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智能可调堵水工艺技术在三元分层取样井中的应用

2014-08-30李岩飞

科技创新与应用 2014年27期

摘 要:为掌握弱碱三元在地层中的运移规律和非主流线上的乳化特征,应用压控开关找、堵水管柱,构成智能可调堵水工艺技术,定期自动开关试验的目的层,实现采集试验层采出液样、检测其各项离子浓度变化、评价智能可调堵水技术在三元分层取样过程中的工艺适应性,实现了自动采集不同层位的液样和油井正常生产,工艺能够满足自动控制和分层取样需求。

关键词:脂肽弱碱三元;智能可调管柱;压控开关;分层取样

1 试验区概况

试验区位于南四区东部,北起南四区丁20排,南至南四区30排,西起南4-21-P0138井,东至南4-21-P039井。试验区面积0.307km2,试验目的层为萨Ⅱ7~12油层,地质储量30.78×104t,孔隙体积62.94×104m3。采用五点法面积井网,平均注采井距110m。试验总井数25口,其中注入井9口,采出井16口。

试验区于2012年12月27日投注空白水驱,2013年4月16日投注前置聚合物段塞,2013年7月10日投注复配弱碱三元主段塞,2013年10月14日转注1900万高分子量聚合物复合体系,2014年4月5日转注2500万分子量聚合物复合体系。采出井2012年10月13日开始投产,12月6日完成全部16口井的投产工作。截止到2014年4月30日,试验区萨Ⅱ7-12油层累积注入化学剂15.5431×104m3,累积注入复配弱碱三元体系12.2633×104m3,累计注入化学剂0.247PV,累计注三元0.1948PV。全区累积产液38.1942×104t,累积产油1.6759×104t;中心井区累积产液12.129×104t,累积产油0.7481×104t。2014年4月全区注采比0.94,累计注采比0.85。全区阶段提高采收率3.77个百分点,中心井区阶段提高采收率5.58个百分点。

2 试验目的

为掌握弱碱三元在地层中的运移规律和非主流线上的乳化特征,在非主流线上选取一口利用井,射开试验目的层,采用了智能可调堵水工艺技术,定期自动打开目的层关闭非目的层,实现自动采集试验层采出液样,分析不同阶段采出液离子变化及乳化特征,评价智能可调堵水技术在三元分层取样过程中的工艺适应性。

3 工作原理

3.1 管柱结构和工艺技术方法

目前普遍应用的找堵水丢手管柱配接压控开关,构成了智能可调管柱,(见图2)下井前的压控开关根据目的层取样时间,设置打开的日期,其他层段关闭,取样后自动开启进入正常生产状态。也可以用高压泵车发送压力波编码指令打开、关闭以及打开Φ13mm、Φ4mm、Φ2mm,地面量油取样,构成了智能可调堵水工艺技术新方法的应用。

3.2 压控开关结构、原理

3.2.1 压控开关工具由外壳(上接头、工作筒、下接头)、开关器、控制器、传线器四部分组成。(见图3)

3.2.3 压控开关的压力计接收地面的编码指令后,识别指令内容,开或关以及开度大小,然后执行,电机带动开关阀完成指令要求(图5是第一层1号开关器开Φ13mm指令)。

表1是第一层1号压控开关的开关度压力波编码指令。

3.3 操作规程

3.3.1 下井前设定压控开关的层位号、所处深度、液面压力、外加压力和每个开关的自动开或关的时间。

3.3.2 管柱设计

关闭状态下的压控开关配接在丢手管柱的各个相应层段,按照预计的开井生产日期,每个开关自动开启Φ13毫米,油井正常生产。

3.3.3 堵水、取样操作

堵水时,根据分别打开各个层段的压控开关地面计量化验含水的结果,确定需堵水层位和控水参数,通过压力码指令调整加强层和限制层的开关开启大小,达到降水增油的目的。

4 现场试验

N4-2-37井为试验区内部一口非试验井,射孔井段986.4m-1154m,射开层位:萨、葡。2009年电转螺,日产液12.9t,日产油0.6t,含水95.2%,沉没度106.38m,萨II7-萨II12层为三元试验生产层,砂岩厚度 9.2m,封堵深度为986.4m-1000.4m和134.4m-1154.0m。试验目的:生产时,打开PI和PIII层,关闭PII层;取样时,打开PII层,关闭PI和PIII层。

