EBH-35小型掘进机在振兴矿的应用
2014-11-06兑宇
兑 宇
(龙煤股份鹤岗分公司 振兴煤矿,黑龙江 鹤岗154100)
目前,井下巷道掘进的施工方法有两种:爆破掘进法和综合机械化掘进法(简称综掘法),掘进机是综掘的主要设备,是一种集切割、装载、运转、降尘等多功能于一体的高效联合作业机械,具有连续掘进,无爆破震动,对围岩震动小等优点。
振兴矿区煤田地质条件复杂,大小断层多,煤质松软,主要开采15#、18#煤层,煤层厚度8~14m,属于厚煤层开采。由于煤层松软,构造变化大,一直以来我矿使用炮掘工艺,职工劳动强度大。2012年6月分公司引进EBH-35小型掘进机在振兴矿试用,经过三个月的试用,及时发现了问题,经过局、矿、区三级领导同厂家的协商,提出了相关的改进意见。厂家采纳相关意见后,于9月末推出了改进后的EBH-35掘进机(见图1),并于10月12日入井在振兴矿三水平北部区18层左二段机道掘进工作面投入使用。通过使用掘进机,大大提高了单产效率,减少了职工的劳动程度,提高了安全系数,在我矿掘进工作中充当了主要的角色。
1 技术参数
EBH-35掘进机的参数见表1。
表1 EBH-35掘进机参数
图1 EBH-35小型掘进机系统
2 EBH-35掘进机的主要优点
1)体积小,拆装方便,易于下井和井下运输、安装。
2)机身矮、结构紧凑、可靠性高,工作范围大,适合不同断面的巷道掘进。
3)采用进口的横轴式截割头,截齿布置合理,受力均匀,切割时震动小,工作稳定性好,截齿使用寿命长。
4)履带行走机构刚性好,采用进口液压马达,驱动力大,行走灵活方便。
5)星轮装载机构采用液压马达直接驱动,工作可靠性高。
6)配置内曲线液压马达的边双链刮板式输送机,连续工作可靠性高,输送作业流畅。
7)液压系统由进口负载敏感系统和国内定量系统集成,采用先导操纵和机械操纵,能耗低、效率高,采用三级过滤器,确保油液清洁度,方便过滤器的更换,增强了液压系统工作可靠性。
8)高效喷雾除尘冷却系统,能有效降低和抑制截割时产生的粉尘和冷却截齿,改善了井下工作条件。
9)采用国内先进的电控系统,能满足380V/660V二种供电工况。
3 EBH-35掘进机主要创新点
1)截割臂总成设计成大臂和小臂的两级铰接臂结构,操作更加灵活方便。
2)单防爆电机分动箱输出方案,布置简单集成性高。
3)液压马达驱动的横向截割头,掘进的巷道顶部和侧壁光滑平整无需修复。
4)液压油冷却系统采用主、副水箱设计,冷却液压油降温效果好。
5)液压系统采用高压柱塞泵方案的负载敏感系统,操作简单舒适,可靠性高。
4 EBH-35掘进机存在和亟待解决的问题
1)装置位置和尺寸不合理。现场使用中,托梁装置位置有点靠后,托梁时,截割头伸出380mm,相当于半个棚距,无法实现托梁辅助作业的作用。同时,托梁槽尺寸过大,实际试验使用过程中发生托上去梁卡死的现象。
2)研究增设电缆滑架。现场使用过程中,我区自行研究使用钢绞线配合吊滑轮挂栓电源电缆,实现电缆随即滑行,但这种方式极易造成电缆抽签、磨损破皮等故障事故发生。所以建议厂家研制在机器本身增加辅助电缆滑架,以便实现电缆随机行走。
3)一运刮板输送机有些部分伸出过长。由于振兴矿地质条件和各方面因素的局限性,井下巷道条件不好,一运输送机后部伸出2m多,给井下掘进机的操作带来的不便主要有,一是极易造成操作司机顾前顾不了后的情况,会撞坏后部马达和油管,二是对出货运输搭接难度要求增加。
4)二运自滑槽连接部仍要缩短,与系统大运输刮板输送机连接轮唇方向不对。在井下实际操作过程中,一运输送机与二运输送机万向节连接部分还是过长,造成掘进机下坡时,后部连接刮地。与大运输刮板机轮对连接处,轮唇应成对向设置,而不是现在反向设置,现场使用时会发生轮对运行和下部输送机刮板及链子发生摩擦现象。
5)截割头无法实现掏柱窝。根据振兴矿的实际工况,需要架棚设梁,就要求在巷道两帮底角进行掏柱窝约200 mm深,而掘进机截割头平台过宽,无法根据实际工况进行掏柱窝作业。
6)输送机输送速度有些缓慢,输送马达功率分配有待改善。根据实际使用情况及采区和厂家人员测定,满载时运输速度在12m/min左右,不仅影响了出货运煤的速度,而且影响了工作面整体工作效率。所以满载时输送的速度及马达的功率分配有待进一步改进。
5 结语
通过使用和分析认为:
1)EBH-35悬臂式掘进机适合巷道断面小,煤质较软的巷道掘进使用。
2)组织协调到位,月进尺120m以上是完全可以实现的。
3)使用掘进机是采掘机械化的必由之路和今后的出路。
4)要测算使用掘进机的劳动定额,以充分调动职工使用机械化作业,推广科技进步的积极性。