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柬埔寨达岱水电站引水发电洞竖井下弯段围岩塌方原因及工程处理

2014-07-05吕兴民任梦宁

资源环境与工程 2014年3期
关键词:塌方竖井井筒

吕兴民,任梦宁

(机械工业勘察设计研究院,陕西西安 710043)

1 工程概况

达岱水电站[1]位于柬埔寨国公省达岱河上,距首都金边350 km,离国公省50 km。达岱水电站流域面积1 073 km2,多年平均流量为69.20 m3/s。为混凝土面板堆石坝,位于达岱河干流和STUNG KEP支流交汇上游1.3 km的河流上,坝高分别为110 m和77 m,坝长依次为882.3 m和713.5 m。水库正常设计水位为215.0 m,死水位为180 m。两座大坝所形成的水库由明渠相连。引水发电洞为有压洞,长11 120.21 m;电站厂房尾水位为0.5 m,平均发电水头为185.5 m,设计流量为151.8 m3/s,装机容量为246 MW。

引水发电洞位于达岱河左岸山体内,因后半段上覆围岩厚度较薄,将Ps0+240—Ps0+350.909 m段设计优化为竖井式,由上下转弯段和井筒组成,断面为圆形,直径9.6 m。上、下转弯段中线转弯半径为25 m,长度37.52 m。井筒段长度35.869 m。

本工程于2010年5月进入施工阶段,原计划在2013年8月底第一台机组运行发电,截止目前大坝、厂房及其附属建筑物已基本完成。而引水发电洞出现诸多不利因素,影响了工程进度,使工期一再拖延,未能达到预期目的。

2 塌方原因及机理

2.1 塌方状况

竖井段由侏罗系中统沉积岩组成,产状:247°~260°∠5°~3°,微风化。沿层面及裂隙局部有渗、滴水或偶有线状流水出露。在Ps0+319 m上部为长石石英砂岩,青灰色,层理较发育,厚层—中厚层,沿层间常夹有极薄层泥质粉砂岩或粉砂质泥岩,使层间结合力下降。裂隙较发育,以陡倾角为主。岩体较完整。下部为长石石英砂岩与泥质粉砂岩互层结构,出露厚度为14.4 m。青灰、深灰色,层理发育,呈薄层状,单层厚度8~25 cm。裂隙发育。长石石英砂岩为坚硬岩,饱和抗压强度80 MPa以上;泥质粉砂岩饱和抗压强度22 MPa。泥岩饱和抗压强度3~5 MPa(如图1、图2)。

图1 Ps0+348处围岩及塌方情况Fig.1 Wall rock and collapse about Ps0+348

在开挖过程中,下弯段顶拱围岩为砂岩与粉砂岩互层结构,常不能自稳,陆续出现坍塌掉块现象,未能及时采取有效的支护措施,导致Ps0+319.5—Ps0+353.3 m段发生了塌方,最大塌落高度为13.6 m(总高度23.6 m),顺洞向长度15.2 m,宽度方向 13 m,方量约2 750 m3。

2.2 塌方原因

(1)竖井上下游贯通后,使下弯段顶拱三角地段的围岩,在两面临空的情况下,出现应力松弛,砂岩与粉砂岩互层结构的层面裂隙易形成拉裂、折断。

图2 竖井段地质纵剖面示意图Fig.2 Schematic diagram of geological longitudinal profile of vertical shaft

(2)施工方法不当。下弯段下半段采用导洞(洞径约6 m)开挖掘进到下弯段中部,然后对竖井自上而下进行扩挖,于2013年2月19日与其贯通。因导洞尺寸不能满足设计要求,对已做了锚喷钢拱架支护的围岩进行扩挖,使围岩松弛扰动。

(3)支护不力,工序衔接不够紧密。在下半段扩挖过程中,对扩挖好的洞室支护不及时,工序脱节,在长达8个月未进行衬砌的情况下,于2013年10月21日发生塌方。

2.3 塌方机理

对于水平层(板)状岩石构成的隧洞,其围岩顶板的稳定性,主要取决于岩石的强度和厚度,以及节理裂隙对岩石的切割程度。如岩石的强度较低,在垂直山岩作用下岩层会向下弯曲,围岩顶板会发生拉张破坏,在裂隙切割下,会发生掉块、坍塌,这种破坏往往是渐进式的,如不及时进行锚固或支护衬砌,则由小塌方发展为大塌方,崩塌高度会越来越大,这已被工地多次塌方所证实。在这里顶板塌方高度为13.6 m,因其顶板为厚层坚硬的长石石英砂岩,其强度足以保证顶拱的稳定。

这种破坏有如梁板结构[2],如图3-a,破坏变形于否,取决于梁板的强度与厚度,薄板易破坏,而厚板的稳定性好,锚杆的作用是可将多层薄板梁锚串成一层厚板梁,其强度和稳定性必然增加。

而在竖井与水平向隧洞交汇地段,水平向层状岩体表现为悬臂式板状结构,如图3-b。在垂直压力作用下,更易发生弯曲、折断、坍塌。

地下水降低了岩石强度,而裂隙破坏了岩石的完整性,使得这种变形破坏更易发生。

图3 梁板结构破坏示意图Fig.3 Schematic diagram of failure of brick-concrete building

3 工程处理

因该洞段要承受水头140~175 m的内水压力,围岩要提供抗力,不至于使衬砌砼发生破坏,影响工程安全运行。为了确保施工人员安全及工程质量,本着“安全有效、质量保证、方便快捷、经济合理”的原则,先后提出了三个方案进行比选,以便选择更合理的方案。

