宝山箕斗主井注浆堵水施工技术
2014-09-17陈迎军吴泽雄王祖辉胡益民
陈迎军 吴泽雄 王祖辉 胡益民
摘要:湖南宝山矿业有限公司箕斗主井水文地质复杂,裂隙溶洞发育,含水丰富,在井筒掘进施工过程中,单孔最大涌水量达96m3/h,工作面预注浆困难(升压快,注不进去)。文章针对以上情况,技术上采取了“高压力、小段高”和“反复注浆、反复扫孔复注”的措施,并且大胆使用了化学注浆材料,取得了很好的成果,为井筒延深施工创造了良好的条件。
关键词:立井井筒;化学浆液;裂隙发育岩层;工作面预注浆;效果检验
中图分类号:TD265 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)27-0090-03
随着全球矿产资源需求量的增加,浅部资源已逐渐枯竭,国内外矿山都相继进入深部开采,国内大多数金属矿山也已进入深部开采,如辽宁红透山铜矿、安徽冬瓜山铜矿,开采深度均在800m以上,相应地,我国目前已建成的千米竖井逐年增多,地下水害的影响也日渐严重,同时也是所有工作中的重点和难点。立井井筒的注浆堵水工作在很大程度上制约着立井施工的速度,加快立井水害的治理,也是缩短矿井建设工期的关键之一。
湖南宝山矿业有限公司二期工程箕斗主井井筒深度830m,由于水文地质复杂,裂隙溶洞发育,含水丰富,由于水害的影响,严重制约着井筒的施工质量及进度和安全。但通过井筒的预注浆堵水,确保了施工时的安全,同时保证了井筒能安全有效地掘进。
1 工程概况
湖南宝山矿始于汉初,兴于唐宋,现代宝山建矿于1966年,2011年因提质扩能新建箕斗主井,投产后设计年产量提高到50万吨。
宝山箕斗主井井筒净直径4.5m,净断面15.9m2,掘进直径5.1m,掘进断面20.43m2,混凝土支护壁厚300mm,设计深度830m。2013年6月,当井筒施工至井深639.6m(-237.6m)时,因在646.97m(-244.97m)处有一层厚为1.55m的断层破碎带。为安全起见,井筒停止掘进,在井底浇筑混凝土止浆垫(3m厚)对下部井筒进行探水。
2 立井井筒地质水文特征
井筒施工穿过此段岩层主要为砂岩、白云岩、灰岩,其中-228.91~-239.6m为砂岩,灰色,细粒,巨厚层,主要成分为石英。裂隙发育,充填有碳物质,裂隙中也夹有方解石角砾,岩芯完整,呈长柱状;
-239.6~-242.49m为灰岩,灰白色中细粒,巨厚层,主要成分为方解石。裂隙发育,充填铁锰质,岩芯完整,呈长柱状;-242.49~-246.97m为白云岩,白色,细粒,巨厚层,主要成分为白云岩。裂隙发育,充填铁锰质,岩芯完整,呈长柱状;-246.97~-248.52m为1.55m厚断层破碎带,红棕色,岩芯极破碎,破碎带中主要充填有铁锰质和泥质物,夹方解石角砾,为一逆断层,断层倾角30°。-248.52~-253.27m为白云岩,灰白色,中细粒,巨厚层,主要成分为方解石和白云岩。裂隙发育,充填铁锰质,方解石脉发育;-253.27~
-434.6m为灰岩,灰-灰白色,中细粒,巨厚层,主要成分为方解石。方解石脉发育,局部夹有黑色石英角砾,岩芯完整,呈长柱状。在井筒-317.21~-320.22m有一处3.01m厚溶洞,施工接近至此段再采取相应的措施
处理。
