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对离心泵设备安全管理的分析

2014-08-15许晋东

化工管理 2014年35期
关键词:离心泵叶轮填料

许晋东

陕西省延安市河庄坪镇长庆油田第一采油厂王南作业区 陕西延安 716000

引言

转油站的规模大、工艺流程复杂、高温高压、易燃易爆,若管理不够严格,极易导致火灾发生,给企业、社会都带来严重的经济损失。大型联合转油站中设备数量多,而设备长期运行于高温、高压、易腐蚀的环境中,若管理工作不过关,将会造成安全事故。离心泵在转油站中应用广泛。因此,如何实现对离心泵设备的安全管理,逐渐成为相关人员共同面临的一个问题。以下主要就离心泵安全管理的相关事项进行简要分析。

一、离心泵设备的工作原理与启动安全

1.工作原理

启动离心泵前,先将被输送的液体注满泵体,然后启动离心泵,在泵轴带动下,叶轮转动,并会产生离心力。在这种作用下,叶轮中心处液体会被甩出叶轮外,而液体则能够获得能量,并从泵出口排出。另一方面,叶轮中心形成负压,液体从泵的吸入口向叶轮中心流去,在这种力的作用下,泵轴会一直旋转,叶轮也一直吸入与排出液体。

2.安全启动

⑴启动前,和相关单位、部门协调完成必要的安全检查工作。比如,对泵出入口管线、法兰、阀门、地脚螺栓、温度计及联轴器等进行严密检查,保证齐全完好。对于高温、低温液体泵,因为其配管会出现膨胀或是收缩现象,极有可能导致咬合等情况,故泵入口管线应用挠性连接。手动转动转子,看是否出现卡阻、异响、摩擦等现象,接着进行电机单独试车,电机转动方向要保持与泵转动方向一致;手动转动转子轴,看叶轮与泵壳间有无卡阻、碰壳等不正常现象;检查电动机是否和泵对中;加好润滑脂、润滑油,然后启动油泵,看轴承润滑有无异常。检查管线上盲板拆除与否,并确认安全防护、仪表及连锁已全部投用。将被输送的液体灌注于泵腔内,然后从泵腔排出,接着打开入口阀,并将液体挂满泵腔,排出蒸汽、液化气与空气,最后将排出阀与其他排液孔关闭。

⑵启动安全

开启轴承冷却水给水阀与填料函冷却水给水阀。启动电动机,然后查看电流表值是否合理,避免过大;查看泵转向是否有误、压力表值是否正常、有无泄漏、有无异常声音或振动等。缓慢开启排出阀,待泵启动后,在1至2分钟内看排出阀能否开启。注意避免过长时间地开启,以免产生高温现象,甚至导致泵抽空。

二、设备的运行及停车安全

1.运行安全

检查报警、联锁装置是否与要求相符,确保100%投用;查看轴承温度是否适宜,一般要≤65℃;电机温度应≤70℃;查看排出口压力表指示值是否出现波动;检查流量计指示值是否正常,并可通过调节泵排出阀对泵流量进行调节。查看泵、电机与管线有无异常响声,是否有振动,有无异味或泄漏。检查地脚螺栓是否松动、润滑油有无定期更换。制定严格的泵设备润滑制度,对三级过滤要求作出明确规定,包括注油点、注油量、润滑状况等。

2.停车安全

缓慢将排出口阀关闭,然后切断电源,关闭入口阀。若是在冬季,应注意将泵内液体排净,然后采取相应的防冻对策。此外,注意定期检查与盘车。

三、故障发生原因及处理对策

1.电流值升高故障

原因:转子和定子间产生碰壳,叶轮与泵体间出现碰壳,填料压盖太紧,使得泵轴和电机轴未能对中,造成运行不平稳,失去润滑,而液体介质黏度过大或是残渣太多。处理对策:发生电流值升高故障后,应及时解体电机,并将转子拆除进行修理,然后拆出叶轮检查,对中检查及调整。检查并调整填料压紧力,然后及时增补或是更换润滑油,并采取措施降低液体介质的黏度,必要时可更换泵。

2.轴承温度过高

原因:发生该类故障,主要是因为轴承中润滑油不够,润滑油质量欠佳,冷却水量也不够,使得转动平衡被破坏,轴承磨损过于严重,泵轴和电机轴未对中,轴向力过大所致。处理对策:出现这类型的故障时,应及时补足或更换润滑油,并增加冷却水量,注意调整平衡及对中,并将轴承更换掉,然后查看叶轮与平衡盘是否正常。

3.泵体过热

原因:发生该类故障,主要是泵内无液体,泵轴和电机轴也未对中,泵入口线实际流量不大,但泵容量大;排出阀开度不够大,或是未将排出阀打开。处理对策:出现该类故障后,应及时开阀,并在泵内灌满液体。检查并调整对中泵轴及电机轴,及时换掉泵,然后将排出阀打开,或是将排出阀开得更大。

4.异常振动与噪声故障

原因:发生该类故障,主要是因为出现了抽空、喘振、水锤、轴弯曲等现象,使得轴承和电机轴未对中,叶轮和泵体产生摩擦,转子变得不平衡,轴承被严重磨损,地脚螺栓松动所致。处理对策:出现该类型的故障后,应及时对工艺作出调整,或是对管线进行改造,将喘振、水锤及抽空等现象尽快消除,快速解体校直泵轴,然后检查并调整对中泵轴及电机轴,查看或调整叶轮,将其调整平衡,必要时可将叶轮更换;还要将轴承也更换掉,并把地脚螺栓紧紧固定。

5.密封泄漏故障

原因:发生该类故障,主要是操作不稳,介质温度、压力波动太大,泵振动过大,填料太松动,密封面遭毁坏,液封压力不合适,密封弹簧压力不够及填料磨损等原因所致。处理对策:出现这类型的故障后,应注意检查操作是否稳定,然后解体处理,并将机械密封更换掉,调整并压紧填料,并查看密封液压力有无不当,接着对密封面进行重新研磨,并将填料、轴、轴套及弹簧更换掉。

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