粗苯生产工艺存在问题与改进方法
2014-09-17赵洪波
摘要:文章通过对粗苯生产工艺系统运行中存在的问题进行分析,在原有系统的基础上进行技术改造和工艺调整。影响粗苯生产的脱苯塔塔压明显改善,洗油消耗量明显降低,粗苯收率从0.68%提高到0.905%。
关键词:粗苯生产;脱苯塔塔压;洗油消耗;粗苯收率
中图分类号:TQ522 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)27-0043-02
1 存在问题
我公司采用的是化二院设计的TJL4350D型2×63孔,年产冶金焦为80万吨的捣固焦炉,粗苯回收为管式炉法生产工艺。粗苯自2006年6月份投产,在2011年11月初粗苯冷凝冷却器一段出现水串油现象,决定更换冷凝冷却器一段,但考虑到现场施工难度和停产时间长等因素,未将原冷凝冷却器一段进行更换,而是将原冷凝冷却器一段水路堵盲板,油路作为连接体,与在原冷凝冷却器附近串联新的冷却器一段连接使用。设备检修完毕后,脱苯塔的塔压一直居高不下,粗苯生产中暴露出很多问题。
1.1 循环洗油质量变差
循环洗油质量差直接表现为贫油二段上塔油温高,影响洗苯塔洗苯操作,同时易发生煤气夹带洗油,对粗苯后序脱硫的生产造成影响。当洗油温度低于35℃时,贫油冷却器会发生堵塞,严重影响粗苯的正常生产。取循环洗油样做全分析结果显示:黏度和比重不同程度增大,颜色变深,15℃出现结晶物,270℃馏出量一直小于50%,最低25%。300℃馏出量低于90%,最低达到85%。
1.2 吨苯洗油消耗大
2 原因分析
粗苯生产中运行中出现的问题,大致由以下三个方面原因造成:
2.1 循环洗油质量变差
粗苯生产主要是利用洗油吸收煤气中的苯族烃,洗油吸收煤气中的苯族烃是物理吸收过程。洗油在洗苯塔吸收了一些不饱和化合物,如环戊二烯、古马隆、茚等。这些不饱和化合物在煤气的硫醇等硫化物的作用下,会聚合成高分子煤聚合物并溶解在洗油中,因而使洗油质量变差并析出晶体。此外,洗油在循环过程中,洗油部分低沸点组分被出塔煤气和粗苯带走。造成循环洗油质量差的主要原因是贫油再生效果差。
2.2 粗苯收率低
影响粗苯收率的原因主要有:(1)炼焦配煤的性质与焦炉操作条件的影响;(2)脱苯塔塔顶温度控制;(3)回流量的影响;(4)洗油质量及循环量;(5)吸收温度的影响;(6)贫油含苯量。
2.3 吨苯洗油消耗高
影响吨苯洗油消耗的主要因素有:(1)煤气夹带洗油损失;(2)再生器排渣带走;(3)粗苯产量(洗油消耗一定时,产量越高单耗越低);(4)循环洗油质量的好坏。此外贫油的再生效果好坏也决定着吨苯洗油单耗。
3 采取措施
综合上述原因,在运行中逐一采取了措施进行控制。但是洗油质量差、吨苯洗油消耗高及收率低等问题依然存在。通过对现场勘察和讨论,得出脱苯塔塔压过高是造成粗苯生产不顺的主要原因。脱苯塔压高的原因:(1)由于脱苯塔塔压力高,粗苯系统蒸馏效果差,导致贫油含苯高,影响洗油洗苯效果,导致粗苯收率低;(2)脱苯塔压力高,贫油再生效果差,导致循环洗油质量变差,洗油消耗增大。因此解决脱苯塔塔压力过高是实现粗苯稳定生产的关键。通过对脱苯塔压力表一次表和二次表的校对,确认表数据相符,排除了数据不准方面的影响。之后对脱苯塔至冷凝冷却器之间的压力进行测量,压力高于正常值最高量程16kPa,同时在原冷凝冷却器一段中发现存在不凝气体,原冷凝冷却器一段与新冷凝冷却器一段之间连接的DN80导流管存在液封现象,导致苯气输送不畅,是引起脱苯塔塔压的直接原因。因此决定对新旧冷凝冷却器之间的导流管进行改造。即在原冷凝冷却器一段至新冷凝冷却器设备上偏上侧进行开孔,增加新的一根DN150管道,疏导旧冷却器中的不凝气体,达到降低脱苯塔塔压的要求。
4 实施方案及方法
6 结语
粗苯系统经过技术改造,解决了粗苯收率低和洗油消耗高的难题。在改造后的6个月中,通过抓生产工艺操作,贫油温度、洗油消耗、洗油质量(300℃前馏出量)、洗苯塔后煤气中苯含量、粗苯回收率等指标明显好转。
参考文献
[1] 肖瑞华,白金锋.煤化学产品工艺学[M].北京:冶金工业出版社,2004.