白云岩、灰岩为主要的含水层,且溶洞、裂隙、断层发育,导水性强,使地表水与地下水直接联系对施工造成较大影响。通过观测钻孔的水位变化,相对静止水位从初始的83.00m(相当于标高的+317.00m)位置上升至71.10m(相当于标高的+328.90m)位置,其原因为在646.97m处穿过一层厚为1.55m的断层破碎带,使得本孔的地下水通过断层破碎带与周边的地下水发生了联系。经过简易抽水试验,测得其涌水量为159.84m3/d,即6.66m3/h。
综上所述,此段主要为裂隙含水。水文地质条件复杂,微裂隙发育、岩石破碎,稳固性差。
3 立井延深注浆方案
根据箕斗主井前期注浆堵水情况以及地勘资料综合分析,由于-240m工作面埋藏深、水压大、裂隙发育,为保证注浆效果和工程进度,决定采用分段探水注浆,反复注浆反复扫孔的方式进行施工。
3.1 注浆段高
根据钻机的能力,探水注浆段高确定为50m,注浆结束后掘砌50m,为下一段注浆预留10m的岩帽。
3.2 注浆孔布置
井筒净直径为4.5m,注浆孔布置圈径为3.9m,即开孔中心距离井壁0.3m。根据实际情况沿工作面内3.9m圈径均匀布置16个探水注浆孔,孔间距为0.6m。其中先施工8个单号孔,后施工8个双号孔,双号孔兼作检查单号孔注浆用。待16个注浆钻孔全部施工结束后,在井筒中心直径2m的同心圆上均匀布置2个检查孔,用以检查注浆效果并作补充注浆。
注浆孔角度:除了考虑便于打钻以外,注浆孔的角度主要根据裂隙的方向及其分布情况来确定,为保证有足够的浆液扩散半径来保证注浆止水效果,根据本次注浆含水层的分布情况,注浆孔倾角布置为:
A=sin-1(S+A)/H
式中:
S——孔底超出井筒荒径的距离,取3.0m
A——孔口距井筒荒径的距离,取1.0m
H——为注浆段高取,60m
经计算:径向倾角为4.10时,注浆孔底距荒径为3.0m。考虑到含水层实际位置与预计位置有一定的偏差,故注浆孔倾角定为6°~7°。
3.3 注浆方式
采用压力入下行式注浆方法,搅拌站设在地面,距井口3m。搅拌好的化学浆液经一趟专用管路输送到井底注浆平台上。1台2TGZ-60/21°型注浆泵及浆液桶、清水桶等都布置在注浆平台上。造孔选用1台MKQJ120/40-HT型风动冲击式潜孔钻机,布置在止浆垫上的钻机工作台上(距止浆垫1.5m)。钻孔穿过止浆垫后,如钻孔内涌水量超过3m3/h,则停止钻进,开始注浆;待浆液初凝后,扫孔到原孔深。若钻孔涌水量仍大于3m3/h,需要进行复注。直到涌水量不超过3m3/h时,方能继续延深钻孔到设计位置。注孔完全达到注浆结束标准后,才能结束注浆。endprint
3.4 注浆参数的选择
3.4.1 注浆终压。注浆压力是驱动浆液在裂隙中流动扩散、充填、压实的能量,是控制浆液扩散距离的重要因素,根据本段工作面注浆的实际数据记录及注浆效果,本次注浆静水压力应在4.5~5.0MPa之间,加之以往的工作面预注浆经验,本次注浆的终压应控制在12~14MPa(静水压的2~3倍左右)。
3.4.2 注浆结束标准。注浆压力达到终压后,将泵量调整到20~30L/min,并稳定20min,即可结束该段注浆。
3.4.3 浆液总注入量。本次注浆是高压微裂隙注浆,很难准确计算出浆液总注入量。估计60m段高注浆需消耗P425水泥500t,水玻璃20t,化学浆液(MJ-1改性脲醛树脂)200t。
3.4.4 注浆材料。本段注浆施工采用单液水泥浆和水泥-水玻璃双液浆。当压力大单液水泥浆注不进去时,改用化学注浆材料。
4 注浆施工
4.1 第一阶段施工
2013年6月29日至11月25日,由宝山项目部自己的施工队伍施工,布置注浆孔数为8个,-240m工作面注浆钻孔施工1395m,消耗水泥318.65t,水玻璃4765kg。
