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330MW机组给水温度低原因分析及处理

2014-12-22张世伟

中小企业管理与科技·下旬刊 2014年12期

摘要:大唐珲春发电厂针对3号330MW机组运行中最终给水温度偏低问题,通过采取水位调整试验、高加水室分隔板漏泄检查治理、6号高加蒸汽冷却器水室分隔板预留孔部分封堵等措施,彻底解决了给水温度低的问题。

关键词:给水温度  高压加热器  分隔板  漏泄  封堵

1 简介

大唐珲春发电厂(以下简称珲春厂)2*330MW机组,其中3号机组汽轮机系北京北重汽轮电机有限公司引进法国阿尔斯通公司(ALSTHOM)技术生产的亚临界一次中间再热冲动凝汽式三缸两排汽汽轮机。汽轮机设计型号为N330-17.75/540/540,THA工况功率330MW,主蒸汽压力17.75MPa,主蒸汽温度540℃,再热蒸汽温度540℃,主蒸汽流量为919t/h,给水温度252.83℃。每台机组配杭州锅炉集团有限公司生产的HP7、HP6、HP6蒸汽冷却器(HP6bis)3台倒立式∪型管高压加热器,均已装配高加大旁路系统。采用出口压力为25.5MPa調速电动给水泵给水。给水从给水泵和给水入口三通阀通过,到达高加,在其内部完成热交换,然后通过给水出口三通阀进入锅炉。加热器水位与切除水位持平后,给水出入口三通阀在液位开关信号的指示下立即关闭,使给水从旁路到达锅炉。高加给水系统简图见图1。

2 存在问题

最终给水温度是指汽轮机高压给水加热系统大旁路后的给水温度值。给水温度是汽轮发电机组的一项关键性指标,给水温度下降会提高汽轮机热耗率,发电时煤耗增加会降低经济效益。最终给水温度与高压加热器进汽压力、加热器水位、水室分隔板漏泄、高加旁路严密与否、高加钢管清洁程度等因素有关。

机组从2006年开始投入运行,起初的给水温度符合设计要求(THA工况252.83℃)。运行三年以后,给水温度逐渐降低。2010年4月3日检查时发现,给水温度分别比设计偏低5.44℃,且6号、7号高加给水端差和疏水端差都已超过设计值。给水端差超出6.0℃,疏水端差超出0.7℃,大大降低了发电的经济效益。

3 原因分析

3.1 高加系统检查

按设计要求检查高压加热器系统抽汽逆止阀和加热器进汽阀,确保其处于无节流的全开状态。检查高加放空气系统,确认空气门开度符合技术要求,进行空气门调整给水温度、端差的变化不明显。如果高加系统出入口三通阀无泄漏现象,严密性较好,将高加系统出口给水温度与炉侧最终给水温度作对比时,二者的温度就是相同的。

3.2 高压加热器水位核对与水位调整试验

HP7高压加热器分为过热蒸汽冷却段、凝结段、疏水冷却段。其中,凝结段和疏水冷却段是HP6高压加热器的主要组成部分,而过热蒸汽冷却段则构成了HP6高加蒸汽冷却器。高压加热器疏水按照“HP7→HP6→除氧器”的顺序逐级自流。图2为高加水位控制情况。

图2  高加水位控制图

高压加热器水位达到高一值时,来高水位报警;达到高二值,来高二值报警,事故疏水阀全开;到高三值时把给水旁路三通阀打开,抽汽止回阀和电动闸阀自动关闭,开启抽汽管道疏水阀,打开启停放水门,解列高加。

2010年厂热力试验组按照设计高加水位控制图,现场核对并标记好高加水位,同时通过试验调整6号、7号高加水位。按照试验要求,使6号、7号高加水位超过高一值。这虽然在一定程度上降低了高加上、下端差,但收效甚微。

3.3 高压加热器水室检查与处理

3.3.1 HP7、HP6高压加热器

一般是在管板上焊接HP7、HP6高压加热器半球形水室,在半球形封头上焊接给水出入口的接管和入孔。焊接在内壁上的流程分隔板是水室的主要构造。流程分隔盖板和密封垫片用螺栓固定在流程分隔板上。2010年3月,利用3号机小修机会,解体检查6、7号高压加热器水室,发现水室分隔板的密封垫片已受到严重的冲刷。遂用石墨垫片替换了石棉垫片,并对密封间隙作了相应调整。

检修后的高加系统,6号高加给水端差与疏水端差都有所下降,降幅分别是6.52℃、1.69℃。7号高加给水端差与疏水端差也明显下降,降幅分别是7.95℃、1.92℃。这个水平与设计要求非常接近。而且在相同工况下,3号机给水温度升高了4.21℃。检修前后相关参数对比见表1。

表1  3号机检修前后相关参数对比

3.3.2 HP6蒸汽冷却器

HP6蒸汽冷却器(HP6bis)的水室基本类似于HP7、HP6高压加热器。但是HP6蒸汽冷却器(HP6bis)的水室分隔板上多了一300×145的方孔,构成了给水内部旁路,减小给水在管内流速,降低给水阻力损失。

3号机三阀全开工况蒸汽冷却器给水温升值应该达到4.93℃,而在2011年大修前试验三阀全开工况蒸汽冷却器的温升值只能达到3.33℃,温升降幅32.65%。二段抽汽经过蒸汽冷却器温降设计值是192.16℃,实际温降值130.66℃,降幅32%。

2011年4月,在3号机检修中发现水室分隔板密封垫片冲刷严重,检修中将石棉垫片更换为石墨垫片并调整了密封间隙。从增加蒸冷器换热性能出发,同杭州锅炉集团股份有限公司技术部沟通预留方孔部分封堵事宜,厂家经核算后,为了通过提高管内给水的流速来改善蒸冷器换热性能,同意封堵方孔,但封堵后必须留有150×145的方孔。为修后高加运行安全可靠,堵孔后须留设160×145的方孔,也就是说只封堵46.67%。经过封孔处理,蒸汽冷却器给水温升值4.43℃,二段抽汽经过蒸汽冷却器温降值184℃,基本恢复正常值。

4 结束语

针对运行中的3、4号330MW机组最终给水温度偏低的现象,珲春厂尝试通过试验调整高加水位,检修高加水室分隔板漏泄问题,配以6号高加蒸汽冷却器水室分隔板预留孔部分封堵等措施,有效改善了机组给水温度低的问题,提高了机组运行的经济性。

参考文献:

[1]段秋刚.大型机组全程给水控制的若干问题研究[J].山西电力,2007(S1).

[2]叶江明主编.电厂锅炉原理及设备[M].中国电力出版社,2004.

[3]李志才,李家伟,张丽,林树岐.330MW机组给水温度偏低原因分析及措施[J].吉林电力,2012(01).

作者简介:

张世伟(1973-),男,工程师,发电管理部汽机专工,多年从事火力发电厂汽轮机经济运行分析研究。