沙巴台煤矿通风系统改造实践
2015-03-11龚选平丁建勋
张 锋 龚选平 丁建勋
(1.中煤科工集团重庆研究院有限公司西北院;2.中国国电煤业有限公司沙巴台煤矿)
沙巴台煤矿通风系统改造实践
张 锋1龚选平1丁建勋2
(1.中煤科工集团重庆研究院有限公司西北院;2.中国国电煤业有限公司沙巴台煤矿)
针对沙巴台煤矿由低瓦斯矿井升级为高瓦斯矿井后,通风系统存在的问题,提出了改造方案。应用结果表明,改造后的矿井通风系统满足了矿井安全生产要求,取得了良好效果。
矿井通风系统 改造与优化 通风阻力 风速超限
矿井通风系统的状况反映矿井设计质量的优劣程度,对矿井投产后的经济效益有重要影响[1-3]。沙巴台煤矿由于生产布局的变化,自然条件影响生产能力的提高,有必要对矿井原有的通风系统进行改造。
1 矿井概况
当前,沙巴台煤矿井田开采的五、七、九、十、十四、十七等6层煤均可采用综合机械化一次采全高采煤法,全部垮落法管理顶板,工作面后退式回采,矿井通风方式为分区式。井田采用单水平上、下山开拓方案,水平标高为+1 066 m。设有专用回风斜井,出口处设置通风机。一采区通风方法为机械抽出式,由主斜井、副斜井进风,斜风井回风。一采区通风设备选用BDK-8-№20C型隔爆对旋轴流式通风机2台,1台工作,1台备用,每台通风机选配YBFe355M2-8型隔爆电机2台,功率为160 kW,电压为6 kV,转速为740 r/min。
采用中央并列式斜井多水平开拓方式,采煤方法为急倾斜特厚煤层水平分层综采放顶煤工艺,绝对瓦斯涌出量为19.8 m3/min,相对量为11.4 m3/t,为高瓦斯矿井,共有4个井筒,2个回风井,2个进风井(主井、副井)。采煤工作面通风方式为全风压通风(由运输顺槽进风,回风顺槽将污风回至矿井回风巷)。
2 通风系统改造前存在的问题
(1)目前东回风系统总阻力偏大(3 881 Pa),漏风严重,不利于防治煤层自燃;系统供风量不足(欠4 298 m3/s,缺风率为28.58%),如打开局扇后,己二东翼回风下山掘进面供风量仅有6.65 m3/min,风量严重不足使得该掘进面无法正常掘进。
(2)东回风井系统服务于己二采区、己一采区和己一辅助采区,通风路线长、系统复杂、不易管理、大大降低了通风系统的可靠性。采区间容易形成角联巷道,使得部分巷道经常出现微风或无风现象。
(3)己一辅助采区的形成势必增加瓦斯治理工程,供风量不足使得配套巷道开掘缓慢。
(4)根据生产安排,在未来几年内,矿井将逐渐转入单水平下山开采,矿井通风路线随之变长,进而导致通风阻力的增加,现有通风系统将难以满足东翼的供风需求。
(5)通风系统存在局部风速超限问题,如己二总回风巷目前风速为9.14 m/s,东回风井风速为9.13 m/s,远大于《煤矿安全规程》所规定的风速。由己一、己二采区通风阻力分布状况可知,回风段的阻力已接近了40%,该通风系统已趋于不合理状态。
3 改造方案及效果分析
3.1 改造方案
(1)方案1。为了缩短东翼通风路线,降低通风阻力,将-200 m进风井改为-200 m回风井(记为-200 m回风井),新开拓1条巷道(记为二联巷),将-200 m进大风巷(记为-200 m回风大巷)与己一辅助总回风巷联通,使得己一辅助采区的污风进入-200 m回风大巷。此后,-200 m回风井作为己一采区和己一辅助采区的主要回风井,原东回风井承担己三采区的回风任务。在此基础上,根据实际生产情况对局部风速超限的巷道进行断面扩修。新开拓二联巷位置见图1。
(2)方案2。-200 m进风井深291.9 m,为了缩短东翼通风路线,将-200 m进风井进行延伸,延伸后的深度为599.9 m,作为己一采区专用回风井。井底新做63 m回风石门(记为己一新回风石门)与己一采区回风上山联通,作为己一采区专用回风石门,新延伸的回风井与新己一回风石门位置见图2。为了解决己一回风上山风速过大的问题,将原-200 m 进风石门改为己一辅助采区回风石门,作为己一辅助采区的专用回风石门。调整后,-200 m回风井承担己一采区和己一辅助采区的回风任务。原东回风井作为己二采区的专用回风井承担己二采区的回风任务。在此基础上,根据实际生产情况对局部风速超限的巷道进行断面扩修。
图1 新开拓二联巷位置
图2 新延伸回风井和新己一回风石门位置
针对东大巷、己三总回风巷风速超限的问题,可按方案1调整局部巷道的技术指标进行处理。己二皮带集中巷作为己二采区未来的主要进风巷,有必要将该巷道风速降至安全风速范围内。通过粗略估算,将己三皮带集中巷断面面积由原来的14.5 m2扩大至21.91 m2,即可满足5 a内的生产需求。方案1改造后的通风网络见图3;方案2改造后的通风网络见图4。
3.2 效果分析
东大巷总进风量由54.73 m3/s增加至129.5 m3/s,扩修后,风速为5.91 m/s;己二皮带集中巷风量由54.49 m3/s增加至154.5 m3/s,风速达到7.05 m/s;东回风井风量由179 m3/s降至154.5 m3/s,风速达到7.88 m/s;己二总回风巷风量为132.32 m3/s,风速达到5.85 m/s;己二并联回风巷风量为78.35 m3/s,风速达到6.07 m/s;二联巷风量为64.48 m3/s,风速达到4.08 m/s,上述风速均未超限。
4 结 语
通过对沙巴台煤矿现有通风系统进行改造,使得己一采区、己一辅助采区和己二采区形成了独立的通风系统。方案中两回风井的主扇均运行于安全高效的区域,通风能力可调性大。方案实施后,矿井
图3 通风系统改造后的通风网络(方案1)
总风量满足各用风点安全配风的需求,彻底改变了东翼通风系统风量不足,通风负压过大的现状。优化改造后的通风系统稳定且风量有富余,为瓦斯治理、热灾害防治和其他工程的开展奠定了坚实基础。
[1] 张国枢.通风安全学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2000.
[2] 黄元平.矿井通风[M].徐州:中国矿业大学出版社,1986.
[3] 贾廷贵.五龙矿通风系统优化改造研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2005.
2015-01-06)
张 锋(1987—),男,工程师,硕士,400037 重庆市沙坪坝区上桥三村55号。