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气举反循环钻进技术在大连交流岛地热井施工中的应用

2014-12-11马秀民陈岳

地质装备 2014年5期
关键词:双壁气举钻具

马秀民,陈岳

(河北省煤田地质局第四地质队,河北 宣化 075100)

随着地热井钻进深度的加大,采用何种钻进技术施工确保高效率、低成本,是地热井施工单位面临的难题。目前,气举反循环钻进技术已成为地热井施工必不可少的钻井方法,岩屑通过双壁钻杆中心通道上返至地表,可有效地解决因井深、钻孔直径大造成孔内岩屑上返难的问题。我公司在辽宁省大连地区地热井施工中,采用气举反循环钻进技术在漏失地层施工取得了良好效果。

1 地热井工程概况

施工的地热井位于辽宁省大连市交流岛。该井设计井深2200m,一开Φ311mm,孔深500m,下入Φ244.5mm 石 油 套 管,二 开 Φ215.9mm,孔 深2200m。2013年4月20日开孔,采用牙轮钻头正循环钻进工艺,施工至633m出现涌水现象,涌水量达到70~90m3/h,上返岩屑最大颗粒直径达到70mm,清水顶漏钻进至844.64m处,岩屑仅少量上返,换钻头后下钻,孔内沉淀5~6m,无法接单根钻进。现场分析认为,840m至700m段孔径扩大率太大,造成泥浆上返时速不够,岩屑无法携带出井,决定使用水泥浆封孔,进行人工二次造壁,候凝72h后钻进至982.12m,孔口能正常返砂。因甲方原因停钻待命三天,再次下钻至890m遇阻,孔内沉淀92m,清水循环岩屑无法上返。后又重复使用水泥浆二次造壁两次,均未达到目的,工程停滞,此间涌水量达80m3/h。

为解决孔内沉渣问题,改用气举反循环施工工艺,钻进至孔深1300m,下入Φ178mm套管封闭涌水层,三开孔径Φ152mm完井。

图1 大连交流岛地热井施工现场

2 钻井设备及钻具

2.1 钻井设备

403钻机1台;空压机:使用LG·VF-10/60型高压空气装置,该装置由 KB-100A-1.0mpa皮带式螺杆空气压缩机和VF-1/10-60型活塞式空气压缩机复合而成,额定压力6.0MPa,公称容积流量10.0m3/min,轴功率149kW,螺杆空气压缩机完成一级压缩空气至1.0MP,活塞式空气压缩机完成二级压缩空气至6.0MPa。

2.2 气举反循环钻具

中国地质科学院勘探技术研究所研制的Φ114双壁钻具:气盒子、108mm×108mm×12.2m双壁主动钻杆、Φ114mm×9.6m双壁钻杆、气水混合器、反循环取样装置;配套Φ178mm、Φ159mm钻铤,Φ114.3mm、Φ89mm 单壁钻杆,Φ152mm 气举反循环牙轮钻头。

钻具连接:Φ152mm三牙轮钻头+Φ178mm钻铤+Φ159mm钻铤+Φ114mm钻杆+Φ89mm钻杆+气水混合器+Φ114mm双壁钻杆+双壁主动钻杆+气盒子+水龙头+反循环取样装置。

3 施工过程

(1)2013年7月13日开始气举反循环施工。首先把专用钻头接起,按预定的钻具组合下钻至离孔底250m,接起气水混合器,接双壁钻杆,在距离孔底100m时遇阻,孔内沉淀100m,去掉一根钻杆,接双壁主动钻杆,钻头下放距离遇阻位置300mm,启动空压机,随着压力增加,钻杆内液柱喷出,随后气水混合液匀速流出,循环建立。

(2)此时缓慢下放钻具并慢速启动转盘,控制压力匀速给进,气水混合物携带大量岩屑出井,至7月15日循环至井底后正常钻进。正常钻进使用钻井参数和正循环时基本一致。8月4日钻进至1306m提钻。准备Φ178mm套管封闭500~1306m孔段。

(3)8月5日下钻扫孔准备下套管,至890m遇阻,上部涌水处坍塌严重。用气举反循环冲孔排砂至1306m循环后提钻,二次下钻,依旧至890m遇阻,再次冲孔排砂至井底。

