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毛尔盖电站廊道斜坡段帷幕灌浆施工技术浅谈

2015-02-22王建强

四川水利 2015年5期
关键词:导流洞孔口台车

王建强

(中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司,成都,611130)



毛尔盖电站廊道斜坡段帷幕灌浆施工技术浅谈

王建强

(中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司,成都,611130)

毛尔盖电站大坝帷幕灌浆廊道垂直高差达144m,且中部廊道只有进口端作为唯一通道,在施工工期紧、强度高、斜坡廊道施工坡度陡、难度大的情况下,要确保该部位帷幕灌浆能够快速、经济、安全、可靠的完成,需要在工程施工中科学设计、精心施工,为斜坡段的帷幕灌浆施工创造积极有利的条件。

毛尔盖电站廊道 斜坡段 帷幕灌浆 施工技术

1 工程概况

毛尔盖电站采用混合式开发方式,首部枢纽由挡水建筑物、溢洪道、放空洞组成。拦河大坝采用砾石土心墙堆石坝,大坝坝顶高程2138.00m,坝顶宽12.0m,最大坝高147.00m。开敞式溢洪道布置在大坝左坝肩,全长约532m。放空洞布置在河道左岸,全长1145.51m。引水建筑物布置在河道左岸,由进水口、引水隧洞、调压井及压力管道组成。厂房枢纽为地面厂房系统,由主机间、安装间、尾水渠、副厂房、生活区等建筑物组成,安装有3台混流式发电机组,单机容量140MW,总装机420MW。

河床覆盖层下伏基岩表层具强风化、强卸荷、强透水的特性,其透水率最大达100Lu;河床及岸坡弱卸荷、弱风化岩体,压水试验透水率平均值达19.2Lu,属中透水带;弱风化下段岩体透水率平均值为6.7Lu,总体视为弱透水。

帷幕灌浆区域大多基岩裸露,岩性组合复杂,两岸山体风化卸荷较强,强风化、强卸荷带水平埋深30m~45m,右岸变形体最大铅直厚度达38.35m,岩体破碎松弛,透水率Q值大于100Lu,属于强透水层;弱卸荷、弱风化水平深度一般为50m~70m,透水性不均一,透水率Q平均值为19.2Lu,总体属于中等透水;弱风化下段水平深度一般90m~120m,透水率Q最大值为10.9Lu,平均值6.7Lu,总体属于弱至中等透水;其下部新鲜岩体透水率Q平均值为3.1Lu,属于弱透水岩体。

主帷幕灌浆主要分布于左右岸灌浆平洞(高程2138m)、两岸岸坡廊道(高程2066m)和坝基廊道(高程1994m),总体分三层廊道布置,总工程量约90400m,最大孔深113m,施工方法采用“孔口封闭、自上而下、分段灌浆法”。各部位帷幕灌浆孔均按双排、呈梅花型布置,排距1.2m,孔距2m。搭接帷幕灌浆布置两排,排距2m,孔距2.0m,呈梅花型布置。

2 施工方案

2.1 斜坡廊道轨道及台车布设安装

2.1.1 轨道铺设

轨道作为钻灌台车的支撑及行走构件,要求安装平顺、牢固可靠,按确保安全及方便施工的原则安装布置。轨道材料采用12kg/m的轻轨,安装于廊道两侧,轨道间距2.2m。

2.1.2 台车设计安装

2.1.2.1 台车采用槽钢、角钢焊接而成,槽钢作为承重及支撑构件,角钢作为连接(斜支撑)构件。平台防护栏采用架管、扣件连接,其下部钻灌平台焊接制作为一整体,要求焊接牢固可靠,上部防护栏为活动式结构(见图1)。

2.1.2.2 台车牵引采用5t卷扬机,为确保台车行走安全,在行走过程中台车禁止作业及人员停留,同时增加一根φ22mm附绳(安全保护绳),附绳固定于专用地锚上(φ36mm螺纹钢),同时要求台车行走到位后必须将附绳绷直锁定,确保附绳处于受力状态。

