白水河水电站水灾后的恢复与处理
2014-12-25陈进
陈 进
(泽州县水务局 山西泽州04800 0)
1 泽州县小水电概况
泽州县境内主要河流有三条:分别是沁河、丹河和白水河。其中沁河属黄河水系,全长450 km,区内河长34.1km;丹河属黄河水系,全长86km,区内河长68.85km;白水河属黄河水系,全长58.9km,区内河长20.6km。县境内河流水能理论蕴藏量为9.22万kw,其中可开发量为6.23万kW,至2012年底已开发小水电站18处,总装机43290 kW,占可开发量的69.5%,年发电量为9904万kW·h。全县水电供电区域总面积345.6km2,用电乡镇4个,用电户数1.34万户,用电人口4.38万人;区内拥有35kV变电站2座,35kV输电线路11.8km;配电台区208个,配变总容量8770 kVA,年用电量2000万kW·h。农村水电开发取得了显著的经济、社会和生态效益,有效地促进了当地民生的改善。
2 受灾情况
2012年7月30日晚至31日,泽州县普降大到暴雨,局部地区降下特大暴雨并伴随有冰雹,降雨量突破了泽州县自1956年有气象记录以来的最大值。部分乡镇受灾十分严重,造成了农田被毁,房屋倒塌,桥梁、堤坝、公路等水利设施损毁,给当地人民群众造成了极大损失。
县境内各小水电站也受灾严重,白水河一、二、三级站、龙会水电站、磨滩水电站等的引水涵洞及渠道总计被冲毁、淤积2km,大坝多处被冲毁;猛烈的洪水顺河道灌入厂房,造成机房严重进水,积水深度达2m,所有机组全部被洪水淹没,水中浸泡近10 h,各水电站全部停产,直接经济损失90余万元。见图1和图2。
图1 被洪水淹没的白水河二级站大坝
图2 洪水退后的白水河二级站厂房
3 灾后处理
由于各水电站均处于山区,交通不便,且部分道路被冲毁,给灾后恢复重建带来了很大困难。为尽快恢复生产,泽州县水务局根据各电站水毁情况,因地制宜地采取了一系列措施,在较短时间内恢复了正常生产。具体做法如下:
1)首先组织工程技术人员对淤积的引水渠道、隧洞进行清理,对大坝水毁部分进行浆砌;同时清除机房内的淤泥,对机组进行冲洗,并重新加注水轮机油及润滑油,使机组具备空转条件。
2)当处理后的的水轮发电机组具备空转条件时,将机组在额定转速附近空转约48h,其主要目的是将转子里的水甩出来,并通过风循环系统驱赶潮气,使定子、转子绕组得到初步干燥。
3)按照部颁《电气设备预防性试验规程》的要求,对发电机绝缘电阻进行了测试,测试结果表明绝缘电阻和吸收比均不合格,必须进行干燥处理。
4)对发电机进行干燥处理,具体方法如下:
方法一:短路电流法+直流加热法
具体做法是:
①把发电机定子绕组U1、V1、W1短接,让机组在额定转速附近运转,然后给发电机转子绕组通直流电,调节励磁电流使定子电流缓慢上升,定子因有电流通过而发热升温。通过调节励磁,控制发电机定子温升为每小时5~8℃,直至达到发电机定子的额定电流值。这时定子电流虽然较大,但因其出口被短路,电压较低,不会对定子绝缘造成损害。为保证发电机定子绕组所通过的电流不超过其额定值,可在发电机尾端电流互感器二次回路中串接电流表进行监视,如图3所示。同时为监视定子绕组温度,在定子绕组中插入2~4支温度计(定子绕组头尾、上下各1支),使绕组温度不超过80℃。
在这一过程中,由于发电机发热与转子带动的风循环共同作用,驱潮效果非常明显,转子绝缘可以恢复,但定子则因转子转动风力较大,温度上升受到了限制。这一阶段大约需要持续3~5d。对绝缘电阻和吸收比可每班测量1次,直至定子绝缘电阻达到5兆欧以上结束。
图3 短路电流法
图4 直流加热法
②通过前两步,定子绝缘已经有较大提高,但受温度限制当发电机定子绝缘电阻达到5兆欧时,继续使用短路电流法作用已不明显,绝缘恢复缓慢。为缩短修复时间,这时应改用直流加热法。具体做法是:将发电机停机,断开转子绕组的励磁电流,将定子三相绕组首尾串联并通以直流电,见图4。
