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阳煤一矿张花沟风井主扇风机改造

2015-03-19李维柱

机械管理开发 2015年2期
关键词:立井风井采区

李维柱

(阳泉煤业(集团)有限责任公司一矿,山西 阳泉 045008)

引言

阳泉煤业(集团)有限责任公司(全文简称阳煤)一矿位于山西省阳泉市西北部和盂县东南部。其地理坐标:东经113°21′10″—113°31′11″,北纬37°53′17″—37°58′51″。东邻阳煤集团天兴公司,南邻阳煤集团三矿,西邻阳煤集团七元矿,北邻程庄井田及荫营煤矿。井田东西走向长约14.5km,南北宽约9.8km,面积约83.6km2。

该井田含煤地层主要为太原组、山西组,含煤6~15层,煤层总厚度为15.80m,含煤系数为8.8%。现阶段该矿主要开采15号煤层。

该矿共有12个进风井,分别为1号主斜井、2号主斜井、704皮带斜井、副立井、猴车斜井、南翼S2进风斜井、材料暗斜井、吴家掌进风立井、杨坡堰进风立井、四尺张华沟进风井、七尺张华沟进风井、高家沟进风井。5个回风井分别为吴家掌回风立井、杨坡堰回风立井、张华沟回风立井、高家沟回风立井、南翼回风立井,5个回风立井相对独立。本文主要介绍张花沟风井主扇的改造。

1 改造前存在的问题及改造方案

1.1 改造前矿井通风系统存在的问题

随着矿井产能的不断提升,矿井的需风量逐渐增加。张华沟风井主扇风机自1979年9月投运至今已有35a,型号:G4-73-11-No.28,风 量:400 000m3/h,静压:653kg/m2,叶轮直径:2 800mm,主轴转速:750r/min,介质温度:20℃,生产厂家:沈阳鼓风机厂,出厂日期:1979年。

配套电机为同步电机,型号:TD1250-8/1430,额定功率:1 260kW,定子电压:6kV ,定子电流:140.7A,转子电压:52.4V,转子电流:246.8A ,额定转速:750r/min,功率因数:0.9。

风量调节方式,利用反风道(吸风侧设有调节风门装置,反风型式)以及闸板门吸风帽,反风门调节控制,电力驱动控制设备硅整流供转子直流电源同步运行。配套数量同等能力2部(一用一备)[1-3]。

目前,主扇风机存在如下运行隐患:

1)主电机及电控设备老化,电机定子线圈曾多次发生绕组短路击穿事故,绝缘老化,性能下降。

2)电机轴承为滑动轴承,曾多次发生超温溜瓦事故。

3)主扇风机主轴传动部位为轴承箱式油浸式自润滑方式,散热较差,运行温度较高。

4)阳煤一矿为高瓦斯矿井,在切换风机的时候,使用原有通风机会造成短暂的停风,容易造成瓦斯积聚。

5)备用风机处于冷备用状态,运行风机停转后再启动备用风机。如果备用风机突然无法启动,而运行风机停转,容易引发事故[4]。

6)原有通风风机使用时间长,主扇风机效率较低(1号主扇风机54.69%,2号主扇风机57.61%),且实际运行功率为960kW,耗电量大。1.2 通风系统优化设计改造方案

通过矿相关部门的多次讨论研究,认为设备陈旧,技术落后;安全性能低是形成主扇风机不能稳定运行的主要原因。由于存在以上运行隐患,主扇风机设备的可靠性和效能不能满足正常的生产要求,从而影响矿井的安全生产。实施张华沟主扇风机的改造,以确保该主扇风机负担区域的正常生产[5]。

2 通风系统改造项目的技术方案

2.1 通风风机服务范围及风量

张华沟通风风机服务的范围:北七、东二、东三、十采区系统巷、十一采区系统巷、十一采区扩区。

根据衔接部署,十一采区扩区回采工作结束后将衔接十采区的回采工作,张华沟区域配风量为5 800m3/min,此时通风距离变短,确定为容易时期。十一采区扩区的81104工作面生产期间,通风距离最远,张华沟区域配风量为8 500m3/min,确定为困难时期。