2.1.2.3 台车行走到位后,对台车进行“三保险”(轨道卡、骑马卡、架管支撑、保险钢线绳)加固;施工期间台车上、下采用钢丝网封闭,防止上部台车落物对下部施工人员造成伤害,将安全风险降到最低。

图1 台车设计布置示意

2.2 制浆站

集中制浆站搭设在右岸渔巴度隧道口,配备DJ600高速制浆机4台,JJS-2B储浆搅拌机4台,3SNS灌浆泵4台;浆液通过φ25mm的钢管及高压钢编管送至灌浆施工作业面。

各工作面的灌浆站根据施工机组的实际情况配置,分别配置2~3台套,包括JJS-2B配浆搅拌机、3SNS灌浆泵、记录仪、流量计、压力计、密度计。根据实际灌浆需要,在灌浆站配制施工所需的水泥浆液。制浆、灌浆流程见图2。

图2 制浆、灌浆流程

2.3 施工用水、电

施工用电分别配置有左岸2121m施工平台、右岸2138m平台变压器的主配电柜,采用240mm2铝芯电缆及120mm2铜芯电缆搭接动力电源,将其牵引至各个工作面。

为保证帷幕灌浆施工进度,施工用水共布置2趟系统水管:(1)将右岸渔巴渡水源引至左岸2138m灌浆平洞的系统水池,主要供应右岸集中制浆站用水及备用系统水;(2)导流洞至高程1994.5m灌浆平洞系统水,作为坝基灌浆平洞施工用水。

2.4 施工程序及施工方法

帷幕灌浆施工程序:施工准备→孔位放样→抬动孔施工→先导孔(灌前测试孔)施工(压水试验)→下游排(Ⅰ序孔→Ⅱ序孔→Ⅲ序孔)→上游排(Ⅰ序孔→Ⅱ序孔→Ⅲ序孔)→灌后检查孔压水→质量验收。

灌浆方式采用“孔口封闭、自上而下、分段循环灌浆法”施工。

3 灌浆方式及参数

所有灌浆孔均镶注孔口管,孔口管镶入基岩深度为2.0m,孔口管在第一段(基岩接触段)灌浆完成后镶注,接触段灌浆采用孔内阻塞法(其栓塞卡在混凝土内),孔口段以下采用孔口封闭自上而下分段循环灌浆法。各灌浆孔段不论透水率大小均应按要求进行灌浆,灌浆时,射浆管距离孔底不大于0.5m。

3.1 帷幕灌浆段长划分

第一段:孔口段0~2m,段长2m;第二段:基岩面以下2m~5m,段长3m;③以下每5m为一段。

3.2 灌浆压力

灌浆压力见表1(搭接帷幕除外)。

表1 帷幕灌浆压力

3.3 灌浆压力与注入率

在灌浆过程中压力与注入率必须相适应,其对应关系见表2。

表2 灌浆压力与注入率对应关系

3.4 结束条件

帷幕灌浆各灌浆段采用孔口封闭自上而下分段灌浆法时,灌浆段在最大设计压力下,注入率不大于1L/min后,持续灌注60min即可结束。

当长期达不到结束标准时,应报请监理人共同研究处理措施。

3.5 封孔

全孔灌浆结束后,应及时报请监理工程师验收,合格的灌浆孔才能进行封孔。

灌浆孔封孔应采用“分段灌浆封孔法”或“全孔灌浆封孔法”;封孔压力采用相应灌浆孔的最大灌浆压力,封孔水灰比为0.5∶1;压力灌浆封孔结束后,其灌浆孔口空余部分,采用水泥砂浆人工封填密实。

4 施工重点及难点

4.1 施工环境

左右坝肩2138m高程灌浆平洞是进入各施工面的唯一通道,从2138m平洞到1994m平洞垂直高差144m,人员、材料、设备进出难度非常大,极大地影响了施工效率。

解决方案:在岸坡廊道未封闭前,将部份闲置材料、设备倒入平洞内,岸坡廊道封闭后利用自制台车运送材料设备。

4.2 施工用水

高峰期施工用水量大,附近无水源可用。

解决方案:在离右坝肩约2800m的渔巴渡沟内引水,水管贯穿左右坝肩斜坡廊道至各工作面形成系统水,该系统水受季节影响较大,冬季水量供应不足。为保证高峰期施工用水,在左岸1994m廊道钻孔至导流洞(约12m),从导流洞抽取河水至各工作面,形成备用系统水。

