浅造斜点与钻具疲劳累积失效的关系及启示
2014-10-20朱全塔岳砚华王德康邹宗明马林虎
朱全塔 岳砚华 王德康 邹宗明 马林虎
1.国民油井格兰特钻具有限公司 2.中国石油川庆钻探工程公司 3.中国石油川庆钻探工程公司川西钻探公司
笔者从中国石油川庆钻探工程公司(以下简称川庆钻探)的2013年度钻具疲劳失效分析会议注意到:苟西003-H1井[1]一共发生14次在钻杆过渡带消失区的刺穿失效,其中9次为连续发生的,更换不同厂家钻具无效。而邻近2口井采用同厂家的钻具则没有发生任何失效,不同的是该井造斜点仅为300m,但井斜不大且发生失效段狗腿度也不大。这种明显的周期性钻具累积疲劳破坏近年时有发生,主要与井身轨迹复杂有关[2],应重点考虑浅井段造斜作业的影响。以此作为一种失效类型进行统计,力求分析得出结论,既可以为施工作业进一步预防和避免此类失效提供思路,也可以为设计部门借鉴。
1 问题提出和失效情况总结
苟西003-H1井于2012年3月28日开钻,从400 m开始定向绕障,定向段400~624m,井斜由4°上升至12°,造斜段数据见表1。
在 311.2mm井眼钻至2 128m开始,先后发生了3次 127.0mm钻杆加厚过渡消失区刺穿失效,其后又在 215.9mm井眼内发生2次 127.0mm加重钻杆中接头刺穿失效,前后更换2套 127.0mm钻杆无效,第3次更换 127.0mm S135×9.19mm大水眼钻杆,约1个月后钻具刺漏现象再次出现,并在14d内连续发生9次几乎相同的钻具失效。纵观钻具失效特征有3个共性:①失效部位都发生在距母接头螺纹台肩400~800mm范围内,镦粗带过渡消失区;②9次失效中有7次都发生在距井口400~600m的侧钻狗腿附近;③9次失效都发生在 215.9mm井眼用PDC钻进工艺过程中,最高转速达90r/min(图1)。表2是收集到的几起类似钻具失效井的相关数据。
中国石油大庆钻探工程公司(以下简称大庆钻探)在冀东油田同时施工作业了4口井,分别使用同一厂家同批新钻具,南3-15井[3]从2013年7月1日起连续发生3起钻具刺漏事件,刺漏位置均为母扣接头以下0.4~0.6m的位置(图2)。而其他3口井则没有发生钻具刺漏事件。其后技术交流过程中,厂商的解释为井斜狗腿度偏大,而现场钻井工程师却列举了一系列深井狗腿更大、使用同样规格钻具的其他厂家钻具却没有发生失效,双方对失效原因的认识无法达到基本一致。表3为该井的造斜段数据。
图1 苟西003-H1井的失效钻具照片
表2 频繁刺断钻具的4口井的基本数据表
图2 南3-15井的失效钻具照片
中海油田服务公司(简称中海油服)在海上钻井进行绕障作业井居多,设计浅造斜点的井很多,同平台绕障作业的 WZ6-9-A5和 WZ6-9-A8[4]两口井钻具刺漏、断的失效钻具情况,与苟西003-H1的情况非常相似(图3)。WZ6-9-A8井初始2次钻具刺漏情况为:
第1次刺漏:钻进至1 849m,泵压下降0.7MPa,循环观察,泵压缓慢下降1MPa。刺漏点距离母扣端68cm,大小约2.5cm×1.5cm。刺漏时钻井参数:钻压20~70kN,转盘转速130r/min,排量60L/s,扭矩6.5~15.61kN·m,泵压11~12MPa。
第2次刺漏:钻进至2 560m,泵压下降0.3MPa,循环观察,泵压缓慢下降1MPa。刺漏点距母接头端面67cm,大小约2cm×1cm。刺漏时钻井参数:钻压50~90kN,转盘转速130r/min,排量60L/s,扭矩12.2~21.5kN·m,泵压17MPa。
综合以上几起钻具失效情况,归纳出5个共同点:①造斜点较浅的中深定向井;②使用一段时间后才发生,具有疲劳损伤的累积性;③一旦刺、断失效发生,某段时间内频繁发生;④失效情况几乎相同,均为母扣接头以下镦粗带过渡区;⑤更换不同厂家钻具失效依然存在。
表3 南3-15井造斜段实钻井眼轨迹表
图3 WZ6-9-A8井钻具刺漏照片
2 理论探讨及失效分析
材料力学指出:金属构件的疲劳极限,不但与材料有关,而且还受到构件的几何形状、尺寸大小、表面质量的影响,其所承受弯曲交变应力与否更是影响其疲劳极限的关键因素[5]。
1930年,英国人古德曼(J.Goodman)简化了疲劳极限的曲线图[6],根据他的疲劳理论可以得出,钻杆的疲劳强度不仅与钻杆自身的性能有关,而且与其承受的平均应力即拉伸应力有关,拉伸应力越大,钻杆疲劳所需的最低弯曲应力幅越小,所以井越深、钻杆越靠近井口,钻杆就容易发生疲劳,其受力情况见示意图4。
图4 钻柱受力示意图
为对疲劳极限进行进一步量化,为工程实际提供帮助。19世纪中期,力学家们根据疲劳极限研究成果又提出了疲劳寿命预测的概念[7],将其分为疲劳强度准则、疲劳损伤累积法、局部应变法和损伤容积法等。
笔者涉及的疲劳破坏就属于疲劳损伤累积,损伤累积法的理论基础是 Miner法则[8]。Miner法则认为:根据σ-N曲线的定义,在恒定应力幅(σ)的作用下,构件运转循环次数为N时,将产生完全损伤即失效。那么构件在应力σ作用下运转一个比N 次数小的n时,将产生部分损伤,同时假定在这一过程中每一次损伤相同,则在σ的作用下,损伤概率为n/N,如果一个构件在包含不同应力(σj),将产生一个不同的损伤率nj/Nj,当这些损伤概率总和达到1时,就可以预测出现失效,也就是说:
其应力坐标图谱见图5。
据此,A.Lubinski提出了钻具疲劳寿命预测理论[7],他认为钻具经过“狗腿”段时受循环弯曲应力作用,当弯曲应力足够高时,钻具在每一个旋转周次里都会发生疲劳损伤。早在1961年,A.Lubinski就给出了计算最大允许“狗腿”严重度的计算公式,从而确定钻具是否会发生疲劳损伤。
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图5 极限应力σ-N坐标系上的谱状应力图
其后Hansford和Lubinski提出过一种简易的方法来估算钻杆通过狗腿段后的累积疲劳损伤,定制了腐蚀介质和非腐蚀介质中E级钻杆在不同狗腿严重度和拉力下消耗的寿命[9](图6,参见 GB/T 24956—2010《石油天然气工业钻柱设计和操作限度的推荐作法》第68页)。在不同转速和钻速情况下,可用下面公式进行校正。
式中实际转速单位为r/min;实际机械钻速单位为m/h。
由上可见,通过理论上的不断延伸和分析,影响钻具的井下累积疲劳寿命的关键因素主要为:狗腿下的浮重(所受的拉应力)、井眼狗腿严重度、所受循环应力次数和井下腐蚀环境等。
狗腿下的浮重这一因素恰恰明晰了此类井发生这种刺漏、断失效的根本原因所在,即便狗腿度不大,如果造斜点太浅,狗腿下的浮重产生的拉应力若达到钻具疲劳累积极限,钻具就将发生失效。
3 推荐做法和预防措施
2010年的GB/T 24956—2010《石油天然气工业钻柱设计和操作限度的推荐作法》标准[9]中就曾给出了井眼狗腿严重度和狗腿下的浮重对产生疲劳极限的曲线图,其中S135钢级几种尺寸钻具参考图9。
图6 渐变狗腿中的疲劳破坏图
图7 钻杆上失效位置图
图8 API/IADC失效数据库统计钻具失效图(1990年)(1in=25.4mm)
图9 S135钢级钻杆产生疲劳破坏时的狗腿严重度极限图
图9尽管对造斜点深浅与钻具失效的关系没有清晰表明,但狗腿度下的浮重则从更广的角度说明,斜井段受拉伸的钻具长度对起始斜井段的钻具疲劳极限起到至关重要的影响。也就是说,钻具所受拉伸应力越大,钻杆疲劳所需的最低弯曲应力幅越小。井口附近狗腿最危险(即浅造斜点),井越深越危险。
根据上面曲线图,以 127.0mm S135钻具为例,假定造斜点为300m,斜井段长度为3 000m,则狗腿严重度临界值为3.44°/30m,在浅井造斜的情况下此造斜率非常容易超过。换而言之,这样的井使用的钻具在造斜段附近均处于疲劳损伤累积极限区域。
针对以上分析,根据常用的 127.0mm和 139.7mm钻具曲线图,反算出常用的钻杆容许的最大井眼曲率如表4,可在现场使用参考。以此表格对比发生失效的4口井的情况(表2),可知其造斜点处的狗腿度均超过了容许限度,苟西003-H1更是达到了6.24°/30m。
表4 常用钻杆容许的最大狗腿严重度表[12]
就设计部门而言,不唯深井超深井需关注井眼狗腿严重度问题,浅层造斜点的中深井设计也应能避免则避免,尤其是施工周期较长,钻具疲劳累计容易达到极限而造成频繁钻具刺漏、断钻具的井。
从现场检验角度而言,如果浅造斜点井已成事实,应对钻具疲劳寿命做出有效预测预警,估算累计疲劳破坏,对钻具做出及时检验。并可用此来识别疲劳钻杆并对疲劳钻杆进行分级,对经计算使用寿命已达100%以上的钻杆进行检查。若不降级使用或报废,则应尽可能地严密监测,镦粗带过渡区尤其需要严格检测[13]。对现场而言,应对钻具进行更严格的管理,及时倒换钻具,避免部分钻具始终处于弯曲疲劳极限区,造成损伤累积以致频繁批量的刺漏、断钻具。
4 结论
1)浅造斜点定向井施工一定周期后,发生严重的频繁刺漏、断钻具的主要原因是钻具疲劳损伤累积。
2)造斜点越浅,钻杆疲劳所需的最低弯曲应力幅越小;较小的狗腿度即可达到损伤累积极限,井越深越危险。
3)钻杆镦粗加厚带及其附近位置为现代钻具生产的薄弱区,是最主要的应力集中点,因而也是最易发生疲劳损坏最终表现为刺漏、断的位置。
4)若非特殊设计目井的施工需要,钻井设计部门应尽可能避免设计浅造斜点的中深定向井;针对浅造斜点井设计,应根据钻具疲劳损伤累积法计算出最大许可狗腿度,从源头上避免使钻具进入损伤累积极限区的设计。
5)针对浅造斜点井,应对钻具疲劳寿命做出有效预测,进行更严格的管理,对钻具做出及时检验和分级,避免造成损伤累积以致频繁批量的刺漏、断钻具。
[1] 陈绍安.苟西003-H1井钻具失效分析报告[R].重庆:中国石油川庆钻探公司川东钻探公司,2012.CHEN Shao′an.Drillstring failure analysis report about Gouxi 003-H1Well[R].Chongqing:Chuandong Division of CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co.,Ltd.,2012.
[2] 石晓兵,施太和.弯曲井眼内下部钻柱失效研究[J].西南石油学院学报,2001,23(5):54-57.DAN Xiaobing,SHI Taihe.Research on bha failures in curvature hole[J].Journal of Southwest Petroleum Institute,2001,23(5):54-57.