4.1 施工过程

首先通过检泵作业下入压控开关封堵管柱到设计深度,释放封隔器打压18MPa,稳压25min;再下入完井管柱后,启抽生产。

4.2 压控开关设定

首先在地面输入程序设置好各层不同时间的开关状态。原始状态,3个层全部为关闭状态,1小时后打开PII层,维持10天时间,确保试验层正常取样。

4.3 录取试验数据及分析

分别对试验目的层和非试验生产层进行取样,检测其各项离子浓度和流体组分变化、见剂情况对比分析。

根据试验区注入三元体系的注入速度推算,三元体系已经推进到该井位置,从以上数据分析,目的层采出液的PH达到8以上,明显高于非目的层,已经呈现出三元井的特性;含水下降,采聚浓度、石油磺酸盐浓度和粘度高,具有明显三元见效井特性。说明自动可调堵水管柱工艺技术能够满足现场试验分层取样的要求。

参考文献

[1]江汉油田机械制造与工程技术,2007(3).

[2]韩振国.压控开关找堵水工艺技术推广总结报告[Z].大庆油田采油一厂,2012.

作者简介:李岩飞(1972.7-)男,河北人,研究生,高级工程师,研究方向:石油科研。endprint

摘 要:为掌握弱碱三元在地层中的运移规律和非主流线上的乳化特征,应用压控开关找、堵水管柱,构成智能可调堵水工艺技术,定期自动开关试验的目的层,实现采集试验层采出液样、检测其各项离子浓度变化、评价智能可调堵水技术在三元分层取样过程中的工艺适应性,实现了自动采集不同层位的液样和油井正常生产,工艺能够满足自动控制和分层取样需求。

关键词:脂肽弱碱三元;智能可调管柱;压控开关;分层取样

1 试验区概况

试验区位于南四区东部,北起南四区丁20排,南至南四区30排,西起南4-21-P0138井,东至南4-21-P039井。试验区面积0.307km2,试验目的层为萨Ⅱ7~12油层,地质储量30.78×104t,孔隙体积62.94×104m3。采用五点法面积井网,平均注采井距110m。试验总井数25口,其中注入井9口,采出井16口。

试验区于2012年12月27日投注空白水驱,2013年4月16日投注前置聚合物段塞,2013年7月10日投注复配弱碱三元主段塞,2013年10月14日转注1900万高分子量聚合物复合体系,2014年4月5日转注2500万分子量聚合物复合体系。采出井2012年10月13日开始投产,12月6日完成全部16口井的投产工作。截止到2014年4月30日,试验区萨Ⅱ7-12油层累积注入化学剂15.5431×104m3,累积注入复配弱碱三元体系12.2633×104m3,累计注入化学剂0.247PV,累计注三元0.1948PV。全区累积产液38.1942×104t,累积产油1.6759×104t;中心井区累积产液12.129×104t,累积产油0.7481×104t。2014年4月全区注采比0.94,累计注采比0.85。全区阶段提高采收率3.77个百分点,中心井区阶段提高采收率5.58个百分点。

2 试验目的

为掌握弱碱三元在地层中的运移规律和非主流线上的乳化特征,在非主流线上选取一口利用井,射开试验目的层,采用了智能可调堵水工艺技术,定期自动打开目的层关闭非目的层,实现自动采集试验层采出液样,分析不同阶段采出液离子变化及乳化特征,评价智能可调堵水技术在三元分层取样过程中的工艺适应性。

3 工作原理

3.1 管柱结构和工艺技术方法

目前普遍应用的找堵水丢手管柱配接压控开关,构成了智能可调管柱,(见图2)下井前的压控开关根据目的层取样时间,设置打开的日期,其他层段关闭,取样后自动开启进入正常生产状态。也可以用高压泵车发送压力波编码指令打开、关闭以及打开Φ13mm、Φ4mm、Φ2mm,地面量油取样,构成了智能可调堵水工艺技术新方法的应用。

