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遂渝铁路无砟轨道基床病害整治

2014-10-22吴春波

科技资讯 2014年21期
关键词:方法

吴春波

摘 要:通过对遂渝铁路无砟轨道基床打浆病害的实验整治,起到一定的整治效果,并从中查找整治过程中存在的问题进行分析,确定有效的整改措施,为此类病害的整治积累经验,不断提高整治效果。

关键词:铁路无砟轨道 病害整治 方法

中图分类号:TH112.5;TH113 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)07(c)-0031-02

1 病害概况

成都局管内遂渝线于2007年1月开通运营,其中遂渝线K126+688-K139+825段,共13.137公里为无砟轨道实验段,试验段铺设无砟轨道结构主要有:单元板式、双块式(支撑块式)、岔区轨枕埋入式。其中板式又分为Ι型板、纵连板、框架板(又分预应力和非预应力两种)、现浇板、减震板、框架纵连板;双块式又分TBⅢ型和TBⅡ型。

遂渝线经过7年多时间的运营,无砟轨道结构逐渐出现局部病害。病害主要类型有:基床打浆、整体道床裂纹、橡胶板位移、CA砂浆垫层失效开裂等病害,其中基床面打浆病害尤为突出,共计45处/1798 m,严重地段列车经过时,整体道床上下错动达10 mm,雨后列车碾压时冒泥浆。

2 原因分析

2.1 水的影響

通过现场踏勘和分析发现:(1)相邻混凝土底座板间的伸缩缝密闭不严,采用的是普通纤维板填充,防水性能很差;(2)混凝土底座板侧边与路肩表面混凝土封闭层间存在缝隙,外部水很容易渗入基床内部。由于水的侵入,在动应力作用下一方面造成了基床级配碎石层细骨料的自身泥浆化,另一方面骨料被软化后加速了泥浆化的发展,从而引起基床病害。

2.2 动载因素

遂渝线于2007年1月开通运营,初期仅通行客车,2011年7月开始通行货车;目前遂渝线运营客车46趟、货车23趟。因此,基床积水强度降低后,在高速动车及重载货车的高频冲击下,混凝土底座板与级配碎石表层间更容易形成“抽吸作用”,产生基床冒浆病害。

2.3 工程质量因素

因原施工过,基础表层为了达到设计的压实系数,在基床面加入细粒填充料,以增强密实度,当有水进入基础面,便造成细粒填充物被带出,形成孔隙。

3 整治措施

成都局管内以前还未进行过无砟轨道基床面打浆病害整治,先决定对最为严重的K137+900-+940段进行实验性整治。

(1)首先封闭混凝土底座板与路肩混凝土封闭层之间的缝隙,使外界水无法进入基床内部。

(2)灌注高聚物化学浆,填充底座板与基床表层之间的空隙,恢复路基支撑强度。

(1)增设盲管排水系统,引排渗入基床的水,避免浸泡路基。

4 材料的选用

材料应具备以下性能:(1)具有很好的流动性,便于填充灌注施工;(2)弹性模量高于混凝土、低于基床级配碎石表层,可改善基床表层和混凝土底座板间的受力性能;(3)具有亲水性和渗透性,能够带水作业与内部残留水(泥)产生很好的接触反应,可改善已经部分粉浆化的基床级配碎石表层;(4)与混凝土间具有一定的粘结性,(5)强度、耐久性不低于级配碎石层。

根据以上要求,选择在遂渝线K137+ 900-+940采用TGRM特种灌浆料及ZTRW-G205化学浆进行整治。

5 施工情况

5.1 人员及相具配置(如表2,表3)

