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脱墨浆中胶黏物去除率的改进

2014-09-10吴海标余敬安

中国造纸 2014年4期
关键词:纸业滤纸浆料

吴海标 余敬安

(1.杭州华旺纸业集团有限公司,浙江临安,311305;2.浙江科技学院,浙江杭州,310023)

纸料中的胶黏物对造纸过程及产品质量危害很大,如胶黏物沉积到成形网、压榨毛毯、烘缸、压光机等部位,容易造成纸张尘埃、黑斑、孔洞等纸病,甚至造成断纸,因此,需要定期清洗造纸毯网,去除这些胶黏物[1-3]。

2008年杭州华旺纸业集团有限公司 (以下简称华旺纸业)引进的350 t/d废纸脱墨浆生产线,以100%ONP、OMG为原料生产新闻纸。经过几年的优化运行,该生产线的产量和质量逐步稳定提升,达到设计产能。由于新闻纸市场竞争激烈,客户对产品质量的要求不断提高,华旺纸业发现脱墨浆中过量胶黏物的存在,对产品质量和纸机运行性能影响较大,主要表现在以下几方面:①纸机烘干部干网污染严重,表面黏积大量黑色物质,造成干网透气度下降,汽耗高。②通过纸病检测仪发现纸表面黑色油墨点、孔洞增加。③在烘干部、厚度检查仪、压光部易使断纸次数增加。

华旺纸业经多处位置取样检测,与设备供应商讨论分析,找到问题所在,然后采取对应措施进行改进,取得良好效果。

1 查找问题的原因

纸料中的胶黏物主要由脱墨浆车间的浆料所致,为此华旺纸业对脱墨工序的多个关键设备前后取样,检测浆料中胶黏物含量、尘埃等。

1.1 胶黏物的测定

胶黏物的主要检测分析仪器:Master Screen胶黏物筛分仪,筛缝0.15 mm(0.006英寸),加拿大PULMAC公司;扫描分析软件IGT Verity IA Image A-nalysis。尘埃检测仪器:PN-PDT纸张尘埃度测定仪。

胶黏物的含量严格按照T277 pm-99标准进行检测分析[4],具体步骤如下。

(1)称取一定量的浆料,稀释成1%的浆浓后,采用标准疏解机疏解15000转,测定浆料的水分。

表1 各工段浆料胶黏物的含量及个数

表2 各工段浆料尘埃含量及个数

(2)在胶黏物筛分仪的收集板上垫上黑色滤纸,待开始筛分处理后,将疏解后的浆料倒入胶黏物筛分仪料桶内。

(3)自动收集完成后,取出黑色滤纸,在上面盖上特种涂布纸,然后上下各加盖一层吸水纸,放置于纸页干燥器内,在0.08 MPa和90℃下干燥10 min,使胶黏物受热固化。

(4)取出干燥后的黑色滤纸,除去特种涂布纸,有胶黏物的地方易黏住剥离的涂布纸,使涂层变白色。

(5)使用特定的喷嘴用水冲洗滤纸上的浆料和其他非胶黏物20~25 s。喷嘴水压为0.1 MPa,水的流量为9.6 L/min,喷嘴与滤纸的冲洗距离为180 mm。

(6)冲洗后的黑色滤纸,盖上硅酮涂覆离型纸,在纸页成型器干燥5 min。

(7)用黑色毡笔将滤纸上的非胶黏物染成黑色。

(8)用扫描分析软件IGT Verity IA Image Analysis对滤纸上的胶黏物进行扫描分析,计算胶黏物的含量。

1.2 结果与讨论

测定的胶黏物和尘埃含量及个数如表1和表2所示。

各设备胶黏物和尘埃的去除率如表3所示,其中精筛去除率=(精筛进口含量-精筛出口含量)/精筛进口含量×100%,以下同。

表3 胶黏物和尘埃的去除率 %

由表3可知,整个脱墨浆线的胶黏物总去除率为72.3%,而其他运行良好脱墨浆线胶黏物总去除率为95%~97%(该数据由设备供应商安德里茨公司提供),华旺纸业脱墨浆线的总去除率明显偏低。其中精筛部分胶黏物的去除率只有46%,而其他高效率的精筛能够达到70%的去除率 (与筛缝宽度和工艺流程有关)。尘埃总去除率为85.5%,而其他脱墨浆线的尘埃去除效率为95%,因此华旺纸业的脱墨浆线明显需要改善。其中的一段浮选和二段浮选的尘埃去除率也均偏低。

根据以上检测结果综合分析,华旺纸业提出以下整改方案:

