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掘进工作面过积聚高浓度瓦斯不明巷道瓦斯抽放技术的研究及实践

2014-12-09王爱生

科技创新与应用 2014年34期

摘 要:掘进工作面揭露不明老空巷时,对老空巷内的瓦斯处理是巷道施工中的关键。在施工时,通过采取钻孔抽排释放、小断面贯通等一系列措施,经过现场实践取得了良好的效果,确保了巷道的施工安全。解决了掘进工作面遇老空巷时瓦斯的管理问题,提高了过空巷的速度,创造了良好的经济效果。

关键词:过空巷;瓦斯抽放;安全高效

引言

东河煤矿位于山西省临汾市蒲县太林乡,隶属于太原煤气化集团公司,是一座由四座小矿整合而成核定生产能力为90万吨/年的中型矿井,矿井瓦斯等级为瓦斯矿井。目前,矿井开采3#煤层三采区。由于煤层瓦斯赋存不平衡,局部区域原煤瓦斯含量较高,解吸量较大。矿井建有井下采区瓦斯抽放系统,主要用于回采工作面上隅角瓦斯抽放。在矿井四周存在许多小煤矿,个别煤矿存在对东河煤矿的越界开采情况。某矿越界上山进入东河煤矿井田后,被政府部门责令停止掘进封闭,由此在东河煤矿井田内形成了高浓度瓦斯空巷。

2310回风巷与某矿已越界的上山巷道探通,探眼内瓦斯浓度高达87.6%。太原煤气化集团公司、东河煤矿各级领导对此高度重视,通过认真研究,制定了掘进工作面利用抽放方法过越界上山的总体技术方案,并根据现场实际情况多次对瓦斯抽放方案进行了修改完善。经过为期40天的瓦斯综合治理成功实现了与空巷贯通,达到了预期目的。瓦斯抽放工程安装抽放管路838米,施工9个钻孔,抽排瓦斯8.7万立方米,解放了近60万吨煤炭资源,保证了矿井的正常采掘衔接。

1 概述

2310回风巷设计长度1207m,现已掘进631m,剩余576m。1月25日17时10分,探水队在2310回风巷进行探水作业时,与隰东煤矿已越界的上山巷道探通,探眼长度为31.5m,探眼内瓦斯浓度高达87.6%。若在该位置开切眼,此区域内煤量损失近60万吨,严重影响矿井下一步的采掘部署。

越界煤矿两条上山长度约为218m,巷道断面为3.3×1.9m,采用φ16×1800mm的圆钢锚杆支护,锚杆间、排距为600×800mm,两帮未支护。上山两侧原计划各布置一个工作面,北侧工作面1、2两顺槽掘进100m左右,南侧工作面3、4两顺槽掘进80-100m,两侧均未形成工作面(详见图1)。顺槽断面均为2×2m,采用梯形木棚支护,木棚间距为1m,采用φ120mm的松木制作。

2 实施过程

2.1 实施钻孔阶段

2310回风巷与越界煤矿探通后,东河煤矿共施工7个抽放孔都未与空巷探通,重新核实地质资料后,在2310回风巷滞后迎头4m,用探水钻机按仰角4度,与巷道中心线夹角40度成功施工第8个探眼,钻孔长58.5m,探眼内外压力基本平衡,探眼内瓦斯浓度为30%-40%之间。

2.2 钻孔抽放阶段

1#钻孔与2#钻孔开始同时抽放空巷内瓦斯,连续抽放5天后,空巷内瓦斯浓度无明显下降趋势,根据相关数据推断:由于空巷内瓦斯补给源比较多,煤壁解析瓦斯量在负压状态比较大。考虑到两个抽放孔的抽放能力达不到整个空巷抽放瓦斯的需求、对抽放方案重新进行了修改完善。