2013年7月4日探得2#孔施工至28m时最大涌水量为95.4m3/h,对2#孔进行了40天的强行排水,9月4日探得6#孔施工至41m时最大涌水量为92.49m3/h,10月4日探得7#孔施工至50m时最大涌水量为96m3/h,其余孔都有不同程度的涌水。在经过大量的注浆后,为了保证下一步施工的安全,又在2#、5#、6#、7#边上加钻一个补斜孔,斜6#孔在13m处又有49.9m3/h的涌水。
井筒在后续的扫孔过程中,仍有不同程度的涌水,且水量不大,压力大,微裂隙发育,注浆量消耗不大。
鉴于以上情况,2013年12月18日对箕斗主井重新浇筑止浆垫,预埋13个孔口管,改用水玻璃-水泥双液浆进行注浆堵水,至2014年3月14日箕斗主井钻孔施工1231.5m,注浆消耗水泥71.33t,水玻璃21015kg。在进行双液浆封堵后的探孔过程中仍存在不同程度的涌水,且水量不大,压力大,注浆量消耗不大,远没有达预期的注浆效果。致使箕斗主井的施工工期严重推后。
4.2 第二阶段施工
针对前一阶段工作面埋藏深、微裂隙发育,压力大,且在用水泥和水玻璃注浆时注浆量消耗不大,注浆之后扫孔又出现小量水的水文地质情况。经业主介绍,项目部聘请了河北邯郸鲁石注浆工程有限公司进行注浆。在原止浆垫上重新浇筑一层止浆垫布置注浆孔16个(钻孔图见图2),外扎径向角6°~7°,孔深60m。这一阶段共钻孔扫孔2120m,消耗水泥11.65t,水玻璃6920kg,脲醛树脂浆液A液92.425t,B液350kg,取得了较好的效果,确保了每个注浆孔深度都达到了60m。
注浆施工自2014年3月15日开始,至同年的4月30日结束,针对前期施工时存在的微裂隙发育,压力大,且在用水泥和水玻璃浆液注浆时注不进去的情况,改用昂贵的脲醛树脂为主液的化学浆液。
本次探水注浆先布置的8个奇数孔,奇数孔施工完后再施工偶数孔,偶数孔兼作检测孔。在施工过程中基本没有大水出现,在单号孔的施工过程中,出水量最大为7#孔在10m处涌水量为20m3/h,9#孔在11m处的涌水量为15m3/h,5#孔在54m处的涌水量为10m3/h,其余单号孔的涌水量在3m3/h左右。在4月16日至4月30日的双号孔的施工过程中,其中涌水量最大的为2#、6#、14#孔,涌水量为3m3/h,其余孔的涌水量都在1m3/h以下,经检查封水率达到80%,浆液注入量达70%,经过最后的钻孔出水情况看,最小涌水量为0.5m3/h,最大涌水量为3m3/h,个别钻孔无水,探水注浆效果较好。
对前阶段存在的微裂隙发育,压力大,注浆后扫孔又有少量涌水的情况,本次钻孔扫孔65次,平均每个孔钻孔4.1次,其中9#孔扫孔8次。
偶数孔施工完毕后,注浆效果良好,但为了下一步掘进时的安全,还是在6#和7#孔之间、8#和9#孔之间各加了一个检测孔,施工60m,角度为8°,涌水量在
1m3/h以下,达到了设计要求。
5 注浆效果分析
兼作检测孔的双号孔在施工过程中,其涌水量都在3m3/h以下,经检查封水率达到80%,且加的两个检测孔其涌水量在1m3/h以下,探水注浆效果较好。
注浆的控制范围根据钻孔的设计角度及钻孔的复注情况,最终判断本次注浆已对井筒开挖荒径以外约3m范围内的裂隙水进行了有效的封堵。
6 箕斗井井筒延深施工
注浆施工结束后,开始进行50m段井筒的掘砌工作。掘砌过程中发现该段岩层裂隙非常的发育。浆液在注浆压力的作用下,已注进裂隙中,形成条形状,但无明显出水点。50m段掘砌施工安全顺利。成井后,全段剩余涌水量少于5m3/h,达到了验收规范的要求。