4.3 排污

廊道较深,下两层平洞无排水通道,排污困难。

解决方案:熟悉图纸,对各洞室的空间关系充分了解,在左岸1994m灌浆平洞内设置集水坑、沉淀池,用地质钻机在左岸1994m平洞钻φ110mm排污孔至导流洞(约12m),其它部位污水通过排污泵汇集于此,通过三级沉淀后集中排入导流洞。在左岸2066m平洞中部,采用同样的方法,在对应部位直接钻排污孔至导流洞,经三级沉淀后排至导流洞内。

4.4 斜坡廊道帷幕灌浆施工

采用常规排架施工,耗费人工,钻机及灌浆泵移动频繁,移动难度大,安全风险极大。

解决方案:采用自制移动台车结合轨道进行钻灌设备移动,由于斜坡廊道坡度较大,为降低台车行走速度,增大其摩擦力,将原设计台车轮子取消,采用槽钢反扣在轨道上,从而防止脱轨及台车下滑速度过快。

4.5 孔斜控制措施

帷幕灌浆孔最大孔深达113m,钻孔孔斜控制难度较大。

解决方案:采取可靠的防斜措施,保证孔深20m以内的孔斜、孔向的准确,第5段(包括第5段)按灌浆分段段长进行孔内测斜,第5段以下按每两段测斜一次,孔斜值应控制在允许范围内。如发现钻孔偏斜超过规定时,应及时纠偏,纠偏无效时报废原孔,重新钻孔。

为保证钻孔孔向、孔斜符合设计要求,在钻孔施工中应做好以下几项工作:

(1)开钻前采用地质罗盘反复校正钻孔孔向,确保开孔角度满足要求;

(2)校正钻孔孔向后,用地锚将钻机固定,防止在施工平台上发生位移,保证钻机稳固、周正、水平;

(3)开始钻孔时,技术质检人员必须反复检查钻机,并加强孔口段钻孔孔斜检查,发现问题及时纠偏;

(4)钻进时,尽量使用长的钻具,第2段变径时,采取增加导向管措施,保证钻孔孔向及倾角满足要求;

(5)在钻进过程中,特别是孔口段采用低压、慢速施工时,要正确控制钻进压力、转速、冲洗液排量的关系。在钻孔较深或钻具超过一定重量时,还需考虑减压或负压钻进措施。

5 取得的成果

5.1 钻孔、灌浆台车的投入使用,满足了斜坡廊道钻灌平台的快速移动,避免了大量的排架搭设,降低了成本。

5.2 钻孔灌浆台车设计安装简单、便捷,解除了排架搭设、拆除过程中的安全风险以及排架上移动钻机的安全隐患,且使用移动台车在斜坡廊道上分段施工,安全防护工作更易做到位。所以该台车在施工安全与设备管理方面优于排架。

5.3 在台车上施工,钻机稳固效果优于排架,有利于帷幕灌浆造孔孔斜的控制,且台车行走方便,作业面之间互不干扰,大大提高了施工效率。

5.4 闲置材料设备先期倒入及利用自制台车倒运设备材料及废渣,解除了人工倒运的安全风险,降低了倒运难度,减少了大量的人工投入,节约了成本。

5.5 在满足环境保护的前提下实施排污孔方案,有效解决了整个灌浆廊道的排污难题,大大降低了排污措施费的投入。

5.6 台车的开发利用,将为以后斜坡廊道帷幕灌浆施工作业提供借鉴,使钻孔、灌浆工作顺利开展,使各工序之间相互交替作业有序、受控,同时又提高设备的工作效率,降低了施工人员的劳动强度和安全风险。

王建强,男,汉族,四川眉山人,工程师,从事水利水电施工管理工作。

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2095-1809(2015)05-0081-04

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