柱塞气举排水采气工艺在定向井中的优化设计与应用
2014-09-20陈科贵田宝于静付建国侯旭
陈科贵 ,田宝 ,于静 ,付建国 ,侯旭
(1.西南石油大学地球科学与技术学院,四川 成都610500;2.中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆 克拉玛依 834000;3.西部钻探准东钻井公司,新疆 阜康 831500;4.中国石油测井有限公司吐哈事业部,新疆 哈密 839009)
苏里格气田属于非均质性极强的致密岩性气田,呈现出典型的“低产、低压、低丰度”特征,气井产能低,携液能力差。随着气田的开发,单井数量逐年攀升,产水气井日益增多,产水量逐渐增大,井底积液,给气井生产造成不利影响[1-2]。由于苏里格气田所处的沙漠地区生态环境十分脆弱,为节约资源并实现有效开发,该区块大多采用丛式定向井,因此在定向井中开展柱塞气举试验具有现实意义。
1 柱塞气举工艺
柱塞气举是将柱塞作为气液之间的机械界面,利用气井储层自身能量,使气体在低于携液临界流量的条件下,也能推动柱塞在油管内上下往复运动,进行周期性举液。由于柱塞在举升气体与采出液之间形成了一个固体界面,因而可有效防止气体窜流和液体回落,减少了液体“滑脱”效应,增加了间歇气举效率[3-6]。
柱塞气举排水采气工艺应用条件[7-14]:1)自身具有一定的产能且携液能力较弱的自喷生产井;2)产水量小于 50 m3/d;3)气液比大于 500 m3/m3;4)井底具有一定深度的积液;5)井底清洁,无钻井液等污物。
2 试验井选择
2.1 苏A井
苏A井是2011年投产的一口开发定向井,完钻井深为斜 3 173.00 m/垂 3 086.86 m,最大井斜角24.37°,目的层位为山23、盒8。该井柱塞前平均产气量为4 342 m3/d,开井不到2 a,井筒即开始水淹,导致年递减率达73%;2013年2月,由于积液严重,已接近停产,柱塞施工前井口压力为14.4 MPa,地层压力达25.0 MPa,说明该井储层具有足够能量,潜力较大。
2.2 苏B井
苏B井于2011年投产,完钻井深为斜3 131.00 m/垂3 061.00 m,最大井斜角20.07°,目的层位为山11、盒8下、盒7。该井射孔井段与邻层之间的隔夹层薄,导致压裂施工时将盒8上1(2 925~2 932 m)的气水层压开,柱塞施工前总产气量仅4.5×104m3,平均产气166 2 m3/d。该井第一次柱塞开井时套压达17.0 MPa,地层压力23.0 MPa,日产水3.5 m3,适用柱塞气举工艺。
3 柱塞定向井井下施工
3.1 施工工具优化
柱塞井下工艺安装之前要先进行通井作业,通井工具串为:绳帽+加重杆+震击器+φ59.5 mm通井规,加重杆重量根据现场实际情况和作业队经验确定,工具串长度约9 m。而之后投放井下定位器的坐放工具串为:绳帽+加重杆(1根)+震击器+丢手工具+卡定器,长度超过9 m。对于定向井,自造斜点开始,井身造斜程度逐渐增大,曲率半径较小,如果入井工具串的径向和轴向尺寸设计不当,就可能在井身曲率半径最小处出现中途遇卡的情况。因此,须优化工具串长度,以保证入井工具串能顺利通过造斜段[15]。井下工具串通过能力示意见图1,其最大刚性外径d和最大刚性长度L满足:
式中:R为全井井身最小曲率半径,m;D为井身最小曲率半径处的油管内径,m。
图1 工具串通过能力示意
在进行上述入井工具串通过能力的分析过程中,用到的只是设计中的曲率半径,在钻井过程中会或多或少偏离这个值,且没有考虑工具串的变形(即认为入井工具串是绝对刚性的),为保证工具串能顺利通过造斜段,其最大刚性长度应控制在计算得出的最大允许通过总长度以内。
在工具下井之前,用式(1)和式(2)先计算出不同井身曲率半径处允许通过的井下工具串最大总长度,以预测是否会发生中途遇卡,防止事故发生。
3.2 施工程序优化
以往施工程序简单,但对井质量要求较高,且井筒积液深度不能过大。由于定向井的特殊井身结构及积液特点,需对柱塞施工程序进行优化。优化后的施工作业步骤为:
1)通井。按照绳索作业要求安装防喷管和防喷器,通井工具串长度应以坐放工具串的最大长度为准进行通井。
2)投放井下定位器。油管通井合格后,采用绳索作业将投放卡定器工具串下至设计深度处,卡定器实际坐放深度以钢丝作业实际计数为准,尽量接近油管底部(坐放卡定器时可参考油管单根记录,以便准确确定油管接箍位置);确定投放成功后,上提投放工具串20~30 m后,再下放工具串探卡定器坐放位置,确定位置后,上提工具串至井口。
