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栲胶法常压脱硫改造小结

2014-07-21任衍广王彬

科技创新与应用 2014年23期
关键词:脱硫常压

任衍广 王彬

摘 要:在常压栲胶脱硫工艺中,脱硫塔塔堵是个普遍的问题,各化工厂均存在不同程度的塔堵。文章对硫泡沫过滤的设备,填料材质进行研究改造降低了塔堵。实践证明,熔硫釜清液回收不当、再生槽所需氧化空气量不足;填料支撑板设计不合理等原因是造成塔堵的重要原因。

关键词:常压;栲胶;脱硫;塔堵

引言

我公司采用高纯度CO与甲醇低压羰基合成醋酸,由富氧造气炉来的粗煤气中含有大量H2S,本系统使用碱性栲胶水溶液,将CO气体中H2S的进行脱除,以满足醋酸生产所需原料之一高纯度CO气。同时再生脱硫溶液,回收硫泡沫副产硫磺。

1 栲胶脱硫在本系统的应用

栲胶中主要含有丹宁,非丹宁及水不溶物等。由于栲胶含有较多活泼的基团,所以有较强的吸氧能力,在脱硫过程中起着载氧作用。酚类物质经空气再生氧化而成醌态,因其具有较高的电位,能将低价钒氧化为高价钒,进而将吸收在溶液中的硫氢根氧化,析出单质硫。本系统中,来自气柜的粗一氧化碳气经电除焦油器除去焦油和粉尘,然后经罗茨风机加压至约40Kpa,送往预脱硫塔下部,与塔顶喷淋下来的栲胶脱硫溶液逆流接触,其中绝大部分H2S和部分有机硫被吸收,然后送往后系统的压缩工段。

2 本系统存在的问题

在运行过程中,硫膏逐渐积存在预脱硫塔填料内,造成塔内压差上涨,系统助力增大,罗茨风机出口压力、电流也随着阻力增大而上涨,系统出口压力下降,影响了系统的安全稳定运行。每年因此停车扒塔清洗填料4次,共停车60小时,影响了系统高负荷稳定运行,同时也对环境造成了一定程度的污染。

目前,国内合成氨工厂、甲醇厂、醋酸厂同类常压脱硫装置,也存在不同程度堵塔问题,各企业也在积极寻找解决塔堵的办法,但效果并不明显。

3 原因分析及改造措施

3.1 原因分析

3.1.1 机械性杂质堵塞:烟尘、浮游颗粒。由于仪表故障,工艺问题以及电晕极太脏问题使静电除尘停车率较高。

3.1.2 硫堵:细小硫磺颗粒(悬浮硫)、粘硫,这是堵塞的最主要原因。

3.1.3 操作温度的影响。当再生槽内温度低于25℃时,在高PH值低钒浓度下的氧化析硫速度减慢,硫泡沫形成不稳定,且温度低时又有利于溶液中悬浮硫的溶解,硫泡沫就更难形成,堵塞更易发生,并且温度低时溶液的粘度随着增大,堵塞将由下而上推进。

3.1.4 熔硫后补液不当,当环境温度较高时,补液量的大小,对泡沫影响不太明显。当到气候比较冷时,补液温度太低时,补液稍大时,泡沫消失较快,溶液中硫难以浮选。

3.1.5 盐堵:从上塔堵塞物分析数据看,盐堵也不可忽视。硫再生槽上层浮选出的硫泡沫经沉淀后进入熔硫釜,经蒸汽蒸煮后副产硫磺,蒸煮后清液由于经过加热后的溶液组分发生了变化,进入系统后造成溶液粘度增大,且副盐增多,形成塔堵。

3.1.6 设备缺陷

塔单位截面积的气体流量:

36000/0.785*3.22*2=2250m3(正常≥2500m3)

塔单位截面积的液体流量:310/0.785*3.22=38.75m3(正常≥40m3)

气液比:36000/620=58

由以上数据显示,塔单位截面积的液体流量明显不足,驼峰式支撑板设计不合理,易于积存硫膏与碎填料造成塔内阻力大。

3.2 改造措施

3.2.1 溶液系统增加一台硫泡沫压滤机过滤硫膏

在溶液流程中增加到一台硫泡沫压滤机,在常温条件下,利用真空过滤板过滤硫膏,过滤硫膏后的清液组分未发生任何变化,送往系统后不会形成盐堵,解决了熔硫清液无法回系统的难题。

3.2.2 对氧化空气装置进行改造

根据对氧化再生空气量的计算,气量明显不足,欠缺700m3/h,通过研究讨论在现场近路设计一路压缩空气引入再生槽,作为补充空气使用。

3.2.3 填料改型

本系统使用的填料为ф76聚丙烯阶梯环H=18m、分三段。单塔填料总量为150m3。填料空隙小,使溶液在下落过程中很难带走积聚在填料中的硫膏。长此下去,硫膏愈积愈多,形成塔堵。在不改变填料的比表面积、整体吸收面积的条件下对填料重新研制,以期实现提高溶液冲刷填料表面硫膏的能力。

对填料材质进行研究选材,选用不易于粘附硫膏的材质,达到硫膏难以在填料积聚,易于被栲胶溶液冲刷带走,降低塔堵。

通过计算与对比,将原聚丙烯阶梯环更换为聚丙烯扁环,尺寸由原先的∮76改为∮90。

4 填料支撑板改型

现预脱硫塔使用的填料支撑板为驼峰式。驼峰式塔盘两驼峰之间谷底间隔分布降液孔,驼峰下部各80mm的坡面无任何孔,填料在谷底聚集,破碎的填料被冲刷到降液孔上造成堵塞,且析出的硫易在无孔部分聚集形成硫膏,造成液体偏流,塔阻力升高,并使溶液循环量降低,脱硫率下降。

通过对驼峰板的缺陷进行研究,设计出合理的栅板式填料支撑板更换原驼峰板。栅板式支撑板强度小于驼峰板,需在栅板下部增加紧固件进行加固。

5 结束语

通过此次常压脱硫技术改造,总结出以下几点:

5.1 影响预脱硫压差上涨的原因是多方面的。其中清液回收不当;再生槽所需氧化空气量不足;填料支撑板设计不合理;药品添加过量都会影响到预脱硫塔压差的控制。

5.2 通过对系统的改造,可大大延长预脱硫系统的运行周期。本项目的实施已经达到预期的目标:项目实施以后预脱硫塔稳定运行周期由原两个月延长到八个月,系统基本上达到稳定运行状态。

参考文献

[1]解宝灵.栲胶法脱硫在焦炉煤气中的应用[J].山西能源与节能,2002,27(4):38-39.

[2]黄子衔.栲胶法脱硫在化肥厂应用的概述[J].化肥工业,2004,6(3):22-26.

[3]邵秀永.栲胶法脱硫的工艺过程和操作要点[J].气体净化,2006,6(5):7-10.

[4]李红宝.栲胶法变换气脱硫工艺[J].山西化工,2002,6(5):55-58.

作者简介:任衍广,男,38岁,山东省滕州市人,毕业于山东理工大学。现为兖矿鲁南化工有限公司CO制备车间技术员。

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