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盾构施工设备及附属设备的改进思考

2014-10-20王旭波王林杨国华

科技资讯 2014年3期

王旭波 王林 杨国华

摘 要:在地铁盾构施工中,在考虑施工实际情况的基础上,所采购的盾构机械设备及附属设备会存在一定不相符之处,这就需要进行相关的改进处理,本文通过某地铁标段的盾构施工为例进行说明,结合实际施工,有效更改盾构机及其附属设备,能够满足实际施工需要。

关键词:盾构施工 盾构设备 设备改造

中图分类号:U455 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)01(c)-0090-02

在标段盾构施工中,盾构台车与盾构机头一次下井进行初始掘进。台车摆放空间则是利用施明挖此站站台层,在这种的初始掘进方式而进行始发,在此站东端始发盾构机设备。

1 设备选用思考

1.1 盾构机的选用

在综合考虑本区间隧道施工情况以及相关的工程地质情况的基础上,这里选用土压平衡盾构是施工。对于在含水的砂质粉土层来说,特别是相应的粉质粘土、粘土、,土压平衡盾构比较适用。利用泡沫及膨润土装置,对于碴土进行改良从而能够使得在允许范围内,控制地表沉降量[1~2]。所以,在本工程中,这里采用土压平衡盾构施工,盾构机设备为中铁隧道装备制造有限公司土压平衡盾构。

1.2 辅助设备选择

除了正确选择合适类型的盾构机,在地铁隧道盾构法施工中,要想使得施工设备整体发挥效能,还应该进行合理配置辅助设备。考虑到尽管盾构机设备的购置费用很高,但是相应的配套设备具有比较低的费用,就应该合理选择相关的提升设备、轨道运输设备、通风设备、砂浆搅拌设备、供水、电设备等等,只有匹配盾构机的工作能力,才能保证经济合理且稳定可靠地运行,满足设备配套最佳的运行状况。

1.2.1 轨道运输设备计算分析

管片、碴土、砂浆料及其它辅助材料是盾构掘进时所需要的运输材料,为了更好提高轨道运输安全性,以及简化运输系统管理,这里选择列车编组方式进行运输,能够提高运输效率和减少列车运输次数。在每循环掘进出碴运输过程中,分为2列车完成,其中的每列车的组成包括2节管片车、1节砂浆车和3节碴车。

分析可知,机车实际重量应该大于粘着重量,这里,机车最大粘着系数为0.2,考虑交直流变频机车牵牵引力的粘着系数为0.18,另外,易于操作、粘着力大、使用成本低和无污染等为交直流变频机车的特点,考虑有机车类型,这里选择JXK—45交直流变频机车,其中,机车粘着重量为45 t。机车和碴车都有制动机构,这在列车制动距离方面,可以可靠地保证制动性能。

1.2.2 提升设备能力计算

在隧道盾構掘进过程中,在地面与隧道之间,提升设备的作用就是进行垂直运输及装卸掘进的碴土、管片及材料等。碴斗提升功能和碴斗的翻转功能都应该同时考虑,这样可以提高出碴效率,专用门吊在垂直提升设备中采用。在材料提升运输过程中,最大提升重量为碴车总重量(40 t),此时,门吊安装盾构后配套拖车方式被采用,考虑45 t为拖车最大重量,这里选择门吊的最大提升能力也为45 t。

盾构循环掘进的工作时间为75分钟,每循环掘进过程中需要2趟列车,分析门吊每循环掘进时间过程中需要的提升次数为,管片4次,出碴6次,共计10次。结合门吊每循环时间内提升能力为15次,完全满足盾构正常掘进循环对提升设备的要求。

1.3 砂浆搅拌设备

在此系统的搅拌站中,PLD800配料机和JW500双卧轴搅拌机为所采用的砂浆搅拌设备。自动称量砂、粉煤灰功能在配料机的两个料斗中能够实现,采用自动计量控制的控制方式,能够通过梭槽进入搅拌机搅拌仓内,搅拌仓内直接加入膨润土和袋装水泥,生产能力为20 m3/h。砂浆量在盾构掘进循环中需要5 m3,生产每循环所需砂浆的时间经过计算为12分钟,这样,碴车卸碴过程而进行的砂浆的搅拌作业中,应该生产2台盾构掘进所需的砂浆。

1.4 通风设备

在考虑地铁隧道盾构施工实际情况下,通风方式为机械压人式通风方式,一套通风设备在每台盾构中配置。其中,Φ1000 mm的拉链式软风管在洞内风管中采用,延伸盾构风管储存箱,这样,可以把新鲜空气压入盾构机后配套设备末端,再利用后配套上的二次通风设备的作用,把新鲜空气压入盾构机前端和各作业空间。其中,可以用最小断面风速法进行计算通风量。这里,采用的通风设备为SDF—N10对旋轴流式通风机,其中,风压3140 Pa,风量1100 m3/min,功率37 kw×2。

1.5 供电系统

高压供电及低压供电系统组成供电系统,建立预装式户外箱式变电站。要求变电站具有相关的出线综合开关柜和过流、速断、计量、高压进线等保护功能。盾构机使用10 kV高压出线进洞,其中,高压电通过电缆送入洞内,为洞外各设备供电则是2台630 kVA箱式变压器。