3.2 压控开关结构、原理

3.2.1 压控开关工具由外壳(上接头、工作筒、下接头)、开关器、控制器、传线器四部分组成。(见图3)

3.2.3 压控开关的压力计接收地面的编码指令后,识别指令内容,开或关以及开度大小,然后执行,电机带动开关阀完成指令要求(图5是第一层1号开关器开Φ13mm指令)。

表1是第一层1号压控开关的开关度压力波编码指令。

3.3 操作规程

3.3.1 下井前设定压控开关的层位号、所处深度、液面压力、外加压力和每个开关的自动开或关的时间。

3.3.2 管柱设计

关闭状态下的压控开关配接在丢手管柱的各个相应层段,按照预计的开井生产日期,每个开关自动开启Φ13毫米,油井正常生产。

3.3.3 堵水、取样操作

堵水时,根据分别打开各个层段的压控开关地面计量化验含水的结果,确定需堵水层位和控水参数,通过压力码指令调整加强层和限制层的开关开启大小,达到降水增油的目的。

4 现场试验

N4-2-37井为试验区内部一口非试验井,射孔井段986.4m-1154m,射开层位:萨、葡。2009年电转螺,日产液12.9t,日产油0.6t,含水95.2%,沉没度106.38m,萨II7-萨II12层为三元试验生产层,砂岩厚度 9.2m,封堵深度为986.4m-1000.4m和134.4m-1154.0m。试验目的:生产时,打开PI和PIII层,关闭PII层;取样时,打开PII层,关闭PI和PIII层。

4.1 施工过程

首先通过检泵作业下入压控开关封堵管柱到设计深度,释放封隔器打压18MPa,稳压25min;再下入完井管柱后,启抽生产。

4.2 压控开关设定

首先在地面输入程序设置好各层不同时间的开关状态。原始状态,3个层全部为关闭状态,1小时后打开PII层,维持10天时间,确保试验层正常取样。

4.3 录取试验数据及分析

分别对试验目的层和非试验生产层进行取样,检测其各项离子浓度和流体组分变化、见剂情况对比分析。

根据试验区注入三元体系的注入速度推算,三元体系已经推进到该井位置,从以上数据分析,目的层采出液的PH达到8以上,明显高于非目的层,已经呈现出三元井的特性;含水下降,采聚浓度、石油磺酸盐浓度和粘度高,具有明显三元见效井特性。说明自动可调堵水管柱工艺技术能够满足现场试验分层取样的要求。

参考文献

[1]江汉油田机械制造与工程技术,2007(3).

[2]韩振国.压控开关找堵水工艺技术推广总结报告[Z].大庆油田采油一厂,2012.

作者简介:李岩飞(1972.7-)男,河北人,研究生,高级工程师,研究方向:石油科研。endprint

摘 要:为掌握弱碱三元在地层中的运移规律和非主流线上的乳化特征,应用压控开关找、堵水管柱,构成智能可调堵水工艺技术,定期自动开关试验的目的层,实现采集试验层采出液样、检测其各项离子浓度变化、评价智能可调堵水技术在三元分层取样过程中的工艺适应性,实现了自动采集不同层位的液样和油井正常生产,工艺能够满足自动控制和分层取样需求。

关键词:脂肽弱碱三元;智能可调管柱;压控开关;分层取样

1 试验区概况

试验区位于南四区东部,北起南四区丁20排,南至南四区30排,西起南4-21-P0138井,东至南4-21-P039井。试验区面积0.307km2,试验目的层为萨Ⅱ7~12油层,地质储量30.78×104t,孔隙体积62.94×104m3。采用五点法面积井网,平均注采井距110m。试验总井数25口,其中注入井9口,采出井16口。

