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“三阀组联锁”在焦化装置中的应用

2015-02-26黄兴航

石油化工自动化 2015年2期
关键词:按动四通焦炭

黄兴航

(中石化青岛石油化工有限公司,山东 青岛 266043)



“三阀组联锁”在焦化装置中的应用

黄兴航

(中石化青岛石油化工有限公司,山东 青岛 266043)

摘要:为有效避免焦炭塔四通阀切换过程中因误操作引发的事故,必须使四通阀和进料隔断阀的动作顺序处于联锁状态中。详细介绍了根据焦炭塔工艺切换特点设计的PLC联锁系统、四通旋塞阀、进料隔断阀以及电动执行机构的特点,阐述了该系统的其他硬件组成、实现方法及应用效果。该系统可有效防止人为误操作,减轻劳动强度,保障装置长期安全生产。

关键字: 焦炭塔四通阀进料隔断阀联锁IQ执行器

延迟焦化装置是周期性操作,工人劳动强度大、时间长、环境差,容易发生人为误操作事故。该装置周期性操作中的关键一步是焦炭塔的进料切换,目前对如何确保安全切塔,有效预防因四通阀误操作而引起切塔事故的探索仍在持续进行中,国内厂家尚无自己的产品,对国外技术仍过于依赖,笔者对该问题进行了讨论、分析。

1装置背景

某厂1.6 Mt/a延迟焦化装置,设计循环比为0.3,生焦周期为24 h,采用“一炉两塔”工艺流程和大型化焦炭塔,焦炭塔的进料切换是整个操作周期中非常关键的一步,其简易流程如图1所示,必须按照严格的步骤进行,否则容易引发重大事故。例如,2013年某日,该厂焦炭塔B塔生产,A塔预热结束,准备由B塔切A塔。在切换A塔之前,操作工误按了进料隔断阀SPV101B的关阀按钮,且SPV101B的指示灯变黄,出现了预动作,所幸发现及时,否则炉出口憋压,可能造成非计划停工,渣油一旦泄漏,近500℃的高温还可能引发火灾事故。

图1 焦炭塔进料切换流程示意

2设计思路

正常生产过程中焦炭塔切换时相关阀门应按照以下动作顺序进行: 若A塔切B塔则先打开SPV101B,再翻转四通阀SPV111由A塔到B塔,最后关掉进料隔断阀SPV101A。若B塔切A塔则先打开SPV101A,再翻转SPV111从B塔指到A塔,最后关掉SPV101B。

SPV111与SPV101A/B现场有如下联锁逻辑关系: 当A塔生产时,SPV111指向A塔,SPV101A全开,并处于锁定状态,而SPV101B是可以动作的。当B塔生产时,SPV111指向B塔,SPV101B全开,并处于锁定状态,而SPV101A是可以动作的。当SPV111由A塔切向B塔生产时,SPV101A和 SPV101B都处于锁定状态。而SPV111相互切换A塔和B塔的前提条件则是SPV101A和 SPV101B都处于全开的状态。

1) SPV111在A塔位置时,SPV101A被锁定,按动按钮也不能操作;而SPV101B未被锁定,按动按钮可以操作该阀。

2) SPV111在B塔位置时,SPV101B被锁定,按动按钮也不能操作;而SPV101A未被锁定,按动按钮可以操作该阀。

3) SPV111在中间(MP)位置时,SPV101A/B都被锁定,按动按钮也不能操作。

4) SPV111在旁路(BP)位置时,SPV101A/B都未被锁定,按动按钮可以操作。

5) SPV111在切换过程中,SPV101A/B都被锁定,按动按钮也不能操作。

6) 连续方式: SPV111从A塔到B塔及从B塔到A塔切换的前提条件均为SPV101A/B全开。

7) 中间方式: SPV111从A塔到MP、从MP到A塔、从B塔到MP及从MP到B塔切换的前提条件均为SPV101A/B全开。

8) 旁路方式(BYPASS): SPV111从MP到A塔切换的前提条件为SPV101A全开,SPV111从MP到B塔切换的前提条件为SPV101B全开。

3硬件组成

该厂焦化装置SPV111和SPV101A/B均采用POYAM阀门,其中SPV111为双电动头提升式四通旋塞回座阀,SPV101A/B为单电动头旋塞回座阀,电动头均采用IQ系列执行器。现场操作控制盘由一个独立的PLC控制系统组成,主要包括CPU、电源模块、PLC I/O模块、模块连接器、端子排、辅助继电器及其他附件。