2.3 方案施行阶段

“2310回风巷过空巷瓦斯治理”最终采用进气孔与抽放孔在空巷内形成流场且保持负压的状态下,施行“连抽带掘”的技术方案。方案分为:钻探与综掘施工、钻探与风镐施工、铜制工具施工三个阶段。在2310回风巷偏右10°施工36m与空巷打通,作为3#钻孔。开始2#钻孔进气,1#钻孔与3#钻孔同时抽放,使空巷内形成流场且保持负压进行瓦斯抽放。经过3天的作业后,2#、3#钻孔内瓦斯浓度降至15%-20%,内外压差基本平衡。第一阶段:在巷道中心线上,以0°方位角,沿煤层倾角、距底板500mm施工一个22m探眼;距巷道中心线偏右500mm,距底板500mm,以5°方位角、沿煤层倾角施工一个22.2m探眼。钻探到位后,检查到探眼内最大瓦斯浓度为0.04%,综掘施工20m,掘进断面为3.8×2.4m2。第二阶段:在巷道中心线上,以0°方位,沿煤层倾角、距底板500mm施工一个10m的探眼;距巷道中心线偏右500mm,距底板500mm,以5°方位、沿煤层倾角施工一个10.3m的探眼。钻探到位后,检查到探眼内最大瓦斯浓度为0.08%,切断2310回风巷全部非本安质安全电源后,沿巷道左帮,按现施工线以2×2m2小断面风镐施工9m。第三阶段:剩余2m准备探通时,在救护队的现场监护下,用铜风镐头慢慢破开直径不超10cm的小孔,破孔后及时对孔内瓦斯进行排放,当孔内瓦斯浓度降低至1.5%时,逐步将孔扩大至1.5×1.5m2,并派救护队进空巷内进行侦查。至此,回风巷与空巷成功贯通。

3 风排瓦斯阶段

3.1 空巷侦查情况

救护队侦查到某煤矿已越界的两条上山断面均为3.3m×1.9m,顶板采用锚杆+金属网+托板支护,巷帮无支护,顺槽采用木棚支护,基本与越界煤矿提供的地测资料吻合,整个空巷内都比较完整,局部伪顶有冒落但不严重,巷道内无CO、H2S、SO2等有害气体,距贯通口下方70米最高瓦斯浓度16%,上方60米顺槽附近最高瓦斯浓度20%,另一条上山顺槽附近最高瓦斯浓度25%。

3.2 排放瓦斯阶段

根据救护队侦查到的实情,矿通风区及时制定了针对性的排瓦斯方案和措施,估算出排瓦斯量、供风量和排放时间。救护队在两条越界上山及已掘顺槽共构筑四道临时密闭(详图2),整个排瓦斯路线全部断电、撤人、设警戒后,开始瓦斯排放工作,救护队采用“风筒(10米一节的φ600风筒)错口法”由外向里逐段排放的方式排瓦斯,期间严禁“一风吹”,全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度最大值分别为0.2%、0.1%。至此,排放瓦斯顺利完成。

排放瓦斯路线:越界煤矿空巷→2310回风巷→三采回风下山→总回风巷→地面(详图2)

备注:为了方便记录,定义58.5m的抽放孔为1#孔,迎头31.5m的探水孔为2#孔,36米的抽放孔为3#孔。

4 结束语

利用瓦斯移动抽放泵抽放空巷内高浓度瓦斯是本次2310回风巷成功与越界煤矿空巷贯通的治本之策;在2310回风巷迎头煤壁向空巷打进气孔、抽放孔,形成流场且保持负压,为本次掘进、贯通提供了有力的安全条件;抽放泵一直保持工作状态,抽放系统运行正常,空巷内保持负压状态,为打孔、贯通提供了安全可靠的工作条件;钻机带高压水强制冷却温度,消除了钻机与锚网、锚杆等碰撞产生火花的隐患;在最后剩余2米贯通期间,严格执行方案措施,用铜质工具贯通,消除了瓦斯事故隐患;打抽放钻孔后,孔口用聚氨酯等高分子材料加强密封,提高了瓦斯抽放效率,杜绝了因空巷内外压差造成空巷内瓦斯异常涌出的状况;小孔贯通后由救护队员侦探空巷内情况,并指挥扩孔以及下一步排放瓦斯事宜,确保了安全管理的可靠性。

参考文献

[1]秦跃平.矿井通风[M].中国矿业大学出版社,2002.

[2]国家煤矿安全监察局.煤矿安全规程[S].北京:煤炭工业出版社,2010.

[3]国家安全生产监督管理总局政策法规司.瓦斯事故防治[M].人民日报出版社,2002.

[4]张铁岗.矿井瓦斯综合防治技术[M].北京:煤炭工业出版社,2001.

[5]刘洪.煤矿安全规程 井工部分[M]徐州:中国矿业大学出版社,2006.

作者简介:王爱生(1965-),男,工程师,职务:太原煤气化公司东河煤矿总工程师。