溪洛渡水电站导流洞下闸技术研究及运用
2014-12-24杨承志
杨承志 张 静
(中国水利水电第八工程局有限公司 长沙市 410004)
1 工程概述
1.1 概 述
溪洛渡水电站工程施工期坝址两岸各布置了3条导流洞。左岸布置1#~3#导流洞,其中1#和2#导流洞与水工尾水洞结合;右岸布置4#~6#导流洞,其中5#和6#导流洞与水工尾水洞结合。除6#导流洞外,1#~5#导流洞闸门井均为地下竖井式,左右岸闸门井均呈“一”字型排列。导流洞平面上呈单弯道布置,洞身断面为城门洞型,断面尺寸均为18 m×20 m。
其中1#导流洞进口闸门为平面滑动门,闸门孔口尺寸为18 m×20 m,重735.9 t,于2011年10月21日下闸,同时6#导流洞进口处修筑围堰挡水,河水由2#~5#导流洞宣泄,导流条件较好,设计水头满足要求,且为后续导流洞封堵闸门下闸积累经验,下闸完成后,1#、6#流洞开始封堵施工。
2#导流洞进口闸门(闸门底坎高程365.22 m):闸门孔口尺寸为9 m×20 m,下闸水头为14.03 m,设计水头为100.18 m。闸门由2 台2×4 000 kN 固定卷扬启闭机操作,扬程50 m。
3#导流洞进口闸门(闸门底坎高程367.51 m):下闸水头为22.15 m,设计水头为97.89 m,闸门由2 台2×7 000 kN 固定卷扬启闭机操作,扬程66 m。
4#导流洞进口闸门(闸门底坎高程367.47 m):下闸水头为22.15 m,设计水头为97.93 m,闸门由2台2×7 000 kN 固定卷扬启闭机操作,扬程66 m。
5#导流洞进口闸门 (闸门底坎高程365.89m):下闸水头为14.03 m,设计水头为99.51 m,闸门由2台2×4 000 kN 固定卷扬启闭机操作,扬程50 m。
溪洛渡水电站导流洞进口闸门布置见附图。
1.2 水文条件
溪洛渡水电站屏山站9~11月各旬各频率径流成果见附表。
附图 溪洛渡水电站导流洞进口闸门布置图
附表 屏山站9月~11月各旬各频率径流成果
2 导流洞进口闸门下闸设计
2.1 下闸背景
溪洛渡水电站导流洞封堵闸门根据时段不同,分两期下闸,其中1#导流洞于2011年汛末开始下闸封堵施工,2#~5#导流洞于2012年汛后开始下闸封堵施工,考虑到最大化创造效益,结合水文预测情报,2#~5#导流洞进口闸门开始下闸时间提前到2012年9月底。本文主要研究2#~5#导流洞进口闸门下闸,即第二期进口封堵闸门下闸。
第二期进口封堵闸门下闸,尤其是最后一扇闸门的下闸,将面临来流量宣泄途径少,水位雍高大,下闸难度大,此外增加了临时配重,现场卷扬机将面临着只能下放不能提升的困境,存在着不能下放到位的风险,将增加封堵施工难度,其成败将直接影响2013年发电效益及工程安全。
2.2 下闸顺序研究
(1)启闭机拆除。
为节约工程投资,导流洞进口闸门部分启闭机利用了泄洪洞的启闭机,安装在3#、4#导流洞。
由于2#、5#导流洞分别与3#、4#水工尾水洞结合,为2#、5#导流洞满足封堵改建需要,2#、5#导流洞应先提前下闸,以保证2#、5#导流洞的封堵改建施工。因此在2#~5#导流洞下闸封堵程序中要兼顾启闭机拆除和2#、5#导流洞封堵改建。
(2)道路情况。
考虑到现场情况,结合水流控制,3#、4#导流洞拆除的启闭机只能沿江边向上游撤退,再运往指定地点。左岸道路最低高程(439.40 m)点为17#路豆沙溪沟口处,右岸道路最低高程(402.0 m)点为右岸上游围堰支线上游洞口。根据本工程水流控制,闸门下闸后水位雍高情况分析,右岸下闸必先优于左岸。
(3)下闸顺序。
综合以上两个方面因素,考虑启闭机拆除预留时间(单台约1 个月),拟定下闸顺序为4#—→5#—→2#—→3#导流洞进口闸门。
2.3 下闸水头设计
