循环冷却水系统垢样分析结果探讨
2014-07-21贺春梅王鲁飞
彭 卫 贺春梅 何 军 王鲁飞
(乌石化公司研究院,新疆 乌鲁木齐 830019)
0 引言
在循环水系统中,污垢主要由水垢、淤泥、腐蚀产物和生物沉积构成,其沉积于换热器表面增大了表面粗糙度,降低传热效率,会使金属表面换热器出现垢层腐蚀和局部腐蚀,严重威胁换热设备的安全运行,同时增大了设备维护费用。因此需要对这些污垢的组份进行分析,根据垢样因子,大致判断出冷却水系统的水冷却器腐蚀、结垢倾向,从而制定相应的循环冷却水系统控制措施,减缓冷换设备腐蚀和结垢问题发生的机率,从而确保生产装置高效长周期运行[1,2]。
1 检修期间水冷器检查及垢样分析情况
某年9月炼厂检修期间对芳烃装置打开的17台水冷器做了调查,大部分水冷器均有不同程度的腐蚀。其中16台有较大程度的腐蚀,如E-407从前一年8月检修后投用,先后泄漏3次,于当年5月23日更换管束,但四个月后即9月份检修时可见一层锈;E-207从前一年8月检修后投用到当年1月12日因泄漏更换管束,到9月检修时仅8个月时间就已表现出严重的腐蚀状态,镁块全部腐蚀掉,管束大部分堵塞。从E-407、E-207所取垢样分析结果也说明:腐蚀为主要问题,其中E-407管程Fe2O3为72.38%,E-207管程Fe2O3为68.59% 。E-213也因腐蚀多次泄漏,EA-302/B腐蚀严重,管束堵塞,其中锈镏最大可达Φ3cm,封头上布满锈镏。垢样分析结果见表1。
垢样中的各种成分的质量分数反映某种倾向,三氧化二铁含量为腐蚀因子,反映腐蚀情况;550℃灼烧失重为污泥因子,反映微生物状况和污泥危害;酸不溶物表示泥沙沉积情况;氧化钙、氧化镁、五氧化二磷含量为结垢因子,反映结垢情况[3]。垢样的腐蚀因子、污泥因子、酸不溶物和结垢因子所占比例以EA-302A、E-306和EA-107为例见图1。
17个垢样分析结果中,Fe2O3含量在70%以上的占8台,Fe2O3含量在60%~70%占3台,Fe2O3含量在50%~60%之间占4台,Fe2O3含量在50%以下的占2台,说明水冷器腐蚀所占的比例大。
表1 垢样分析结果
图1 设备垢样因子分布图
由图1可见腐蚀因子在冷换器垢样中所占比例大于70%。设备腐蚀较严重。
2 水冷器的泄漏及垢样检测结果
某年炼厂芳烃装置水冷器共泄漏11次(截止11月底),其中重整6次,PX5次。
对泄漏切换出的水冷器,所取垢样做了分析。结果见表2,垢样的腐蚀因子、污泥因子、酸不溶物和结垢因子所占比例见图2。
图2 设备垢样因子分布图
由图2可见,垢样组成中腐蚀因子大于60%占比例较高的有3台换热器,污泥因子在8%~18%之间,结垢因子在0%~16%;属于腐蚀型,设备有垢下腐蚀倾向。
芳烃E-407和E-405的进口、出口其酸不溶物所占比例较大在40%~60%之间,腐蚀因子Fe2O3含量在10%~30%之间,污泥因子在6%~17%,其它成份所占比例较少,从E-405的进口、出口垢样外观上看为灰褐色稀泥状,有油味,说明垢样含有的泥沙较多,少许的腐蚀产物。
3 现状探讨
根据以上数据,炼油厂循环水系统可能出现以下状况:
(1) 日常水质运行管理失控,导致系统腐蚀因子占垢样组分的大头。
(2) 日常水处理药剂的投加管理失控,引发系统呈腐蚀型的状态。
(3) 日常系统查漏不到位,使系统长期处于介质泄漏的运行状态,导致腐蚀加剧。
(4) 日常泄漏处理措施不符合现场系统实际,即使系统进行了泄漏处理也不能缓解泄漏对系统的影响。
(5) 日常水处理药剂与系统现状不匹配,需进行调整。
(6) 由于垢样数据中酸不溶物所占组分比例较高,需在大检修期间对系统进行设施的防腐处理,日常旁滤设施运行需加强管理。
4 结论
通过垢样数据分析,24个垢样中腐蚀因子Fe2O3含量大于50%的有19个,占所采垢样冷换器总数的76%,说明炼油冷却水系统垢样主要以腐蚀型为主。因此,炼油循环水系统需要解决的主要问题是系统的腐蚀问题。
[1]周本省. 工业水处理技术[M]. 北京:化学工业出版社,2002:40.
[2]董其伍. 换热器[M]. 北京:化学工业出版社,2009:169-170.
[3]金熙,项成林,齐冬子. 工业水处理技术问答[M].北京:化学工业出版社,2010:318.