APP下载

氧量变化对准东煤燃烧的影响

2014-09-11王义李鹏曾琦张大德俞立洋

综合智慧能源 2014年12期
关键词:准东结焦氧量

王义,李鹏,曾琦,张大德,俞立洋

(1.新疆华电发电有限公司乌鲁木齐热电厂,乌鲁木齐 830017; 2.新疆新特能源股份公司自备电厂,乌鲁木齐 830011)

0 引言

某电厂2×350 MW机组,设计燃用准东煤。西安热工研究院有限公司提供的相关资料表明,准东煤水分高、中等热值、灰中氧化钠质量分数高。运行中氧量对锅炉结焦有重要的影响,氧量是表征炉内整体燃烧的参数,代表炉内配风情况,决定炉内气氛,影响炉膛出口温度。从控制参数氧量入手,对准东煤进行变氧量试验。通过试验确定合适的氧量,可有效改善炉膛温度场均匀性,有利于减缓结焦。准东煤有着价格低、挥发分高、热值高、灰熔点低、易结焦等特性,燃用后普遍出现严重结焦现象,威胁锅炉安全运行。因此,如何提高准东煤的掺配量,尽量多燃用准东煤而又能保证锅炉的安全运行、降低发电成本,已成为新疆有关发电企业急需解决的问题。

1 锅炉主要设计参数

某电厂2台锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造的超临界锅炉,锅炉型号为HG-1176/25.4-HM2。锅炉为一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、Π型、紧身封闭布置,采用不带再循环泵的大气扩容式启动系统的直流锅炉,中速磨煤机配置直吹式制粉系统。每炉配6台MPS160HP-II磨煤机,5运1备。锅炉采用四角切圆燃烧方式,每层4个喷口对应1台磨煤机。分离燃尽风(SOFA)在主燃烧器区上方水冷壁的四角,以实现分级燃烧,降低NOx排放量。锅炉以最大连续出力工况(BMCR)为设计参数。该电厂锅炉的主要参数见表1,设计煤种成分分析见表2。

表1 锅炉主要设计参数

表2 锅炉设计煤种及灰成分分析

从表2可以看出,设计煤种氧化钙质量分数达到了35.3%,三氧化硫质量分数达到了33.95%,二氧化硅质量分数为1.07%,三氧化二铝质量分数为5.57%,氧化镁质量分数为12.16%,氧化钠质量分数为5.38%,说明大量燃用准东煤的锅炉通常会有结焦问题。

2 试验方案

2.1 试验思路

由于准东煤灰渣熔融、沾污特性与炉内温度密切相关,炉内各处温度变化会直接关系到炉内结焦和沾污程度。因此,在试验过程中,通过观察火孔实测炉内各处温度来判断锅炉整体结焦趋势。

试验是在准东煤掺烧比例为50%的前提下,保证锅炉蒸发量维持在1 130 t/h而进行的变氧量试验。改变氧量后,测量不同氧量下炉内各层温度,分析试验结果,找出氧量变化对结焦的影响规律。

2.2 试验前的准备工作

(1)在底层(AA)辅助风之下、AB层喷燃器之间、CD层喷燃器之间、EF层喷燃器之间、锅炉分离燃尽风(SOFA)之下、SOFA风之上总共选取24个看火孔位置作为炉膛烟温测量点。具体看火孔标高见表3。

表3 看火孔标高 mm

(2)购置1台炉膛高温红外测温仪。

(3)为了使试验结果具有可对比性、可分析性,尽量保持每个工况在同一负荷下进行(锅炉蒸发量在1 130 t/h)试验,每个工况调整后稳定2 h再进行测温。

2.3 氧量变化对炉温影响试验

2.3.1 试验数据整理

氧量变化试验温度记录见表4。

表4 氧量变化试验数据

2.3.2 试验数据分析

试验的主要目的是分析氧量的变化对炉膛烟温分布的影响。与AA层以下、AB喷燃器之间、CD喷燃器之间3个高度氧量为6.0%时温度相比,氧量为4%和4.5%时,工况3温度最低;在EF喷燃器之间高度氧量为4.5%,工况2温度最低;在SOFA风之上位置氧量6.0%,工况3温度最低,氧量对炉内温度的影响如图1所示。

图1 氧量对设计煤炉内各高度平均温度的影响

在图1中,横坐标数字刻度1~6与表3中看火孔位置高度相对应。位置1为SOFA风之上垂直水冷壁之下温度平均值;位置2为SOFA风之下温度平均值;位置3为EF喷燃器之间温度平均值;位置4为CD喷燃器之间温度平均值;位置5为AB喷燃器之间温度平均值;位置6为AA风以下温度平均值。