3)投放井下柱塞。将整个入井工具串和井下柱塞装入防喷管内,待10 min后下放打捞工具串,观察钢丝计数器,下入深度接近定位器50 m时,下放速度不大于15 m/min,打捞工具串下放至设计深度后,应观察到工具串悬重降至0,确保柱塞坐在缓冲器上;然后上提打捞工具串,上提速度不应大于50 m/min,在接近井口50 m处速度不大于10 m/min,待工具串进入防喷管,确认钢丝计数器回零后,用绳卡卡定;最后拆卸清洗各部件,完成下放工作。
4 柱塞气举工艺参数设计
4.1 柱塞工作深度
由理论研究和现场试验结合可知,柱塞每举升100 m,生产井气液比接近 233 m3/m3[16],由此可得柱塞气举工作深度的经验公式:
式中:Hmax为柱塞最大工作深度,km;GLR为柱塞井的气液比,m3/m3。
4.2 最小工作套压
当液体段塞和柱塞到达井口油管时,液体段塞和柱塞的重力、柱塞在油管中的摩擦力、液体段塞在油管中的摩擦力及井口油压之和,即为最小套管压力pcmin[17]:
式中:ptmin为最小油压,MPa;p1h为举升 1 m3液体段塞的静液柱压力,MPa/m3;p1f为举升1 m3液体段塞的摩阻压力,MPa/m3;W为每周期液体段塞体积,或称周期排水量,m3;pp为克服柱塞重量所需的压力,一般取0.04 MPa;pf为柱塞以下油管长度上的气体摩阻,MPa。
4.3 最大工作套压
最大套压计算公式为
式中:AT为油管截面积,m2;AC为流经套管和油管之间环空的截面积,m2。
该方法假设最大套压等于套管中使柱塞到达井口的气体膨胀能,计算比较保守,可以通过柱塞到达井口的采出气量进行校正。
4.4 柱塞循环周期
柱塞运行周期计算公式为[18]
式中:np为工作周期数,周期/d;tpr为柱塞上行时间,s;tpdg为柱塞在气体中的下行时间,s;tpdl为柱塞在液体中的下行时间,s;tps为柱塞在井口的停留时间,s;tpc为柱塞在卡定器上的停留时间,s。
4.5 工作参数确定
根据上述公式及试验井井身结构,最终确定苏A井和苏B井的最终工作制度(见表1)。
表1 试验井工作制度
正常工作时将已编制好的举升方案输入到自动控制器内,由地面控制器按照编制好的程序设定各参数,实现控制气动阀的自动开、关井,并控制柱塞周期性循环往复运动,将井内液体举升出井口。
5 现场试验效果评价
5.1 苏A井
苏A井自2012年6月起,由于井筒积水,气体携液能力已明显不足,产气量下降到2 000 m3/d。2013年3月,井筒积液严重,产气量已低至3 000 m3/d,最终于5月关井,7月初开始实施柱塞气举,气井成功复产,至9月8日累计产气37.59×104m3,累计产水180.6 m3,产气量明显增加,油套压差日渐缩小,平均日增产气量(考虑递减35%)5 145 m3。柱塞气举安装前后生产状况对比见表3,柱塞气举前累计生产735 d,柱塞气举后生产63 d。气举前后生产曲线见图2。
表2 苏A井柱塞运行前后对比
图2 2013年苏A井气举前后生产曲线
5.2 苏B井
该井投产4 d后,开井4次,每次1 h,但均未能开活,后计划关井;关井后油压恢复慢、油套压差增大(关井398 d,油压由0.85升至9.43 MPa,套压由19.07升至20.74 MPa)。2012年5月再次试生产(开井前油、套压分别为9.43,20.74 MPa),开井气流声小,无水,井筒积液严重,仍未开活。2013年7月30日开始实施柱塞气举,成功开活,并保持稳产,至当年9月,柱塞生产仅36 d,就已累计产气 12.9×104m3,产水 126.6 m3,平均日增气量(考虑递减35%)2 269 m3,可谓效果非常明显。柱塞气举安装前后生产状况对比如表3所示,柱塞前累计生产837 d,柱塞后生产40 d。气举前后生产曲线如图3所示。
表3 苏B井柱塞运行前后对比
图3 2013年苏B井气举前后生产曲线
6 结论
1)柱塞气举排水采气技术在定向井取得了显著效果,增加了天然气产量,降低了产量递减速度,使自喷不稳定井或间开井能稳定排液产气,并且管理简单化。
2)苏里格气田具有较多类似的丛式定向井,可推广使用柱塞气举工艺,对于出水量大、气液比低、地层能量弱的井,建议结合其他工艺,以提高最终采收率。
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