降低A202刮板输送机故障率分析与试验
2014-12-02董顺国孙梦雯蔡辉
董顺国,孙梦雯,蔡辉
1.河南能源义煤公司耿村洗煤厂,河南义马 472300
2.河南能源义煤公司耿村煤矿 河南义马 472300
0 引言
在原煤洗选过程中,刮板输送机作为运输的主要设备之一,对安全生产起着至关重要的作用。而实际生产过程中,原煤中存在大块矸石及杂物,时常出现拉坏刮板、链条及蛤蟆嘴,造成设备损坏,修复起来费时、费事、费材,且严重影响生产时间,制约着耿村洗煤厂安全生产。所以对刮板输送机的故障进行分析,并提出解决措施是十分必要的。
1 刮板输送机的工作原理
刮板输送机的原理是将敞开的溜槽,作为煤炭、矸石或物料等的承受件,将刮板固定在链条上,作为牵引构件。当机头传动部启动后,带动机头轴上的链轮旋转,使刮板链循环运行带动物料沿着溜槽移动,直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮处作无极闭合循环运行,完成物料的输送。
2 刮板输送机的特点
2.1 刮板输送机的优点
1)结构坚实,能经受煤炭、矸石或其他物料的冲撞,砸压等外力作用;2)能适应采煤工作面底板不平、弯曲推移的需要,可以承受垂直或水平方向的弯曲。
2.2 刮板输送机的缺点
1)空载功率消耗较大,为总功率的30%左右;2)不宜长距离输送;3)易发生掉链、断链事故;4)消耗钢材多。
3 卡堵现状调查
3.1 刮板输送机卡堵
耿洗A202 配煤刮板输送机电机功率132KW,正常工作时电机功率只有40KW 左右,由于原煤中大块矸石及杂物,时常出现卡堵,岗位工若不能及时发现并停车,刮板会继续运行,把刮板、链条、蛤蟆嘴拉弯、拉断,严重时,所有拉坏刮板横七竖八的十几根挤在一起,造成设备故障,且维修时间长,材料费用高。
3.2 刮板输送机卡堵后难清理
耿洗A202 配煤刮板输送机卡堵停车,卡堵物清理难;A202 长期不用时,堆积过多煤和矸石,不能正常启动。
4 刮板输送机卡堵原因分析
4.1 人为原因
岗位操作工技术操作不规范,岗位责任意识不强,工作不认真。在运输或出现卡堵时不能正常操作,造成断链。
4.2 物料原因
运输的煤炭中掺杂有矸石、杂物等,或者煤量不稳定,超过输送能力,造成卡堵、断链。
4.3 设备原因
刮板输送机在卡堵时不能自动停止,造成断链。或者设备本身不合格,如链条、蛤蟆嘴、刮板等质量不合格,也会引起断链。用树状图分析如图1
图1 刮板输送机卡堵原因分析图
5 降低刮板输送机卡堵的预防方法和处理措施
从对购买设备严格把关,并通过加强岗位培训、岗位操作规程的学习、现场监督落实,以及控制通过煤量,造成刮板输送机卡堵、断链的事故可以得到有效控制。但若能实现刮板输送机在卡堵时自动停止,就可避免造成断链。同时卡堵停机后,若能反转运行,便可大大减少清理卡堵物料的劳动量。通过调整三大参数,控制刮板自动停车;加装控制线路,实现反转。首先对A202 配煤刮板输送机电机变频控制器三大参数——最大转矩、极限电流、最大极限功率,进行设定调试分析:
实验1:调整最大转矩
1)将最大转矩调整为883N·M 时,还会出现拉断刮板,拉弯刮板的现象,不可行;
2)将最大转矩调整为300N·M 时,存在有时启动不起现象,不可行;
3)将最大转矩调整为360N·M 时,在刮板机满载重新启动时,有启动不起现象;
4)将最大转矩调整为540N·M 时,正常启动并且能够正常运行,为使刮板机运行时不将刮板、链条及蛤蟆嘴拉坏,再将极限电流进行调整。
实验2:调整极限电流
将极限电流由100A 调至90A,如发生非正常卡堵会自动停车,效果有所改善。
实验3:调整最大极限功率
将最大极限功率由100%调至70%,运行良好,卡堵时会自动停机,不会出现拉坏刮板、链条现象。
通过以上参数调整,能实现A202 刮板输送机卡堵时自动停机。
其次刮板输送机在卡堵停机后,重新开启时,必须清理刮板内的卡堵物,当大量积煤或大块矸石卡堵时,清理极为费事。针对该问题,由配电室A202 变频器柜控制回路继电器上引控制线至A202 现场,加装控制线路及反转控制按钮,当A202 刮板内煤与矸石堆积较多不能正常开启时,开启反转按钮后,再开启正转按钮时,即可实现快速正常启动。
6 经济效益
改造后极大的降低了刮板输送机的修复费用。在技改前,曾出现反复拉坏刮板的情况,在技改后,杜绝了拉坏刮板的事故发生,每年可节约材料费10 多万元,且节约了大量的人力劳动成本,保护设备在正常状态下运行,使设备始终处于完好状态,降本增效,节能降耗,实现高产、高效的目标。
7 结论
1)通过实验改造,对改造后A202 刮板机运行情况进行观察、分析,刮板机运行平稳,刮板、链条、蛤蟆嘴拉弯拉断的现象明显减小,并且能有效应对生产中的大块矸石及杂物等复杂情况的出现。符合预期的改造目标;
2)A202 刮板机的故障率下降了,对A202 机头链轮、轴承、减速机的影响与破坏也减少了,提高了以上设备的使用寿命。实现了降本增效,节能降耗。
[1]程军.刮板输送机常见故障分析及预防措施[J].煤矿开采,2009(1).
[2]竺光明.常见刮板输送机断链故障分析及预防[J].煤矿机械,2007(10).