对炉膛温度平均值整体进行了对比,氧量4.0%的整体温度最高。工况2总体温度高于工况3,工况3在EF喷燃器以上和AB喷燃器以下的范围温度略高于工况2,AB喷燃器和EF喷燃器之间工况2温度略高于工况1。

根据氧量4.0%,4.5%,6.0% 3种工况的实际结焦情况,对试验数据图表进行了分析:氧量由4.0%提高至6.0%后,主燃烧区温度下降明显,在AB喷燃器之间温度平均值下降79 ℃;在SOFA风上下相邻区域氧量升高对温度的影响不明显。

由温度整体对比图可知,对于位于SOFA风之上高度,氧量为4.5%的炉膛烟温最低,而其他氧量下炉膛烟温水平均会升高,其原因分析如下:在试验过程中,对末级再热器处人孔门的火焰状况进行了观察,依然有燃烧中的炭粒飘到受热面上,若氧量偏低,煤粉到了SOFA风高度不能燃尽,火焰中心抬高,造成炉膛出口烟温提升;若氧量偏高,会使煤粉在炉膛主燃烧区内燃烧过于剧烈,增强辐射放热造成燃烧温度升高,也会使炉膛出口温度升高。因此,对于燃烧准东煤的锅炉,应该存在一个最佳氧量区间,氧量在此区间外锅炉平均温度都会升高,增加结焦趋势。在已有3个工况下判断氧量在4.5% 时为最优氧量。从另一方面看,对于高挥发分的准东煤来说,4.0%氧量应该可以保证煤粉颗粒达到较好的燃尽程度,但在试验中发现,氧量增大到6.0%,能明显促进燃烧,说明煤粉颗粒比较粗或者四角煤粉进入炉膛,出现煤粉不均匀现象。

锅炉运行需要选择合理的运行氧量,调整后锅炉氧量应满足燃烧相应煤种,并且防止局部热负荷过高和产生局部还原性气氛。当炉内局部氧量小且煤粉与空气混合不均时,该区域产生还原性气氛,煤粉在还原性气氛中不能完全氧化。灰中Fe2O3被还原成FeO,生成的FeO与SiO2等会形成共晶体,其灰熔点仅为1 065 ℃,会使灰熔点下降150~200 ℃。增加锅炉结焦趋势,威胁运行安全。

当煤质有波动时,运行人员没办法根据实际情况进行调整,造成锅炉燃烧配风方式不能处于最佳状态,特别是上层喷嘴煤粉颗粒燃尽性变差,有一部分大颗粒煤粉在炉膛出口处未燃尽。未燃尽的煤粉结焦主要在分隔屏底部和水平烟道,结焦后容易堵塞烟道,增加烟气阻力,引风机出力增大。可适当提高锅炉运行氧量,避免炉内出现还原性气氛。

4 结论

燃用易结焦的准东煤,需根据煤质变化和锅炉等特性,通过相应的变氧量试验,确定常用负荷的最优氧量。运行中要严格控制炉内氧量变化,尽量在相同负荷维持稳定的氧量,避免发生氧量波动造成炉内局部还原气氛或氧化气氛,进而导致炉内温度升高并发生结焦。

参考文献:

[1]岑可法,樊建人,池作和,等.锅炉和热交换器的积灰、结渣、磨损和腐蚀的防止原理与计箅[M].北京:中国科学出版社,1994.

[2]蒙毅,刘家利.特变电工新疆硅业有限公司350 MW机组锅炉燃用天池能源南露天矿煤锅炉设备选型研究[R].西安:西安热工研究院,2011.

[3]张军,汉春利,刘坤磊,等.煤中碱金属及其在燃烧中的行为[J].热能动力工程,1999,14(2):83-85.

猜你喜欢

准东结焦氧量
含硫废弃物系统、反应炉燃烧控制方法、装置及存储介质
一种催化器储氧量的测试及计算方法
残氧量模型的修正方法在比例控制型烧嘴上的应用
阿电1号炉燃用神华准东煤掺烧总结
碳氢燃料管内氧化结焦影响规律研究
新疆首个煤炭资源主题能源馆开馆
超临界压力RP-3壁面结焦对流阻的影响
660MW机组锅炉氧量测点安装位置对正确测量的影响分析
基于试验载荷的某重型燃气轮机结焦积炭模拟
重型发动机喷油嘴结焦试验方法的开发