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如何提高发变组保护正确投入率

2014-04-21

新媒体研究 2014年4期

摘 要 发变组保护是发电厂的重要组成元件,它的可靠运行将直接决定连在其上面的发电机、变压器、输电线路、配电线路的可靠运行。文章就国电南自GDT801型发变组保护二次线接线不合理、引起相关保护误动方面,从如何提高保护投入率制定了几项对策,对防止由于停机而影响机组发电量和供热事故的发生进行讨论分析。

关键词 发变组保护;二次线;投入率

中图分类号:TM772 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)04-0140-01

本文论述的发变组保护为国电南自GDT801型,主要配置了发电机定子接地、发电机定子匝间、发电机差动、主变差动、发电机过流等共28大项保护。自投产以来,由于在二次接线、定值、保护投入等方面存在不合理因素。造成部分保护不能正确投入,若不及时消除,将造成继电保护事故的发生。通过不断完善发变组保护装置的性能,才能提高发变组保护正确投入率,保证机组安全稳定运行。

1 现状调查

1)发变组保护二次接线存在不合理现象,针对实际情况,进行了调查。

#1、2发电机出口PT和开口三角二次N线未独立引至保护屏一点接地,易引起定子接地保护不正确动作。

#1、2机断路器启动失灵保护回路中,断路器三相开入接点串联不满足要求,开关非全相时不能启动失灵。

#1、2机变组保护电流、电压回路有共用端子排现象,易引起过热或接触不良,引起相关过流保护误判。

2)针对机组大小修试验项目,验证装置的固有缺陷,进行了调查。

#1机发变组保护厂变通风,C套保护发电机断水跳闸没有出口。引起非电量保护拒动。

#1、2机发变组保护C屏保护启动失灵压板回路错误,易引起开关非全项后不启动失灵保护。

3)由于其他原因造成以下保护未投入,进行了调查。

发电机过激磁未投入跳闸。

发变组3W定子接地未投入。

4)发变组保护不能正确投入排列图。

图1

2 主要因素

通过统计、分析认定主要因素为:

1)设计不符合规程要求。

2)投产检验不认真。

3)设备参数与实际不符。

4)出口方式不合理。

3 制定对策

1)影响发变组保护正确投入的主要原因之一是保护设计错误,二次回路接线错误。

①#1、2机断路器启动失灵保护中,断路器三相开入接点串联不满足要求,当非全相时该接点不能闭合,造成发电机负序电流增加,如作用时间超过允许值将烧损发电机转子。由此改为并联。

②发电机电压回路二、三次N线分开引入保护屏,确保装置电压准确。

③大小修对照原理图,核对接线图,每一个线号、电缆号、接线位置以及接线两端的正误都得仔细核对。信号回路短连片没有短接,致使保护信号不能正常发出,造成运行人员误判。启动失灵电缆号、线号标错,易引起保护试验时误动作。

④将#1、2机变组保护电流回路、电压回路共用端子应分开,避免端子过热,保护误判。

2)对于出口方式问题,我们主要采取如下对策。

①改变保护装置的出口方式可以防止保护误动,由于非电量保护存在误动情况,按照国家电网公司要求,我们变更了变压器压力释放、油温、绕组温度的出口方式,由跳闸改为报警。下面是非电量变更情况列表。

②将发电机过激磁保护投入跳闸。

③投入#2机发变组3W定子接地。

3)在装置试验方面,我们发现并解决了如下问题。

①#1机发变组保护厂变通风,C套保护发电机断水跳闸没有出口。更换出口板。

②#1、2机发变组保护C屏保护启动失灵压板回路错误。开关非全相时不能启动失灵保护,已改正。

③#1机A修中发现CPUB不能出口,CPUB板损坏,已更换。

4 取得的成果

1)通过对发变组继电保护装置检查、试验、定检以及改造等措施使得发变组保护在保护设备安全运行上发挥着重大作用。

2)目前仅有#1机3W定子接地及主变差动保护不能实现五次谐波闭锁等2项没有完成。

3)发变组保护正确投入率为增加为92.86%,保证了机组安全稳定运行。

5 经济效益方面

2013年11月5日,励磁调节器工控机死机,调节失灵,发变组过激磁保护的正确动作,此外,还有两次定子接地和一次转子接地的正确动作,防止了发电机烧损事故的发生,这是最大的经济效益。图2是过激磁保护动作后的故障录波曲线。

图2

从图中可以看出,过激磁动作后,跳开发电机出口开关和灭磁开关。发电机出口电压有效值为:43.1/1.414=30.48 kV,且波形发生畸变。

6 社会效益方面

今后应加强人员技术培训,防止由于人员失误造成影响保护误动的事件发生,掌握设备的运行状况,及时发现设备缺陷,并加以调查分析,做好防范措施。认真进行继电保护定值年度校验工作,及时更新设备参数,提高保护装置正确投入。防止了由于停机而影响机组发电量和供热事故的发生,为安全生产创造了良好的社会效益。

参考文献

[1]王路波,郭轶,董一凡.大型发变组微机保护探讨[J].黑龙江电力,2006(05).endprint

摘 要 发变组保护是发电厂的重要组成元件,它的可靠运行将直接决定连在其上面的发电机、变压器、输电线路、配电线路的可靠运行。文章就国电南自GDT801型发变组保护二次线接线不合理、引起相关保护误动方面,从如何提高保护投入率制定了几项对策,对防止由于停机而影响机组发电量和供热事故的发生进行讨论分析。

