同步电动机的电气系统调试
2014-09-02孙国良
孙国良
【摘 要】山东富伦钢铁有限公司1#320m3烧结机工程中的2台主抽风机采用同步电动机拖动。本文通过分析同步电动机工作原理、结构、启动方式,结合施工的同步电动机的电气系统调试,对存在的故障做出相应的解决办法。
【关键词】同步电动机;调试;故障;解决办法
0 前言
山东富伦钢铁有限公司1#320m2烧结机工程中,有2台主抽风机,其动力采用5600kW同步电动机拖动。同步电动机电气系统调试,往往存在调试周期长、电动机启动困难、综合和保护装置跳闸、运行电流过大等问题,现对施工的同步电动机系统存在的问题进行研究讨论。
1 同步电动机的起动
同步电动机的起动方法不外乎同步启动方式与异步启动方式。一般地,同步电动机几乎全部都用异步起动方式。异步起动又分为全压起动和降压起动两种方法。考虑到全压起动对电网冲击很大并对电机及拖动的机械冲击均很大,因此常采用降压起动方式。现以山东富伦钢铁有限公司的2台主抽风机(型号:TD5600-6/1730 额定功率5600kW 极数6 相数3 电压10000V 电流370A 接法Y 功率因数0.9 励磁电压98V 励磁电流290A 频率50Hz 空载励磁电流150A 空载励磁电压39V 满载励磁电流290A 满载效率97.28%,堵转电流1981A 额定转矩53480N.m 失步转矩94934N.m)为例,对同步电动机进行研究学习。该电机采用水阻降压启动。
2 同步电动机的电气调试
2.1 应根据GB50150-2006规定的试验项目对同步电动机进行检测并与出场试验报告比对,保证电机合格。
试验项目包括:绕组对机壳绝缘电阻测定及交流耐压试验、绕组直流电阻测定。
2.2 做好风机运行柜、星点短接柜、水阻分隔柜的电气试验
试验项目包括:高压断路器绝缘电阻、直流电阻、耐压及机械开关特性;电流互感器绝缘电阻、变比试验;综保试验(过负荷、过流、速断、差动试验)
2.3 配合液阻柜厂家添加纯净水和降阻粉,达到适当的阻值。
2.4 检查电缆绝缘合格
严格按照施工规范制作好高压电缆头,先用2500V摇表测电缆绝缘性,再做电缆高压耐压试验。
2.5 检查二次回路接线正确,调试控制回路
将运行柜、星点短接柜、水阻分隔柜断路器摇到试验位置,将控制回路送电,将机旁操作箱操作开关分别打到机旁、远程上,检测二次回路及电气联锁、工艺联锁。
2.6 励磁装置调试
投励磁分计时投励和测滑差投励两种方式,计时投励时间设为8s(一般由厂家确定),滑差在出厂时已整定为5%,其工作原理:电机降压启动信号传到励磁装置,以滑差投励为主(计时投励主要是用在转速提升很快,检测不到频率变化),电机达到亚同步转速(95%额定转速),由转子产生的磁场,形成交变电势,通过测频率投励磁。下面是励磁装置开机程序。
(1)检查线头有无松动;检查转子有无短路;上电后,检查相序是否正确。
(2)查看和确认控制器运行参数;将转换开关打至“调试”位置,观察有无异常,电流、电压等相关数据是否与控制器显示一致。
(3)开机前都要做灭磁试验:按下灭磁按钮,励磁电压回零,松开后正常。
2.7 检查电机控制、励磁、保护、监视装置处于准备好状态
(1)将励磁装置的“更换/运行”转换开关打至运行位,“调试0运行”开关打至运行位,准备联动、空投试验。
(2)连动,空投实验:将高压断路器摇到试验位,看装置是否能投励,做快熔、失压和失步试验,观察断路器是否都能跳闸。
(3)带降压启动的装置要做一下联动试验,观察整个过程是否按程序进行。
(4)“调试0运行”开关打至运行位,准备开机。
2.7 联系工艺,确定工艺联锁(如定、转子温度、润滑油油温等)正常。
2.8 机旁操作箱现场操作点动电机,确认转向正确,待停稳后启动电机注意记录观察电机电流等参数。
2.9 电机空运转5小时(具体时间由工艺决定),检测电流、振动、温度等是否正常,然后机旁操作停机。
3 存在的故障及原因
3.1 起动时,电源电压太低,使电动机无法转动
原因:在工厂生产高峰期,电源电压远远达不到额定电压,而电动机的起动转矩是随电压降低的平方成正比例下降,降低后的起动转矩小于负载阻力矩,电动机将无法运转。解决办法:由甲方协调厂内生产,在电压接近额定电压后起动电机。
3.2 励磁故障