3.1 方案一

考虑到现塌腔顶板厚层砂岩强度高,完整,稳定性好。按如下步骤进行施工:

(1)对塌腔两侧及其下游壁喷C20砼,厚度保证15~20 cm。

(2)对塌腔壁进行全面锚固。重点是顶板及右壁,按梅花形布置锚杆,间距1.5 m,入岩长度5 m。锚杆头预留长度约1 m,以便对将来回填砼起到悬吊作用,减轻对衬砌砼的压力。

(3)在塌腔内中线位置(沿洞线)布置两个钢塔结构,对塌腔顶板进行支撑,防止顶板再次出现弯折变形破坏。该项与(2)尽可能同时进行。

(4)在目前情况下,尽可能将洞线提高,以减少洞顶塌腔空间和砼填筑量。同时加强衬砌结构,以满足工程需要。

(5)接下平洞衬砌上游面向井筒方向分段衬砌、分层回填塌腔砼,最后进行回填灌浆。

3.2 方案二(如图4)

(1)抬高隧洞高程。将井筒、下平段延长,采用圆心角为90°、中心线转弯半径为8.8 m的圆弧隧洞与其连接。

(2)从井筒和下弯段下游两个方向往塌腔内浇筑C20砼。在浇筑到一定高程时,在井筒中心位置,预留断面约4 m×3 m(长×宽)的空腔(作为后续二次扩挖竖井的溜碴井;若现场条件许可,直接在竖井直线段对应的底部虚碴上开始预留)。再继续浇筑到塌腔顶板位置。

(3)按设计要求,完成塌腔顶板上3 m范围竖井衬砌,然后对塌腔顶部及塌方体分别进行回填、固结灌浆。

图4 方案二示意图Fig.4 Schematic diagram of scheme 2

(4)在下平段塌方入口处打超前、径向锚杆,孔排距1.5 m,孔深6 m。再进行竖井下弯段的下半段开挖施工。

(5)下半段开挖采用“边开挖、边衬砌”的原则。开挖衬砌至下弯段中部。

(6)开挖下弯段的上半段,先自下而上完成溜碴井开挖(若预留溜碴井与下弯段下半段贯通,就无需此项工作),再自上而下进行扩挖,直至贯通。

(7)对下弯段洞顶进行回填灌浆。

3.3 方案三(如图5)

(1)在目前情况下,尽可能将洞线提高,以减少洞顶塌腔空间和填筑的砼量。

图5 方案三示意图Fig.5 Schematic diagram of scheme 3

(2)接下平洞原来衬砌继续朝上游进行砼衬砌,以下游塌方边界为基准,向塌腔内延伸5 m,并在顶部埋设3 m长的砼注入管。

(3)在塌方体上填筑石碴,距上游塌方边界垂直距离约5 m,填筑面向下平洞方向倾斜,坡比为1∶1.25,封堵住下平洞衬砌洞口。

(4)首先通过砼注入管向塌腔内注入砼,保证厚度不少于3 m。待凝固后,继续浇筑回填砼至回填石碴边缘。

(5)从回填石碴表面到上游塌方边界向上3 m范围打径向砂浆锚杆,并自下而上分段衬砌,到达塌方边界时一次性将剩余塌腔进行砼回填。然后在塌方边界及其以上9 m范围的竖井下游面,打俯角砂浆锚杆,以便对回填砼起到悬吊作用。

(6)将设计衬砌断面内及其到回填砼间的石碴开挖后,接(2)向上游分段衬砌。

(7)对衬砌断面以外石碴及衬砌与回填砼间进行固结、回填灌浆。

3.4 方案比选

方案一 优点:施工程序简单,材料用料少,用时较短,仅用3个月。缺点:支护用时长,难以保证施工人员安全。若再次发生塌方,后果较严重,贻误工期。

方案二 与原设计方案比较增加了洞线和衬砌长度,增加了塌腔空间回填砼量;回填砼占据了竖井及洞室的空间,要进行钻爆开挖。在爆破过程中对周围回填砼及围岩有扰动和破坏作用,势必要跟进支护,增加了材料用量和施工难度。施工安全。估算工期需要7.5 个月。

方案三 优点:与原设计方案比较,缩短了洞线长度,减少了塌腔空间回填砼量,预留了竖井、洞室及其砼衬砌空间位置,只需将设计开挖断面下限以上的回填石碴机械挖除即可衬砌。施工安全有保证。缺点:工序较复杂,估算工期需要3.5个月。

通过上述分析,方案三优于其它方案,可确保施工安全,基本不用爆破,又可节省人力、物力和财力,同时能加快施工进度,工期可以保证,经业主、地质、设计和施工等单位研究分析,成为塌方处理的首选方案。

3.5 处理效果

用方案三对塌方进行了处理,进展顺利,用时较短,效果理想。通过监测,未发现异常,确保了工程安全,达到了预期目的。

4 教训

(1)对水平状软硬相间的互层状结构岩体,只有对顶拱及时采取有效锚固支护措施,才能保证顶拱围岩的稳定,顶拱稳定则洞室稳定。(2)对于竖井下弯洞段的施工,在两面临空的环境下,更应及时锚固支护,增加顶拱围岩的整体性和抵抗弯曲拉裂破坏变形能力。

[1]机械工业勘察设计研究院.柬埔寨达岱水电站工程地质勘察报告[R].西安:机械工业勘察设计研究院,2011.

[2]濮声荣.工程地质实践与探索[M].西安:陕西科学技术出版社,2012:360-362.

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