汽轮机汽封系统优化的研究与实践
2015-03-15陈士军河北钢铁股份有限公司唐山分公司动力部河北唐山063016
陈士军(河北钢铁股份有限公司唐山分公司动力部,河北唐山063016)
汽轮机汽封系统优化的研究与实践
陈士军
(河北钢铁股份有限公司唐山分公司动力部,河北唐山063016)
【摘要】通过在现有有效空腔内,增加密封齿数;在不影响安全的情况下,减小密封间隙;在不影响密封寿命的前提下,减小齿的厚度;改善密封结构,使用新型蜂窝式汽封的方式对汽封改造来实现提高机组发电效率。
【关键词】汽轮机;汽耗;汽封
1 立项背景
1.1外部环境影响
唐钢动力厂热电二车间有130 t/h锅炉和25 MW发电机组各3台,主要是利用公司生产出的富裕煤气进行发电,作为公司的生产辅助单位,在现有的煤气供应下,最大限度的增加发电量,减低公司的外用电成本,是当前的主要途径。
1.2内部环境影响
通过计算,锅炉的运行已经达到了设计能力,甚至满负荷时指标优于设计能力,已经无更大潜力可挖。汽机效率则较低,汽机设计发电汽耗为3.947 kg/kWh,而实际运行汽耗达4.25 kg/kWh甚至更高。降低机组发电汽耗是提高发电效率的主要选择。
1.3影响机组效率的因素
(1)汽轮机通流效率低,热力系统严密性差(内漏和外漏)。
(2)循环冷却水系统不良,影响机组凝汽器换热,从而影响排气温度、真空等参数。
(3)汽机进汽参数及运行稳定性。
针对上述各因素,近年来已经对循环冷却水进行了最大能力的改造,并对运行参数控制较好。最终本次课题重点从汽机本体通流部分进行攻关。
2 总体思路
目前适用于汽轮机的新型汽封有多种,包括蜂窝式汽封、侧齿式汽封、刷式汽封、布莱登汽封等,通过与相关电厂交流,并联系了多家生产汽封的厂家,总结蜂窝式汽封技术较适合我厂,蜂窝式汽封技术最早也最为成熟,和原汽封比较,蜂窝汽封是取消了原梳齿汽封上两长齿之间的短齿,将原短齿用蜂窝带取代,汽封体整体外形尺寸与原汽封尺寸不变。
3 技术方案
(1)在现有有效空腔内,增加密封齿数,由原厂设计的23齿增加至25齿,增加密封效果。
(2)在不影响安全的情况下,减小密封间隙,由0.3 mm降低到0.25 mm,增强密封效果。
(3)在不影响密封寿命的前提下,减小齿的厚度,每个齿减少5 mm,增强密封效果。
(4)改善密封结构,增强密封效果,使用新型蜂窝式汽封。
(5)轴及动叶顶部原凸台凹槽结构形状仍保留不变,不对汽轮机转子及叶顶进行任何改变。
(6)原汽封体形状及退让弹簧形状不变。
(7)保持汽封长齿轴向相对位置不变,以满足胀差的要求。将原不可调汽封改造成微量调整的结构形式。
4 实施步骤
4.1返原厂家更换阻汽片
镶齿片工程包括拔出旧片、镶装新片、和现场修刮间隙等几项工作。
4.1.1换阻汽片流程
揭缸—复测间隙—吊出各级隔板—返厂拔齿—修理镶齿槽—镶齿冲铆—立车车齿留余量—隔板装回机组精车—完工
4.1.2重要环节施工方法说明
拔齿:用钳子夹紧拔除。遇锈蚀严重者,用将钢筋棍与齿焊在一起,然后用撬棍撬出。
修理镶槽:用手锉修平原来镶齿冲点。遇冲点重者,可用角向磨光机磨修。
镶齿冲铆:成型齿片放入镶齿槽内,用冲子冲铆,要求在10 mm的弧长内要有1~2个铆点,在分段的接口处断面向里的50 mm长度以内铆接点必须不间断的铆牢,不能留非胀紧点。
车齿:将上下两半隔板对接以洼窝为基准找正。然后再根据尺寸粗车齿留余0.5 mm。然后压间隙后进行精车修正,回装入缸体后,手工精修间隙。
4.1.3齿片间隙精确调整
(1)各级隔板在离厂更换齿片期间,机组检修人员必须根据汽缸前后轴封的洼窝找转子中心,汽轮机转子中心合格后不再调整,通过调整发电机转子找对中,对中调整完毕后不再进行变动。
(2)各级隔板套体在加工厂粗车返回现场后,全部回装,用假轴测量调整各级隔板洼窝。
调整至隔板汽封洼窝数据合格,如表1。
表1 下隔板洼窝测量数据 mm
(3)按轴系中心调整好后的洼窝数据安装镗齿机,同时根据机组转子的漂移同时进行修正;
(4)开始下缸第一次精修,精修过程根据标准间隙预留0.10~0.20 mm余量,完成第一次精修;
(5)修刮后,再次吊入测量,按标准的要求进行自行检验,对不合要求的各别点进行微调。
(6)根据下缸的数值进行上缸间隙的调整,下缸调整好后,将专用镗齿机安装在下缸上,根据下缸洼窝调整固定好,然后,分别将每级隔板套上半依次序回装到下半上,进行间隙精修。