[2] 何建平.炼焦化学产品回收与加工[M].北京:化学工业出版社,2005.
[3] 王洪亮.粗苯生产中存在的问题及改进措施[J].山东化工,2013,(42).
作者简介:赵洪波(1977-),男,河北钢铁集团邯钢公司矿业分公司工程师,研究方向:化产回收。
摘要:文章通过对粗苯生产工艺系统运行中存在的问题进行分析,在原有系统的基础上进行技术改造和工艺调整。影响粗苯生产的脱苯塔塔压明显改善,洗油消耗量明显降低,粗苯收率从0.68%提高到0.905%。
关键词:粗苯生产;脱苯塔塔压;洗油消耗;粗苯收率
中图分类号:TQ522 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)27-0043-02
1 存在问题
我公司采用的是化二院设计的TJL4350D型2×63孔,年产冶金焦为80万吨的捣固焦炉,粗苯回收为管式炉法生产工艺。粗苯自2006年6月份投产,在2011年11月初粗苯冷凝冷却器一段出现水串油现象,决定更换冷凝冷却器一段,但考虑到现场施工难度和停产时间长等因素,未将原冷凝冷却器一段进行更换,而是将原冷凝冷却器一段水路堵盲板,油路作为连接体,与在原冷凝冷却器附近串联新的冷却器一段连接使用。设备检修完毕后,脱苯塔的塔压一直居高不下,粗苯生产中暴露出很多问题。
1.1 循环洗油质量变差
循环洗油质量差直接表现为贫油二段上塔油温高,影响洗苯塔洗苯操作,同时易发生煤气夹带洗油,对粗苯后序脱硫的生产造成影响。当洗油温度低于35℃时,贫油冷却器会发生堵塞,严重影响粗苯的正常生产。取循环洗油样做全分析结果显示:黏度和比重不同程度增大,颜色变深,15℃出现结晶物,270℃馏出量一直小于50%,最低25%。300℃馏出量低于90%,最低达到85%。
1.2 吨苯洗油消耗大
2 原因分析
粗苯生产中运行中出现的问题,大致由以下三个方面原因造成:
2.1 循环洗油质量变差
粗苯生产主要是利用洗油吸收煤气中的苯族烃,洗油吸收煤气中的苯族烃是物理吸收过程。洗油在洗苯塔吸收了一些不饱和化合物,如环戊二烯、古马隆、茚等。这些不饱和化合物在煤气的硫醇等硫化物的作用下,会聚合成高分子煤聚合物并溶解在洗油中,因而使洗油质量变差并析出晶体。此外,洗油在循环过程中,洗油部分低沸点组分被出塔煤气和粗苯带走。造成循环洗油质量差的主要原因是贫油再生效果差。
2.2 粗苯收率低
影响粗苯收率的原因主要有:(1)炼焦配煤的性质与焦炉操作条件的影响;(2)脱苯塔塔顶温度控制;(3)回流量的影响;(4)洗油质量及循环量;(5)吸收温度的影响;(6)贫油含苯量。
2.3 吨苯洗油消耗高
影响吨苯洗油消耗的主要因素有:(1)煤气夹带洗油损失;(2)再生器排渣带走;(3)粗苯产量(洗油消耗一定时,产量越高单耗越低);(4)循环洗油质量的好坏。此外贫油的再生效果好坏也决定着吨苯洗油单耗。
3 采取措施
