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汽轮发电机6#大轴在线振值超标分析与处理

2014-06-01

中国设备工程 2014年5期
关键词:汽轮发电满负荷大修

(四川鸿舰重机有限公司设备故障诊断中心,四川 攀枝花 617063)

汽轮发电机6#大轴在线振值超标分析与处理

唐安全

(四川鸿舰重机有限公司设备故障诊断中心,四川 攀枝花 617063)

介绍运用开机数据、频谱分析、相位分析的方法,并结合旋转机械的振动特征,指出了6#大轴在线振值超标原因,并成功消缺。

开机;振值;相位;频谱分析;故障诊断

一、机组振动概述

攀钢发电厂1#发电机为QF-100-2型,双水冷,三相隐极式同步发电机,容量100MW。大轴振值超过150μm为一级报警(黄灯);大轴振值超过200μm为二级报警(红灯)。2010年10月大修后开机,6#大轴3 000r/min定速时在线振值6X为105μm,6Y为22μm,随后振值呈上升趋势,满负荷时振值达209μm,已达2级报警(红灯)。

在随后的运行中振值较稳定,但机组在高振值下长期运行给设备的安全运行埋下隐患。2013年8月要对1#汽轮发电机机组进行大修,为了消除设备安全隐患,决定对6#大轴振动超标的原因进行分析,以利于检修。

二、振动的诊断分析

设备简图及测点示意图(图1)

图1 设备结构及测点分布图

1#汽轮发电机在2010年8月18日开机定速3 000r/min(大修前),6#大轴的6X为75μm,6Y为15μm。2010年11月11日开机定速3 000r/min(大修后)6X为105μm,6Y为22μm,6X的振值比大修前上升了40%,6Y的振值上升了46%,这种现象不正常,说明机组存在某种故障。另外得知2010年大修前和大修后满负荷时6#大轴的振动数据≥ 200μm。

2013年2月15日开机,从开机到满负荷时的振动数据(见表1开机振值)可看出,6#大轴在盘车时(4r/min)6X的振值达10.75μm,6Y的振值达32.7μm;在低速500r/min时,6X的振值达79μm,6Y的振值达66μm;按国标GB/T11348.2—1997,在低速时(500r/ min以下)大轴的原始晃度不能超过一级报警的25%,国内机组大轴的原始晃度通常在20~30μm,而实际的振值超了1倍还多,且500r/min时的振值比盘车时的振值也上升了1倍多,由此说明6#大轴的原始晃度值太大,存在一种“假振”现象。造成大轴原始晃度太大的原因有几种可能:大轴存在转轴不圆度;转轴表面机械损伤;电磁感应;同时还存在转子低速动平衡质量低,残余振动较大的问题。

表1 1#汽轮发电机6#大轴开机在线振值表

在随后的升速过程到3 000r/min定速,振值呈缓慢增加趋势,3 000r/min定速时6X的振值达101μm,6Y的振值达137μm;在带负荷的过程中振值也呈缓慢增加趋势,直到带满负荷,带满负荷时6X的振值达216μm,6Y的振值达197μm,在开机冲转到3 000r/ min定速和带负荷及带满负荷,振值均是呈缓慢上升趋势直到满负荷时振值达最大216μm,在随后的运行中振值基本稳定在200μm至216μm,在这个过程中没有发现其它振动特征。测试发电机转子两端垂直方向相位差为183°,水平方向相位差为168°,6瓦的垂直与水平方向相位差为280°,5瓦的垂直与水平方向相位差为284°,即轴瓦的垂直与水平方向相位差约90°;从相位分析,发电机转子存在轻微不平衡,但这种不平衡是二阶不平衡现象,这与冲转过一阶临界转速时(1 800r/ min左右)无明显的振动共振峰值和3 000r/min时振动明显增大的现象吻合(挠性转子不平衡)。离线测试6瓦的水平方向振值为5.1mm/s,转频占主导(图2),振值变化情况见表2,按振动标准(ISO2372),5瓦和6瓦的瓦振偏大,但还没有超标,报警值为7mm/s;从频谱和相位分析,发电机转子存在轻微不平衡。从基础测试数据看(图3),存在轻微松动现象,这也说明了6瓦轴向的振值上升较快的现象(表2)。

图2 6瓦水平方向频谱图

图3 6#轴承座基础振动值示意图(mm/s)

表2 6#轴承离线振动监测值 mm/s

由于6#大轴的振动含有“假振”成分,故实际振动应扣除最基本的盘车时的“假振”成分32.7μm,或许还应扣除一部分低速(500r/min)时的振动,那么实际的最大振动值应小于183μm。这就与瓦振测试的结果相吻合了。

三、结论

6#大轴在线振值超标的原因是由于原始晃度过大及励磁影响、发电机转子存在轻微不平衡(刚性转子部分)和二阶不平衡(挠性转子部分)造成的。目前运行时振值基本无变化,所以机组可正常运行。

在大修时,建议:

(1)检查发电机转子轴的不圆度、轴颈部位是否存在机械损伤及电磁感应;

(2)检查6瓦基础螺栓的紧固情况;

(3)对发电机转子进行现场动平衡,提高发电机转子的动平衡精度,降低不平衡激励力,达到把振值降低到安全范围内的目的。

1#发电机大修后,在2013年9月17日,经西安热工院对1#发电机的发电机转子做现场动平衡,在发电机转子两端的配重槽中按P5=-P6,360g∠175°/355°加配重,成功的将5X85μm,6X95μm的振动降到5X20μm,6X35μm,满负荷时5X67μm,6X175μm,6X振值偏大,其原因是受电磁感应的影响,离线测试的振值也较小(表2)。从处理后的结果看,证明分析是正确的,避免了盲目处理带来的停机损失。

[1] 寇胜利.汽轮发电机组的振动及现场平衡[M].中国电力出版社.

[2] ENTEK IRD[J].振动分析,1996.

TM311

B

1671-0711(2014)05-0071-02

2014-02-17)

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