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LNG接收站BOG处理工艺优化——以青岛LNG接收站为例

2014-07-14王小尚刘景俊李玉星多志丽王武昌

天然气工业 2014年4期
关键词:接收站冷凝器处理工艺

王小尚 刘景俊 李玉星 多志丽 王武昌

1.中国石化青岛液化天然气有限责任公司 2.中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院

LNG接收站目前主要有3种类型:①大型LNG接收站,如已运行的广东大鹏LNG、福建LNG、上海LNG等接收站及在建的青岛LNG、广西LNG等接收站;②小型LNG接收站;③卫星型LNG接收站。

LNG系统的漏热、动设备能量输入、卸料和外输体积置换、压力差、闪蒸等因素必定导致LNG接收站的储槽、操作设备、管线内产生大量BOG(Boil Off Gas,蒸发气)[1-2]。2009年杨志国等[3]分析了再冷凝器运行参数对BOG再冷凝工艺的影响,提出通过调整压缩机的压比、物料比来实现BOG再冷凝工艺的优化运行。2012年李亚军等[4]通过调节BOG再冷凝工艺中压缩机的阶数来达到系统节能降耗的目的。

笔者主要从工艺和能耗两方面对比了目前主要采用的2种BOG处理工艺,以方便不同类型的LNG接收站选用合适的BOG处理工艺,同时针对在建的青岛LNG接收站进行了BOG再冷凝工艺改进。

1 不同的BOG处理工艺对比

目前,LNG接收站BOG处理工艺主要有以下4种:①BOG直接压缩工艺;②BOG再冷凝液化工艺;③BOG间接热交换再液化工艺;④蓄冷式再液化工艺[5]。前两种BOG处理工艺为目前主要采用方式,其流程分别见图1、2,2种工艺的对比见表1。BOG直接压缩工艺中,BOG加压后直接进入外输管网;BOG再冷凝液化工艺中,BOG加压后进入再冷凝器,与进入再冷凝器的过冷LNG混合,形成液态,然后与剩余LNG一起通过高压泵加压,进入气化器气化,再外输。

图1 采用BOG直接压缩工艺的LNG接收站流程模拟图

图2 采用BOG再冷凝液化工艺的LNG接收站流程模拟图

表1 BOG再冷凝液化工艺和BOG直接压缩工艺对比表

2 不同BOG处理工艺的能耗对比

用HYSYS软件对气源型LNG接收站和调峰型LNG接收站分别采用再冷凝液化和直接压缩的BOG处理工艺进行了模拟计算(气源型LNG接收站按青岛LNG接收站设计参数进行模拟),模拟图分别见图1、2,能耗对比结果见表2。可以看出,无论是对调峰型LNG接收站还是气源型LNG接收站,BOG再冷凝液化工艺都比BOG直接压缩工艺更为节能。

对比2种工艺的能耗,以气源型LNG接收站为例进行分析,绘制出2种工艺的压比焓图(图3)。

图3中,红色线ABCDEF表示BOG直接压缩工艺的压比焓线,蓝色线abcdefgh表示BOG再冷凝液化工艺的压比焓线。LNG和BOG在等熵条件下通过泵或压缩机进行提压。从图3可以看出,对于泵的比焓差(qCD、qcd+qeg)、气化器的比焓差(qDE、qgh),2种工艺相差不大,而对于压缩机的比焓差,BOG直接压缩工艺的qAB远大于BOG再冷凝液化工艺的qab。另外,在实际生产中,压缩机的效率小于泵的效率,2种BOG处理工艺进行能耗比较时,压缩机对能耗的影响更大。因此,输送单位质量流体时,BOG再冷凝工艺比BOG直接压缩工艺的能耗低。影响再冷凝器节能效果的因素有很多,现采用单一变量法来分析几种变量对节能效果产生的影响。以下模拟以气源型LNG接收站的参数为基础。

2.1 外输量对节能效果的影响

外输量对BOG处理工艺能耗的影响见图4。从图4可以看出,外输量的改变对节能效果影响不大。但当外输量较大时,BOG的量也相应增加,BOG再冷凝液化工艺的总节能量则相当可观。

2.2 外输压力对节能效果的影响

外输压力对BOG处理工艺的能耗影响见图5。从图5可以看出,随着外输压力的增加,BOG再冷凝液化工艺的节能量随之增加。这是由于当外输压力增加时,BOG直接压缩工艺中压缩机的比焓差增加量远远大于BOG再冷凝液化工艺中高压泵的比焓差增加量,即BOG直接压缩工艺的能耗增加量大于BOG再冷凝液化工艺的能耗增加量[6-7]。

表2 BOG再冷凝液化工艺和BOG直接压缩工艺能耗对比表

图3 BOG再冷凝液化工艺和BOG直接压缩工艺的压比焓对比图

2.3 再冷凝器压力对节能效果的影响

物料比为进入再冷凝器的LNG与BOG质量比,以下所指物料比为最小物料比,即LNG流量为将BOG全部冷凝为液体所需的最小流量。

再冷凝器压力对BOG再冷凝液化工艺能耗、节能的影响见图6。从图6可以看出,随着再冷凝器压力的升高,即低压泵和压缩机压力的升高,BOG再冷凝液化工艺所消耗的能量相应增加,则BOG再冷凝液化工艺的节能量减小。

