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浓硝酸装置运行常见问题解决方案及装置大型化的探讨

2014-05-25段煜洲唐文骞张友森

化工设计通讯 2014年1期
关键词:单塔大型化铸铁

段煜洲,唐文骞,张友森

(中海油山东化学工程有限责任公司,山东济南 250013)

氨加工

浓硝酸装置运行常见问题解决方案及装置大型化的探讨

段煜洲,唐文骞,张友森

(中海油山东化学工程有限责任公司,山东济南 250013)

探讨浓硝酸装置设备、管道材料的选择,硝酸镁溶液的结晶问题,尾气的达标排放及装置大型化的问题。

浓硝酸装置;材料;结晶;尾气;大型化

浓硝酸是有机化工和基础化工的原料,随着浓硝酸工艺及下游产品的开发,其需求处于一个稳步增长的势头,这也促使硝酸产能进一步提升。工业上其生产方法主要有直接法、间接法、超共沸精馏法。其中,硝酸镁法从上世纪六十年代以来被广泛采用,已发展为成熟可靠的生产路线,目前国内约有92%的浓硝酸厂家采用该工艺,因此,对这一工艺进行深入研究是有必要和有意义的;笔者据对一些硝酸镁法制浓硝酸厂家的走访,及生产厂家的反馈,总结出浓硝酸装置设计、运行中主要存在以下一些问题需特别关注。

1 设备及管道材质的选择

浓硝酸装置在开、停车过程中必须经历一次从稀到浓或从浓到稀的过程,且操作温度也是高低不等,因此,主要设备如浓缩塔、漂白塔、冷凝器必须既耐稀硝酸,又耐浓硝酸;既耐低温,又耐高温,条件非常苛刻。材料耐腐蚀问题十分关键,直接影响设备及装置的正常运行。设备及管道材料的合理选择和正确使用,对于保证浓硝酸装置的良好运行非常重要。

由于高硅铸铁在各种温度和浓度的硝酸、硝酸盐溶液中都有良好的耐腐蚀性,多数厂家选用高硅铸铁来制作硝酸浓缩塔、浓硝酸冷凝器及成品酸冷却器等。浓硝酸冷凝器管程操作温度45~90℃,喷淋水的温度为32~38℃,冷凝器换热管内外温差最大可达58℃,尤其是在冬季开车阶段,硝酸冷凝液的温度升高,与喷淋水的温差变大,在这种情况下,冷凝器换热管容易破裂。成品酸冷却器存在着同样的问题。

个别材料厂家试验了掺铜高硅铸铁的使用,在高硅铸铁中掺入少量的铜(8%以下),可以在一定程度上改善其韧性,在保证其耐腐蚀的条件下,兼具一些更好的机械性能,随温度变化其不再像高硅铸铁一样容易碎和脆裂。一些硝酸厂家开始采用高硅铸铜制作浓硝酸冷凝器及成品酸冷却器,在开停车阶段也可以减少出现换热管破裂的情况,同时具有与高硅铸铁相差无几的耐酸腐蚀性。实践表明,这一材料比高硅铸铁在温度变化较大的浓硝酸环境下有更好的表现。

针对以上设备材质问题,国外硫酸法和硝酸镁法浓缩塔的材质有采用搪玻璃的,且取得了较好的应用效果。搪玻璃设备是将含硅量高的瓷釉涂于金属表面,通过950℃搪烧,使瓷釉密着于金属铁胎表面而成。具有类似玻璃的化学稳定性及金属强度的双重优点,对于各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱等介质均有极强的抗腐蚀性。国内因搪玻璃制造质量问题,尚未使用。

原冶金部北京钢铁研究总院研制的KY705(C)(000Cr16Ni16Si5)高硅奥氏体不锈钢,焊材采用KY705(H)氩弧焊丝[实在不具备氩弧焊条的场合再使用KY705(E)焊条]。2001年为河南辉县化肥厂提供制作浓缩塔精馏段塔体的KY705(C)板材和制作浓硝酸冷凝器的无缝管材,2002年8月同KY704(B)浓缩塔下部提馏段投产运行,总体运行平稳,但有出现泄漏和腐蚀现象。而KY706(00Cr19Ni21Si5)高硅奥氏体不锈钢可以耐不同温度、浓度的硝酸,其硅含量高达5%左右,但是该钢种对敏化态晶间腐蚀十分敏感,且生产成本较高,尚未得到很好的应用。

