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循环流化床垃圾焚烧炉正压问题解决方案研究

2014-12-20雷,周

能源环境保护 2014年2期
关键词:文丘里喉部风管

李 雷,周 永

(1.浙江城建煤气热电设计院有限公司,浙江杭州 310013;2.西安交通大学动力工程多项流国家重点实验室,陕西西安710049)

焚烧法处理城市生活垃圾已经在国内外受到普遍关注,它使生活垃圾的体积减小约80%~90%,重量减小越70%~80%,特别针对我国目前土地资源紧缺情况,是一种极为有效的垃圾处理方法[1~5]。目前国内垃圾焚烧锅炉中大量采用循环流化床锅炉,虽然随着异重流化床焚烧等国内技术的更新,使得其推广迅速,但由于垃圾成分波动较大,其空气平衡难于控制,燃烧温度波动较大仍是目前,循环流化床垃圾焚烧炉所面临的难点[2,5],特别是由于燃烧波动带来的炉膛正压冒烟问题,更是很多企业面临的问题,其对环境,对经济效益均产生严重负面影响[6,7],并一直困扰企业。针对此问题,本文提出了应用文丘里管来解决炉膛正压冒烟问题的改造方案。

1循环流化床垃圾焚烧锅炉简介

我们以浙江春晖环保能源有限公司所使用的无锡华光锅炉厂75t/h循环流化床垃圾焚烧锅炉为例,其锅炉结构简图如图1所示。

图1 无锡华光锅炉厂生产的垃圾焚烧流化床锅炉

其高过外置于返料箱中,垃圾从锅炉前墙通过拨料机投入,给煤口在垃圾入口下方,采用倾斜式布风板。当垃圾不稳定或水分较大时,由于燃烧的变化,炉膛出现正压,烟气就会从垃圾拨料机部位向外喷出。此处烟气处于不完全燃烧状态,含有大量的二噁英成分[6,7],对环境污染相当严重,同时由于喷出的气体带有一定的热值,对锅炉效率也有很大的影响[8]。为解决此问题,无锡华光锅炉厂曾经在拨料机上方设置一吸风口,与一次风机入口相连,如图1所示,确实使锅炉正压问题得到缓解。但是,由于炉膛正压时,有很多细灰也随风机吸入,导致一次风机叶轮磨损及一次风管道积灰严重,影响正常生产。很多公司目前已将此装置拆除。这样,正压问题依然困扰很多企业。

2改造方案

本文采用文丘里管将烟气抽如二次风管的炉膛入口处,不需要任何电器设备,应用流体能头守恒的原理及佰努利方程,在二次风入口加入文丘里管,使的二次风炉膛入口管上形成天然的负压区,将抽气联入负压区,形成自然压力差抽气,将烟气喷入炉膛。

图2设计方案

如图2所示,将二次风炉膛处加一个文丘里管,要求设计文丘里管尺寸使得其喉部为负压,在其喉部与垃圾拨料机上部连一管道,把从拨料机喷出的烟气抽走,直接喷入炉膛。

这样设计的好处在于:

(1)烟气经过较短的路径直接进入炉膛,减少烟气中气体对管路的影响;

(2)烟气中粉尘不经过风机、空预器等,对锅炉主要设备不会产生影响;

(3)选用二次风管,二次风在锅炉中起到助燃作用,对流化影响不大[8,9];

(4)二次风炉膛入口处离拨料机较近,减少烟气流动中的阻力;

(5)设备简单,改造费用小;

此设计方案主要的问题是如何在二次风管中出现负压,此关键为文丘里管的设计,其理论依据如下。

图3 文丘里管喉部压力

如图3所示,分别考察文丘里管入口断面(1断面)及喉部断面(2断面),根据佰努利方程,不计文丘里管中能头损失,有:

取α=1.0,则喉部压力:

不考虑高度差,则:

故,若v2有足够速度,处即会产生负压。设定P2,则

设断面q1处流量 ,则:

即:

有:

取 q1=q2=εq:

则:即是我们需要设计的文丘里管喉部尺寸,其中 为流量修正系数。

3 实际设计尺寸

我们以浙江春晖环保能源有限公司的0#垃圾焚烧炉参数为例,0#炉正常运行时,二次风量约 52 000 m3/h(20℃,5 kpa),经过空预器后风温约200℃,炉膛入口压力3.3 kpa。则由:

得:热风密度 =0.75 kg/m3。则热风量为85 000 m3/h(200℃,3.3 kPa)。

不考虑漏风,0#炉有12个二次风管入炉膛,假设每个风管的直径d=0.2 m,则二次风炉膛入口流速为62.7 。取喉部压力为-30 Pa。则根据式(4),得到喉部速度v2=112.8 m/s。则喉部管径d2=0.15 m,即当喉部管径达到14.9 mm后即可产生负压。若取喉部负压为-1000 pa,则可得到d2=0.14 m。考虑到流量修正系数,取ε=0.95,则得到d2=0.1395 m。可抽出前墙上面两根和下面中间一根进行改造。

4阻力与经济性指标

在0#前(后)墙增加文丘里管后会提高二次风管的局部阻力系数,取流量系数为0.95,接4个文丘里管,则,总的流量损失系数为1.7%,又由于其吸入燃气有一定的流量,若喉部开口直径为5 cm,开口4根管,负压为1000 pa,则吸入总风量为0.3 m3/s,则二次风量损失可忽略。而同时,由于烟气中存在着大量的不完全燃烧气体,以及较高的热量,则可化验烟气中可燃物含量浓度测量其热值,并可与局部阻力系数比较。从分析可得其总体风量阻力损失很小,反而由于吸入烟气中有大量热值,可提高热效益。

5 总结

以上设计方案虽然不能完全解决垃圾炉燃烧工况不稳定的问题,但是可以在一定程度上减缓炉膛正压冒烟的现象。其改造涉及范围小,不涉及汽水系统及流化主系统的,仅对二次风有较小的改动,而其它均不影响,不影响锅炉流化燃烧环境[10,11]。同时此方案不涉及任何复杂电气设备,仅构造了一个自然压差回路提供动力。并且耗材较少。不但能够解决炉膛冒烟的环境问题,还能提高锅炉的效率。本方案给出了一条炉膛正压冒烟问题的解决思路,可供相关人员进行参考。

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