2 设备改造方案简介

对于现有的盾构设备来说,在编写相关的盾构施工方案的过程中,我们就发现设备在设计上与施工工艺存在一定的不一致性。施工工艺的变更将会引起成本的大幅度增加,以及工期的不确定性延长;另外,在具体的施工过程中,在盾构附属设备方面,我们还发现依然存在一定不足之处,这些将会影响到实际的盾构施工的顺利进行[3]。在上述原因的分析下,对盾构及其附属设备来说,应该进行相关的一定改造。

2.1 台车的改造

2.1.1 分析台车改造的原因

我们发现,制定初始掘进方案的过程中,在初始掘进要求中,盾构台车尺寸并不符合其要求,因为,在为改造台车时,其设备宽度为4.8 m。正如上文提到的,对于初始掘进方案来说,在后方的明挖车站内则是搁置台车的地方,在进行第一次的始发过程中,我们遇到了下列几个问题:

(1)对于站西端始发井的东侧来说,其站台层的隧道中心线和车站北侧墙的距离只有2150 m,这样的距离太近,同时,一号台车操作室也和北墙存在一定的冲突。

(2)北墙和台车左牵引杠也存在一定的冲突问题。

(3)另外,后背反力架净空小于台车最大侧面宽度,这样,电缆支架,还有相关的左台车侧面步道,和后背反力架之间存在一定的冲突。

2.1.2 分析改造措施

第一,在台车上方或下方进行原左侧台车注浆管路的改移改造。

第二,把台车左牵引扛往着隧道中心线内进行移动。

第三,改变左侧台车步道的连接方式,把原先的焊接连接改成螺栓连接,在市政工程施工与管理工作中台车具有重要作用。步道暂时不在明挖车站内时安装,等台车行驶进入随到以后,再进行相关的安装;把左侧电缆进行移动,并且移动到台车上端。

另外,台车轮子向内、向下移动也应该特别注意。因为,这样可以使得轨枕的刚度有所增加,台车轨道轨枕的长度能够有效缩短,还有,还能够降低土斗车位置,能够加高土斗箱,这样能够使得单个土斗车的装载能力大大增加,使得土斗的个数有所减少,使得水平、垂直运输的频率在一定程度上有所降低。

2.1.3 改造效果分析

从台车的宽度从4.8 m减少到4 m的改造中,可以发现,明挖车站内可以具有有效搁置台车位置。这就能够实现一次始发,这与通常的初始掘进方式相比,使得车架转换时间有所减少,大约能够节省到15天左右。

从轨枕长度的宽度由3.5 m变为2.6 m的台车轮子的下移改造中,能够有效缩短轨枕跨距,同时,保证有效降低轨枕的高度,同样,原有的22号工字钢尽心改造成现在所使用的18号工字钢,能够保证大量的钢材节省,节约成本。其中,单线节省60 t钢材,约合24万人民币。

2.2 出土設备的改造探讨

2.2.1 改造原因分析

通过对在施工开始阶段的各个工序进行相关分析,可以发现,制约着盾构施工的整体速度则是垂直出土问题。在进行深入分析,可得,土斗的摘挂钩及倾倒土上具有一定的问题,

应该进行一定的合理改造。

第一,在摘挂钩应用方面,2个吊耳在每个土斗上,这样进行吊耳旋转的过程中,就比较容易出现和土斗边缘碰撞的情况,使得吊耳旋转过程中比较吃力,这样的摘挂钩时间就大大增加。

第二,在倒土的应用方面,对于土斗吊到地面上方位置以后,在倒土施工前,应该保证对齐与土坑边上的立柱,这就是这种的对齐时间,使得倒土的速度大大受到影响。

2.2.2 改造措施探讨

第一,把土斗吊耳进行拆除,更换为吊装扁担装置,同时,对于吊装扁担附加的挂板来说,在其上面,与土斗两侧圆钢相配合的一个孔进行设置。

第二,把土坑内的立柱挪到天车横梁上。这样,使得大车引走的机会有所减少,这是因为其与天车有相对的固定位置,使得较容易实现相关的土斗与立柱的对正。

2.2.3 改造效果分析

在进行的相关设备改造以后,明显缩短了摘挂钩与倒土时间,提高了出土效率,从而使得整个盾构施工效率进一步的提升。

3 结语

在施工过程中,在考虑设计工况时,任何设备都会存在一定的不足,尽管有时候是细微之疵,但却直接影响到其施工速度,所以,在应用设备过程中,应该对于设备存在的问题进行一定的改造处理,本文对于盾构及相关设备的一些改造,希望对于相似的地铁盾构施工具有一定借鉴作用。

参考文献

[1] 吕善.广深港客运专线福田站综合工程盾构机选型[J].工程机械与维修维,2009(8).

[2] 朱红光,谢自韬,杨岳,等.盾构施工设备网络化管理信息系统的设计与实现[J].企业技术开发:学术版,2012,31(2).

[3] 邵华.泥水盾构下穿运营地铁隧道的监护技术分析[J].地下空间与工程学报,2011,7(6).