我们用1台直流弧焊机获得直流电源,直流电流大小则通过调节弧焊机输出电流大小来控制;在干燥过程中,仍然将温升控制在每小时5~8℃,最高温度则根据发电机定子绝缘等级确定,一般以不超过80℃为宜,这一阶段大约持续2~4d。绝缘电阻和吸收比应每2h测量1次,当绝缘电阻达到标准时,每1h测量1次,直至测量值在同一温度下5h基本不变时,可认为干燥合格。
需要注意的是:在开始干燥的过程中,随着温度的升高,定子绕组内部水分不断析出,从而造成定子绝缘电阻有一个短时间下降的过程;此后,随着定子绕组内水分不断减少,绝缘电阻便不断升高,直至稳定在正常值。
方法二:真空干燥法
短路电流法进行干燥费时费力,且干燥时电机绕组温度较高,不宜掌握,有可能造成电机绝缘受损而缩短其使用寿命。如当地条件允许,有真空干燥设备,推荐使用真空干燥法。具体做法如下:
①基本原理:真空干燥就是通过降低干燥室的压力以降低湿分的沸点,达到在低温下干燥的目的。真空干燥箱由真空罐、传动系统、加热系统、真空系统及使各系统自动协调的控制系统组成。
②干燥过程:将待干燥电机装入小车后,传动系统自动将电机转入真空干燥罐,进入罐内进行预烘。罐内底部加热管开始加热,当设定时间达到后,真空系统自动启动,对真空罐抽真空;当真空度达到设定值时,停止抽真空,继续加热,再过一段时间后再自动抽真空,具体可根据电机受潮情况设定循环次数,连续完成烘干过程。需要注意的是:在开始预烘的低温阶段,不宜抽真空或在低真空度情况下烘干,否则不利于铁芯温度的升高和潮气的排除;当温度升至65~70℃时,烘干时间持续1~2h时,电机内部温度趋于均匀,这时开始提高真空度。
③干燥结束:按上述流程完成干燥后,需对其绝缘性能做全面鉴定,以检查干燥效果。鉴定的项目与电机大修时试验项目相同。
5)定子绕组绝缘恢复后,即可对机组进行试运行。试运行中,需严密监视机组的各项参数,包括油温、瓦温及电压、频率等,并需注意三相电流是否平衡,中性点电流是否在正常范围内(中性点电流正常值受机组制造参数及系统运行方式不同而不同,根据多年实测记录,我站中性点电流正常值在定子额定电流值的15%左右);负荷应按额定值30%—60%—90%分阶段渐进提升,每个阶段持续24h。当试运行72h合格后,机组即可转入正常运行。
6)结论:真空干燥法与短路电流法相比有以下优点:
①真空干燥处理全过程从原来的几十个小时缩短到几个小时,因此,生产效率提高,有利于快速恢复生产;
②采用了真空辅助加热,电机在干燥过程中始终处于加热-蒸发状态,能明显降低干燥温度及干燥时间,降低了绝缘材料在高温、高湿、高氧环境中所受的损坏,且有效防止了铁芯生锈现象的发生,提高了电机性能及可靠性;
③由于实现了自动真空干燥,严格保证了各项参数,使干燥质量比较稳定。
综上所述,真空干燥法是一种技术先进、高效安全的干燥方法,在电站的灾后处置中应优先使用。
4 存在的问题及解决办法
小型水电站作为泽州县南部山区的支柱电源,要想得到长期稳定运行,还需下大气力解决电站的防洪标准过低的问题,从而从源头上解决机组进水的问题。通过兴建各种防洪设施,加固原有防洪建筑,不断提高各水电站的防洪能力。针对这次出现的问题,具体采取了如下措施:
一是对各水电站的拦河大坝进行了加固。由过去的简易干砌石坝更换为混凝土砌石坝,从而提高了大坝的抗冲刷能力,减小被洪水冲毁的概率。
二是将易受洪水冲刷、淤积的引(尾)水渠段由明渠改为暗渠。具体做法是在渠道上铺设混凝土预制板,并在板上铺设土石方以增强其稳定性,从而达到防止渠道被洪水淤积的目的。该方法简便易行,施工周期短,可有效提高渠道的抗洪能力。
三是在厂房迎水面增设防洪墙,高度以超过历史最高洪水位为宜,提高发电机房的防洪标准;并针对漏水的厂房进行防渗处理,减小厂房渗漏,有效减小机房进水。
5 结束语
总之,通过采取以上各种措施,可大大提高电站的防汛抗洪标准,并使机组迅速恢复运行;这些措施的实施对于小水电站的长期稳定运行、对于灾后的迅速恢复重建都具有重要的积极意义。