在同步电机起动并投励、投全压之后大约2至3秒时间,综保装置发出跳闸信号,励磁系统报“失步跳闸”故障。经分析,其故障原因应是在电机从亚同步转速拉到同步转速的过程中,系统发生同步振荡。排除故障的办法:将励磁失步从“跳闸”修改为“整步”;二是将同步振荡次数增加。
3.3 综保“速断报警”
系统起动后速断跳闸,综保装置发出“速断报警”信号。发生该故障的原因要从两个方面来分析判断:①运行柜速断设定值过小(一般设定为额定电流的3~5倍);②液阻柜的阻值设定不正确。解决办法:①调大瞬间跳闸设定值;②联系液阻柜厂家重新测量其电阻,并重新配置电阻。
3.4 起动时间过长、长时间不投全压、投励,起动失败
如果长时间不投全压、投励磁,则系统故障跳闸。产生此现象的原因是水电阻阻值匹配过大,导致电机起动时电磁转矩小,甚至小于负载转矩,产生不了加速转矩,电机长时间不能加速到亚同步转速,因而不能投全压、投励。解决办法:联系液阻柜厂家重新配水电阻,适当减小其阻值。
4 结束语
通过对山东富伦钢铁有限公司2台主抽风机现场调试过程的总结,对同步电动机电气系统调试有了一定的了解,为以后更好、更快的施工同类电机打下了一定的基础。
【参考文献】
[1]刘介才.工厂供电 [M].3版.北京:机械工业出版社,1998.
[2]电力系统继电保护原理[M].北京:电力工业出版社,1989.
[3]宵登明.电气工程概论[M].上海:中国电力出版社,2004.
[责任编辑:庞修平]
【摘 要】山东富伦钢铁有限公司1#320m3烧结机工程中的2台主抽风机采用同步电动机拖动。本文通过分析同步电动机工作原理、结构、启动方式,结合施工的同步电动机的电气系统调试,对存在的故障做出相应的解决办法。
【关键词】同步电动机;调试;故障;解决办法
0 前言
山东富伦钢铁有限公司1#320m2烧结机工程中,有2台主抽风机,其动力采用5600kW同步电动机拖动。同步电动机电气系统调试,往往存在调试周期长、电动机启动困难、综合和保护装置跳闸、运行电流过大等问题,现对施工的同步电动机系统存在的问题进行研究讨论。
1 同步电动机的起动
同步电动机的起动方法不外乎同步启动方式与异步启动方式。一般地,同步电动机几乎全部都用异步起动方式。异步起动又分为全压起动和降压起动两种方法。考虑到全压起动对电网冲击很大并对电机及拖动的机械冲击均很大,因此常采用降压起动方式。现以山东富伦钢铁有限公司的2台主抽风机(型号:TD5600-6/1730 额定功率5600kW 极数6 相数3 电压10000V 电流370A 接法Y 功率因数0.9 励磁电压98V 励磁电流290A 频率50Hz 空载励磁电流150A 空载励磁电压39V 满载励磁电流290A 满载效率97.28%,堵转电流1981A 额定转矩53480N.m 失步转矩94934N.m)为例,对同步电动机进行研究学习。该电机采用水阻降压启动。
2 同步电动机的电气调试
2.1 应根据GB50150-2006规定的试验项目对同步电动机进行检测并与出场试验报告比对,保证电机合格。
试验项目包括:绕组对机壳绝缘电阻测定及交流耐压试验、绕组直流电阻测定。
2.2 做好风机运行柜、星点短接柜、水阻分隔柜的电气试验
试验项目包括:高压断路器绝缘电阻、直流电阻、耐压及机械开关特性;电流互感器绝缘电阻、变比试验;综保试验(过负荷、过流、速断、差动试验)
2.3 配合液阻柜厂家添加纯净水和降阻粉,达到适当的阻值。
2.4 检查电缆绝缘合格
严格按照施工规范制作好高压电缆头,先用2500V摇表测电缆绝缘性,再做电缆高压耐压试验。
2.5 检查二次回路接线正确,调试控制回路
将运行柜、星点短接柜、水阻分隔柜断路器摇到试验位置,将控制回路送电,将机旁操作箱操作开关分别打到机旁、远程上,检测二次回路及电气联锁、工艺联锁。
2.6 励磁装置调试
投励磁分计时投励和测滑差投励两种方式,计时投励时间设为8s(一般由厂家确定),滑差在出厂时已整定为5%,其工作原理:电机降压启动信号传到励磁装置,以滑差投励为主(计时投励主要是用在转速提升很快,检测不到频率变化),电机达到亚同步转速(95%额定转速),由转子产生的磁场,形成交变电势,通过测频率投励磁。下面是励磁装置开机程序。
(1)检查线头有无松动;检查转子有无短路;上电后,检查相序是否正确。