据铌材的化学性能,铌及其合金在低于100℃所有浓度的硝酸中都有极好的抗腐蚀性能。目前有文献报道,在国外铌材已经应用于硝酸介质的换热器等核心设备中;国内也有企业着手于研究铌换热器的开发,如四川泸州一家硝酸厂将铌材应用于硝酸冷凝器,效果较好。但我国对于铌制容器的设计与制造至今还没有相关的标准,且铌作为稀有金属价格较为昂贵,因此,铌换热器仍没有大规模推广使用。

若是可以找到既耐稀硝酸,又耐浓硝酸;既耐低温,又耐高温,且价格较为合理的材料,对浓硝酸工业的发展将是一大突破。

2 硝酸镁溶液的结晶问题

硝酸镁结晶曲线如图1所示。当硝酸镁浓度大于67.6%时,结晶温度随溶液浓度增加而升高,在浓硝酸装置中,稀硝酸镁的浓度为64%~68%,当浓度为64%时,结晶温度为80℃;浓硝酸镁溶液的浓度为72%~76%,当浓度为74%时,结晶温度为120℃。也就是说,当温度低于120℃时,74%的硝酸镁溶液就要结晶。当浓度超过81.9%时,结晶温度呈直线上升。

图1 Mg(NO3)2-H2O体系的结晶曲线

不同温度下硝酸镁水溶液的粘度与硝酸镁含量的关系见图2。硝酸镁含量越大,则粘度也越大;含量增加至70%以上时,粘度急剧增高。

图2 溶液粘度与硝酸镁含量的关系

据生产厂家的介绍,尤其是浓硝酸镁管线,在停车时,物料不流动,如果处理不及时,同时温度降度,硝酸镁溶液粘度增加,温度接近结晶点时,浓硝酸镁溶液很快就会结晶。为此,就设计的角度而言,连接设备的硝镁管线应尽量短,保持管线有一定坡度,做好管线伴热,硝镁管线设计补水口;就操作的角度而言,开停车时要安排好先后顺序,停车时及时通过补水口给硝镁管线补充热水,防止停车过程中硝酸镁在管线中结晶。

3 浓硝酸尾气的达标排放

浓硝酸生产过程中不可避免地会产生NOx,NOx是大气主要污染物之一,不但对人身有伤害,同时会引发光化学烟雾、酸雨等环境问题。浓硝酸塔尾气的主要成分是NOx,但是因塔尾气压力受限,不能用氨催化还原法来进行处理。目前,塔尾气处理的方法有:将尾气引至高处排放;用空气稀释后就地排放;送至稀硝酸排气筒与稀硝酸尾气一起排放——以上处理方法肯定不能达到新国标要求。

目前,业内正在探讨的几种新方法如下。

(1)碱液吸收法。就是采用碱液吸收NOx,反应机理如下:

该法主要有两种工艺,一种是塔式吸收,一种是碱水喷射器吸收。塔式吸收效果更优。其原理皆是增加碱液与NOx的反应程度,但是由于反应机理所限,NO2的存在可以促进碱液吸收速度,NO/NO2(体积比)对吸收效率有较大影响。有一些企业采用高浓度配气(NO2)来增加吸收效率,效果要优于单纯吸收,但是NO/NO2不好控制,因此,此法还是有一定的局限性。

(2)压缩机加压法。浓硝酸生产规模较大时,排出的塔尾气量较多,将气体送至压缩机,压缩机出口压力0.45 MPa(A),送至稀硝酸低压反应水冷器后,由稀硝酸装置对这部分气体进行回收处理,此法解决了塔尾气的排放问题,但是NOx压缩机造价昂贵,而且尾气含水量较高,对压缩机寿命影响较大,运行不是十分理想。

