65t/h抛煤炉改造为90t/h循环流化床锅炉的应用
2014-05-29蔡卫宏季明
蔡卫宏,季明
(扬州威亨热电有限公司,江苏 扬州 225009)
1 锅炉改造前状况
该公司原2#锅炉为65t/h抛煤炉,运行时锅炉热效率低,排烟温度超过150℃,炉渣含碳量超过20%,飞灰含碳量大于50%,而且锅炉由于密封差,导致漏风严重,标煤产汽量低于6.5 t/tce,因此,锅炉急需进行改造。
2 优化方案
依据1#炉改造的经验,对比了国内多家锅炉生产厂家的技术特性,提出了2#锅炉炉本体总体改造设计方案。
2.1 锅炉烟气通道采用三回程结构布置
在原锅炉基础不变的情况下,烟气通道采用了三回程结构布置,烟气在到达尾部受热面前需经过三个回程的热交换。锅炉烟道三回程结构布置如图1所示。
2.1.1 结构紧凑
通过炉内两片膜式水冷壁对烟气的阻隔,热烟气流经过三个回程,从而加长了烟气流程,燃料颗粒在炉内有良好的高温燃烧条件,停留时间为高速床的2倍,汽包中心标高提高了2.5m,与同样出力的高速流化床锅炉相比,总高度明显降低,而宽度方向尺寸保持不变。
图1 锅炉烟道三回程结构布置示意图
2.1.2 便于燃料燃烧与物料分离
三个回程内部尺寸分别为:第一个回程7800×2300mm(上部),第二回程 7800×1500 mm,第三回程 7800×2300mm。
第一回程下部采用低速床,布风板面积为20.25m2,下部面积较大,提高了细小颗粒在炉内的停留时间及循环倍率,增强了碳颗粒与氧气混合的均匀性。
第二个回程通道变窄,提高了烟气速度,烟气从第二回程进入第三回程,形成惯性分离作用,便于在此之间布置第一级高温“U”型分离器即沉降槽。
第三回程空间变大,造成烟气速度降低,进入过热器之前设有折烟墙,以便降低烟气对过热器的冲刷磨损。
2.1.3 受热面磨损降低
锅炉烟气通道其三个回程结构使锅炉水冷壁面积较大,而且炉膛三回程四周膜式壁全部用耐磨浇注料浇筑,增加了水冷壁抗磨性。
2.2 循环物料分离
为了提高燃料和脱硫剂的利用率,保证物料的循环倍率在30左右,本次项目改造采用了两级分离的方案。第一级高温分离为沉降槽惯性分离,第二级中温分离为旋风分离。物料分离流程见图2。
图2 物料两级分离流程图
2.2.1 沉降槽惯性分离
烟气从第二回程进入第三回程,由于惯性作用,粗细灰颗粒(>0.08mm)在转弯处从烟气中分离出来,并沉降到下部的沉降槽内,沉降槽宽为500mm,高为1800mm,回送装置为6个240mm×180mm的返料窗口,窗中间布有一个Φ50返料喷嘴,返料风为一次风,物料分离效率≥80%。通过沉降槽惯性分离,大粗颗粒物料被分离出来,从而减轻了下级旋风分离的负担,同时也降低了锅炉磨损,提高了锅炉效率。
2.2.2 旋风分离
旋风分离由于其技术比较成熟,一般分离效率较高,用于二级分离器,布置在尾部竖井受热面以前,物料温度为700~800℃,中芯筒为0Cr25N i20不锈钢板板,由于旋风分离进口需要有一定的直线长度,加上旋风筒的直径,因而其所占空间较大。本次改造将尾部烟气竖井向后平移了一跨,以留出4100mm空间用于布置分离器,分离器数量也变为三个,目的是减少直径,方便布置,改造后的分离器中心筒直径为Ф1200mm,旋风筒直径为Ф2200mm,物料回送装置为“U”型返料阀,进出口皆为Ф159mm耐热不锈钢管。
2.3 水冷壁用膜式壁替代光管式水冷壁
膜式壁是由鳍片板与钢管焊接而成,内部焊有销钉,并且用耐火浇注料浇筑,外部包有保温材料,是水冷壁与炉墙结构的结合体,兼有水冷热交换、密封、耐温、保温的功能。而光管式水冷壁只有水冷热交换的功能。为了不影响锅炉的安全运行,本次改造重点解决了以下几方面的问题:
(1)支撑与膨胀。锅炉重型炉墙为砖体结构,砌筑在炉墙支撑座之上,由下向上膨胀,与水冷壁是分开的。而膜式壁是组合体,整体重量全部由钢架承担,因而要对锅炉钢架进行适当加固。三个回程及两个隔板存在一定的膨胀差,需留有一定膨胀间隙。而炉膛膜式壁与尾部分离器的膨胀方向相反,因而需要在连接处加装非金属膨胀带。
(2)密封与磨损。三回程膜式壁主体结构密封性好,但存在多处穿墙管及过热器管穿越密封的问题,为了防止其漏风,本次改造所有穿墙管都加有密封罩,过热器处采用耐火混凝土加微膨胀可塑料密封结构。炉膛与尾部分离器处采用柔性材料密封。膜式壁内侧采用销钉加耐火浇注料浇筑,增加了管壁的耐磨损性能。
(3)安全附件。为了提高其安全稳定性,膜式壁延垂直方向布置了两道绞接式刚性梁;左右前下部装有防摆限位装置;四周及集箱处装有膨胀指示器。
2.4 其他改造措施
炉膛内布置有高传热系数的埋管受热面,采取的防磨办法为管外焊接肋片。炉膛下部加大空间以降低流速,另外再通过扩大管排布置间距,适当提高位置来减轻磨损。
点火形式采用床上木碳点火。点火费用为油点火的1/5,点火时间为油点火的1/2。
3 改造效果
3.1 改造成本低且工期短
由于该项目改造不涉及锅炉基础、钢架、汽包和厂房,加之锅炉本体结构紧凑,因而改造费用及施工周期都大大缩减,总改造费用为1980万元。
3.2 运行稳定。
2#炉自改造运行以来工况稳定,没有发生过重大设备故障,2#炉改造前后运行指标见表1。统计报表显示,经改造后的2#炉,每年可减排烟尘 7.21 t,减排SO231.99 t,年可节约标煤7237 t左右。
表1 2#炉改造前后运行指标