(1)精筛系统必须要改造。

(2)一段浮选和二段浮选建议改造。

(3)热分散系统建议改良操作工艺参数。

参考相关文献 [5-7],同时了解其他脱墨浆线厂商的运行效果,综合考虑多方面原因,解决存在的主要问题,因此决定改造精筛系统。

2 改造方案

2.1 工艺流程

原有的精筛系统为一台复合式精筛,处理十分简单,良浆经精筛高位箱后进入预浮选工段,渣浆排到尾渣槽,如图1所示。

图1 改造前的精筛系统

改造后的精筛系统为三段精筛与除渣器,一段精筛的良浆经精筛高位箱后进入预浮选工段不变,一段精筛的渣浆进入二段精筛,二段精筛后的良浆进入一段精筛前的供料槽,二段精筛后的渣浆经除渣器除渣,进入三段精筛,三段精筛的良浆则进入二段精筛的进料泵前,三段渣浆排到尾渣槽。其工艺流程如图2所示。

表4 改造后各工段浆料胶黏物的含量及个数

图2 改造后的精筛系统

改造前复合式精筛规格:筛缝0.15 mm,日产量364 t,进浆浓度2%。改造后3台精筛筛缝0.15 mm不变,筛选面积增加1倍,筛鼓的设计采用新形式,转子的速度下降形式有改变,产量和进浆浓度根据需要适当调整,完全能够达到改造前的产量。

2.2 改造后效果检测

改造完成后,在设备运行参数稳定达标后,检测浆料中胶黏物含量及个数的结果如表4所示。其中,精筛部分改造前后胶黏物含量比较如图3所示。

图3 改造前后精筛部分胶黏物含量比较

由表4可知,改造后精筛胶黏物脱除率为80%(改造前为46%),整个系统胶黏物去除率也由之前的 72.3%上升至 85%[(10341—1551)/10341×100%],同时精筛系统的尾渣排放量和浓度下降,纤维流失减少,充分证明改造后的精筛系统脱除胶黏物效果非常明显。

3 结语

3.1 采用胶黏物含量和尘埃含量检测方法,全面分析每道工序的去除效果,发现引起胶黏物困扰问题的设备和工序,以确定改造对象。

3.2 通过对关键设备精筛的更换改造,对胶黏物的去除效果明显。

3.3 改造后纸机的运行性能和成纸质量明显提高。通过纸病检测仪发现,纸病数量减少80%,大的孔洞没有了;纸机烘干部干网变得干净,用化学品清洗干网的时间间隔大大延长,汽耗下降0.1~0.15 t/t纸;纸机断纸次数减少,效益提高。

[1]Lascar A,Peter Ma,Pat Mc Enroe.Macro,mini,stickies:New challenges[J].China Pulp & Paper,2010,29(Supplement):166.Lascar A.Peter Ma,Pat Mc Enroe.

胶黏物去除的新挑战[J].中国造纸,2010,29(增刊):166.

[2]WANG Hai-yi,LI Hong-bin,SHEN Zhao-bang,et al.The Detrimental Effect and Solution Methods of Stickies in Deinking[J].China Pulp & Paper,2004,23(10):58.

王海毅,李红斌,沈兆邦,等.脱墨浆中胶黏物的危害及解决方法[J].中国造纸,2004,23(10):58.

[3]LIN Yue-chun.Hazards of sticker and the new technology for its removing and controlling[J].China Pulp & Paper Industry,2001,22(8):24.

林跃春.胶黏物的危害及其去除和控制新技术[J].中华纸业,2001,22(8):24.

[4]T 277 pm-99,1999,Macro stickies content in pulp:the“pick-up”method,Tappi.[S]

[5]LIN Zhi-xian,WU Jun-ling,CAO Qing-fu.To screen stickies with pulp screen[J].China Pulp & Paper Industry,2004,25(10):32.

林治宪,吴俊玲,曹庆福.用筛浆机筛除胶黏物[J].中华纸业,2004,25(10):32.

[6]ZHANG Yonglong,ZHENG Shaobin.Waste Paper Deinking Pulping Sequence Configured New Equipment[J].East China Pulp & Paper Industry,2010,41(6):23.

张永龙,郑少斌.用新型设备配置的废纸脱墨制浆流程[J].华东纸业,2010,41(6):23.

[7]LIU Hua,LIU Zewei.Optimization of Screening is an Important Means of Removal of Stickies[J].Paper and Paper Making,2003(3):15.

刘 骅,刘泽薇.优化筛选是去除胶黏物的重要手段[J].纸和造纸,2003(3):15. CPP

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