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塔然高勒煤矿总回风大巷矩形断面支护技术探析

2014-06-20边天亮

中国煤炭工业 2014年11期
关键词:砾岩大巷锚索

文/边天亮

神华杭锦能源塔然高勒煤矿建设规模1000Mt/a,主采3-1煤层埋藏深度约600m,是目前我国西部煤炭开采史上最深井田。矿井采用立井开拓,井筒钻井接近主采煤层地段穿越均为破碎不稳定地层,岩石自然状态下平均抗压强度14.5MPa,部分抗压强度仅为0.6MPa,岩石孔隙率较大,为0.76~30.65%,含水率为 0.81~13.65%,吸水率为 0.70~10.35%,软化系数0.05~0.51。从井筒凿井穿过煤层上下岩层来看,岩体抗压强度很小,呈泥质胶结,胶结疏松,遇水后易崩解破坏,显软岩特征。因此,井巷治理与维护成为矿井建设过程中须重点攻克的技术难题。本文以塔然高勒煤矿总回风大巷为例,在分析最初采用拱形断面存在弊端的基础上,通过开展钻孔窥视和锚索锚固力现场试验,为大巷支护方案设计提供了理论依据。目前,塔然高勒煤矿总回风大巷已经贯通900m,大巷从掘进至今始终保持稳定状态,满足了矿井安全生产的需要,为矿井硐室、大巷及顺槽支护提供了有效的技术支撑。

一、拱形断面存在的问题

塔然高勒煤矿矿井西翼总回风大巷原采用拱形断面,掘进初期发现存在诸多弊端,主要体现在以下几个方面:

1.拱部围岩较为松软破碎,爆破后拱部围岩易出现冒落和掉顶,冒落深度达500mm以上,大巷难以成型。

2.两个拱肩围岩纵向裂隙发育,爆破后,拱肩位置围岩易出现踏腔,给锚杆支护作业带来较大困难,且巷道成巷类似矩形断面。

3.炮掘工程量大,成巷速度慢,限制了井巷工程完工期限。

依据西翼总回风大巷初期揭露的3-1煤层围岩稳定状况来看,煤层直接顶厚度约为1.8m左右,综掘机掘进后顶板平整,有利于锚杆施工作业。为此,塔然高勒煤矿将原来的拱形断面调整为矩形断面,按照矩形断面尺寸要求,及时提出了大巷设计方案,并进行了井下现场试验。

二、开展钻孔窥视和锚索锚固力现场试验

1.煤层顶板结构观察

采用KDBC-56型数字全景钻孔窥视仪观察顶板围岩结构面的发育状况,该仪器对裂缝分辨率为0.1mm,角度分辨率为0.1°,可提供钻孔360°平面展开图像,及虚拟钻孔岩芯图。采用合金钢钻头钻孔,深度大约7.0m,钻孔后钻头磨损严重,表明顶板岩层较坚硬。

2.锚索锚固力现场试验

锚索可锚性试验分三组,选用1支Z2360中速树脂锚固剂,锚索锚固段位置见下图。

结论如下:

(1)对于7m长度锚索,锚索实际深入顶板的深度为6.1m,锚固段长度为700mm,结合钻孔窥视结果,700mm的锚固长度全部在砾岩层中。当张拉油泵压力达到28MPa时,锚索锚固段被破坏,锚索发生了松动,可锚性试验完成,所用千斤顶的油缸承载面积为5.89cm2,得到锚索在砾岩层中的锚固力为164.92kN。

(2)对于5.5m长度锚索,井下得到两组试验数据,第一组锚索的外露长度为0.8m,深入岩层中的长度为4.7m,锚固段长度为700mm,结合钻孔窥视结果,700mm的锚固段有0.5m在砾岩层中,有0.2m在泥岩中。当张拉油泵压力达到30MPa时,锚索锚固段被破坏,锚索发生了松动,可锚性试验完成,所用千斤顶的油缸承载面积为5.89cm2,得到锚索在砾岩层和泥岩层中的锚固力为176.92kN。第二组锚索的外露长度为0.5m,深入岩层中的长度为5.0m,锚固段长度为700mm,结合钻孔窥视结果,700mm的锚固段全部在砾岩层中。当张拉油泵压力达到32MPa时,锚索锚固段被破坏,锚索发生了松动,可锚性试验完成,所用千斤顶的油缸承载面积为5.89cm2,得到锚索在砾岩层和泥岩层中的锚固力为188.48kN。