(3)低温吸收法。采用浓度为25%~30%的稀硝酸在25℃时来吸收尾气,其反应为当温度低于25℃时该吸收反应会终止于生成亚硝酸上,然后将该物料送至吸收塔相应塔板,利用其热稳定性在吸收塔内转化为硝酸。此法处理的NOx浓度可降至300×10-6,此时可以与稀硝酸排气筒内的尾气一同排放。

由此看来,目前浓硝酸尾气处理方法仍然有一定的局限性。若是可以开发出低压处理NOx的方法,将会有很好的应用前景。

4 单塔生产能力的提高和装置大型化前景

目前,浓硝酸装置绝大部分厂家采用直径1 m的塔,单塔产能约20 kt/a,主要靠并列单塔(多系列)来提高产能。以100 kt/a浓硝酸装置为例,需5台直径1 m的硝酸浓缩塔;一个150 kt/a的浓硝酸项目,要用8台直径1 m的塔来实现这一产能。单塔多系列,优点是由于目前浓硝酸装置跑、冒、滴、漏现象较为普遍,独立操作有故障时好维修,可以只停一套装置,而不是所有装置都停下;但是带来的问题包括投资成本变大,控制系统也要上多套,工艺操作较为频繁。

随着新上装置生产规模的提高,很多生产厂都希望将硝酸浓缩塔放大,希望放大至1.6 m或更大,单塔产能为100 kt/a,这样就可以减少浓缩塔台数,缩小占地面积,同时管道、阀门、仪表投资都相应减少,工艺操作更为简单,有效节约工程投资及运营成本。

现有装置提高产能,以直径1.2 m塔为例,在硝酸和硝酸镁沸点进料的条件下,塔顶冷凝器和塔底再沸器有足够换热面积时,直径1.2 m塔产能提高到35 kt/a是有可能的;建设100 kt/a的装置只要3台直径1.2 m的浓缩塔系统就够了,迈出了硝酸镁法浓硝酸生产大型化的第一步。

我国稀硝酸生产正实现大型化,单套生产能力从100 kt/a、150 kt/a、270 kt/a到360 kt/a,而浓硝酸生产仍停留在直径1.0 m、直径1.2 m高硅铸铁塔,单塔生产能力20 kt/a、25 kt/a。

实现硝酸镁法浓硝酸生产大型化,首先要解决浓缩塔的问题,从国外的报道来看,直径1.6 m、高27 m的搪玻璃浓缩塔,产能可达100 kt/a;其次要解决浓缩塔顶冷凝器材质的选用问题。目标已明确,我公司已经积累了多年浓硝酸装置设计运行的经验,只要有工程设计的机会,又有业主的要求,实现硝酸镁法浓硝酸生产大型化指日可待。若是以上谈到的几个方面的问题都可得到较好的解决,浓硝酸产业将会迎来发展的另一个春天,也会更好地带动上下游产业的发展。

[1]包益国.浓硝酸尾气处理装置运行情况小结[J].硝酸硝酸盐通讯,2011,(2):7~8.

[2]赵秀文,卫宏远.硝镁法浓硝酸生产中值得注意的几个问题[J].甘肃科技,2006,23(5):107~109.

[3]唐文骞.浓硝酸尾气处理方法探讨[J].化工设计通讯,2011,37(6):76~79.

[4]王金玉.硝镁法浓硝酸生产的材料比选分析[J].化工设备与管道,2002,39(1):55~57.

The Solutions for Sommon Problems in Concentrated HNO3Unit Operation and Discussion of HNO3Large-Scale Production

DUAN Yu-zhou,TANG Wen-qian,ZHANG You-sen
(CNOOC Shandong Chemical Engineering Co.,Ltd.,Jinan Shandong 250013,China)

Discuss the problems of the concentrated HNO3unit equipment,the choice of pipe material,the magnesium nitrate solution crystallization,exhaust emission standard and concentrated HNO3large-scale production.

concentrated HNO3unit;material;crystallization;exhaust;large-scale

TQ111.26

B

1003-6490(2014)01-0085-03

2013-07-10

段煜洲(1980-),男,山东鱼台人,工程师,从事化工设计工作。

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