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铝箔设备旋转编码器改进措施

2015-01-01周根荣

设备管理与维修 2015年1期
关键词:辊系钢制铝箔

周根荣

(乳源东阳光精箔有限公司 广东韶关)

1.存在的问题

乳源东阳光精箔有限公司铝箔生产设备大量使用旋转编码器(以下简称编码器)进行速度采集运算,某个编码器出现故障易引发辊系速度不一致,造成设备非正常停机和产品质量问题。根据编码器现场使用情况和损坏程度,分析编码器故障原因有:①编码器选型未考虑直流电机功率。②各铝箔设备配置的编码器品牌和结构不统一,安装不规范。③测速轴跳动大、传动辊系精度差,导致编码器联轴器重复损坏。④编码器故障处理由电气人员处理,在安装使用过程中未考虑机械安装精度。

2.改进措施

编码器属于精密配件,不适当的高强度机械冲击和振动,极易损坏编码器。为确保编码器安装精度,降低故障率,采取以下改进措施。

(1)重新选型增大承载力。无论现场直流电机功率多大,目前均使用小量型编码器,其最大轴向/径向负载为30 N/50 N,远不能承受几百千瓦的直流电机。现更换为倍加福增量型实心轴编码器(RVI78N型),其最大轴向/径向负载50 N/100 N。

(2)统一品牌结构。品牌和结构决定安装方式,统一使用倍加福输出轴式(倍加福RVI78N-10CK2A31N-02000旋转编码器),使铝箔设备编码器具有互换性。原塑料材质联轴器易磨损,而钢制弹簧联轴器不会磨损且还可减少因安装误差引起的跳动。

(3)保证传动辊系—刚性联轴器—直流电机之间传动精度。影响编码器联轴器损坏主要为传动同轴度差,使用外径千分杆对相邻辊系间平行度0.1/1000 mm误差保证,水平仪对传动辊水平度0.1/1000 mm误差保证,激光对中仪对直流电机角度值0.1/100 mm和偏移值0.13 mm进行保证。

(4)保证测速轴—钢制弹簧联轴器—支架安装精度。根据编码器提供的轴配合公差H7/g9和定位端面公差H7/g6进行设计。①测速轴机制工艺。锯床下料长一些,车床夹安装电机端直径处,在不卸料情况下加工完成各尺寸及退刀槽,以保证外径上同轴度0.015 mm及端面垂直度0.03 mm,再夹安装联轴器端直径处并贴紧端面,校正安装电机端直径跳动,车牙。②按钢制弹簧联轴器尺寸制作同心套的机制工艺。加工同一直径通孔,公差保持在H7公差范围(约0~0.015 mm)。③支架机制工艺。保证支架定位孔H7公差范围(约0~0.03 mm)和垂直度0.025 mm范围,保证两面平行度0.02 5mm范围。

(5)安装方法(图1)。由于直流电机转子电枢中心孔与电机外壳有可能不对中,用百分表对测速轴进行径向跳动检查,确保在0.05 mm以内。若超出范围,测速轴需留余量通过现场研磨以保证径向跳动要求。如在正常范围内,将编码器固定在支架上,利用同心套对好测速轴,以可将同心套在编码器和测速轴间轻松移动为准;锁死支架和直流电机间螺丝(必须加弹垫),松开支架和编码器间螺丝,取出编码器和同心套,装入编码器和钢制弹簧联轴器,锁死支架和编码器间螺丝,锁死钢制弹簧联轴器与测速轴、编码器间螺丝;开机检查脉冲波动、电流波动和速度反馈是否正常,若发现异常,可利用同心套重新快速安装,恢复原始精度,避免编码器损坏。

图1 编码器安装示意

3.改进效果

2011年,对1台精整1600 mm宽幅铝卷拉弯矫设备中18个编码器进行改进,并由专人定期检查调整编码器。上述措施实施后解决了因编码器故障引发的设备停机和产品质量问题,编码器损坏数量由2011年81个下降至2013年26个,该方法可推广到其他铝箔设备。

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