(3)对于4.3m长度锚索,现场得到一组试验数据,锚索的外露长度为0.35m,深入岩层中的长度为4.0m,锚固段长度700mm,结合钻孔窥视结果,700mm的锚固段有0.2m在泥岩层中,有0.5m在2-2煤层中。当张拉油泵压力达到22MPa时,锚索锚固段被破坏,锚索发生了松动,可锚性试验完成,所用千斤顶的油缸承载面积为5.89cm2,得到锚索在泥岩和煤层中的锚固力为129.58N。

根据上述数据分析,西翼回风大巷3-1煤层围岩变化较大,顶板距离砾岩层大约在4.5m左右,考虑到砾岩层钻进难度大,钻孔耗费时间长,以及锚索合理有效长度范围(4.0~6.0m)等综合因素,为了保证锚索有足够的锚固力,提出西翼回风大巷锚索长度确定为5.3m,保证0.5m长度锚固到砾岩层中,超过70%的锚固长度在岩层中,确保了锚索的锚固力,也提高了钻孔的进度和锚索的安装速度及效果。

三、总回风大巷支护方案

结合钻孔窥视和锚索锚固力试验成果,并依据实际围岩条件,塔然高勒煤矿设计回风大巷矩形断面尺寸为宽×高=5400×4000mm,采用高预应力锚网索喷联合支护。具体支护方案如下:

1.顶板布置6根屈服强度500MPa、 型号 φ22-M24-2400的高强锚杆,间排距1000×900mm,配套承载力不低于250kN、规格为150×150×12mm 的拱形托板,采用1支K2335和1支Z2360树脂锚固剂加长锚固;设计锚杆初始预紧力矩为400N.m,锚杆锚固力至少190kN以上,辅助型号W4-280-5200的W钢带及φ6.5的钢筋网护顶;顶板布置3根φ22-1φ19-5300强力锚索,间排距1500×1800mm,配套规格为 300×300×16mm拱型大托板,采用1支K2335和2支Z2360树脂锚固剂,设计锚索预紧力大于250kN。

2.两帮各布置4根与顶板规格与配套附件完全相同的高强锚杆,间排距 1000×900mm,辅助W4-280-450钢护板及φ6.5的钢筋网护帮,技术参数与顶板锚杆要求相同。掘出后及时初喷30~50mm厚度的混凝土封闭围岩,最后复喷150~170mm厚度的混凝土达到设计喷层厚度。

四、支护效果分析

塔然高勒煤矿在支护方案投入井下试验期间,开展了矿压监测工作,对锚杆(索)受力及顶板离层进行系统观察,以评价大巷支护效果。根据日常监测获得的数据,给出了锚杆锚索受力变化特征曲线,见下图。

根据此曲线来评价大巷支护效果,结论如下:

1.顶板三根锚杆受力呈现相似的变化特征,初始施加预应力后,随着时间变化锚杆的受力呈现平稳发展趋势,没有出现明显增大的特征,一直保持了稳定状态。

2.两帮锚杆受力显示相似的变化特征,施加初始预应力后,随着时间推移,锚杆受力大小保持了平稳发展态势,也没有出现反复变化的特点,一直维持了稳定状态。

3.锚索保持了较高预应力水平,随着掘进工作面的向前推进,锚索受力维持了稳定状态,没有出现明显的波动特征。

4.锚杆锚索初始施加较高预应力,大巷围岩得到及时控制,围岩长时间保持了稳定,锚杆锚索的受力大小基本维持在初始应力状态,显现出良好的受力特征。

5.顶板离层指示仪安装后,随着掘进工作面向前推进,深浅部离层始终为0mm,说明采用的支护设计有效地控制了深浅部围岩的离层,保持了大巷顶板的稳定。

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