7 结语
本次注浆施工主要是处理高压微裂隙水的岩层,所采用的“高压力、小段高”和“反复注浆,反复扫孔复注”的方法是合适的,在普通单液水泥浆注不进去的情况下,首选以脲醛树脂为主液的化学浆也是经济合理的。注浆达到了预期的效果,保证了井筒延深施工安全顺利,得到了甲方的好评;同时也为高压微裂隙水的岩层注浆提供了经验。endprint
3.4 注浆参数的选择
3.4.1 注浆终压。注浆压力是驱动浆液在裂隙中流动扩散、充填、压实的能量,是控制浆液扩散距离的重要因素,根据本段工作面注浆的实际数据记录及注浆效果,本次注浆静水压力应在4.5~5.0MPa之间,加之以往的工作面预注浆经验,本次注浆的终压应控制在12~14MPa(静水压的2~3倍左右)。
3.4.2 注浆结束标准。注浆压力达到终压后,将泵量调整到20~30L/min,并稳定20min,即可结束该段注浆。
3.4.3 浆液总注入量。本次注浆是高压微裂隙注浆,很难准确计算出浆液总注入量。估计60m段高注浆需消耗P425水泥500t,水玻璃20t,化学浆液(MJ-1改性脲醛树脂)200t。
3.4.4 注浆材料。本段注浆施工采用单液水泥浆和水泥-水玻璃双液浆。当压力大单液水泥浆注不进去时,改用化学注浆材料。
4 注浆施工
4.1 第一阶段施工
2013年6月29日至11月25日,由宝山项目部自己的施工队伍施工,布置注浆孔数为8个,-240m工作面注浆钻孔施工1395m,消耗水泥318.65t,水玻璃4765kg。
2013年7月4日探得2#孔施工至28m时最大涌水量为95.4m3/h,对2#孔进行了40天的强行排水,9月4日探得6#孔施工至41m时最大涌水量为92.49m3/h,10月4日探得7#孔施工至50m时最大涌水量为96m3/h,其余孔都有不同程度的涌水。在经过大量的注浆后,为了保证下一步施工的安全,又在2#、5#、6#、7#边上加钻一个补斜孔,斜6#孔在13m处又有49.9m3/h的涌水。
井筒在后续的扫孔过程中,仍有不同程度的涌水,且水量不大,压力大,微裂隙发育,注浆量消耗不大。
鉴于以上情况,2013年12月18日对箕斗主井重新浇筑止浆垫,预埋13个孔口管,改用水玻璃-水泥双液浆进行注浆堵水,至2014年3月14日箕斗主井钻孔施工1231.5m,注浆消耗水泥71.33t,水玻璃21015kg。在进行双液浆封堵后的探孔过程中仍存在不同程度的涌水,且水量不大,压力大,注浆量消耗不大,远没有达预期的注浆效果。致使箕斗主井的施工工期严重推后。
4.2 第二阶段施工
针对前一阶段工作面埋藏深、微裂隙发育,压力大,且在用水泥和水玻璃注浆时注浆量消耗不大,注浆之后扫孔又出现小量水的水文地质情况。经业主介绍,项目部聘请了河北邯郸鲁石注浆工程有限公司进行注浆。在原止浆垫上重新浇筑一层止浆垫布置注浆孔16个(钻孔图见图2),外扎径向角6°~7°,孔深60m。这一阶段共钻孔扫孔2120m,消耗水泥11.65t,水玻璃6920kg,脲醛树脂浆液A液92.425t,B液350kg,取得了较好的效果,确保了每个注浆孔深度都达到了60m。
注浆施工自2014年3月15日开始,至同年的4月30日结束,针对前期施工时存在的微裂隙发育,压力大,且在用水泥和水玻璃浆液注浆时注不进去的情况,改用昂贵的脲醛树脂为主液的化学浆液。