5.2 施工步骤

(1)整治前采用地质雷达对路肩基床面前底座间孔隙进行探测,以便整治后效果的验证。

(2)在侧缝处开槽。用角磨机在线路两侧的侧缝处开槽,宽5 cm,深8 cm。

(3)钻设注浆(胶)孔并下入管材。分别从侧缝开槽处顺着承重层和碎石碾压层的交界处以45度角向板底钻设注浆孔和注胶孔,注浆孔纵向间距100 cm,孔深约35 cm,孔径25 mm;注胶孔纵向间距30 cm,孔深约35 cm,孔径12 mm,设置在两个注浆孔之间。伸缩缝两侧的轨道板由于病害情况比较严重,在伸缩缝两侧板的1米范围内加密注浆孔,间距为50 cm。钻孔完成后及时清理并下入直径20 mm的镀锌注浆管和直径10 mm的塑料注胶管,如图1所示。

(4)灌注TGRM浆封闭侧缝。下入注浆(胶)管后,用现场拌制的TGRM浆封闭侧缝切槽,同时达到封闭注浆(胶)孔的目的,如图2所示。

(5)灌注TGRM浆及G205胶。待封闭侧缝强度达到要求后,首先将注浆泵连接好后灌注T浆。灌浆压力保持恒定连续(一般控制在0.5 MPa以内),观察两侧及邻近注浆孔是否冒浆,保证注浆孔灌注饱满。随后将注胶泵连接好后进行压力灌胶。灌胶压力保持恒定连续,观察两侧及邻近注胶孔(诱导孔)是否冒胶,保证注胶孔灌注饱满。注胶过程中的灌注压力控制在0.3 MPa以内,采用轨道板两侧同时对称跳孔注胶,并派监测人员对线路进行实施监(检)测,不得引起线路轨面变化。如有变化应立刻停止注胶,线路超限应立即配合线路监控人员进行抢修,保证行车安全。

(6)埋设排水管。为防止水通过线路两侧的侧缝渗入碎石碾压层,在轨道板接缝处横向施作长3 m排水沟,并埋设直径50 mm的PVC管。

6 效果及整改措施

经整治2个月后检查,列车经过时轻微错动,效果明显,采用地质雷达进行探测底座板与路肩仍有部份孔隙未得到填充,结合整治情况进行分析,确定了整改措施。

(1)个别施工工序不合理:施工过程中出现了个别施工工序不合理的问题。例如,两处纵连板式轨道板病害段的注浆孔和注胶孔同时钻设,之后却又是先注浆、后注胶,结果导致T浆串浆堵塞了部分注胶孔,在一定程度上影响了注胶效果。整改措施:采用注浆+注胶的组合工艺,则必须一次性完成注浆孔的钻设和灌注,而后再钻设注胶孔并灌注。

(2)部份施工参数不合理,注浆设备和注浆管不匹配:注浆孔和注胶孔的孔深均只有35~40 cm,难以保证浆液的有效扩散范围。此外,注浆管采用的是Ф20镀锌管,管径过小,与KBY注浆机的灌注能力明显不匹配,注浆过程中多次造成爆管,使注浆效果受到影响。整改措施:今后的施工中,应适当加大注浆管的管径和孔深,改用Ф38~42的普通钢(铁)管,孔深也应增至80~100 cm为宜。

(3)注浆孔设计:增加在承重层上垂直钻孔,孔深50~60 cm,然后补注TGRM浆。

(4)单一注胶和注浆+注胶组合工艺的效果尚不明确:为了探寻降低板底灌注材料成本的可能性,遂渝线无砟轨道病害整治试验段首次尝试使用了注浆+注胶的组合工艺,但目前尚难以对其效果进行评价。原因主要有两点:一是对T浆和化学浆在板底的相互作用机理还不清楚,这涉及灌注顺序的确定和材料自身性能方面的问题;二是由于施工工序问题,造成部分注胶管堵塞,使注胶效果受到了一定程度的影响。

7 结语

通过对遂渝线无砟轨道基床病害的实验性整治,起到了一定的效果,但还需要通过长时间运营进行检验。通过分析整治过程中存在的问题,制定有效的整改措施,将不断提高整治效果。

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