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等离子点火技术在电站锅炉中的应用

2014-09-27曹志伟CAOZhiwei

价值工程 2014年26期
关键词:磨煤机燃烧器煤粉

曹志伟CAO Zhi-wei

(山西大唐国际云冈热电有限责任公司,大同 037039)

(Shanxi Datang International Yungang Thermal Power Co.,Ltd.,Datong 037039,China)

1 等离子点火技术应用现状

目前,国内的等离子点火技术的应用已经由推广期进入成熟应用期,由于其采用高新技术,可以直接点燃煤粉,达到了无油点火及低负荷稳燃的目的。现等离子点火技术已成功用于贫煤、烟煤、褐煤等煤种;并适用于各种容量的机组,燃烧方式涵盖了直流、旋流燃烧器,制粉系统包括中间仓储式、直吹式等各类型的系统中。

2 等离子点火技术的优点

采用等离子点火技术,可点燃挥发份较低的(10%)贫煤,全程实现锅炉不用助燃用油的冷态启动,电除尘可同步投入运行,达到环保、节能、高效和安全的效果。

3 等离子点火装置运行的控制与调节

在锅炉具备冷态启动点火条件:锅炉上水、投底部加热、启吸、送风机、炉膛吹扫完成,一次风机投入运行,投运A 磨煤机等离子一次风暖风器。

3.1 控制A 磨出口一次风温大于70℃,少开或不开周界冷却风。

3.2 当等离子发生器拉弧稳定后,根据炉温以及所燃煤种的实际情况,对电弧的电流及电压进行调节,在一定程度上将电弧功率控制在90-110KW。

3.3 点火状态切换到“等离子”模式,启A 磨煤机,调节给煤量>20t/h,调节一次风速18-22m/s(冷态)或24-28m/s(热态),在这种情况下,等离子燃烧器开始燃烧。

3.4 直吹式制粉系统,与煤粉输送管道相对应的磨煤机,需要调平冷态一次风,同时调整煤粉分配器。确保煤粉输送管道内风速、煤粉浓度、煤粉细度保持一致。对其出力和细度进行调整,使其达到最佳状态。

3.5 在等离子点火装置投运期间,要调整风量至满足一次风管的最低流量45T/h,同时对中速磨煤机的碾磨压力进行科学合理地调整。

3.6 在运行过程中,对于等离子点火装置来说,通常情况下会受到最低煤量的影响,在这种情况下,投入到磨煤机中的燃料量比较大,这时需要对锅炉蒸汽压力升高的速度进行仔细观察。

3.7 投入等离子燃烧器后,为了防止可燃物沉积产生爆燃,在这种情况下需要在未投燃烧器的邻角当开启邻角下二次风,将可燃物及时排出炉膛。

3.8 加强监视炉内燃烧状况,实地观察炉膛的燃烧情况。在观察过程中,如果火焰明亮,燃烧充分,在这种情况下火炬就长,此时火焰监视器显示燃烧正常。

3.9 对等离子燃烧器燃烧进行调整时,需要遵守以下原则:第一,确保着火稳定,降低不完全燃烧造成的损失,同时提高相应的燃尽率。第二,气膜或周界冷却风随着炉温和风温的升高逐渐开大,进而在一定程度上提高一次风速,控制燃烧器壁温测点不超温,燃烧器不结焦。

3.10 等离子燃烧器投入后,根据升温升压要求及炉膛温度,投入与等离子燃烧器相邻上部主燃烧器,合理配风组织燃烧。

3.11 机组并网带负荷后,视燃烧情况及时将“等离子模式”切换到“常规模式”状态,当达到最低稳燃负荷,逐步退出等离子助燃。

4 等离子燃烧器运行过程中的注意事项

4.1 等离子点火燃烧器投运初期,对火焰的燃烧情况、电源功率的波动情况等加大观察的力度,发现异常,及时对其作出处理。

4.2 对于等离子点火燃烧器来说,在投运的初期,为了对升温进行控制,要适当开大上部二次风门,对烟温探针的温度要注意观察,并做好相应的记录。

4.3 在启动锅炉过程中,加强检查、记录锅炉的膨胀情况。

4.4 在“等离子模式”下,当磨煤机运行时,如果4 支等离子点火器中的1 支发生断弧,在这种情况下,软光子牌将会发出报警,此时需要投入断弧点火器上层的油枪,同时对断弧原因进行检查。