本次探水注浆先布置的8个奇数孔,奇数孔施工完后再施工偶数孔,偶数孔兼作检测孔。在施工过程中基本没有大水出现,在单号孔的施工过程中,出水量最大为7#孔在10m处涌水量为20m3/h,9#孔在11m处的涌水量为15m3/h,5#孔在54m处的涌水量为10m3/h,其余单号孔的涌水量在3m3/h左右。在4月16日至4月30日的双号孔的施工过程中,其中涌水量最大的为2#、6#、14#孔,涌水量为3m3/h,其余孔的涌水量都在1m3/h以下,经检查封水率达到80%,浆液注入量达70%,经过最后的钻孔出水情况看,最小涌水量为0.5m3/h,最大涌水量为3m3/h,个别钻孔无水,探水注浆效果较好。
对前阶段存在的微裂隙发育,压力大,注浆后扫孔又有少量涌水的情况,本次钻孔扫孔65次,平均每个孔钻孔4.1次,其中9#孔扫孔8次。
偶数孔施工完毕后,注浆效果良好,但为了下一步掘进时的安全,还是在6#和7#孔之间、8#和9#孔之间各加了一个检测孔,施工60m,角度为8°,涌水量在
1m3/h以下,达到了设计要求。
5 注浆效果分析
兼作检测孔的双号孔在施工过程中,其涌水量都在3m3/h以下,经检查封水率达到80%,且加的两个检测孔其涌水量在1m3/h以下,探水注浆效果较好。
注浆的控制范围根据钻孔的设计角度及钻孔的复注情况,最终判断本次注浆已对井筒开挖荒径以外约3m范围内的裂隙水进行了有效的封堵。
6 箕斗井井筒延深施工
注浆施工结束后,开始进行50m段井筒的掘砌工作。掘砌过程中发现该段岩层裂隙非常的发育。浆液在注浆压力的作用下,已注进裂隙中,形成条形状,但无明显出水点。50m段掘砌施工安全顺利。成井后,全段剩余涌水量少于5m3/h,达到了验收规范的要求。
7 结语
本次注浆施工主要是处理高压微裂隙水的岩层,所采用的“高压力、小段高”和“反复注浆,反复扫孔复注”的方法是合适的,在普通单液水泥浆注不进去的情况下,首选以脲醛树脂为主液的化学浆也是经济合理的。注浆达到了预期的效果,保证了井筒延深施工安全顺利,得到了甲方的好评;同时也为高压微裂隙水的岩层注浆提供了经验。endprint
3.4 注浆参数的选择
3.4.1 注浆终压。注浆压力是驱动浆液在裂隙中流动扩散、充填、压实的能量,是控制浆液扩散距离的重要因素,根据本段工作面注浆的实际数据记录及注浆效果,本次注浆静水压力应在4.5~5.0MPa之间,加之以往的工作面预注浆经验,本次注浆的终压应控制在12~14MPa(静水压的2~3倍左右)。
3.4.2 注浆结束标准。注浆压力达到终压后,将泵量调整到20~30L/min,并稳定20min,即可结束该段注浆。
3.4.3 浆液总注入量。本次注浆是高压微裂隙注浆,很难准确计算出浆液总注入量。估计60m段高注浆需消耗P425水泥500t,水玻璃20t,化学浆液(MJ-1改性脲醛树脂)200t。
3.4.4 注浆材料。本段注浆施工采用单液水泥浆和水泥-水玻璃双液浆。当压力大单液水泥浆注不进去时,改用化学注浆材料。
4 注浆施工
4.1 第一阶段施工
2013年6月29日至11月25日,由宝山项目部自己的施工队伍施工,布置注浆孔数为8个,-240m工作面注浆钻孔施工1395m,消耗水泥318.65t,水玻璃4765kg。
2013年7月4日探得2#孔施工至28m时最大涌水量为95.4m3/h,对2#孔进行了40天的强行排水,9月4日探得6#孔施工至41m时最大涌水量为92.49m3/h,10月4日探得7#孔施工至50m时最大涌水量为96m3/h,其余孔都有不同程度的涌水。在经过大量的注浆后,为了保证下一步施工的安全,又在2#、5#、6#、7#边上加钻一个补斜孔,斜6#孔在13m处又有49.9m3/h的涌水。
