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掘进工作面单轨吊运输系统的改进与应用

2014-07-09郝瑞萍

江西煤炭科技 2014年2期
关键词:滑轮滚轮采区

郝瑞萍

(阳煤集团碾沟煤业有限公司,山西 阳泉030400)

1 概述

随着阳煤二矿开采水平的延深,巷道围岩压力逐渐加大,矿压显现明显,巷道掘进施工较为困难。主采的二1煤层厚度为3~18m。由于所采的二1煤层偏软,且赋存条件较差,受其影响,如果采用锚杆支护,由于锚固剂与锚杆孔壁的粘结力较低,巷道支护变形快,支护效果不理想。所以,该矿井下煤层巷道一直采取36U型钢可缩性支架支护,支架棚距为800mm。但由于在煤巷掘进过程中,36U型钢重35.87kg/m,且U型钢支架及材料需从后边料场运至迎头,人工运送的劳动强度大且存在安全隐患(在巷道起伏段尤为明显),效率较低,所以,为提高煤巷掘进时运送支架及其它材料效率,提高掘进速度,在井下煤巷掘进面引进DDD8J型单轨吊设备解决物料运送困难的问题。

2 原单轨吊使用的优缺点分析

DDD8J型单轨吊采用遥控的控制方式,最大行走速度为20m/min,最大起吊的重量为5t,爬坡能力为18°,其结构比较紧凑,故障率较低,且操控系统简单,使用单轨吊后,在提高运输量的同时,很好的解决了以往采用人力抬运或小车拉运设备的劳动强度大问题。且由于该设备采用无轨的运输方式,不需要铺设轨道,完全避免运输过程中翻车及掉道事故的发生,为运输作业提供了安全保证。

虽然,该设备提高了人力运输支护材料的效率,但由于单轨吊设备在延伸时需人工将后边的轨道梁一节一节地拆除,人工抬至前端延伸地点后再重新对接安装,没有彻底把人力省下来。根据这一问题,经过对现场情况调查及对单轨吊设备进行改进,在原设备技术上研制出自移式单轨吊,彻底解决人工掐、接前移轨道梁的难题。

3 自移式单轨吊的改进的关键技术分析

自移式单轨吊将原单轨吊横梁加高,将原单轨吊的单一矩形单排滑轮改进成梯形双排滑轮。利用相对运动原理,通过单轨吊电机自身提供动力,促使轨道梁自身向前移动,完成了单轨吊的延伸工作。

自移式单轨吊结构简单,容易操作,主要配件为梯形双排滑轮,由滚轮、滚轮架、组装件、螺杆、开口销等组成(见图1)。滚轮架采用厚20mm的钢板焊接,高200mm,宽148mm,下边双排4个滚轮,轴距200mm,上边双排8个滚轮,轴距58mm,滚轮里边均为带密封圈深沟球轴承。现场使用过程中,通过固定在U型钢支架联锁梁上的梯形双排滑轮承重,前移时仅需摘挂滑轮即可,大大节省了劳动力,提高了运料效率。

图1 改进后单轨吊组装

当准备延伸单轨吊时,首先检查作业环境是否安全及单轨吊各部件是否完好,检查完毕,将主机固定后,方可由2人配合将前端头闭锁销摘掉,防止轨道梁滑脱。将所需的梯形滑轮挂好,滑轮间距为1.5m左右,然后将单轨吊电机固定,操作遥控器启动电机,利用自身动力将轨道梁延伸致所需位置,再插上闭锁销,即可正常使用。

4 应用分析

12208工作面位于11采区西翼,北侧为12210工作面,南侧为12206工作面,其中12208工作面下巷通过回风联络巷与11采区回风上山联通,通过工作面下车场与11采区轨道上山联通,通过溜煤眼与11采区皮带上山联通。12208工作面下巷设计长度为1645m,净断面为16m2,在工作面掘进过程中,采用自移式单轨吊运输36U型钢及其它设备后,与使用改进前的单轨吊对比可知:由于原单轨吊横梁太重,延伸单轨吊时,必须6~7个人才能来回将轨道梁拆掉后抬运至延伸地点,再人工抬至巷顶安装上去,3个小时延伸10m。使用自移式单轨吊后完成这道工序只需要3个人,1小时可延伸30m,工作效率提高约18倍,每天节省约6个劳动力,每个工人每月按5000元计算,这样一年就可以节省36万元。

5 结语

1)原来作业人员必须来回高空拆梁、装梁作业,存在安全隐患。使用自移式单轨吊后人员只需摘掉滑轮即可,大大消除了安全隐患,提高了职工的安全系数。

2)原来老式单轨吊全靠人工来回高空作业,再人工抬运至延伸地点。使用自移式单轨吊后,只需3人操作短时间内即可完成,并且不用人工来回抬运轨道梁,降低了工人的劳动强度,省时省力。

3)自移式单轨吊能够利用自身动力移动,适用范围广,结构简单、容易操作,便于安装,具有推广价值。

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