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深层崁岩灌注桩在施工中的应用

2014-10-21郑现振

建筑遗产 2014年7期
关键词:风化深层灌注桩

郑现振

摘要:钻孔灌注桩施工是一种很常用的方法,钻孔灌注桩在各类土木工程中应用广泛,具有抗震性好、承载力大、施工噪音小、可以解决特殊地基沉载力等诸多优点。但是在实际施工中,灌注桩的崁岩是其中一个难点,特别是深度在5m以上的深层崁岩灌注桩,更是给我们的施工带来难度,本文就自己的实际施工经验,对深层崁岩灌注桩的施工进行阐述,希望可以带给同行一些启示。

关键词:灌注桩;深层崁岩

在灌注桩施工中,碰到复杂地质的施工情况很多,而灌注桩嵌岩却是最叫人头疼的一种,通常给我们的施工带来很大的困难。从施工经验来看,当遇到灌注桩嵌岩或是需要穿透孤石时,是我们施工中的最大难点,很多事故和变更都是由于卡锤时,无法将锤提出孔口,而必须采取变更灌注桩的桩位来解决原桩位废掉的问题,从而导致施工费用增加、工期拖延,给施工带来不可估量的损失。

为了解决这个问题,本人根据过去施打的100多根各种类型灌注桩的施工经验,针对深层嵌岩灌注桩施工过程中的难点等问题总结以下观点:

一、钻机的选择

选择钻机是非常关键的一个步骤,以厦门港后石港区海洋石化码头工程中1.8m灌注桩的施工为例,施工桩长18.5m,经过勘察钻探后,设计要求我项目部嵌岩7~8m,施工难度非常大,几乎达到灌注桩嵌中微风化岩的极限。施工中锤牙平均3天换掉一副,冲孔1天,就需要2天时间来加焊锤牙、边牙,其施工难度可想而知。

这种情况下,我们选择了反循环钻孔法,而且反循环钻孔法具有低振动、低噪音,对相邻结构影响较小,发生有害气体少、泥浆较少且进展速度快等优点。

我们选用泵吸反循环回转钻进成孔,二次换浆清孔,导管灌注水下混凝土的一整套钻孔灌注桩的施工工艺,达到了将桩底沉渣控制在50mm以内,在后来的灌注桩抽芯检测时,灌注桩砼和持力层花岗岩的结合相当紧密,几乎看不到沉渣,保证了桩體质量。

二、施工方法运用

灌注桩嵌岩是施工中的难点之一,特别是嵌岩要求在5m以上的深层嵌岩灌注桩施工,其难度系数加大,出现卡锤、偏孔、缩径等事故的几率也相应增大,对嵌岩深度达到5m以上的灌注桩施工时,总结一下几点:

1 控制锤径

为了保证孔径达到设计要求,起初在选锤的时候,就要选择合适的锤,并且将边牙的直径加大一圈,往往要比设计桩径每边大出5cm,当然所要嵌岩的深度越深,需要增加锤的直径就越大。因为对嵌岩桩施工时,开始冲孔时孔径较大,后来随着锤牙的磨损,孔径会越来越小,最后往往就达不到施工设计要求的孔径了,而且当施工到临近终孔,因为孔壁为坚硬的微风化或中风化花岗岩,这时只要稍微加大锤径就会出现卡锤事故,根本无法再加大锤径施工。只有回填和所嵌岩岩质相同的块石重新冲孔才能将原孔扩孔,费时费力,而且这种方法也不是万能的,一旦卡锤,如果不能提出孔口,结果只能改变桩的位置。所以只有起初就保证锤直径比设计桩径稍大点施工,保证扩孔量,才能确保嵌岩灌注桩桩径达到设计要求。

2 底锤密击

说白了就是冲孔时锤抬得底一点,冲击次数多一点。嵌岩深度超过5m的桩,其岩质基本达到中微风化,其坚硬程度与我们所用的锤牙硬度相差不大,如果提锤高度过大,锤会被击碎散落在孔内,无法继续施工,给施工带来了麻烦,会增加清锤牙碎渣、更换锤牙等繁琐的工序,工料的损耗往往是成倍的增加,而且冲孔效果差。我的经验是确保提锤的高度在20cm左右,一般不能超过30cm为宜。

3 添加块石、二片石

在冲孔过程中经常要添加与嵌岩岩质一样的块石、二片石冲孔,确保扩孔量和孔的圆滑度,同时确保锤不被卡住,还能减少锤的磨损量。因为在冲孔施工时,锤是在旋转中冲击行进的,孔壁并不是标准的圆形,而是程“梅花”形,锤在旋转时很容易被卡住,如果添加块石和二片石30~50cm,在锤的转动冲孔时,与添加的块石、二片石一起与孔壁发生碰撞摩擦作用,就可以避免卡锤事故发生,同时还解决了扩孔的问题。

4及时清除锤渣

即使我们采取了底锤密击的方法施工,在冲击过程中锤牙也会被不同程度的击落一些碎渣。及时将孔内的锤牙渣清除,是能保证快速进尺的必要条件,微风化嵌岩,即使是底锤密击,锤牙损耗也相当大,在冲孔4-5小时后就要进行孔底的锤牙渣清理。一般采用先将锤提出泥浆面孔口处,再放强力磁铁入孔底吸住碎渣,最后将锤渣提出孔口清理。清理锤渣避免了锤牙总是和孔内的碎锤牙渣碰撞磨损,解决了锤牙不能和岩石直接作用进尺微小、对锤牙损伤大等问题。通过这种方式可以保证每天都有理想的进尺,再加上及时清孔,将沉渣清除,便可以收到较好的效果。

5控制泥浆比重

即保持较大的泥浆密度,通过现场试验,泥浆比重越小锤牙伤害程度越快,泥浆比重大可以有效保护锤牙,但是如果太大也会使锤在孔内无法动弹,冲击无力,所以将泥浆比重控制在适合的大小也是至关重要的,通过自己的多次实验,泥浆比重保证在1.6~1.8g/cm3,是比较理想的,如果控制的好,冲击微风化花岗岩,一天的进尺可以达到20~30cm,这是个天文数字,一般没有采用如上的方法时,我们的进尺每天只有5~10cm。

三、结论

通过以上桩机选择、施工工艺方法的改进,其施工效率提高了2~3倍,保证了施工质量,也节约了材料、同时保证了施工工期,在施工过程中如果能合理的加以利用,对类似深层嵌岩灌注桩的头痛问题就可以得到很大程度的解决,这将对我们的施工效率和成本节约都有着非常重大的意义。

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