IQ执行器是对阀门进行就地及远程电动控制的非侵入式自控设备,包括电机,减速齿轮,现场控制反转启动器,带电子逻辑控制的力矩、限位和监视装置。使用非侵入式手持红外线IQ设定器可对力矩、限位和可组态的指示触点进行设定,初级设定包括行程末端限位、力矩作用、开关方式、力矩保护值、限位等;二级设定主要用于一些较复杂的控制、指示和备选装置的功能。现场控制在电气控制端盖上提供了非侵入式选择器,包括1个可锁定在就地/停止/远程位置的选择器和1个开阀/关阀控制器;远程控制有6个控制输入端: 开阀、关阀、停止/保持、紧急保护、开阀联锁和关阀联锁。开阀、关阀以及双方向上的联锁可通过外部硬接线实现,并可组态为禁止就地和远程操作,只有当外部触点闭合时,才可进行操作。联锁电路可与任何远程控制电路叠加。联锁输入操作使用独立的电源公共端,以保证安全系统和操作控制系统之间的隔离。

4联锁功能实现过程

图2 现场控制盘与SPV101A/B及SPV111连接示意

整个三阀组联锁功能由阀门的IQ电动头、现场控制盘PLC系统共同实现,接线如图2所示。图2中,SPV101A电动头联锁项37和38接线端通过端子排接点X1-24连接K12继电器,开到位状态端子连接K1继电器,关到位状态端子连接K2继电器;SPV101B电动头联锁项37和38接线端通过端子排X1-25连接K13继电器,开到位状态端子连接K3继电器,关到位状态端子连接K4继电器;SPV111提升头的电动头联锁项37和38通过端子排X2-11连接K14,SPV111旋转头的电动头联锁项37通过端子排X2-13连接K15(A塔切B塔),38通过端子排X2-12连接K16(B塔切A塔),开状态则由35端子连接K20,关状态由33端子连接K19。

A塔生产时,SPV111指向A塔, PLC首先接收来自SPV101A/B和SPV111各阀门的开关状态信号,根据预先编好的程序发出指令,使K12继电器处于断开状态(接端子排X1-24,电动头端子37和38),K13处于吸合状态(允许SPV101B动作),故SPV101A处于开启并锁定的状态;此时若SPV101B处于全关, K14(接X2-11,提升头开关锁定)及K15(接X2-13,CCW逆时针锁定)和K16(接X2-12,CW顺时针锁定)处于断开状态,则SPV111也处于锁定状态。

B塔生产时,SPV111指向B塔, PLC根据接收到的阀门状态,由程序发出指令使K13(常开触点)处于断开状态,K12吸合,SPV101B开启并锁定;此时若SPV101A处于全关, K14及K15和K16(常开触点)处于断开状态,则SPV111也处于锁定状态。

5结束语

该厂1.6 Mt/a延迟焦化装置焦炭塔三阀组联锁问题自解决以来,应用效果良好,在正常生产频繁切换操作中,可以有效防止人为误操作,减轻劳动强度,保障装置长期安全生产。从装置长周期安全运行的经济效益及相关问题解决处理的角度出发,该技术值得推广。

参考文献:

[1]陆德民,张振基,黄步余.石油化工自动控制设计手册.3版.北京: 化学工业出版社,2000.

[2]黄步余,王建民,王玉华.SH/T 3018—2003 石油化工安全仪表系统设计规范.北京: 中国石化出版社,2004.

[3]瞿国华.延迟焦化工艺与工程.北京: 中国石化出版社,2007.

[4]钱芝忠,刘智斌.高压聚乙烯装置反应器安全联锁分析.化工自动化及仪表,2013,40(01): 105-107.

[5]宋江颂.长丝生产联苯炉安全联锁回路的误动作及解决办法.化工自动化及仪表,2013,40(05): 686-688.

[6]吴宏图.电动执行机构的控制程序.化工自动化及仪表,2013,40(09): 1186-1187,1195.

[7]齐章京,杨志家,周侗.具有红外通信的智能电动执行机构控制器设计.化工自动化及仪表,2013,40(09): 1099-1102,1133.

中图分类号:TP214

文献标志码:B

文章编号:1007-7324(2015)02-0061-03

作者简介:黄兴航,男,2009年毕业于青岛科技大学自动化专业,获学士学位,现就职于中石化青岛石油化工有限公司,从事石油化工仪表自控相关设备及计量管理工作,任工程师。

稿件收到日期: 2014-10-13,修改稿收到日期: 2015-01-16。

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