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辽化芳烃厂公用装置泵控制系统的改造

2014-08-03任洪喜刘立平

化工自动化及仪表 2014年7期
关键词:主泵油压调节阀

李 平 任洪喜 刘立平

(中国石油辽阳石化分公司芳烃厂,辽宁 辽阳 111003)

辽阳石化分公司芳烃厂公用工程水汽装置包括热力站、冷冻站和循环水场3个单元。循环水场主要负责向各装置提供压力范围为0.47±0.05MPa、温度不大于32℃的循环冷却水,以满足各装置的生产需要。热力站分为除氧系统、凝水回收系统、采暖系统和冷冻系统。除氧系统负责向各装置提供中、低压除氧水;凝水回收系统负责回收来自各装置的蒸汽凝结水;采暖系统负责在采暖期向各用户提供采暖用水;冷冻系统负责向中央空调等用户提供符合要求的冷冻水。

该装置于1994年开始投入使用,原设计采用的是北京和利时公司第一代实验产品HS-1000 DCS控制系统。2004年对冷冻站3台冷冻机进行改造,增加一套GE的PLC控制。2006年热力站增加两台高速泵P302-4、P302-5,也单独由一套小型PLC控制。而原有的其他泵及与之相关的热力站、循环水场仍采用北京和利时公司的HS-1000 DCS控制系统进行控制。现如今该套系统已被淘汰,决定采用新系统(西仪横河公司的CS-3000)DCS控制系统。

1 高速泵控制系统改造原因①

芳烃厂热力站原有3台多级锅炉中压给水泵(P302-1、P302-2、P302-3),负责供应芳烃联合中压锅炉供水,且供水要求流量平稳、压力波动不大,否则将造成下游锅炉液位控制困难,出现烧坏或爆炸的危险。

由于各种因素的影响,现有3台多级泵的扬程已经大幅度降低,并且运行过程中故障频发,新建PX装置也要由这个供水系统供水,这样原供水系统已不能满足芳烃厂的供水要求,因此增加了P302-4、P320-5两台高速泵,以满足芳烃厂下游锅炉的供水要求。另外,原系统由PLC和挂壁式液晶触屏操作器组成,由于芳烃厂公用工程控制室搬迁改造,原PLC控制系统不能与搬迁到新控制室的操作系统进行通信,并且原挂壁式液晶操作系统离操作员距离远,不利于操作。同时,为了规范管理,便于维护,并使控制室管理标准化,减少维护量,决定将三套系统整合改用一套DCS控制系统。因此,这里需将泵P302-4、P302-5的PLC控制改成DCS控制进行重新组态,其他控制方案这里不加描述。为使改造任务顺利完成,笔者详细研究泵P302-4、P302-5的PLC控制方案。

2 高速泵流量控制及自启动控制原理

2.1 流量调节阀、流量计、压力开关的信号及现场手动开关

每台高速泵的油路上都装有压力开关PS,PSH为高压信号,PSL为低压信号。现场设置辅助油泵电机、主泵电机的手动开关。每台高速泵的出口设置流量计,回流管线设置流量调节阀。泵P302-4、P302-5进、出口管线示意图如图1所示。

图1 泵P302-4、P302-5进、出口管线示意图

2.2 泵的启动

主泵运行前,需先打开冷却水,进行泵腔和泵进、出口管路排气,然后将泵出口手动截止阀、回流管线截止阀全部打开。手动启动辅助油泵,辅助油泵启动后,向控制系统发出信号,由控制系统发出信号,由控制系统回流管线流量调节阀调整到5%~10%的开度。当压力表的油压达到0.14MPa(G)以上时,手动启动主泵。若压力表油压始终低于0.14MPa(G),手动停止辅助油泵,由控制系统关闭回流管线流量调节阀,并检修辅助油泵。

主泵启动后,当压力开关PS油压达到0.50MPa(G)以上时,给出信号PSH,自动停止辅助油泵。主泵处于正常运行状态。

2.3 泵的运行

泵在运行过程中,若压力开关PS油压降至低于0.14MPa(G)时,给出信号PSL,要求(电控)报警并(电控)停主泵,由控制系统关闭回流管线流量调节阀,进行全面检修。当流量计的流量大于35m3/h,由控制系统报警,关闭回流管线流量调节阀,并向下游装置的操作人员询问。

2.4 备用泵的自启动

泵P302-4工作时,P302-5的进、出口截止阀打开,回流管线截止阀打开,回流管线流量调节阀调整到5%~10%左右的开度,冷却水常开,完成泵腔和管路的排气工作。

泵P302-5的辅助油泵连续运转,若压力开关PS处油压降至低于0.14MPa(G)时,给出信号PSL,要求(电控)报警并(电控)停辅助主泵,由控制系统关闭泵出口流量调节阀及回流管线流量调节阀,检修辅助油泵。

当泵P302-4的流量小于9m3/h或P302-4压力开关PS处油压降至低于0.14MPa(G)时,(电控)报警并(电控)停止P302-4,关闭P302-4的回流管线流量调节阀,自动启动P302-5。

泵P302-5启动后,当压力开关PS处油压达到0.50MPa(G)以上时,给出信号PSH,自动停止辅助油泵,完成备用泵的切换。

泵P302-5启动后,如果流量计的流量仍然小于9m3/h,控制系统自动增加回流管线流量调节阀的开度,使泵的流量大于12m3/h。同时报警,并向下游装置的操作人员询问。

总之,泵P302-4、P302-5系统,每一个都是独立的泵系统,但却不是各自独立地单独运行,即一台运行,一台热备,一旦正在运行的泵出现可引起另外一台泵启动的变化后,应立即启动另外一台泵,而先期运行的泵状态视变化的因素而定,或继续运转,或停止运转。

3 系统组态

鉴于以上控制方案,笔者对本系统一些简单的IOM卡的建立、控制组、趋势图、量程的选择以及流程图绘制等作简单的组态,这里不详细描述。笔者只讨论如何由横河公司的CS-3000系统实现泵P302-4/5的自动控制。

第一步,建立功能控制块(图2)。

图2 功能控制块

图3 泵P302-4自动控制组态程序

图4 泵P302-5自动控制组态程序

图5 计算块

图6 联锁控制程序

第六步,绘制泵P302-4、P302-5的操作站流程图(图7)。

图7 泵P302-4、P302-5的操作站流程图

第七步,组态完毕,进行联动调试。实现了由横河公司的CS-3000系统改为泵P302-4/5的自动控制。

4 结束语

该程序经过联校、试运后,实现一次开车成功,目前运行平稳,为整个芳烃厂生产的安、稳、优运行提供了保证。同时证实了PLC控制改为DCS控制是完全可行。

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