图4 外输量对BOG处理工艺能耗的影响图

但当再冷凝器压力降低时,再冷凝器入口BOG温度升高,需要冷凝BOG的LNG用量增加,则物料比增加,当LNG接收站处于外输量最小工况时,操作困难。因此,在实际生产中,再冷凝器的压力一般控制在0.7~0.9MPa[8]。

图5 外输压力对BOG处理工艺的能耗影响图

图6 再冷凝器压力对BOG再冷凝液化工艺能耗、节能的影响图

3 青岛LNG接收站BOG再冷凝液化工艺改进措施

3.1 BOG进入再冷凝器前预冷

根据2.3的分析得知,降低压缩机出口压力会增加节能量,但会造成物料比增加,从而导致装置操作困难。为了在降低压缩机出口压力的同时保证物料比恒定,从而达到节能的效果,本文参考文献[9-10]提出了如图7所示的优化后BOG再冷凝液化工艺流程,添加了BOG冷换器设备,BOG在进入再冷凝器之前先与高压泵出口的一部分LNG换热,进行预冷,降低BOG温度。由于BOG及LNG均属于清洁的高压物料,因此,冷换器选用传热效率高、结构简单、价格便宜、承压能力强的“U”形管式换热器[11]。冷换器入口的LNG流量设定为5 000kg/h。优化后再冷凝器压力与压缩机能耗及物料比的关系见表3。

图7 优化后的BOG再冷凝液化工艺流程图

表3 优化后再冷凝器压力与压缩机能耗及物料比的关系表

从图6-b及表3可以看出,工艺优化前再冷凝器压力为0.88MPa时的物料比与工艺优化后再冷凝器压力为0.65MPa时的物料比接近,而压缩机能耗则由302.4kW 降为246.9kW,降低18.2%,节能效果明显。

3.2 混合使用2种BOG处理工艺

从能耗对比分析及实际应用情况来看,气源型LNG接收站一般都采用BOG再冷凝液化工艺。根据本文参考文献[1,12-13]计算得到青岛LNG接收站在不同工况下的BOG处理量:①卸船最小外输量时,BOG处理量为20.6t/h;②卸船最大外输量时,BOG处理量为19.9t/h;③非卸船最小外输量时,BOG处理量为7.3t/h;④非卸船最小外输量时,BOG处理量为4.3t/h。理论模拟计算得知卸船工况下的BOG处理量为非卸船工况下BOG处理量的4.5倍,同时,根据下游用户用气量的不同,LNG接收站外输量也有较大波动,这些都造成BOG再冷凝液化工艺操作困难,尤其是当BOG处理量较大,而下游用户用气量较低时,会造成BOG无法完全液化就不得不进入火炬系统,导致能源浪费。因此,针对青岛LNG接收站提出BOG再冷凝液化及BOG直接压缩2种工艺混合使用的方案(图8),使进再冷凝器的LNG流量保持恒定,没被冷凝的BOG经过高压压缩机提压到外输压力,与完成气化的LNG混合后外输。

图8 BOG混合处理工艺流程模拟图

模拟混合工艺卸船工况下的流程参数见表4,在卸船工况下再冷凝器入口的LNG流量为62.00t/h,在再冷凝器安全运行的同时,尽可能降低高压压缩机的入口流量,从而节约总能耗。低压压缩机设计负荷为6.7t/h,为统一设备运行参数,并节约投资成本,再冷凝器入口LNG流量的设定以满足高压压缩机入口BOG流量小于6.7t/h为限。

表4 混合工艺卸船工况下的工艺参数模拟表

BOG混合处理工艺与BOG再冷凝液化工艺能耗对比情况见表5。BOG混合处理工艺的压比焓线见图3中的黑色线,从图3可以看出,由于高压压缩机的存在,BOG混合处理工艺的能耗大于BOG再冷凝液化工艺的能耗。从表5可以看出,正常工况下,采用BOG混合处理工艺的总能耗比单用BOG再冷凝液化工艺的总能耗要高6.8%,但在最小外输量的工况下,采用BOG混合处理工艺可避免BOG进入火炬系统而造成能源浪费,同时减小再冷凝器入口流量的波动,装置运行更稳定、更安全。综合考虑,青岛LNG接收站BOG处理工艺采用BOG再冷凝液化工艺及BOG直接压缩混合处理工艺可行。

表5 BOG混合处理工艺与BOG再冷凝液化工艺能耗对比表

4 结论

1)BOG再冷凝液化工艺的能耗均小于BOG直接压缩工艺的能耗。针对2种BOG处理工艺,外输量的改变几乎不影响再冷凝器的节能效果,但当BOG量较大时,BOG再冷凝液化工艺的节能效果更显著。

2)随着外输压力的增加,再冷凝器的节能量也增加。

3)随着再冷凝器压力的增加,再冷凝器的节能量减少,但为了便于操作,再冷凝器压力一般设为0.7~0.9MPa。

4)BOG进入再冷凝器前进行预冷,可在处理相同BOG量时降低再冷凝器的压力,从而节约压缩机的能耗,节约率达18.2%。

5)青岛LNG接收站采用BOG再冷凝液化工艺及BOG直接压缩混合处理工艺,可避免最小外输量工况下BOG进入火炬,减少能源浪费,使装置运行更安全、稳定。

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