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泡沫冲砂、洗井技术在江汉油区的应用

2014-12-23谢甜

江汉石油职工大学学报 2014年1期
关键词:冲砂消泡剂江汉

谢甜

(中国石化江汉油田分公司井下作业处,湖北 潜江433123)

江汉油区已经进入开发中后期,长期开采造成了地层压力明显下降,在采用清水冲砂、洗井等作业过程中,常见油层压力低于静水柱压力的现象,这种现象易造成大量洗井液漏入地层。冲砂、洗井液侵入地层后,可能形成暂时水堵或永久性水堵、冲砂液温度较低时还可能导致地层的暂时性蜡堵;有时还会造成黏土膨胀,使渗透率降低;冲砂液漏失到地层时还将带入井底砂,油井开抽后漏失到地层的砂子会重新返回井底,造成冲砂周期缩短。

常规清水水力冲砂已不能满足低压、负压油井冲砂洗井的技术需要。为了解决低压、负压油井冲砂洗井技术难题,确保油区的稳定生产,密度低、携砂能力强的泡沫流体冲砂洗井技术在江汉油区得到了研究和应用,取得了较好的效果。

1 泡沫冲砂、洗井技术简介

2009年,江汉油田采油工艺研究院便开展了对泡沫流体冲砂技术的研究,并开发研制了关键的泡沫发生器和相应的工艺技术。早期研发的泡沫发生器主要由接头、孔板和填充物组成,其特点是利用填充物间的空隙产生均匀细小的泡沫。早期的泡沫冲砂工艺与普通水力冲砂洗井工艺相比,是在洗井管路上增加了一套空气增压设备(压风机 )和泡沫发生器装置。现场应用(共实施了19口井)证明,早期的泡沫冲砂工艺技术虽有一定的效果,但并不是很理想,主要存在泡沫液携砂能力差、施工后排水期长(3-8天 )、负压井冲砂液无返排等问题。

多方调研认为,由山东恒业公司研制产生的泡沫冲砂、洗井设备在国内石油机械行业内处于领先地位,应用该公司设备及相应技术,有望有效解决江汉油区低压油井冲砂效果差的难题。该设备为撬装可移动式整套设备,主要包括泡沫流体发生系统和泡沫流体密度测控系统两大部分。

1.1 泡沫冲砂、洗井技术原理

泡沫冲砂技术就是利用泡沫流体粘度高、密度小、携带性能好的特点,将泡沫流体作为携带液或压井液,从油管中打入油井,利用泡沫流体冲散井内积砂或结蜡并携带其从套管返出,达到洗井、冲砂的目的。由于泡沫的密度小,其液柱在井底的压力低于油层压力,有利于泡沫流体冲散井内积砂或结蜡。另外,酸化后利用泡沫液进行彻底洗井,可以降低井筒内液体对地层的压力,为酸液的返排提供一定的能量,使残酸溶液能够尽快排出地面,这对保护油气层、提高酸化效果、缩短油井产量恢复期,最终延长油井免修期具有重要意义。

1.2 起泡剂、消泡剂的优选

起泡剂和消泡剂的性能优劣,直接关系到泡沫冲砂、洗井的工艺效果,对起泡剂和消泡剂的优选,是保障措施效果的关键。

1.2.1 起泡剂的优选

评价起泡剂性能的方法有很多,如Din孔盘打击法、Ross-Miles法、API法、压气气流法、WaringBlender法等。在此采用Ross-Miles法对起泡剂的起泡能力进行评价。

1)耐温性评价

采用Waring Blender搅拌法,对起泡剂HY-2的耐温性进行评价,结果见表1。

由实验结果得知:温度对复配后的起泡剂的泡沫体积以及半衰期影响不大,抗温性良好。

表1 HY-2在不同温度下的起泡性能

2)浓度优选评价

以清水作为溶剂勾兑起泡剂溶液,所生成泡沫的体积会随浓度的增加而增大,待起泡剂的浓度达到一定的上限值后,生成的泡沫体积将不再变化,此时的浓度即是优选出的最佳起泡剂溶液浓度。具体实验数据如表2所示。

表2 HY-2在不同浓度下的起泡效果

通过实验数据可以看出,起泡剂 HY-2开始随着浓度的增加,起泡体积也随着增加,但是在超过0.8%以后,起泡体积几乎不再发生变化,说明已经达到了临界胶束浓度,所以将0.8% 作为 HY-2的最佳的起泡浓度。

1.2.2 消泡剂的评选

冲砂成功后,泡沫将携带砂粒排入循环罐,为了保证作业后及时消泡,在循环罐中投入消泡剂,以免泡沫液涌出造成环境的污染。消泡剂为一些低表面张力的物质,当在泡沫溶液中加入消泡剂后,消泡剂分子极易吸附于泡沫液膜上,使液膜的局部表面张力降低,同时带走液膜下邻近液体,破坏泡沫稳定性,导致液膜变薄而破裂,表3为各种消泡剂的消泡效果。

