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排矸直通化、连续化、畅通化研究

2014-11-07杨小平邓林

科技资讯 2014年4期

杨小平 邓林

摘 要:通过对+300水平排矸系统进行优化,达到畅通环节,加快排矸速度,提高单进水平;并为下一步在下水平及深部水平大范围推广排矸直通化、连续化打下基础。

关键词:排矸系统 直通化 连续化

中图分类号:TD824 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)02(a)-0157-02

目前,国内岩巷掘进仍然以钻眼爆破工艺为主,其中矸石的排出设备主要是耙斗装岩机配合矿车。这种排矸方式属于间断不连续排矸形式,出矸就不能倒矸,装、运只能分开单行作业,出矸占用整个施工工序的时间较长,而且这种排矸方式受到矿车供应的制约,一旦矿车供应不上,巷道碛头的整个掘进作业就得停止,严重制约着巷道的掘进速度。因此,解决排矸后路运输问题是提高排矸速度、提升掘进单进水平的关键。

1 现状

某矿某排矸场于2011年4月正式投入使用。根据系统方案设计,排矸场投用后,下水平矸石将通过分水平排矸石门直接进入某立井,然后运至某排矸场。通过综合分析、比较,结合矿井长远发展和当前部署现状,力求排矸系统畅通,井巷工程量小,井巷固定投资少。因此,本次优化主要针对+300水平矸石运输系统,通过对+300水平矸石的装载和转运工作进行优化,从而畅通排矸环节、加快排矸速度,提升我矿掘进单进水平、提高劳动生产率、实现安全生产,为下一步在全矿井内大范围推广排矸直通化、连续化打下基础。

排矸系统投用前,+300水平排矸系统主要通过现有采区轨道上山,经+300机轨巷→+300轨道石门→北二集中下山→北二石门→+355水平运输大巷→某提升副斜井排至李村排矸场。运煤线路为:工作面溜煤眼→+300机轨巷→+150~+300转载皮带巷→+150东大巷→某运煤斜井→某电厂。整个排矸运输线路长约4000 m,需4级提升才能完成,运输环节复杂,矿车循环时间长,排矸能力受到限制,严重制约矿井正常生产。因此,根据排矸系统投用情况,结合工程布置现状,通过优化+300水平排矸系统,畅通排矸环节,实现排矸连续化、直通化,达到提升我矿掘进单进水平,是必要的、技术上也是可行的。

2 +300水平排矸系统优化

2.1 排矸系统组成

+300水平排矸系统由+340一号矸仓、+300机轨巷、+150~+300运输大巷、+150~+210二号转载皮带巷、+150集中矸仓组成。

矸石运输线路:+340一号矸仓→+300机轨巷→+150~+300运输大巷→+150~+210二号转载皮带巷→+150集中矸仓→某排矸立井→地面。

原煤运输线路:工作面煤仓→+300机轨巷→+150~+300运输大巷→+150~+210二号转载皮带巷→某运煤斜井→某电厂。

2.2 工程特征

+340一号矸仓作为临时矸储矸仓,主要为北二区东翼11#层瓦斯巷、+340岩石轨道巷和N2706回风巷服务。+340一号矸仓容量300 m3,可容4个掘进头1天的掘进矸石量。+340一号矸仓设计参数为:矸仓采用圆形,矸仓高度46 m,茅口顶界以下部分直径为4 m,采用喷浆支护,以上部分为直径为2 m,采用砌碹支护。

+150集中矸仓主要为北二区及北三区上部掘进头面服务,按12个头面考虑,设计容量为870 m3。设计参数为:矸仓采用圆形,矸仓H=37 m,D=6 m;全部在全岩中施工,设计采用喷浆支护。

2.3 运输方式

2.3.1 8#煤层掘进煤的运输

8#煤层碛头综掘→本层巷道连续化运输→溜煤眼→进入原煤系统。

2.3.2 11#煤层掘进煤矸的运输

11#煤层碛头综掘→本层巷道连续化运输→11#煤层溜煤眼→+300机轨巷→+300~+150运输大巷→+150~+210二号转载皮带巷→+150集中矸仓→+150排矸石门→水井湾排矸立井→地面。