(2)查看和确认控制器运行参数;将转换开关打至“调试”位置,观察有无异常,电流、电压等相关数据是否与控制器显示一致。
(3)开机前都要做灭磁试验:按下灭磁按钮,励磁电压回零,松开后正常。
2.7 检查电机控制、励磁、保护、监视装置处于准备好状态
(1)将励磁装置的“更换/运行”转换开关打至运行位,“调试0运行”开关打至运行位,准备联动、空投试验。
(2)连动,空投实验:将高压断路器摇到试验位,看装置是否能投励,做快熔、失压和失步试验,观察断路器是否都能跳闸。
(3)带降压启动的装置要做一下联动试验,观察整个过程是否按程序进行。
(4)“调试0运行”开关打至运行位,准备开机。
2.7 联系工艺,确定工艺联锁(如定、转子温度、润滑油油温等)正常。
2.8 机旁操作箱现场操作点动电机,确认转向正确,待停稳后启动电机注意记录观察电机电流等参数。
2.9 电机空运转5小时(具体时间由工艺决定),检测电流、振动、温度等是否正常,然后机旁操作停机。
3 存在的故障及原因
3.1 起动时,电源电压太低,使电动机无法转动
原因:在工厂生产高峰期,电源电压远远达不到额定电压,而电动机的起动转矩是随电压降低的平方成正比例下降,降低后的起动转矩小于负载阻力矩,电动机将无法运转。解决办法:由甲方协调厂内生产,在电压接近额定电压后起动电机。
3.2 励磁故障
在同步电机起动并投励、投全压之后大约2至3秒时间,综保装置发出跳闸信号,励磁系统报“失步跳闸”故障。经分析,其故障原因应是在电机从亚同步转速拉到同步转速的过程中,系统发生同步振荡。排除故障的办法:将励磁失步从“跳闸”修改为“整步”;二是将同步振荡次数增加。
3.3 综保“速断报警”
系统起动后速断跳闸,综保装置发出“速断报警”信号。发生该故障的原因要从两个方面来分析判断:①运行柜速断设定值过小(一般设定为额定电流的3~5倍);②液阻柜的阻值设定不正确。解决办法:①调大瞬间跳闸设定值;②联系液阻柜厂家重新测量其电阻,并重新配置电阻。
3.4 起动时间过长、长时间不投全压、投励,起动失败
如果长时间不投全压、投励磁,则系统故障跳闸。产生此现象的原因是水电阻阻值匹配过大,导致电机起动时电磁转矩小,甚至小于负载转矩,产生不了加速转矩,电机长时间不能加速到亚同步转速,因而不能投全压、投励。解决办法:联系液阻柜厂家重新配水电阻,适当减小其阻值。
4 结束语
通过对山东富伦钢铁有限公司2台主抽风机现场调试过程的总结,对同步电动机电气系统调试有了一定的了解,为以后更好、更快的施工同类电机打下了一定的基础。
【参考文献】
[1]刘介才.工厂供电 [M].3版.北京:机械工业出版社,1998.
[2]电力系统继电保护原理[M].北京:电力工业出版社,1989.
[3]宵登明.电气工程概论[M].上海:中国电力出版社,2004.
[责任编辑:庞修平]
【摘 要】山东富伦钢铁有限公司1#320m3烧结机工程中的2台主抽风机采用同步电动机拖动。本文通过分析同步电动机工作原理、结构、启动方式,结合施工的同步电动机的电气系统调试,对存在的故障做出相应的解决办法。
【关键词】同步电动机;调试;故障;解决办法
0 前言
山东富伦钢铁有限公司1#320m2烧结机工程中,有2台主抽风机,其动力采用5600kW同步电动机拖动。同步电动机电气系统调试,往往存在调试周期长、电动机启动困难、综合和保护装置跳闸、运行电流过大等问题,现对施工的同步电动机系统存在的问题进行研究讨论。
1 同步电动机的起动
同步电动机的起动方法不外乎同步启动方式与异步启动方式。一般地,同步电动机几乎全部都用异步起动方式。异步起动又分为全压起动和降压起动两种方法。考虑到全压起动对电网冲击很大并对电机及拖动的机械冲击均很大,因此常采用降压起动方式。现以山东富伦钢铁有限公司的2台主抽风机(型号:TD5600-6/1730 额定功率5600kW 极数6 相数3 电压10000V 电流370A 接法Y 功率因数0.9 励磁电压98V 励磁电流290A 频率50Hz 空载励磁电流150A 空载励磁电压39V 满载励磁电流290A 满载效率97.28%,堵转电流1981A 额定转矩53480N.m 失步转矩94934N.m)为例,对同步电动机进行研究学习。该电机采用水阻降压启动。