4.5 在“等离子模式”下,当磨煤机运行时,如果4 支等离子点火器中的2 支发生断弧,在这种情况下,磨煤机需要立即停止运行,对断弧原因进行仔细检查,查清原因后在点火。

4.6 当锅炉负荷超过断油负荷并且等离子点火器在运行状态时,这时需要将磨煤机运行方式切换为常规运行方式,进而防止等离子点火器断弧导致磨煤机跳闸。

5 等离子点火装置常见故障及排除

5.1 易烧阳极原因:载体风过低、拉弧间隙过少,调整拉弧间隙及风压至规定值。

5.2 阴极头寿命短原因:①冷却水压力低、不通畅、温度高,应提高冷却水压力至0.5-0.6MPa,清理冷却水滤网,检查冷却水软管,水箱加水降温。②拉弧电流设定过高,应降低拉弧电流为300A。③阴极头烧损的形状不好,原因是风压过高及拉弧间隙设定不合理造成的,应调整拉弧间隙及风压到最佳值。

5.3 电弧不稳易掉弧原因:①阴极头、阳极太脏,清理阴极、阳极。②风压及拉弧间隙调整不当,调整风压及拉弧间隙至最佳值。③阴极头、阳极漏水,更换阴、阳极。④电源柜没有做自适应(优化)⑤如果阴极阳极都没问题,风压、拉弧间隙都在最佳值电弧还不稳定,就要检查就地电源线是否有接地的地方。

5.4 启动过程断弧:正常启动前电压显示为24V 左右(间隙电压),启动后阴极前进,当与阳极接触后间隙电压变为0V,交流合闸,电流逐渐上升至设定电流后阴极开始后退,电压开始上升至250-340V 之间,启弧成功。故障现象:启动后电压无变化,画面显示正在启动,之后发出断弧信号。故障原因:①阴、阳极污染,阴阳极接触上了,但不导通。②阴极行程不够,阴阳极接触不上。处理方法:①抽出阴极,用砂纸磨掉阴极表面污染物及氧化物。②调整电机行程,方法是松开电机支架与阳极支架之间的固定螺丝,将电机固定支架向前移动,再重新固定即可。

5.5 运行中断弧:阴极头随着运行时间的增加损耗也在增加,直接体现在电压的变化上,如新换阴极头的点火器投入运行初期电压大概在260V 左右,随着运行时间的增加,阴极损耗在增加,间隙电压也就逐渐上升,直至340V 左右就容易断弧。这个电压在运行中是可以调整的,首先进入单角画面,点击进入任务栏中设备状态,点击允许调整按钮,由绿转红即可,返回单角显示画面,画面中显示一前一后两个红色点动按钮,每点击一下右侧按钮,阴极即前进一步,电压随之降低。调整后退出手动状态。注意此调整为适时调整,当再次重新启弧后将恢复到初始状态。

6 结论

由于等离子点火系统的煤粉燃烬率高,除了能提高锅炉效率外,还使排烟中的灰浓度降低。另一方面等离子点火系统的使用在锅炉点火初期即可将电除尘及脱硫系统同步投入运行,使锅炉在启动初期即严格按照国家环保要求控制排放指标。

[1]张孝勇,陈学渊等.等离子点火技术在烟煤锅炉上的应用[J].中国电力,2002,35(12):15-18.

[2]叶玲.等离子点火燃烧装置在电站燃煤锅炉节能环保新技术[J].节能与环保,2001(3):25-271.

[3]徐程宏,刘庆鑫等.燃煤锅炉应用等离子点火技术的起动特性分析[J].广东电力,2006,5:61-64.

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