试验区于2012年12月27日投注空白水驱,2013年4月16日投注前置聚合物段塞,2013年7月10日投注复配弱碱三元主段塞,2013年10月14日转注1900万高分子量聚合物复合体系,2014年4月5日转注2500万分子量聚合物复合体系。采出井2012年10月13日开始投产,12月6日完成全部16口井的投产工作。截止到2014年4月30日,试验区萨Ⅱ7-12油层累积注入化学剂15.5431×104m3,累积注入复配弱碱三元体系12.2633×104m3,累计注入化学剂0.247PV,累计注三元0.1948PV。全区累积产液38.1942×104t,累积产油1.6759×104t;中心井区累积产液12.129×104t,累积产油0.7481×104t。2014年4月全区注采比0.94,累计注采比0.85。全区阶段提高采收率3.77个百分点,中心井区阶段提高采收率5.58个百分点。

2 试验目的

为掌握弱碱三元在地层中的运移规律和非主流线上的乳化特征,在非主流线上选取一口利用井,射开试验目的层,采用了智能可调堵水工艺技术,定期自动打开目的层关闭非目的层,实现自动采集试验层采出液样,分析不同阶段采出液离子变化及乳化特征,评价智能可调堵水技术在三元分层取样过程中的工艺适应性。

3 工作原理

3.1 管柱结构和工艺技术方法

目前普遍应用的找堵水丢手管柱配接压控开关,构成了智能可调管柱,(见图2)下井前的压控开关根据目的层取样时间,设置打开的日期,其他层段关闭,取样后自动开启进入正常生产状态。也可以用高压泵车发送压力波编码指令打开、关闭以及打开Φ13mm、Φ4mm、Φ2mm,地面量油取样,构成了智能可调堵水工艺技术新方法的应用。

3.2 压控开关结构、原理

3.2.1 压控开关工具由外壳(上接头、工作筒、下接头)、开关器、控制器、传线器四部分组成。(见图3)

3.2.3 压控开关的压力计接收地面的编码指令后,识别指令内容,开或关以及开度大小,然后执行,电机带动开关阀完成指令要求(图5是第一层1号开关器开Φ13mm指令)。

表1是第一层1号压控开关的开关度压力波编码指令。

3.3 操作规程

3.3.1 下井前设定压控开关的层位号、所处深度、液面压力、外加压力和每个开关的自动开或关的时间。

3.3.2 管柱设计

关闭状态下的压控开关配接在丢手管柱的各个相应层段,按照预计的开井生产日期,每个开关自动开启Φ13毫米,油井正常生产。

3.3.3 堵水、取样操作

堵水时,根据分别打开各个层段的压控开关地面计量化验含水的结果,确定需堵水层位和控水参数,通过压力码指令调整加强层和限制层的开关开启大小,达到降水增油的目的。

4 现场试验

N4-2-37井为试验区内部一口非试验井,射孔井段986.4m-1154m,射开层位:萨、葡。2009年电转螺,日产液12.9t,日产油0.6t,含水95.2%,沉没度106.38m,萨II7-萨II12层为三元试验生产层,砂岩厚度 9.2m,封堵深度为986.4m-1000.4m和134.4m-1154.0m。试验目的:生产时,打开PI和PIII层,关闭PII层;取样时,打开PII层,关闭PI和PIII层。

4.1 施工过程

首先通过检泵作业下入压控开关封堵管柱到设计深度,释放封隔器打压18MPa,稳压25min;再下入完井管柱后,启抽生产。

4.2 压控开关设定

首先在地面输入程序设置好各层不同时间的开关状态。原始状态,3个层全部为关闭状态,1小时后打开PII层,维持10天时间,确保试验层正常取样。

4.3 录取试验数据及分析

分别对试验目的层和非试验生产层进行取样,检测其各项离子浓度和流体组分变化、见剂情况对比分析。

根据试验区注入三元体系的注入速度推算,三元体系已经推进到该井位置,从以上数据分析,目的层采出液的PH达到8以上,明显高于非目的层,已经呈现出三元井的特性;含水下降,采聚浓度、石油磺酸盐浓度和粘度高,具有明显三元见效井特性。说明自动可调堵水管柱工艺技术能够满足现场试验分层取样的要求。

参考文献

[1]江汉油田机械制造与工程技术,2007(3).

[2]韩振国.压控开关找堵水工艺技术推广总结报告[Z].大庆油田采油一厂,2012.

作者简介:李岩飞(1972.7-)男,河北人,研究生,高级工程师,研究方向:石油科研。endprint