针对300MW机组输灰系统进行的优化改造
2015-02-04郑国利
郑国利
(大唐国际唐山热电公司,河北唐山 063000)
针对300MW机组输灰系统进行的优化改造
郑国利
(大唐国际唐山热电公司,河北唐山 063000)
本文根据唐山热电公司300MW机组应用于生产以来,出现输灰系统运行不正常、仓泵料位不准确、堵管情况频发等情况,本文就其发生问题的原因进行分析,通过对原300MW机组输灰系统在运行的过程中存在堵管情况频发、仓泵存在料位不准、进、出料阀开关不灵活现象的优化改造后成功的解决了这些问题,300MW机组输灰系统得以正常运行。
300MW机组 输灰系统 优化改造
我厂300MW自从投入生产以来,一直存在输灰系统运作不正常,经常出现问题,给机组的安全运行造成了影响,并且严重的影响到了电厂的生产经营。因此,加强对该厂300MW机组输灰系统的改造已是当务之急。
1 对现有300MW机组输灰系统技术存在问题的分析
1.1 堵管情况频发
按照厂家提供的300MW机组输灰系统采用倒抽式的排堵方式来疏通堵塞的管道,只能疏通300MW机组输灰系统中出料阀的后管段,对于出料阀的前管段堵塞并不能有效的疏通,这就要求工作人员把300MW机组输灰系统中的出料管拆卸出来进行疏通,在拆卸的过程中,比较麻烦,工作量大。同时,在拆卸出料管的过程中,其安全也得不到保障,拆卸过多的话,会影响到300MW机组输灰系统的寿命,给公司造成经济损失。
1.2 仓泵存在料位不准的情况
目前的300MW机组输灰系统在运行的过程中,没有向系统提供可靠的料位信息,300MW机组输灰系统则根据时间来判断下料,这种很据时间作为判断依据的方法,使得系统在下灰的时候常常出现下灰不足或者是下灰过多的情况。300MW机组输灰系统下灰不足就会造成压缩空气的浪费,从而影响300MW机组输灰系统的运作效率。如果在下灰的过程中,下灰过多的话,煤灰就会在重力作用下涌进气管,进而涌进环隙气管,造成环隙气管堵塞,从而影响到300MW机组输灰系统的输灰速度,造成输灰管堵塞;还有可能下料过多进入料阀处,影响阀门开关,磨损密封圈,影响工作的进程。
1.3 进、出料阀开关不灵活
在300MW机组输灰系统中,还存在进、出料阀门开关不灵活的情况。在300MW机组输灰系统运行的过程中,出料阀门打开时,经常出现延时的情况,且延时的时间较长。在这个过程中,如果长时间都不能打开出料阀的阀门,输灰初期仓泵内的压力就会逐渐升高,当出料阀的阀门打开后,仓泵内基积存的压力就会使得大量的煤灰迅速涌出出料阀门,从而导致出料阀管道堵塞。如果300MW机组输灰系统在运行的过中,出料阀的阀门出现卡死的情况,系统内就会形成静压,就很有可能造成煤灰进入一次气管、环隙气管以及流化气管中,造成气管堵塞,从而影响到300MW机组输灰系统的正常运行。
2 对存在问题的原因分析
2.1 对出料阀门卡涩原因的分析
阀门卡涩的原因主要有两个方面,一方面是因为气压不足造成操作场力矩不足引起的。在300MW机组输灰系统中,专门设计了一套压缩空气的系统,压缩空气气孔主要是由输送用气和输灰仪用气两个部门组成的,并且由三台螺杆式空气压缩机提供,该空气压缩机最大的输出压力是0.78MPa。300MW机组输灰系统要求低值压力为0.35MPa,可以满足输灰的需要,但是无法满足输灰仪用气的需要,电压过低导致启动出料阀门操作力矩过小,从而无法正常打开出料阀门。在负荷没有达到系统要求的时候,可以启动300MW机组输灰系统中的空气压缩机来提高系统的压力,但是采用这种方法的话,空气压缩机具有高耗能的特点,不利于系统的经济运行。同时,当出现两台压缩机满负荷运行时,就不能通过打开空气压缩机来提高3 0 0 M W机组输灰系统压力的方法,不然就会严重的影响到300MW机组输灰系统运行的安全性。
另一方面是由于启闭压差过大而引起的。在300MW机组输灰系统运行的过程中,进出口的阀门大多使用的是陶瓷闸板阀,闸板阀对操作力矩有很大的要求。同时,出料进、出口的压差对其开启有重要的影响,如果压差过小的话,就会造成阀门不能正常打开,如果压差过高的话,也会造成对阀门的破坏。
2.2 对输灰管堵塞原因的分析
环隙气管堵塞使得煤灰流化不正常,气环法可靠形成,从而影响到输灰系统的正常运行。环隙气在流动的过程中,会在输灰管的周围形成气流包裹住煤灰,在一次气的推动下输送进煤灰管;当环隙气消失以后,煤灰就会涌入气管,造成输灰管堵塞。
3 300MW机组输灰系统优化改造措施
3.1 优化300MW机组输灰系统控制程序
通过对300MW机组输灰系统运行中存在问题和存在问题的原因进行综合的分析,总结出了最优的控制方式。
一方面,对300MW机组输灰系统的运行程序进行充分的分析以后,发现系统在运行的过程中,前期的流化过程时间较短,在实际的工作中作用有限。为此,提出了将前期流化过程取消的方案,并通过相关实验证明该方案是有效可行的。其详细的方法是:在系统运行的过程中,提前打开系统的出料阀门,当出料阀门完全打开以后,再打开环隙阀门和一次阀门,对二次气阀要延迟时间打开。采用这种方案,可以实现系统的处理阀门在无压力的情况下打开,提高了阀门开关的灵活性,从而可以有效的避免系统在运行的过程中出现阀门卡涩的情况,造成不必要的经济损失。
另一方面,采用优化程序的方式,实现仓泵泄压阀在无压的情况下打开,从而减少泄压管的磨损,达到延长泄压管使用寿命,节约经济成本的目的。在进行程序的优化以后,延时关闭出料阀。在系统运行的过程中,当二次气完全关闭后,再利用灰库产生的微负压抽吸作用,降低仓泵的气压,随后关闭出阀门,再打开进料阀门和泄压阀,这时,泄压阀中不存在流动,起联通平衡的作用。经过试验的运行结果证明,该方案是安全可靠的。
3.2 仪用控制气源改进
在输灰系统中增加管道,将主机仪替换输灰仪用气,把输灰仪用气和输灰用气完全的分割开,由不同的气压机向其提供气压,使二者独立工作,互不干扰,解决压力波动对阀门操作带来的影响,从而达到降低运行成本的目的。
4 结语
综上所述,原300MW机组输灰系统在运行的过程中存在堵管情况频发、仓泵存在料位不准、进、出料阀开关不灵活的问题,经过优化改造后成功的解决了这些问题,300MW机组输灰系统得以正常运行,没有再发生以上所述的情况,因此,本次改造是成功有效的。
[1]耿卫众,郝相俊.某发电厂2×300MW机组除灰系统的改造[J].电力学报,2011,04:341-343.
[2]云洁.300MW机组气力除灰控制系统的升级改造[D].内蒙古大学,2012.