350MW 机组热力管道振动分析和治理措施
2014-11-28安延杰ANYanjie安炎彬ANYanbin
安延杰AN Yan-jie;安炎彬AN Yan-bin
(①河北省电力勘测设计研究院,石家庄 050031;②河北省机械科学研究设计院,石家庄 050051)
(①Hebei Electric Power Design and Research Institute,Shijiazhuang 050031,China;②Hebei Province Machinery Science Research and Design Institute,Shijiazhuang 050051,China)
0 引言
某热电厂装机为2×350MW 超临界燃煤发电机组,锅炉系北京巴布科克·威尔科克斯有限公司生产的超临界、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、半露天布置、全钢构架∏型炉,型号为B&WB-1103/25.4-M;汽轮机系东方汽轮机有限公司生产的超临界、一次中间再热、单轴、双缸两排汽、双抽供热凝汽式汽轮机,型号为CC350/228-24.2/4.0/0.5/566/566。机组启动期间,锅炉启动疏水、中压给水、凝结水再循环等多条管道存在不同程度的振动现象,严重影响机组的正常启动和安全运行。对此,进行了振动原因的分析,并提出了治理措施。
1 问题概述
热力管道振动是现今火力发电厂中一种多发现象。流体的压力脉动、泵的启停、阀门的启闭、两相流介质的不稳定流动等,都会引起管道的短期振动,即瞬态振动;管系运行中也会发生持续的重复振动,即稳态振动。振动的存在不仅会使管道发生疲劳破坏,降低使用寿命,还会使管道的支吊架发生松动失效,导致管道下沉、变形等恶性事故。此外,振动产生的噪声也会损害工作人员的身心健康,并对周围环境造成污染。因此,对管道振动进行分析,提出合理的治理措施具有重要的实际意义。
2 管道振动原因分析
机组启动以来,锅炉启动疏水、中低压给水、凝结水再循环等多条管道存在不同程度的振动问题。
2.1 锅炉启动疏水至除氧器调节阀后管道振动的原因分析 ①调节阀前后压差大,由28.96MPa 降到1.4MPa,调节阀后存在汽液两相流动,从而引起管道振动。②调节阀后水平管设一导向支架,是合理的,但在高达7m 的立管上未设支吊,影响管系的稳定性,造成管道振动。③启动初期贮水箱中水质差、有杂质,造成过滤器堵塞,对管道产生了较强的激振力,从而引起管道振动。
2.2 B 泵中压给水管道振动的原因分析 ①启动初期水质差、有杂质,造成滤网堵塞,对管道产生了较强的激振力,从而引起管道振动。②前置泵、主泵的振动引起中压给水管道的共振。当泵在60%负荷时,管道振动尤其严重。
2.3 凝结水再循环管道振动的原因分析 ①凝结水再循环调节阀出口压力为真空状态,产生汽液两相流动,引起振动。②管道大多采用刚性悬吊,这种方式对管道水平运动几乎无约束作用。特别是调节阀后管道约束装置少,不容易吸收管道振动。
3 管道振动治理措施
以上对各类管道振动原因进行了分析,可以看到,解决管道振动需要解决研究两个振动系统,一个是流体系统,即从流体出发,改善流体的特性,降低对管道振动的激发作用;另一个是管道系统,即从管道出发,合理布置管线,合理进行支吊,减弱对流体激发的响应。对此,采取以下措施:
3.1 启动期间对水质严加控制,避免杂质、铁屑、焊渣的存在;及时清除滤网污垢,确保滤网稳定运行。
3.2 调节阀合理选型。由于管道通径由设计院选择,调节阀通径由供货商选择,一般的结果为,管道通径较调节阀大,安装时一般采用大小头过渡连接。这就使得流体进入调节阀时流速提高,加剧了对阀芯的冲击,易造成阀门连带管道的振动。为提高流体的稳定性,调节阀通径尽量与管道一致。另外,供货商选择多次降压的迷宫式结构调节阀也有利于流体的稳定性。
3.3 设计此类管道时,不仅要进行静力计算,还应充分考虑管道动态特性。管系避免弹簧吊架过多,适当设限位支架乃至固定支架。
3.4 采用提高管道系统的刚度来改变固有频率从而达到消除振动的目的。具体措施如下:对管道振动严重同时热膨胀较小的部位进行限位加固;对热膨胀较大的部位加装液压阻尼器控制管道冲击性振动。由于在管道热膨胀过程中,液压阻尼器允许管道自由热位移,而不对管道产生附加应力。增加减振装置后对管道重新进行了应力校核计算,计算结果表明管道最大一、二次应力满足设计要求。
3.5 调节阀后加节流孔板,靠近接受容器侧布置,人为增加1 级减压措施。使得调节阀前后压差减小,降低阀后介质发生汽化的几率。
4 方案实施
基于热电厂工程实际和经济成本考虑,对管道采用了系列措施,减弱和消除了振动现象。①锅炉启动疏水至除氧器调节阀后管道采用了措施a、措施c 和措施d。②B 泵中压给水管道采用了措施c 和措施d。③凝结水再循环管道采用了措施c、措施d 和措施e。
具体实施措施见图1~3。
图1
图2
图3
5 结论和建议
按照振动治理方案实施后,锅炉启动疏水、中低压给水、凝结水再循环等管道大幅振动现象基本消除,机组得以正常启动和安全运行。该方案的实施,未对管道布置调整,仅对管道零件、支吊架进行了部分改动和增加,投资较小,施工简单,振动消除效果明显。
建议设计此类管道时,优化管道布置,合理设置支吊,采取必要的动态分析,降低热力管道振动发生的可能性。
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