(4)8月10日,经分析,认为此井段井壁不稳定,易坍塌,井内全部是清水,应想办法在涌水段下部注入优质泥浆稳定孔壁。决定扫冲孔至井底后封堵气盒子进气通路,利用正循环向孔内注入泥浆进行封闭。泥浆使用膨润土调配,并加入无荧光润滑防塌剂、PAC-141、羧甲基纤维素钠盐等泥浆材料。泥浆密度1.13g/m3、粘度58s、PH8.0。停用反循环设备,接BW1200A泥浆泵,采用正循环方式注入泥浆50m3。井口上返泥浆,涌水量降低。8月12日再次下钻至井底,无遇阻现象,达到了预想目的,提钻至1100m,二次调配泥浆,注入25m3,井口仅少量涌水。8月13日,成功下入Φ177.8mm套管810m至井底后固井候凝。

(4)套管固井水泥凝固后,采用气举反循环钻进技术继续施工,钻头直径Φ152mm,终孔深度2200m。

4 施工中的问题及处理方法

4.1 双壁钻具的密封性

使用过程中,要注意检查好内管的O型密封圈。每个内管接头上有三个O型密封圈,每次下钻,必须严格检查,如有破损,必须更换,否则造成气路短路,影响钻井液上返速度,甚至无法建立循环。

表1 LG·VF-10/60型高压空气装置数据统计

图2 气盒子现场连接

图3 反循环取样装置

4.2 双壁钻具中心通道的堵塞

下钻后井底有沉砂,钻头距离沉砂面300mm为宜,开动空压机,随着循环建立下放钻具,钻头缓慢接触砂面,开动转盘,平稳排出沉砂。如下放过快,大量沉砂涌入反循环通道,极易造成堵塞。如发生堵塞,可采取如下措施:

(1)关闭进气风管阀门,使空压机压力升高,再突然打开阀门,反复开关几次,可解除堵塞。

(2)关掉空压机,上下窜动钻具,再开空压机,反复几次,可解除堵塞。

(3)关闭进气风管阀门,停止空压机工作,排砂口高压管接泥浆泵,适当打入泥浆,并加适当压力,可解堵塞。

(4)以上三个措施未有效解堵,可打开回水管,上下窜动钻具,反复开泵窜动几次可解除堵塞。

5 应用气举反循环技术效果

通过交流岛地热井的施工,气举反循环钻进技术所取得的经济效益是显而易见的,对处理复杂情况,加速热水井钻探进程,缩短施工周期起到了推动作用。其突出表现在以下几个方面。

(1)钻进效率高。由于气举反循环钻进冲洗液在钻杆内上返的速度高出常规钻进30倍,因而排渣速度快。从各地使用后的资料看出,钻进第四纪砂黏土层,最高时效超过12m/h,平均可达6.3m/h,砂层可达20m/h,钻进卵砾石地层达1~1.5m/h,钻进4~6级基岩地层达1~3m/h。本井地层为白云岩,最高钻速可达2.5m/h。同正循环钻进相比,时效提高1.5~2倍。

(2)能减少成井时间,且质量高。采用气举反循环钻进工艺施工的水井,井径规则,井底干净,孔斜率小,出水量大,成井时间短。

(3)钻探成本低。因气举钻进工艺比常规钻进成井质量好,效率高,钻头寿命长,事故少,材料消耗低等,所以钻探成本大为降低。

(4)复杂地层及复杂情况处理能力强。本井井底沉砂达100m,常规处理办法费时费力,又极易埋钻,事故隐患无穷。反循环技术解决了这个问题,及时排出大量沉渣,确保了孔内安全。

6 结论

地热井钻探一般都在基岩地层,目的层井壁相对稳定,埋深大,多会出现地层漏失,钻穿该层多要求低比重泥浆甚至要求清水钻进,气举反循环钻进技术刚好解决该问题,完全可以清水钻进,既保证了成井质量,又提高了钻进效率,同时又洗好了井,提高了出水量,产生的经济效益非常显著。

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