综合上述原因,在运行中逐一采取了措施进行控制。但是洗油质量差、吨苯洗油消耗高及收率低等问题依然存在。通过对现场勘察和讨论,得出脱苯塔塔压过高是造成粗苯生产不顺的主要原因。脱苯塔压高的原因:(1)由于脱苯塔塔压力高,粗苯系统蒸馏效果差,导致贫油含苯高,影响洗油洗苯效果,导致粗苯收率低;(2)脱苯塔压力高,贫油再生效果差,导致循环洗油质量变差,洗油消耗增大。因此解决脱苯塔塔压力过高是实现粗苯稳定生产的关键。通过对脱苯塔压力表一次表和二次表的校对,确认表数据相符,排除了数据不准方面的影响。之后对脱苯塔至冷凝冷却器之间的压力进行测量,压力高于正常值最高量程16kPa,同时在原冷凝冷却器一段中发现存在不凝气体,原冷凝冷却器一段与新冷凝冷却器一段之间连接的DN80导流管存在液封现象,导致苯气输送不畅,是引起脱苯塔塔压的直接原因。因此决定对新旧冷凝冷却器之间的导流管进行改造。即在原冷凝冷却器一段至新冷凝冷却器设备上偏上侧进行开孔,增加新的一根DN150管道,疏导旧冷却器中的不凝气体,达到降低脱苯塔塔压的要求。
4 实施方案及方法
6 结语
粗苯系统经过技术改造,解决了粗苯收率低和洗油消耗高的难题。在改造后的6个月中,通过抓生产工艺操作,贫油温度、洗油消耗、洗油质量(300℃前馏出量)、洗苯塔后煤气中苯含量、粗苯回收率等指标明显好转。
参考文献
[1] 肖瑞华,白金锋.煤化学产品工艺学[M].北京:冶金工业出版社,2004.
[2] 何建平.炼焦化学产品回收与加工[M].北京:化学工业出版社,2005.
[3] 王洪亮.粗苯生产中存在的问题及改进措施[J].山东化工,2013,(42).
作者简介:赵洪波(1977-),男,河北钢铁集团邯钢公司矿业分公司工程师,研究方向:化产回收。
摘要:文章通过对粗苯生产工艺系统运行中存在的问题进行分析,在原有系统的基础上进行技术改造和工艺调整。影响粗苯生产的脱苯塔塔压明显改善,洗油消耗量明显降低,粗苯收率从0.68%提高到0.905%。
关键词:粗苯生产;脱苯塔塔压;洗油消耗;粗苯收率
中图分类号:TQ522 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)27-0043-02
1 存在问题
我公司采用的是化二院设计的TJL4350D型2×63孔,年产冶金焦为80万吨的捣固焦炉,粗苯回收为管式炉法生产工艺。粗苯自2006年6月份投产,在2011年11月初粗苯冷凝冷却器一段出现水串油现象,决定更换冷凝冷却器一段,但考虑到现场施工难度和停产时间长等因素,未将原冷凝冷却器一段进行更换,而是将原冷凝冷却器一段水路堵盲板,油路作为连接体,与在原冷凝冷却器附近串联新的冷却器一段连接使用。设备检修完毕后,脱苯塔的塔压一直居高不下,粗苯生产中暴露出很多问题。
1.1 循环洗油质量变差
循环洗油质量差直接表现为贫油二段上塔油温高,影响洗苯塔洗苯操作,同时易发生煤气夹带洗油,对粗苯后序脱硫的生产造成影响。当洗油温度低于35℃时,贫油冷却器会发生堵塞,严重影响粗苯的正常生产。取循环洗油样做全分析结果显示:黏度和比重不同程度增大,颜色变深,15℃出现结晶物,270℃馏出量一直小于50%,最低25%。300℃馏出量低于90%,最低达到85%。
