同位素示踪测井影响因素分析
2015-02-02大庆油田有限责任公司测试分公司测试一大队黑龙江大庆163311
张 垒(大庆油田有限责任公司测试分公司测试一大队,黑龙江 大庆163311)
同位素示踪测井影响因素分析
张垒
(大庆油田有限责任公司测试分公司测试一大队,黑龙江 大庆163311)
随着技术的进步,测井方式也发生了巨大的转变,针对目前同位素在测井工作中的应用状况,本文进行了多方面研究,通过详细介绍了油管同位素在测井应用中所需要注意的问题以及相关影响因素等,证明同位素在示踪测井工作中的应用以及油田的进一步开发具有充分的指导作用。
同位素;影响因素;测井
油田的开发是目前油田生产中必不可少的一个环节,而如何提高油田开发的质量则需要进行实验分析。通过对注水井的实验,研究其吸水剖面在油田注水开发中的状态,通过动态分析器数据便可以准确的了解到油田的开发水平,并且这一实验的准确性以及可靠程度也会直接对油田的开发造成影响。而同位素的应用很好的提高了测井工作的精度以及质量度,使得测井工作不会受到井下管柱以及分层不良等状况的影响,同时还能够同温测相互一致,因而得到了油田开发工作者的一致好评和广泛推广,在注水剖面实验中具有重要地位。但是在应用时也存在一定问题,例如在使用同位素示踪测井中,定性同定量一致性不好,结果矛盾于理论,以及曲线特征无法识别等,这些都为测井工作以及监测工作带来了困难。为了提高测井工作以及监测工作的精确性,文章主要通过对大庆油田在应用同位素示踪测井中所遇到的一些影响因素进行了分析,目的在于找出能够提高测井工作精确性以及提高剖面解释准确性的方式方法。
1 方式方法以及评价
1.1测井的方式方法分析
大庆油田在开发过程中,针对吸水剖面的测试主要采用了同位素测踪的方式,通过γ射线的高能量进行同位素示踪测井。即采用伽马射线能量进行人工放射性同位素的利用。并结合五参数组合测井仪进行同位素的定位,即采用自然γ测井设备﹑温度设备以及磁定位设备﹑压力设备和流量设备等进行综合性同位素示踪测井。而同位素示踪剂则主要采用了131Ba-GTP微球,其比活度为0.5~1.0MBq,采用的粒径为100~300μm,注入境地压力范围为10~13MPa,井深一般在900~1200m,同位素的示踪测井工作中所使用的同位素量大约在20~50g。而且受到储层低孔低渗的影响,很多测井工作中的注入量都会相对较小,为了保证示踪剂的均匀分布,同位素的导入一般采用井口倒入的方式。
1.2资料评价
注水过程中会出现各类问题,这些问题最后将会反馈到示踪测井的资料上。具体表现主要为:温度曲线异常,并且同位素曲线中没有显示出吸水状况,或者在温度异常的状态下曲线中所显示的吸水变化没有理论上那么强烈,或者显示的仅仅是局部吸水。另外还会表现在静温曲线以及流温曲线的变化模式同理论不相符的状况。在某些测井工作中中这两种曲线变化特征几乎一致或者流温高于静温﹑在吸水层位静温便出现异常,或者出现一些形态变化上的不合理现象。
通过一些时间工作以及实验结果的分析可以看出,在实际的同位素示踪测井过程中存在定性定量资料相去甚远的现象,也存在理论与实际相矛盾的现象。并且很多曲线特征还会出现一些无法理解以及无法解释的问题,而这些体现在资料结果上都会直接影响资料解释分析工作,甚至会令测井结果出现错误。
2 影响因素分析
结合同位素测井方式技术特点对同位素的使用测井工艺进行分析,可以看出,导致上述问题的关键主要表现在五大内容上。首先是沾污:想要在测井工作中使用同位素更踪迹,需要利用水进行推进,使得跟送机进入吸水层,在跟踪液的移动过程中,会同管壁以及工具发生接触,因而会出现不同程度的沾污现象,部分同位素发生异常的幅度同污染影响相比不值一提。若是分析不当处理不及时势必会使得测井结果收到影响。强度:示踪剂的释放部位为井口,因而同位素的移动距离相对较大,在移动过程中井壁的沾污会使得同位素的含量降低,因而很多同位素并没有到达吸水层,或者经过长距离移动后,到达强度不够。有些层段甚至根本没有同位素,这就使得同位素的曲线反应异常,无法将剖面吸水层具体状况予以全面反映。粒径:同位素粒径选择不当,如果吸水层段存在大孔道,同位素粒径较小,则随注入水进入到地层深部而未滤积在地层表面上,致使同位素幅度异常’同位素滤积量与注入量不成关系,甚至某些层段虽然吸水但无法测到同位素。耐压:同位素示踪剂131Ba-GTP微球颗粒密度为1.06g/m³,耐压为35~45MPa,15天后自行溶解。但是如果降低注入水流,则注入的同位素失踪液很难形成均匀的悬浮液,同位素的注入主要是为了进行示踪测井,而注入水流过低有可能导致在某些阶段的测井中,同位素还没有到吸水层便已经沉淀。但是如果井下压力超过了同位素的耐压极限,那么同位素颗粒也有可能出现提前溶解的状况。
温度场。通过注水开发有效提高了油田的开发效率,但是长时间的注水开发改变了地下温度场原有的面貌,使得原始状态更加的复杂。注水过程中,由于大量冷水的进入,使得地层中的温度受到影响而下降。其次,层位在进行开发的过程中必然会带走一定的热能,从而降低了开发层位的温度。最后开发过程中由于压力的改变,油体膨胀以及气体状态的变化都会带走井下温度,温度场的不均匀变化必然会使得温度曲线出现异常,而这些都为测井曲线的解释带来了困扰。
在实际的工作中注入同位素沾污的控制与消除﹑定性与定量分析不一致﹑大颗粒同位素的应用﹑油藏存在低温层现象﹑不同压力条件下同位素颗粒脱附状况等都会最终影响同位素测井质量,如何有效消除这些不良影响还需要工作人员进行进一步的努力和研究。
结语
本文通过进行简要的分析可以看出,在实际的同位素示踪测井工作中,有效控制同位素玷污是提高测井质量并进一步提高资料有效性的必要前提,并且其控制消除是可行的;其次在测井中由于长时间的注水开发,地下温度场发生了巨大的变化,而这将会直接影响到测井工作质量。再者受到注水井下压力过大的影响,很多标记微球出现了流失现象。这一现象必须得到改进和优化,从而提高测井数据的质量。同其他测井结果进行对比,同位素测井方式在目前的测井方法中能够很好地针对剖面吸水状况进行反应,而若资料同实际情况出现了相去甚远的状况,可以通过对管柱的分析找出原因。
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