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莱钢1 880 m3高炉渣处理系统改造实践

2015-01-02袁霞郎达慧

山东冶金 2015年2期
关键词:渣浆泵粒化使用寿命

袁霞,郎达慧

(莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼铁厂,山东莱芜 271104)

经验交流

莱钢1 880 m3高炉渣处理系统改造实践

袁霞,郎达慧

(莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼铁厂,山东莱芜 271104)

针对莱钢1 880 m3高炉渣处理系统中渣浆泵耐磨性低、冲渣水控制阀门磨损、丝杠滑丝等问题,结合现场生产实际对冲渣水控制阀门优化选型,对渣浆泵、挡渣板的固定连接形式等进行改造,降低了设备故障率,提高了渣处理系统设备使用寿命。

高炉;渣处理系统;渣浆泵;挡渣板

1 前言

莱钢1 880 m3高炉图拉法粒化渣处理系统主要进行熔渣粒化、脱水作业,由粒化脱水系统、循环水系统、渣皮带系统三大部分组成。其中粒化脱水系统设备有粒化系统、脱水系统等;循环水系统设备有渣浆泵、气力提升机、相关阀门及管道等;渣皮带系统主要有皮带机、卸料器、偏心漏斗、输送车皮。从高炉放出的熔渣经过渣沟流落到快速旋转的粒化轮,粒化轮的速度可以达150~330 r/min,在熔渣与粒化轮衬板相碰的瞬间,熔渣被打碎粒化,同时粒化轮左、上、右三侧的4个水包喷出的高压冷却水将熔渣冷却、水淬,形成了真正意义上的水渣。水渣通过粒化轮斜槽流入脱水器进行脱水,同时进一步冷却,脱水后的渣经过皮带直接外运到火车车皮,因此,渣处理设备的稳定运行影响着高炉的正常生产。

2 现状分析

莱钢1 880 m3高炉设有两个出铁口,渣处理系统分别对应有两套粒化设备。一般情况下,如果上炉东场出铁,东场粒化设备开动,西场的设备就可用来检修维护;下炉则西场出铁,西场设备开动,东场的设备就可用来检修维护,如此交替作业。渣处理系统设备自投入运行以来,由于受设备自身和作业环境因素制约,在日常生产过程中,图拉法粒化渣处理系统所存在的各种缺陷逐渐暴露出来,主要有如下问题。

2.1 粒化脱水系统

1)冲渣水系统水包阀门阀柄易磨损,开关不灵活,关不严造成泄水现象,影响冲渣水管道压力。2)冲渣水包闸阀开关用升降螺母易滑丝,阀门使用寿命短,且开关不灵活,关闭不严,不能快速切断水流,冲渣水无法停止,影响冲渣水包、溜渣板等设备维护,且造成水资源浪费。3)渣浆泵内部的护板、护套、叶轮材质易磨损,轴封易损坏出现泄露现象,造成渣浆泵使用寿命过短,导致高炉经常性放火渣,增加备件成本,加大了职工劳动强度。4)冲渣水包及喷嘴、冲渣管道规格不一,备件储备数量大,维修费用高,维修更换效率低。冲渣水嘴过短,仅100 mm长,冲渣水过早分散,水压力低。冲渣效果不理想。5)粒化脱水器挡渣板处于粒化冲渣正前面,受大量渣水冲击频繁磨损,使用寿命短。

2.2 皮带运输系统

渣处理系统7条皮带共计30个滚筒,因渣水腐蚀,磨损严重,包胶层和筒皮磨损严重。部分滚筒轴与轮毂装配采用键连接,即轴径偏小,承载量小,易发生断轴现象。一般垂直拉紧改向滚筒、增面滚筒使用寿命仅3个月,传动滚筒、机尾改向使用寿命达不到18个月,增加了维修成本。

3 改造方案及实施

为保障高炉生产顺行,降低设备故障率。针对设备所存在问题,根据设备运行状况和自身特性,进行改造。

3.1 选型电动偏心半耐磨球阀

原水包控制阀门采用电动闸阀,根据DN700电动闸阀在冲渣循环水系统中所起的作用,选择同时能够满足功能的阀门替代,考虑到频繁操作所需的耐磨性能,并对阀门结构形式依据现场使用要求进行改造。经过使用对照,最终选用电动偏心半球球阀替代出水管道阀门,电动偏心半球球阀结构如图1所示。在阀门底部留出一个通孔,再加上一个小的排污阀门,目的是通过开启球阀底部排污阀将积渣及时排出,从而保证阀门球体能够关闭到位。

图1 电动偏心半耐磨球阀结构

3.2 更换渣浆泵部件材质

通过渣浆泵使用情况的分析,渣浆泵常出现的问题主要是护板、护套、叶轮易磨损,造成渣浆泵使用时间仅6个月,寿命较短。原因主要是护板、护套、叶轮材质差,抗耐磨性能低,针对此问题要求厂家进行改造,采用抗耐磨性能强的耐磨金属制作,从而使渣浆泵的使用寿命延长至18个月。

3.3 改进冲渣水包

由于设计原因,冲渣水包及喷嘴、冲渣管道规格不一,备件储备数量大。经过现场分析,将原来12件水包型号统一为一种规格,减少了维修备件储备。并将冲渣水嘴改为长150 mm和200 mm两种,根据1#、2#炉不同需要进行安装,且采用双金属耐磨水包或陶瓷水包,有效提高了水冲渣效果,使用寿命由原来的3个月提高到10个月。

3.4 改进挡渣板固定连接形式

改进挡渣板固定连接方式,分别由脱水器两侧走道支撑下引槽钢和横铺槽钢作为框架支撑。使用20 mm厚钢板作为母板固定在槽钢上,母体上边缘与下料槽牢固焊接,在母体上制作出螺栓孔,将新型耐磨、耐腐蚀挡渣板通过螺栓连接在母体槽钢上。改造后,挡渣板使用寿命大大延长,提高了渣处理系统运行可靠性,缩短了检修时间,只需拆掉螺栓,倒换备件,用螺栓紧固即可,省时省力便于检修维护。

3.5 改进滚筒结构形式和包胶

针对渣皮带滚筒磨损严重、使用寿命短、增面滚筒轴承易损坏问题,制定可行性方案,包胶层增厚尺寸由原来的14~16 mm增厚为20~22 mm,筒皮厚度由原来的12~14 mm增厚为16~20 mm。增面滚筒(Ф400×1 400和Ф400×1 600)改用大型号轴承,同时将滚筒和轴固定形式由键连接改为涨套锁紧形式。改进滚筒包胶层和筒皮厚度及连接形式后,滚筒使用寿命得到有效延长,从而保证皮带系统运行稳定。

4 应用效果

通过一系列改进,图拉法粒化渣处理系统设备存在的问题得到解决,设备使用寿命得到有效提高。改进挡渣板固定连接形式,既提高了耐磨性,又节省了更换时间。水包控制阀门优化选型电动偏心半耐磨球阀,降低了设备故障率,节约了维修成本,从而提高了图拉法渣处理系统运行可靠性。

TF321.7

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1004-4620(2015)02-0066-02

2014-03-27

袁霞,女,1976年生,1998年毕业于山东电大机械工程专业。现为莱钢型钢炼铁厂工程师,从事设备管理工作。

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