到达炉膛出口还有较强的残余旋转,会引起烟温和过热汽温的偏差。强风环减小后,削弱了煤粉在燃烧器区域的着火,使得火焰燃烧拉长,减小了水冷壁的吸热量,相应增加了过热器及再热器的吸热量,提高了主、再热蒸汽温度,减小了主、再热蒸汽左右侧温度

偏差。

3 结语

通过本次煤粉燃烧器的改造,加装导流板将A、D、E、F层煤粉燃烧器喷口改为向炉膛中心偏转20°,明显减小了强风环的直径及水冷壁处的贴壁风速。

主、再热汽温度已达到额定值,说明减小强风环的直径对提高主、再热汽温有一定效果,同时对改善左右侧汽温偏差有明显效果。

参考文献

[1] 哈尔滨锅炉厂有限公司.锅炉说明书[S].

[2] 樊泉桂.亚临界与超临界参数锅炉[M].北京:中国电力出版社,2000.

[3] 鄢晓忠.煤粉细度对燃烧特性影响的实验研究[J].动力工程学报,2007,(5).

作者简介:刘希健(1985-),男,山东枣庄人,山东中实易通集团有限公司锅炉调试工程师,研究方向:电厂调试。

(责任编辑:黄银芳)

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