11#煤层回风巷(上)碛头炮掘(矿车)→11#煤层溜煤眼→+300机轨巷→+150~+300运输大巷→+150~+210二号转载皮带巷→+150集中矸仓→+150排矸石门→某排矸立井→地面。

2.4 作业方式

采用煤矸分时运输,采用“四六”制作业,两班运煤、一班运矸、一班检修。

2.5 投用时间

+300排矸系统优化井巷工程已于2011年3月已全部形成,随某排矸系统的投用,+300排矸系统即可投用。

3 效果比较

3.1 掘进单进

通过对+300排矸系统的优化,优化了系统,简化了运输环节,达到了排矸系统直通化、连续化,提高了排矸效率,效果明显。通过对比掘进单进分别提高了4%、5%和3%。

3.2 经济效益比较

以N21112工作面瓦斯巷为例,按每条1300 m计,由于采用直通化、连续运输,提高了掘进单进,每条巷道可缩短工期2个月。则可节约用电3.5万kwh,按0.601元/kwh计,可节约电费2.1万元。

N21112瓦斯巷每天3班掘进,每班出勤8人,节约人工2880个,180元/个,节约人工费51.8万元。

3.3 社会效益

(1)通过对排矸系统的优化,提高了掘进单进,缩短了井巷施工工期,缓解了工作面接替紧张的压力,同时也减轻了部署紧张的压力,为该矿的稳定、和谐发展奠定了基础。

(2)优化后的排矸系统后路运输采用皮带连续运输代替了原矿车运输;排矸环节由4级提升变为1级提升,缩短了排矸距离,减少了中间环节,消除了危险源,取得了较好的经济效益和安全效益。

(3)通过对排矸系统的优化,达到了排矸直通化、连续化的要求,加快了排矸速度,提高了劳动生产率、掘进单进提高了3%~5%。

4 结论

一是通过在+340岩石轨道巷层位设立+340一号矸仓、在+320集中轨道巷层位设11#煤层超前工作面溜煤眼、在北三区东翼轴部设北三区东翼7#煤层超前工作面溜煤眼、优化+300排矸系统及+150东翼排矸系统,简化了运输环节,达到了排矸的直通化、连续化要求,提高了排矸效率,技术上是可行的。

二是通过对排矸环节直通化、连续化的优化,简化了运输环节,畅通了排矸系统,提升了矿井排矸能力,为打造高产高效矿井奠定了基础。

三是随着矿井生产能力的提升,根据现有地质条件,因地制宜,优化排矸系统,提高排矸速度,是提高巷道掘进单进的关键因素。

5 下一步建议

由于对+300排矸系统的优化取得了较好的效果,建议下一步在+150水平东翼实施排矸系统直通化、连续化。

5.1 +150水平东翼排矸系统组成

+150水平东翼排矸系统由+150集中矸仓、+150排矸斜巷、+150东大巷皮带、+200集中矸仓、北三东区7#煤层溜煤(矸)眼、茅口瓦斯巷小矸仓等组成。

5.2 +150水平东翼排矸系统工程特征

+150集中矸仓容量为870 m3(已形成)、+150东大巷1500 m(已形成)、+150排矸斜巷280 m、+200集中矸仓容量为350 m3,北三东区7#煤层溜煤眼容量为230 m3,茅口瓦斯巷小矸仓仓容量为35 m3。

+150水平东翼排矸系统从N3702溜煤眼开始,排矸线路长1730 m,巷道坡度0°~12°

5.3 +150水平东翼排矸系统新增工程量

施工+150排矸斜巷280 m、+200集中矸仓、茅口瓦斯巷小矸仓、新安+150排矸斜巷皮带一台,即可形成+150水平东翼直通化、连续化排矸系统。

总之,大力推广综掘技术,提高巷道单进;通过对矿井排矸运输、翻矸、卸载等系统进行技术改造,较好地增强了矿井的排矸能力,保证了矿井的顺利生产。

参考文献

[1] 沈季良,崔云龙,王介峰,等.建井手册[M].煤炭工业出版社,1984.

[2] 李开学,田卫东,冯延灿,等.采矿工程实用技术[D].重庆工程职业技术学院,2013.

[3] 林锡章,张万惠,段福民,等.井巷工程[M].煤炭工业出版社,1998.