1)容易时期风量分布。张华沟区域总风量为5 800m3/min,一个回采工作面81005工作面1500m3/min,两个掘进工作面(81106进风750m3/min,81106尾巷750m3/min)。十一采区系图统300m3/min,81109系统200m3/min,81104系统300m3/min,西七系统300m3/min,十采区系统500m3/min,九采区乳化液泵房150m3/min,十一采区配电室70m3/min,81107系统600m3/min。

2)困难时期风量分布。张华沟区域总风量为8 500m3/min,一个回采工作面81104工作面风量为1 600m3/min,一个备用工作面81107工作面风量为800m3/min,五个掘进工作面(81106高抽巷750m3/min,81106回风800m3/min,81005进风800m3/min,十采区新补皮带巷800m3/min,东二新补皮带巷860m3/min)。81109系统风量200m3/min,西七系统300m3/min,北七系统150m3/min,十采区轨道巷系统240m3/min,十采区皮带、回风正前系统300m3/min,81107高抽下料巷系统150m3/min,81104高抽下料巷系统150m3/min,九采区乳化液泵房150m3/min,十一采区配电室70m3/min。

2.2 通风风机选型依据

矿井需要的总风量及通风阻力,通风容易时期:Q=96.7m3/s,hmin=2 285Pa;通风困难时期:Q=141.7m3/s,hmin=3 572Pa。通风机必须产生的风量Q,通风容易时期:Q=Kl·Q=1.05×96.7=101.53m3/s,通风困难时期:Q=Kl·Q=1.05×141.7=148.78m3/s,Kl为设备漏风系数,取1.05。通风机必须产生的静压Hs,通风容易时期:Hs,min=hmin+Δh+hz=2 285+0+245=2 530Pa,通风困难时期:Hs,mix=hmin+Δh+hz=3 572+245=3 817Pa,式中:Δh为通风设备阻力损失,取245 Pa;hz为矿井自然风压,取0。通风容易时期:Q=101.53m3/s,Hs,min=2 530Pa,通风困难时期:Q扇=148.78m3/s、Hs,min=3 817Pa。综上述计算,张华沟回风井设备无法满足将来的衔接计划要求,初选BDK—8—No.29型防爆轴流通风风机,其性能曲线图见下页图1。困难时期风机工况点:Q=148.78 m3/s,H=3 817Pa,ηs=83%,叶片安装角度为40°,容易时期风机工况点:Q=106.34m3/s,H=1 950Pa,ηs=77%,叶片安装角度为30°[6-8]。

2.3 主扇风机改造后的效果

通风系统改造后,张华沟回风井安装2台BDK-8-No.29型对旋轴流通风机,电机功率为2×630kW,改造之前风机的运行功率为960kW,改造后在同等条件下风机的运行功率为810kW,有效的节约了电能。通风前、后期静压效率为81%、86%。能耗指标为0.34kW·h/(Mm3·Pa)和0.37kW·h/(Mm3·Pa)为高效节能风机。

此外在通风机入口处加装对隔板进行倒机控制系统,在开启备用通风机,关闭原运转通风机的风门,同时打开隔板,使原运转通风机处于空转,打开备用通风机,同时关闭隔板,是备用通风机处于正常转态,完成倒机。使用隔板进行倒风,提高了风路切换的安全性,在倒机的过程中能保证风量基本不变有效的避免了井下瓦斯的集聚,并且这种方法速度快[9,10]。

图1 BDK-8-No29型防爆轴流通风风机性能曲线图

3 结语

主扇风机改造更换完成后经检验,主扇风机选型科学、合理,有效的保证了矿井的安全生产;矿井通风系统优化后提高了主扇风机的运行效率,在通风风机切换过程中倒机不停风,保障了井下安全生产,此外还降低维护费用,节省了劳动力。

[1] 贺美哲,王晓博.王村煤矿斜井通风系统优化及主扇改造[J].陕西煤炭,2013,32(4):85-86.

[2] 韩银中,韩玉林.矿井主扇风机改造浅析[J].煤矿开采,2002(1):66-67.

[3] 罗自明.矿井主扇风机技术改造[J].煤,1998(3):68-70.

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[10] 吴永波,张水平,徐明生.某矿井通风系统优化设计改造研究[J].江西有色金属,2010,24(2):7-8.

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