井筒在后续的扫孔过程中,仍有不同程度的涌水,且水量不大,压力大,微裂隙发育,注浆量消耗不大。
鉴于以上情况,2013年12月18日对箕斗主井重新浇筑止浆垫,预埋13个孔口管,改用水玻璃-水泥双液浆进行注浆堵水,至2014年3月14日箕斗主井钻孔施工1231.5m,注浆消耗水泥71.33t,水玻璃21015kg。在进行双液浆封堵后的探孔过程中仍存在不同程度的涌水,且水量不大,压力大,注浆量消耗不大,远没有达预期的注浆效果。致使箕斗主井的施工工期严重推后。
4.2 第二阶段施工
针对前一阶段工作面埋藏深、微裂隙发育,压力大,且在用水泥和水玻璃注浆时注浆量消耗不大,注浆之后扫孔又出现小量水的水文地质情况。经业主介绍,项目部聘请了河北邯郸鲁石注浆工程有限公司进行注浆。在原止浆垫上重新浇筑一层止浆垫布置注浆孔16个(钻孔图见图2),外扎径向角6°~7°,孔深60m。这一阶段共钻孔扫孔2120m,消耗水泥11.65t,水玻璃6920kg,脲醛树脂浆液A液92.425t,B液350kg,取得了较好的效果,确保了每个注浆孔深度都达到了60m。
注浆施工自2014年3月15日开始,至同年的4月30日结束,针对前期施工时存在的微裂隙发育,压力大,且在用水泥和水玻璃浆液注浆时注不进去的情况,改用昂贵的脲醛树脂为主液的化学浆液。
本次探水注浆先布置的8个奇数孔,奇数孔施工完后再施工偶数孔,偶数孔兼作检测孔。在施工过程中基本没有大水出现,在单号孔的施工过程中,出水量最大为7#孔在10m处涌水量为20m3/h,9#孔在11m处的涌水量为15m3/h,5#孔在54m处的涌水量为10m3/h,其余单号孔的涌水量在3m3/h左右。在4月16日至4月30日的双号孔的施工过程中,其中涌水量最大的为2#、6#、14#孔,涌水量为3m3/h,其余孔的涌水量都在1m3/h以下,经检查封水率达到80%,浆液注入量达70%,经过最后的钻孔出水情况看,最小涌水量为0.5m3/h,最大涌水量为3m3/h,个别钻孔无水,探水注浆效果较好。
对前阶段存在的微裂隙发育,压力大,注浆后扫孔又有少量涌水的情况,本次钻孔扫孔65次,平均每个孔钻孔4.1次,其中9#孔扫孔8次。
偶数孔施工完毕后,注浆效果良好,但为了下一步掘进时的安全,还是在6#和7#孔之间、8#和9#孔之间各加了一个检测孔,施工60m,角度为8°,涌水量在
1m3/h以下,达到了设计要求。
5 注浆效果分析
兼作检测孔的双号孔在施工过程中,其涌水量都在3m3/h以下,经检查封水率达到80%,且加的两个检测孔其涌水量在1m3/h以下,探水注浆效果较好。
注浆的控制范围根据钻孔的设计角度及钻孔的复注情况,最终判断本次注浆已对井筒开挖荒径以外约3m范围内的裂隙水进行了有效的封堵。
6 箕斗井井筒延深施工
注浆施工结束后,开始进行50m段井筒的掘砌工作。掘砌过程中发现该段岩层裂隙非常的发育。浆液在注浆压力的作用下,已注进裂隙中,形成条形状,但无明显出水点。50m段掘砌施工安全顺利。成井后,全段剩余涌水量少于5m3/h,达到了验收规范的要求。
7 结语
本次注浆施工主要是处理高压微裂隙水的岩层,所采用的“高压力、小段高”和“反复注浆,反复扫孔复注”的方法是合适的,在普通单液水泥浆注不进去的情况下,首选以脲醛树脂为主液的化学浆也是经济合理的。注浆达到了预期的效果,保证了井筒延深施工安全顺利,得到了甲方的好评;同时也为高压微裂隙水的岩层注浆提供了经验。endprint