[3] 王纪军,TAI Wen.大庆钻探冀东项目部钻具刺漏及锈蚀分析报告[R].北京:国民油井格兰特钻具有限公司,2013.WANG Jijun,TAI W.Drillstring failure report about washout and corrosion for Jidong project of CNPC Daqing Drilling[R].Beijing:NOV GrantPrideco,2013.
[4] 潘联艺.钻具失效情况及建议[R].湛江:中海石油湛江分公司,2012.PAN Lianyi.Report and suggestion about drillstring failure[R].Zhanjiang:CNOOC Zhanjiang Branch Company,2012.
[5] 唐继平,梁红军.英深1井钻柱优化设计[R].乌鲁木齐:塔里木油田公司勘探事业部,2006.TANG Jiping,LIANG Hongjun.Drillstring design optimization for Well Yingshen 1[R].Urumqi:Exploration Department of PetroChina Tarim Oilfield Company,2006.
[6] 田坤.基于CAE的U形波纹管疲劳寿命研究[D].合肥:中国科学技术大学,2010.TIAN Kun.Study on the fatigue life of U bellows based on CAE[D].Hefei:University of Science and Technology of China,2010.
[7] 张国正.钻具疲劳寿命确定方法及其管理软件开发[D].西安:西安建筑科技大学,2006.ZHANG Guozheng.Determine method and management software development with drillstring fatigue life[D].Xi′an:Xi′an University of Architecture and Technology,2006.
[8] 赵洪志.关于 Miner法则应用的探讨[J].机械设计,2007,24(8):9-11.ZHAO Hongzhi.A discussion about the application of Miner theorem[J].Journal of Machine Design,2007,24(8):9-11.
[9] 国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会,GB/T 24956—2010.石油天然气工业 钻柱设计和操作限度的推荐作法[S].北京:中国标准出版社,2010.State Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine,Chinese National Standardization Management Committee.GB/T 24956-2010Recommended practice for petroleum and natural gas industries-Drill stem design and operating limits[S].Beijing:Standards Press of China,2012.
[10] BERT D R,STORAUNE A,ZHENG N.Case study:Drillstring failure analysis and new deep-well guidelines lead to success[C]∥paper 110708-MS presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition,11-14 November 2007,Anaheim,California,USA.New York:SPE,2007.
[11] PLESSIS G.C4 -drill string design seminar[R].Singa-pore:NOV GrantPrideco,2008.
[12] 王新虎.中海油服钻杆失效[R].西安:中国石油集团石油管工程技术研究院,2013.WANG Xinhu.Drill pipe failure analysis for COSL[R].Xi′an:CNPC Tubular Goods Research Institute,2013.
[13] 刘文红,王新虎,林凯,等.深井超深井钻杆刺漏失效统计分析[R].西安:中国石油集团石油管工程技术研究院,2008.LIU Wenhong,WANG Xinhu,LIN Kai,et al.Statistic analysis of DP washout failure in deep & ultradeep wells[R].Xi′an:CNPC Tubular Goods Research Institute,2008.