综合消泡时间和消泡后泡沫减少的体积两点因素,发现DF 282消泡效果与其他消泡剂相比,效果最好。

表3 各种消泡剂消泡效果

2 泡沫冲砂现场应用

2.1 选井条件

泡沫冲砂、排液工艺技术的实施,首先应根据地质、工艺及技术自身的限制选择合适的井,才能充分发挥该技术的优势,获得最大的经济效益。

符合以下条件之一者都可以采用泡沫冲砂、排液技术:

1)地层压力系数较低,用传统的清水冲砂无法建立起井筒内液体循环的井;

2)井筒内为悬浮砂,探砂面时无法探到准确的砂面位置,但是一旦下泵生产,井筒内的悬浮砂便进入泵筒,造成砂堵、卡,不得不再上作业的井;

3)地层能量匮乏,增产措施后要求尽快地排出残液的井。

2.2 现场应用情况

1)施工简况

2012年,在江汉油区实施泡沫冲砂、排液施工29井次,其中冲砂24井次,排液5井次,除一次(浩平3井)因地层负压情况极其严重,无法建立循环外,其他井次均取得了成功,施工成功率达到了96.5%。排水期最长的为5天,最短的仅1天,平均排水期为3天,与常规水力冲砂施工相比,明显缩短了排水期时间。

典型井例:潭34-7-5B井:井深950.0m,由于该井地层压力系数极低,以往洗井过程中都无法建立液体的循环,冲砂过程中都是冒着风险缓慢轻探下放,施工中必须密切关注指重表的显示情况,一旦发现异常必须立即上提管柱,以免发生卡钻事故。2012年2月22日搬上作业,设计要求冲砂至人工井底,通过了解该井的井史资料,得知该井负压严重,因此采用双泵冲砂的方法。探得砂面后,首先用活性水60m3反循环冲砂,排量达到1 m3/min,泵压0,施工历时近1.5h出口始终无液返出,该次冲砂失败。决定改用泡沫液冲砂,泵压2MPa,泡沫排量350L/min,泡沫液用量30m3便建立循环,随后按照设计要求冲砂至人工井底,进尺85.43m,冲砂成功。

钟新8-23CZ井:井深2 618.5m。2011年1月压裂后软探砂面有砂,设计要求冲砂至人工井底,施工时采用的是气化水冲砂,泵压8MPa,排量(500~600)L/min,施工历时近2h出口始终未见液返出,可见该井负压情况非常严重,该次冲砂失败。2012年3月经讨论决定重上作业,并改用泡沫液进行冲砂;施工时,井筒内注入泡沫液35 m3后,出口开始返液,循环建立,泵压2MPa,泡沫排量330L/min,冲砂进尺29.3m,冲砂成功。

2)效果分析

为了监测和确定泡沫液的在井中的平均密度,在明9斜-9-5和广斜408两口井的作业过程中使用了电子压力计监测井底的压力变化。根据电子压力计记录的数据测算,作业过程中这两口井的井底泡沫密度分别为0.756g/cm3、0.563g/cm3。泡沫液密度预期(0.4~0.6)g/cm3,可见,在广斜408井的冲砂过程中,泡沫液密度达到了预期水平,而明9斜-9-5泡沫液的密度仍然偏高。

密度的变化主要是由于进口气液比的不同引起的,具有一定的可调性。

3 施工中存在的问题及建议

泡沫冲砂、排液技术虽然在江汉油区已经得到成功的应用,但是在施工中由于硬件及环境等方面的限制,仍然存在一些需要解决的问题。

1)建议配备排量更大的压风车或是在原有压风车的基础上进行改进,提高压风车的供气排量。

室内研究表明,泡沫气液比控制在30~50范围内时,起泡剂的利用率高,洗井最为经济。一般情况下,将气液比控制在30~50的范围内后,产生的泡沫液密度在(0.4~0.8)g/cm3范围内可调,能够达到施工要求。但随着井深的增加,由于泡沫液被压缩,密度也会随之增加,为了降低井筒内泡沫液的密度,必须提高气液比,即气液比应随着井深的增加而增加。

针对部分压力高的深井,为了满足泡沫洗井的施工要求,有必要配备排量更大的压风车加大供气量,从而达到在高压下的气液比要求。

2)建议配备一批内径稍大的旋塞,便于冲出外径较大的杂物。可按外径 ≤102mm、内通径42mm~48mm配备。

目前施工所使用的配套工具油管旋塞内径偏小,只有35mm,直径稍大的井底杂物或是沉砂堆积很容易堵塞旋塞,在实际过程中曾发生堵塞,严重影响冲砂施工。

[1]吴奇.井下作业工程师手册[M].北京:石油工业出版社,2002:159-177.

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