1.2 吨苯洗油消耗大
2 原因分析
粗苯生产中运行中出现的问题,大致由以下三个方面原因造成:
2.1 循环洗油质量变差
粗苯生产主要是利用洗油吸收煤气中的苯族烃,洗油吸收煤气中的苯族烃是物理吸收过程。洗油在洗苯塔吸收了一些不饱和化合物,如环戊二烯、古马隆、茚等。这些不饱和化合物在煤气的硫醇等硫化物的作用下,会聚合成高分子煤聚合物并溶解在洗油中,因而使洗油质量变差并析出晶体。此外,洗油在循环过程中,洗油部分低沸点组分被出塔煤气和粗苯带走。造成循环洗油质量差的主要原因是贫油再生效果差。
2.2 粗苯收率低
影响粗苯收率的原因主要有:(1)炼焦配煤的性质与焦炉操作条件的影响;(2)脱苯塔塔顶温度控制;(3)回流量的影响;(4)洗油质量及循环量;(5)吸收温度的影响;(6)贫油含苯量。
2.3 吨苯洗油消耗高
影响吨苯洗油消耗的主要因素有:(1)煤气夹带洗油损失;(2)再生器排渣带走;(3)粗苯产量(洗油消耗一定时,产量越高单耗越低);(4)循环洗油质量的好坏。此外贫油的再生效果好坏也决定着吨苯洗油单耗。
3 采取措施
综合上述原因,在运行中逐一采取了措施进行控制。但是洗油质量差、吨苯洗油消耗高及收率低等问题依然存在。通过对现场勘察和讨论,得出脱苯塔塔压过高是造成粗苯生产不顺的主要原因。脱苯塔压高的原因:(1)由于脱苯塔塔压力高,粗苯系统蒸馏效果差,导致贫油含苯高,影响洗油洗苯效果,导致粗苯收率低;(2)脱苯塔压力高,贫油再生效果差,导致循环洗油质量变差,洗油消耗增大。因此解决脱苯塔塔压力过高是实现粗苯稳定生产的关键。通过对脱苯塔压力表一次表和二次表的校对,确认表数据相符,排除了数据不准方面的影响。之后对脱苯塔至冷凝冷却器之间的压力进行测量,压力高于正常值最高量程16kPa,同时在原冷凝冷却器一段中发现存在不凝气体,原冷凝冷却器一段与新冷凝冷却器一段之间连接的DN80导流管存在液封现象,导致苯气输送不畅,是引起脱苯塔塔压的直接原因。因此决定对新旧冷凝冷却器之间的导流管进行改造。即在原冷凝冷却器一段至新冷凝冷却器设备上偏上侧进行开孔,增加新的一根DN150管道,疏导旧冷却器中的不凝气体,达到降低脱苯塔塔压的要求。
4 实施方案及方法
6 结语
粗苯系统经过技术改造,解决了粗苯收率低和洗油消耗高的难题。在改造后的6个月中,通过抓生产工艺操作,贫油温度、洗油消耗、洗油质量(300℃前馏出量)、洗苯塔后煤气中苯含量、粗苯回收率等指标明显好转。
参考文献
[1] 肖瑞华,白金锋.煤化学产品工艺学[M].北京:冶金工业出版社,2004.
[2] 何建平.炼焦化学产品回收与加工[M].北京:化学工业出版社,2005.
[3] 王洪亮.粗苯生产中存在的问题及改进措施[J].山东化工,2013,(42).
作者简介:赵洪波(1977-),男,河北钢铁集团邯钢公司矿业分公司工程师,研究方向:化产回收。