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600MW汽轮机中间轴联轴器晃度和瓢偏超标的现场处理

2014-07-09陈习军

山东工业技术 2014年22期
关键词:联轴器汽轮机处理

摘 要:针对某600MW超临界汽轮机组在安装过程中,中间轴与#1低压转子正常连接后,中间轴电端联轴器外圆晃度和端面瓢偏超标的问题,通过手工研磨中间轴两端联轴器端面,消除端面的偏斜,找正联轴器端面与轴心线的垂直度,现场解决了需返厂才能消除的发电主设备制造缺陷,保证了汽轮机的安装质量,节约了安装工期。

关键词:汽轮机;联轴器;瓢偏;处理

某公司#3汽轮机为哈尔滨汽轮机厂制造的CH01型600MW单轴、三缸四排汽纯凝汽式汽轮机,型号CLN600-24.2/566/566。该型机组整个轴系有9道支持轴承和1道推力轴承, #1、#2低压转子之间由中间轴连接。

该汽轮机的中间轴到现场后,各外形尺寸校核合格,将中间轴调端联轴器按制造厂钢印标记与#1低压转子电端联轴器标记相对应连接后,当同心度在0.02mm以内时,测得中间轴电端联轴器的外圆晃度为0.085mm、瓢偏却在0.02mm以内,具体数据见表1、2、3。

从表1数据分析,中间轴的晃度在各断面的最大值基本上都在①点方位,并且自调端至电端逐渐放大,电端联轴器处的最大晃度值达0.085mm,远超标准的要求(≤0.04mm)。

从表3数据分析,#1低压转子电端联轴器的端面瓢偏值仅为0.005mm,最大值在⑥、⑦点方位,瓢偏度非常好。

从表2数据可以,中间轴与#1低压转子临时连接后,中间轴电端联轴器端面瓢偏值0.0175mm,符合标准(≤0.02mm)要求,最大值在③点方位;中间轴两端联轴器端面的平行度较好;结合表一所列中间轴的晃度数据分析,中间轴的两个联轴器端面与轴心线不垂直。

处理方案:经多方讨论,确定了手工研磨中间轴两端联轴器端面来消除端面的偏斜,找正端面与轴心线的垂直度。

中间轴电端联轴器①点方位晃度大,将调端联轴器与①点相对的⑤点方位适当磨低,即可达到消除连轴后电端联轴器晃度大的目的。查制造厂图纸,中间轴联轴器的外圆直径为978mm,长度为1576.3mm。⑤点方位的研磨量Δ为:

Δmax=(0.085÷2)×978÷1576.3=0.026(mm);其它各方位的研磨量应自⑤点至①点沿直径方向比例递减,①点方位需研磨的理论值为0。如图2所示。

具体研磨方法:

(1)准备一块500×500mm零级精研平板,作为调端联轴器端面研磨后的平面度检测工具。

(2)将中间轴调端联轴器向上置于大型立式车床夹具上,在车床刀架上固定一只百分表,并找正、将中间轴夹牢固,使①点百分表读数为2.50,而⑤点读数为2.526(2.50+Δmax);同时,以①-⑤点直径线为对称线,两边点位的百分表读数应相同,防止磨偏。

(3)以最高点⑤点为中心,用油石沿圆周方向研磨联轴器端面。

(4)在研磨几次后,要盘动中间轴,用百分表检查各方位的研磨量,并用平板涂红丹粉检查联轴器端面的平面度。

(5)多次重复研磨、测量,防止过量研磨及磨偏。直至研磨量偏差≤0.005mm;联轴器端面与平板的接触面积≥80%且接触均匀。

调端联轴器端面研磨完成后,将中间轴连到#1低压转子上,测得中间轴电端联轴器的圆周晃度值见表4。

上表数据表明,经过研磨中间轴调端联轴器端面后,电端联轴器的外圆晃度最大值为0.02mm,完全达到了预期的目标。

但随之而来的是电端联轴器端面瓢偏超标,同样采用油石对电端联轴器端面瓢偏高点进行研磨。不同的是,因电端联轴器端面的中部为凸台结构,无法用标准平板检验端面的平面度,必须事先自制一块弧形平板,其内外径与电端联轴器端面需研磨部分的内外径相同,约80?~90?弧长。另外,研磨电端联轴器时,可直接连在#1低压转子上,检验时盘动转子检测瓢偏,可省去一次拆装中间轴的工序,节省了工期和劳动力。研磨后中间轴联轴器电端的瓢偏为0.01mm,符合要求。如表5所示。

经过对中间轴两端联轴器端面的现场手工研磨处理,中间轴与#1低压转子连接后,其电端联轴器的圆周晃度和瓢偏值都达到标准(≤0.02mm)的要求。机组启动后,机组满负荷工况下各轴承处的轴振和瓦振动都良好(如表6所示),这次中间轴制造缺陷的现场处理是非常成功。

对于这种汽轮机转轴的制造缺陷,按以往返厂修理的常规处理方法,返修至少需要12~15天,将严重影响汽轮机本体安装乃至工程建设的整体进度,损失较大。本次中间轴缺陷的现场处理,从确定方案到处理完工,仅用了3天时间,保证了现场安装的工程进度,且成本费用也很低,在工程中遇到同类问题时,值得借鉴。

参考文献:

[1]山西电力工业局.汽轮机设备检修[M].中国电力出版社,1997.

[2]中国大唐集团公司.长沙理工大学.汽轮机设备检修[M].中国电力出版社,2009.

[3]逯萍.钳工工艺学[M].机械工业出版社,2008.

[4]郭延秋.大型火电机组检修实用技术丛书(汽轮机分册)[M].中国电力出版社,2003.

作者简介:陈习军(1980—),男,湖南人,助理工程师,主要从事:火力发电厂汽轮机设备管理与检修工作。

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