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水电站深基坑井点降水施工工艺

2014-08-29平,

四川水力发电 2014年6期
关键词:马道泥岩厂房

谭 玉 平, 彭 勇

(中国水利水电第七工程局有限公司,四川 成都 610081)

1 工程概述

上阿特巴拉水电站工程位于苏丹东南部的苏丹、埃塞俄比亚和厄立特里亚三国交界处,项目由Rumela枢纽和Burdana枢纽组成,Rumela枢纽位于Upper Atbara河上,Burdana枢纽位于Setit河上;在项目下游20 km处Upper Atbara河与Setit河交汇后汇入尼罗河。

Upper Atbara施工区位于半干旱气候区,越往北方气候越干旱。施工区内,雨季从六月份持续到十月份,七月和八月雨量最大。水文资料显示,本地区平均日最大降雨量为157 mm。

Rumela 坝址位于努比亚地层中约100 m宽的峡谷中,两侧为20 m高的悬崖。河岸为连续的砂岩和泥岩,其中含有玄武岩岩墙。右岸可见一条较大的中坡地带,由粉土和细砂构成。

笔者主要介绍了Rumela右岸厂房基坑减压井方案的设计。

2 排水方案的选择

Rumela厂房基坑面积约为19 000 m2,基坑深约50 m。通过对百年一遇工况下进行的稳定计算,发现此工况下扬压力可能会对基础产生破坏,因此,必须考虑基坑渗水,降低渗透压力。

在减压井布置前,基坑内已经布置了完整的地表排水系统,但是基坑渗水仍然严重。为降低地下水渗水压力,原设计方案是在基坑内布置一系列排水管,管道深入基础1.5 m,然后在基础表面形成完整的排水系统。但是,钻孔后降压效果不明显,多数孔位并未出水,因此而选用减压井方案。

3 地质条件

该工程地质条件复杂多变,坝址地层主要为泥岩和砂岩。但是,由于裂隙多而导致渗水严重。为了进一步了解基坑所处位置的地质条件,在基坑四周布置了钻孔取芯,了解到的基坑地质条件大致如下:

基础大面高程为451.8 m,基础面以下3 m(高程451.8~448.8 m)为泥岩,泥岩渗透系数小于1×10-7m/s,可视为不透水层;高程448.8~440 m为砂岩,渗透系数为0.8×10-5m/s,可视为均质透水层;高程440 m以下为泥岩,为不透水层。地下水位高程为458.36 m。现河床水位高程为477 m,汛期河水位按百年一遇工况计算,河水最高水位为高程491 m。按照最不利情况考虑,假设汛期地下水位上涨14 m,即地下水位为高程472.36 m,按照此工况进行了以下计算。

4 计算模型

根据水文地质条件,含水层承压,为避免地下水透过泥岩裂隙渗透至基岩表面,设计降水水位为高程450.8 m(既基岩以下1 m),减压井穿透整个砂岩透水层。计算模型为均值含水层承压~潜水非完全井。

4.1 基坑涌水量计算

基坑为一个约150 m×130 m的矩形,故可以将基坑化为等效圆形直井进行计算,公式如下:

式中Q为基坑基础涌水量,m3/s;k为渗透系数,m/s;H为含水层厚度,472.36-440=32.36(m);S为基坑降水深度,472.36-450.8=21.56(m);R为降水影响半径,m;r0为基坑等效半径,m;M为承压水含水层厚度,448.8-440=8.8(m);h为降水面到承压水含水层底板厚度,H-S=10.8(m)。

计算简图见图1。

图1 计算简图

相关参数计算:

4.2 单井出水量计算

计算公式为:

式中q为单井点抽水量,m3/d;l为过滤段浸没长度, 2 m;r为过滤器半径,0.06 m;q=1.8 m3/h。

4.3 计算井点数量n

n=Q/q=28.5/1.8=16(个)

考虑1.2的安全系数,n=1.2×16=20(个)。

4.4 减压井布置及典型剖面

整个厂房基坑一共布置了20个减压井,沿基坑环形布置:左岸边坡靠近河,在高程467~474 m马道上布置了7个减压井,右岸边坡在高程467 m马道上布置了4个减压井,在上游边坡高程465.2 m马道上布置了5个减压井,下游斜坡段在476 m高程布置了4个减压井,钻孔取芯也在四周各取一个,即PS1~PS4,后期作为地下水位监测井。根据设计计算,减压井典型剖面见图2。

5 减压井施工流程与施工工艺

减压井施工流程见图3。

图2 减压井典型断面图

图3 减压井施工流程图

减压井施工工艺与一般减压井大致相同。鉴于岩石基础与土壤基础的不同,为方便施工,采取了以下措施。

钻孔直接进行,不采取护壁措施。由于岩石基础完整性好,在钻孔过程中不容易出现塌孔现象,所以不需要实施护壁,如此实施,简化了施工工艺,有效提高了钻孔速度。

井管采用PVC(花)管。由于渗透水携带泥沙物质比较少,且因岩壁坚固,成井后对井管壁压力小,不需要采用钢管等材料,故选择强度略高的PVC管即可满足要求,从而降低了成本。

6 降水效果

减压井布置后,原先用于取芯所钻的四个孔也在取芯之后可以起到监测孔的作用。日常监测中各个监测孔取得的水位见图4~7。

图4 厂房1号机组高程464 m马道平台减压井水位图

图5 厂房2号机组高程467 m马道平台减压井水位图

图6 厂房3号机组高程465.2 m马道平台减压井水位图

图7 厂房4号机组尾水出水口高程467 m减压井水位图

观测数据表明:降水效果明显。另外,在基坑内也设置了监测孔用于监测基坑地下水位的变化情况。

施工过程中发现,减压井实际出水量比计算值要大,分析其主要原因,除了渗透水外,由于基坑岩层复杂多变,层间裂隙发育良好,形成了完整的透水通道,导致减压井实际涌水量偏大。在设计时考虑到了此问题,故选择了排量为14 m3/h的潜水泵,能够满足现场排水要求。

7 结 语

减压井的设置,有效地解决了Rumela厂房基坑渗水问题。该项目其他基坑采取了同样的降水方案,也取得了很好的效果,从而为工程的安全施工提供了保证。另外,由于基础岩石的风化和破碎,使得钻孔可行,并没有加大钻孔的难度,而且岩石基础相对于土壤基础整体性要好,在钻孔过程中不需要采取护壁措施,也没有发生塌孔的现象,从而使钻孔成井的施工效率有很大程度的提高,及时解决了雨季施工安全的问题。

作者简介:

谭玉平(1974-),男,湖北巴东人,副总工程师兼副分局长,高级工程师,从事水电工程施工技术与管理工作;彭 勇(1980-),男,四川自贡人,项目总经理助理兼技术部主任,工程师,学士,从事水电工程施工技术与管理工作.

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