APP下载

入炉煤自动采样装置的优化运行分析及技术改造

2014-09-24李荣轩李文兵曲志维

关键词:煤流乌海程控

李荣轩 李文兵 曲志维

摘要:分析了乌海热电厂入炉煤自动采样装置投入率低的原因,同时对该装置运行最佳技术改造方案进行确定,经改造后,系统连续稳定运行有了可靠保证。

关键词:入炉煤自动采样装置投入率措施

2005年5月7日,乌海热电厂2×200MW机组投入运行,由于锅炉燃煤主要来自乌海地区的小煤窑,在煤炭质量方面,这些小煤窑没有保障。为了检测入炉煤的相关指标,通常情况下利用机械自动采样装置进行采样,受工艺设计、产品质量等因素的影响和制约,该装置在一段时间内没有投入使用。这时通过人工方式对煤样进行检测,对于人工检测方式,一方面增加了劳动强度,另一方面丧失了煤样的代表性,进而在一定程度上影响入厂煤与入炉煤热值差的计算。

1 入炉煤自动采样装置概述

乌海热电厂选用浙江华电生产的PCYT100刮扫式采样机作为入炉煤自动采样装置。对于该采样机来说,程控器和文本显示人机接口两部分共同构成控制系统的核心。1套程控器通常情况下能够对2台采样头和1套常动机构进行控制,采样头在1个采样周期内旋转1次,根据设定的满瓶次数决定集样器的动作。系统工作程序见图1所示。

[中部自动采样头][[皮带端部来样]][给煤皮带机][破碎机][破碎滚筒机][缩分器][斗提机][集样桶][皮带][螺旋反排装置][PLC

柜][图1系统工作程序]

①旋转一次采样头,就截取皮带上煤流的1个横断面量,同时将其送入煤桶。

②通过落煤桶将每个采样周期截取的一定量煤落入给煤皮带机皮带上,然后由皮带横向输送给破碎机。

③经破碎机、破碎滚筒机处理的煤样,通过缩分器,将大部分煤送入斗提机,经过螺旋反排装置处理,最后返回皮带。

2 系统故障原因分析

入炉煤自动采样机投入运行后,其运行存在间断性,投入率仅为50%。其原因主要包括:

①PC10、PC11分别为采样头甲、乙启动的指令继电器,SQ21、SQ22分别为采样头甲、乙行程反馈接近开关,当行程反馈信号输入时,终止启动指令脉冲信号,转动360度后采样头复归原位。在最大指令脉冲信号时间内,由于机械摩擦比较大、煤样温度比较高,在这种情况下,采样头有时在皮带中间停留,这时皮带上煤流的运动就会受到制约,进而在一定程度上造成煤流溢出皮带,上煤中断,采样系统步序被打乱。PLC原接线图见图2。

②当煤炭在输煤皮带进行运输时,如果煤流粒径超过30mm,在这种情况下,大粒径的煤颗粒就会堵塞皮带上的煤流,这时程控就会报警停机。

③对于入炉煤自动采样机破碎机来说,由于设计存在缺陷,当煤流中出现矸石块,这时就会卡死破碎机,程控报警停机。

3 技改方案

3.1对采样头不能正确归位采取的措施

由于有关PLC具体资料不能得到,在这种情况下,对于最大脉冲时间就不能登录组态进行修改。改造后PLC接线,如图3所示(以甲采样头为例)。

3.2针对给煤皮带机及碎煤机堵煤问题采取的措施

将侧管加装在落煤桶的下部,在侧管与落煤桶连接处设置活动挡板,并且与拉杆相连接,通过侧管采样头采取的煤样下落到集煤槽,然后通过人工方式进行制样(见图4)。

4 改造效果

乌海热电厂入炉煤自动采样装置在2007年成功改造后,投入率达95%,降低了劳动强度,提高了入炉煤代表性和煤质化验准确性,改善了入厂和入炉煤热值差大的问题。

参考文献:

[1]李荣轩,闫秀珍,李文兵,曲志维.入炉煤自动采样装置的优化运行分析及技术改造[J].内蒙古电力技术,2007(12).

[2]白郁华,李金龙,赵美萍,唐孝炎.各种采样装置用于HCs天然源采样的可行性研究[J].环境科学,1994(11).

[3]袁晓鹰,周尊英.煤炭机械采制设备简介[J].洁净煤技术, 2003(03).

猜你喜欢

煤流乌海程控
乌海恋曲
基于离散元的胶带中部初级采样方法研究
包银高速铁路引入乌海地区方案研究
基于Multisim10和AD603的程控增益放大器仿真研究
程控增益射频宽带放大器
基于STC89C52的程控移相器的设计
利用核子秤煤流信号控制皮带降尘喷雾
同忻矿主煤流运输系统的技术改造
一种程控功率因数可调开关电源设计
矿井煤流运输综合集控系统研究