2 同步电动机的电气调试
2.1 应根据GB50150-2006规定的试验项目对同步电动机进行检测并与出场试验报告比对,保证电机合格。
试验项目包括:绕组对机壳绝缘电阻测定及交流耐压试验、绕组直流电阻测定。
2.2 做好风机运行柜、星点短接柜、水阻分隔柜的电气试验
试验项目包括:高压断路器绝缘电阻、直流电阻、耐压及机械开关特性;电流互感器绝缘电阻、变比试验;综保试验(过负荷、过流、速断、差动试验)
2.3 配合液阻柜厂家添加纯净水和降阻粉,达到适当的阻值。
2.4 检查电缆绝缘合格
严格按照施工规范制作好高压电缆头,先用2500V摇表测电缆绝缘性,再做电缆高压耐压试验。
2.5 检查二次回路接线正确,调试控制回路
将运行柜、星点短接柜、水阻分隔柜断路器摇到试验位置,将控制回路送电,将机旁操作箱操作开关分别打到机旁、远程上,检测二次回路及电气联锁、工艺联锁。
2.6 励磁装置调试
投励磁分计时投励和测滑差投励两种方式,计时投励时间设为8s(一般由厂家确定),滑差在出厂时已整定为5%,其工作原理:电机降压启动信号传到励磁装置,以滑差投励为主(计时投励主要是用在转速提升很快,检测不到频率变化),电机达到亚同步转速(95%额定转速),由转子产生的磁场,形成交变电势,通过测频率投励磁。下面是励磁装置开机程序。
(1)检查线头有无松动;检查转子有无短路;上电后,检查相序是否正确。
(2)查看和确认控制器运行参数;将转换开关打至“调试”位置,观察有无异常,电流、电压等相关数据是否与控制器显示一致。
(3)开机前都要做灭磁试验:按下灭磁按钮,励磁电压回零,松开后正常。
2.7 检查电机控制、励磁、保护、监视装置处于准备好状态
(1)将励磁装置的“更换/运行”转换开关打至运行位,“调试0运行”开关打至运行位,准备联动、空投试验。
(2)连动,空投实验:将高压断路器摇到试验位,看装置是否能投励,做快熔、失压和失步试验,观察断路器是否都能跳闸。
(3)带降压启动的装置要做一下联动试验,观察整个过程是否按程序进行。
(4)“调试0运行”开关打至运行位,准备开机。
2.7 联系工艺,确定工艺联锁(如定、转子温度、润滑油油温等)正常。
2.8 机旁操作箱现场操作点动电机,确认转向正确,待停稳后启动电机注意记录观察电机电流等参数。
2.9 电机空运转5小时(具体时间由工艺决定),检测电流、振动、温度等是否正常,然后机旁操作停机。
3 存在的故障及原因
3.1 起动时,电源电压太低,使电动机无法转动
原因:在工厂生产高峰期,电源电压远远达不到额定电压,而电动机的起动转矩是随电压降低的平方成正比例下降,降低后的起动转矩小于负载阻力矩,电动机将无法运转。解决办法:由甲方协调厂内生产,在电压接近额定电压后起动电机。
3.2 励磁故障
在同步电机起动并投励、投全压之后大约2至3秒时间,综保装置发出跳闸信号,励磁系统报“失步跳闸”故障。经分析,其故障原因应是在电机从亚同步转速拉到同步转速的过程中,系统发生同步振荡。排除故障的办法:将励磁失步从“跳闸”修改为“整步”;二是将同步振荡次数增加。
3.3 综保“速断报警”
系统起动后速断跳闸,综保装置发出“速断报警”信号。发生该故障的原因要从两个方面来分析判断:①运行柜速断设定值过小(一般设定为额定电流的3~5倍);②液阻柜的阻值设定不正确。解决办法:①调大瞬间跳闸设定值;②联系液阻柜厂家重新测量其电阻,并重新配置电阻。
3.4 起动时间过长、长时间不投全压、投励,起动失败
如果长时间不投全压、投励磁,则系统故障跳闸。产生此现象的原因是水电阻阻值匹配过大,导致电机起动时电磁转矩小,甚至小于负载转矩,产生不了加速转矩,电机长时间不能加速到亚同步转速,因而不能投全压、投励。解决办法:联系液阻柜厂家重新配水电阻,适当减小其阻值。
4 结束语
通过对山东富伦钢铁有限公司2台主抽风机现场调试过程的总结,对同步电动机电气系统调试有了一定的了解,为以后更好、更快的施工同类电机打下了一定的基础。
【参考文献】
[1]刘介才.工厂供电 [M].3版.北京:机械工业出版社,1998.
[2]电力系统继电保护原理[M].北京:电力工业出版社,1989.
[3]宵登明.电气工程概论[M].上海:中国电力出版社,2004.
[责任编辑:庞修平]