甲醇分离器改造运行小结
2014-07-10曾庆颜叶响铃
曾庆颜 叶响铃
(福建省长庆化工有限公司 福建漳州363902)
福建省长庆化工有限公司(以下简称长庆公司)30 kt/a甲醇生产系统(单醇生产装置)配置Φ1 400 mm甲醇分离器,采用机械式分离,分离效率较低,气体中带出甲醇液雾,在循环机进口管排污阀有甲醇液滴出现。为改善实际生产中循环机带液、装置生产能力低、产品流失、副反应多等现象,经反复研讨,决定采用高效分离技术改造甲醇分离器,利用原设备外壳,采用高效分离内件,根据系统实际状况,结合拟改设备的结构参数进行改造。
1 主要工艺参数及工艺流程
主要工艺参数:循环气量96 000 m3/h(标态),工作压力5.2 MPa,出甲醇分离器温度≤40 ℃,进、出塔气中甲醇体积分数分别为1%左右和5%左右。甲醇生产系统工艺流程见图1。
图1 甲醇生产系统工艺流程
2 问题讨论分析
长庆公司甲醇生产工艺属于典型的鲁奇工艺,甲醇单程转化率较低、循环量较大,故对甲醇分离器的分离效率有更苛刻的要求。由于传统机械式分离结构分离效率低,导致大量未被分离的甲醇在系统中进行循环,对甲醇生产造成以下负面影响。
(1)系统甲醇分离是在1台甲醇分离器内完成,如果分离效果不好,会使甲醇收率下降,产量降低。
(2)分离甲醇后的气体进行循环,未被分离出的甲醇即在系统内进行循环,加大了系统的循环量,使系统能耗上升。
(3)合成塔进口气体中甲醇含量升高,表现最明显的是最上层催化剂床层温度迅速下降,液态甲醇被汽化,合成反应恶化,塔内压力上升,甚至超压被迫放空,甲醇合成率下降。
(4)部分未被分离出的甲醇带入循环机,造成循环机气阀易损坏;严重时,产生“液击”现象,进而损坏气缸和活塞,影响系统的安全生产。
综上所述,甲醇分离效果的好坏对合成反应有很大影响。该单醇生产装置采用低压工艺,使用均温型合成塔内件和机械式分离内件,进塔气中甲醇体积分数在1 %左右,出塔气中甲醇体积分数在5%,即系统存在20%的甲醇进行循环,影响了甲醇的产量和能耗。为了彻底解决上述问题,决定采用高效分离内件改造原甲醇分离器。
3 高效甲醇分离器内件的结构特点
(1)高效甲醇分离器采用四级分离:第1级分离是内件外筒的螺旋羽片进行机械分离,第2级采用旋流板结构进行分离,第3级采用丝网结构进行分离,第4级采用膜分离。
(2)设有防结蜡装置。集成膜甲醇分离器内件在应用的过程中,会出现少量的蜡挂在微滤元件表面,引起分离器阻力上升、分离效果下降,在高效甲醇分离器内件中采用防结蜡装置,可避免生产中由于结蜡阻塞内件影响生产的现象,保持系统高效安全运行。
(3)高压设备不需开孔。各级分离结构相对独立又相互关联,采用统一的底部排液,避免了高压设备的开孔,减轻了设备的安装、清洗和检修负担。
4 改造方案及技术指标
改造于2011年12月大修期间进行,2012年3月投运。在现有生产规模不变的情况下,保持中压设备外壳不更换,仅将Φ1 400 mm甲醇分离器内件改造为高效甲醇分离器内件,投资约30万元。
高效甲醇分离器内件技术指标:ZH-2型内件,过滤精度0.01 μm,残余含液质量浓度≤0.01 mg/m3,初始压力降≤0.015 MPa,滤芯正常使用寿命≥20 000 h。
5 效益分析
改造前,进、出塔气中甲醇体积分数分别为1.10%和5.20%;改造后,进、出塔气中甲醇体积分数分别为0.48%和5.40%。高效甲醇分离器投用后,甲醇分离器后气体中甲醇体积分数由原先的1.0%左右降至0.5%左右,由此醇净值(甲醇合成塔出口甲醇含量与进口甲醇含量的差)将提高10%~15%;在不改变原料气组分、不增加原料气量的情况下,甲醇收率可提高8%左右,即甲醇产量提高5%;以年产30 kt甲醇规模计,则年增产甲醇1 500 t;甲醇若按市场价2 800元/t计,则年新增利润420万元左右,即1个月就能收回全部投资。