下闸水头设计应考虑下闸过程中入水时段的影响,特别是采用配重下闸的情况下,闸门将面临着只能下降不能提升的困境。若下闸水头不满足要求,可能导致闸门悬挂半空,给封堵施工带来严重后果,从而影响工期,造成巨大的经济损失。
根据闸门下闸过程中摸索及积累的经验,实时调整后续闸门下闸时间,下闸入水时间由2 h 缩短至1 h,根据现场情况分析是可行的,事实上最后一扇闸门下闸入水时间仅用了30 min。下面仅以3#导流洞下闸水头设计分析如下:
下闸标准选用11月中旬2年一遇旬平均流量3 340 m3/s,相应堰前水位392.76 m,根据2000~2011年该时段实测水文资料,该时段出现可能性较大,可满足施工要求。按1 h 下闸入水时间推算,下闸到位后堰前水位395.75 m,最大下闸水头28.24 m,因此按28.50 m 下闸水头设计,可满足工程要求。
2.4 配重设计
因下闸时间及顺序调整,导致部分闸门下闸水头不足,施工时对部分闸门拟采用增加配重方式配合下闸。根据《水利水电工程钢闸门设计规范》(DL/T 5039-95)计算,按以下方式增加配重,可满足规范要求:
4#、5#导流洞进口闸门不增加配重,2#导流洞进口闸门采用现浇混凝土方式增加配重(单扇增加20 m3混凝土配重,两扇门共增加40 m3混凝土配重),3#导流洞进口闸门采用预制混凝土块的方式增加配重(单扇门140 t 配重,两扇门共增加280 t)。
3 下闸过程分析
2012年9月29日14 时,溪洛渡上游围堰水位388.25 m,下泄流量8 060 m3/s,4#导流洞进口闸门下闸作业正式开始,14 时25 分,闸门入水,15 时15分,两扇闸门下闸到位,上游围堰水位389.49 m,在3 条导流洞过流的情况下水位变化约1.24 m,整个过程平稳顺利,历时70 min。为相应卷扬机拆除利用创造了条件。
10月29日,5#导流洞进口闸门下闸,11月10日2#导流洞进口闸门下闸,11月16日,3#导流洞进口闸门下闸。
11月16日8 时,3#导流洞正式启动下闸,此时,溪洛渡坝址水流量为2 980 m3/s,大坝上游水位约393 m。上午9 时,3#导流洞顺利下闸封堵到位,大坝上游河段逐步回涨,下午16 时江水开始漫上上游围堰,下午17 时20 分,江水漫过上游围堰。下午19 时30 分,大坝1#~6#导流底孔开始过流,下游减水河段恢复至天然来水流量。
根据以上情况分析,随着下闸经验的积累,闸门入水时间不断缩短,降低了下闸过程水位雍高,提高了下闸保证率,且使整个过程处于可控状态。也随着下闸时间的缩短,通过实时调整施工方案,为工程创造了价值,为提前下闸创造了条件。此外在下闸过程中发现,4#、5#导流洞闸门下闸到位后,漏水量较小,可满足封堵施工要求,但2#、3#导流洞闸门下闸到位后,存在较大漏水,影响封堵施工,根据此种情况,采用棉絮裹钢筋内核+粘土抛填等堵漏措施,取得了较好效果,其他漏水采用钢管引排,保证了封堵改建施工在干地进行。
4 结 论
在方案研制阶段,应重点考虑以下几个方面:
(1)优化施工方案,根据现场情况,研究道路的布置,拟定各方案的应急措施,尤其是度汛安全问题。
(2)优化下闸程序,缩短下闸时间,可降低下闸过程中导致的水位雍高,从而降低下闸难度。在有条件的情况下,重点研究闸门入水到下闸到位过程中,每个配套环节及相应处理措施,做到安全的前提下,确定该下闸时段,为方案编制提供依据。根据本工程经验,该下闸时段在准备充分的前提下,闸门入水到下闸到位可缩短至(30~60)min。
(3)大型多条导流洞下闸,尤其是后续闸门下闸,在流量变化不大的情况下,必然导致水位的抬高,尤其是现场情况发生变化的条件下,若调整了下闸时间及下闸顺序,可能导致部分闸门下闸水头不够,此时应重点研究闸门、配重、启闭机三者关系,制定合理的方案,可降低投资。
(4)导流下闸后,可能会不同程度地出现漏水情况,必须制定下闸后漏水封堵的应急预案,并作好相应的物资材料准备和组织准备工作,宁可备而不用,决不允许出现异常漏水而无准备的情况发生。