(7)上下缸按给定的间隙调整完毕后,吊入转子上下缸合缸压胶布,最后确认尺寸,需要微调的最后进行微调。公差控制在0~0.05 mm之内。精修正完毕后各点阻汽片叶顶间隙如表2。
4.2安装汽封体
各部位可拆卸活动汽封全部改成蜂窝汽封
4.2.1汽封材料选用
(1)汽封母体环
汽封环母体材料原则上原来汽封是什么材质就选用什么材质。我厂原用材质为铜质,经过与相关厂家咨询,汽封选用15CrMoA锻件。15CrMoA可以在550益正常工作,具有较强的热强性,是哈尔滨汽轮机厂常规汽封材料,适合于汽轮机任何部位的汽封。
(2)蜂窝带
采用进口美国HTH公司生产的Hastelloy-X耐高温镍基合金。在900以下能长期稳定工作。
4.2.2汽封间隙调整结构形式
原汽封是通过车削小背弧的方式进行调整。周转时间长,装卡找正困难。蜂窝汽封小背弧上设计出凸台结构,通过在现场磨削凸台进行间隙调整。
4.2.3汽封体安装
(1)将各汽封体回装至上下隔板,在汽封体的上、下、左、右四个方向各粘贴1层(厚0.25 mm)、2层(厚0.5 mm)的胶布,将转子放入,逐级回扣上半缸隔板,通过盘动转子一周,检查胶布的接触情况,对各级汽封间隙做记录,根据胶带的磨损情况初步确认调整间隙,通过调整汽封体凸台调整各级间隙。
(2)第一次各级调整完毕后,再次回装各级汽封体,回装转子,按上述同样步骤再次检查间隙情况,并做记录,直至各级调整数值均在图纸标准值下限附近即可。
(3)经过3次调整,最终各级隔板汽封数据记录在案(略)。
4.3机组回装
机组回装,回装过程中保证汽机部分不再进行调整,复测对中数据,用发电机部分调整对中,使对中数据合格。
对中数据如下:
上下与左右张口标准值为0~0.02 mm,实测下张口值为0.005 mm,西张口为0.005 mm;上下与左右圆周标准值为0~0.04 mm,实测上下圆周电机高方向为0.026 mm,左右圆周偏西方向为0。
表2 叶顶间隙测量数据mm
5 实施效果
汽机汽封系统的改造,对原有的梳齿汽封更换为新型的高效蜂窝式汽封,对磨损严重的叶顶汽封进行修复,在图纸规定的装配间隙下,采用更高精度的安装间隙,降低了汽轮机的级间损失,大大提高了汽轮机的效率,汽机的汽耗在原有的基础上大幅下降,汽耗指标甚至超过了机组的设计指标,改造效果明显。改造前,两台机组同期汽耗4.07 kg/kWh、4.18 kg/kWh,改造后,两台机组同期汽耗3.95 kg/kWh、4.01 kg/kWh,机组效率提高2.9%和4.0%,两指标均达到机组设计值,改造效果明显。
A Study and Practice on Optimization of the Steam Sealing System of Steam Turbine
Chen Shijun
(Tangshan Power Supply Department of Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Tangshan, Hebei 063016, China)
[Abstract]The number of sealing teeth was increased in existing cavity, the sealing gap was narrowed as long as not affecting safety, teeth thickness was reduced as long as not af-fecting the service life of the sealing and the sealing structure was improved through modifi-cation of the steam sealing with new-type cellular steam sealing, which has enhanced the power generating efficiency of the unit.
[Keywords]steam turbine; steam consumption; steam sealing
作者简介:陈士军(1970-),男,2005年毕业于河北理工大学计算机科学与技术专业,现从事技术、设备管理工作。
收稿日期:2015-06-12
【中图分类号】TM311
【文献标识码】B
【文章编号】1006-6764(2015)10-0034-03