关键词 发变组保护;二次线;投入率

中图分类号:TM772 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)04-0140-01

本文论述的发变组保护为国电南自GDT801型,主要配置了发电机定子接地、发电机定子匝间、发电机差动、主变差动、发电机过流等共28大项保护。自投产以来,由于在二次接线、定值、保护投入等方面存在不合理因素。造成部分保护不能正确投入,若不及时消除,将造成继电保护事故的发生。通过不断完善发变组保护装置的性能,才能提高发变组保护正确投入率,保证机组安全稳定运行。

1 现状调查

1)发变组保护二次接线存在不合理现象,针对实际情况,进行了调查。

#1、2发电机出口PT和开口三角二次N线未独立引至保护屏一点接地,易引起定子接地保护不正确动作。

#1、2机断路器启动失灵保护回路中,断路器三相开入接点串联不满足要求,开关非全相时不能启动失灵。

#1、2机变组保护电流、电压回路有共用端子排现象,易引起过热或接触不良,引起相关过流保护误判。

2)针对机组大小修试验项目,验证装置的固有缺陷,进行了调查。

#1机发变组保护厂变通风,C套保护发电机断水跳闸没有出口。引起非电量保护拒动。

#1、2机发变组保护C屏保护启动失灵压板回路错误,易引起开关非全项后不启动失灵保护。

3)由于其他原因造成以下保护未投入,进行了调查。

发电机过激磁未投入跳闸。

发变组3W定子接地未投入。

4)发变组保护不能正确投入排列图。

图1

2 主要因素

通过统计、分析认定主要因素为:

1)设计不符合规程要求。

2)投产检验不认真。

3)设备参数与实际不符。

4)出口方式不合理。

3 制定对策

1)影响发变组保护正确投入的主要原因之一是保护设计错误,二次回路接线错误。

①#1、2机断路器启动失灵保护中,断路器三相开入接点串联不满足要求,当非全相时该接点不能闭合,造成发电机负序电流增加,如作用时间超过允许值将烧损发电机转子。由此改为并联。

②发电机电压回路二、三次N线分开引入保护屏,确保装置电压准确。

③大小修对照原理图,核对接线图,每一个线号、电缆号、接线位置以及接线两端的正误都得仔细核对。信号回路短连片没有短接,致使保护信号不能正常发出,造成运行人员误判。启动失灵电缆号、线号标错,易引起保护试验时误动作。

④将#1、2机变组保护电流回路、电压回路共用端子应分开,避免端子过热,保护误判。

2)对于出口方式问题,我们主要采取如下对策。

①改变保护装置的出口方式可以防止保护误动,由于非电量保护存在误动情况,按照国家电网公司要求,我们变更了变压器压力释放、油温、绕组温度的出口方式,由跳闸改为报警。下面是非电量变更情况列表。

②将发电机过激磁保护投入跳闸。

③投入#2机发变组3W定子接地。

3)在装置试验方面,我们发现并解决了如下问题。

①#1机发变组保护厂变通风,C套保护发电机断水跳闸没有出口。更换出口板。

②#1、2机发变组保护C屏保护启动失灵压板回路错误。开关非全相时不能启动失灵保护,已改正。

③#1机A修中发现CPUB不能出口,CPUB板损坏,已更换。

4 取得的成果

1)通过对发变组继电保护装置检查、试验、定检以及改造等措施使得发变组保护在保护设备安全运行上发挥着重大作用。

2)目前仅有#1机3W定子接地及主变差动保护不能实现五次谐波闭锁等2项没有完成。

3)发变组保护正确投入率为增加为92.86%,保证了机组安全稳定运行。

5 经济效益方面

2013年11月5日,励磁调节器工控机死机,调节失灵,发变组过激磁保护的正确动作,此外,还有两次定子接地和一次转子接地的正确动作,防止了发电机烧损事故的发生,这是最大的经济效益。图2是过激磁保护动作后的故障录波曲线。

图2

从图中可以看出,过激磁动作后,跳开发电机出口开关和灭磁开关。发电机出口电压有效值为:43.1/1.414=30.48 kV,且波形发生畸变。

6 社会效益方面

今后应加强人员技术培训,防止由于人员失误造成影响保护误动的事件发生,掌握设备的运行状况,及时发现设备缺陷,并加以调查分析,做好防范措施。认真进行继电保护定值年度校验工作,及时更新设备参数,提高保护装置正确投入。防止了由于停机而影响机组发电量和供热事故的发生,为安全生产创造了良好的社会效益。

参考文献

[1]王路波,郭轶,董一凡.大型发变组微机保护探讨[J].黑龙江电力,2006(05).endprint

摘 要 发变组保护是发电厂的重要组成元件,它的可靠运行将直接决定连在其上面的发电机、变压器、输电线路、配电线路的可靠运行。文章就国电南自GDT801型发变组保护二次线接线不合理、引起相关保护误动方面,从如何提高保护投入率制定了几项对策,对防止由于停机而影响机组发电量和供热事故的发生进行讨论分析。

关键词 发变组保护;二次线;投入率

中图分类号:TM772 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)04-0140-01

本文论述的发变组保护为国电南自GDT801型,主要配置了发电机定子接地、发电机定子匝间、发电机差动、主变差动、发电机过流等共28大项保护。自投产以来,由于在二次接线、定值、保护投入等方面存在不合理因素。造成部分保护不能正确投入,若不及时消除,将造成继电保护事故的发生。通过不断完善发变组保护装置的性能,才能提高发变组保护正确投入率,保证机组安全稳定运行。

1 现状调查

1)发变组保护二次接线存在不合理现象,针对实际情况,进行了调查。

#1、2发电机出口PT和开口三角二次N线未独立引至保护屏一点接地,易引起定子接地保护不正确动作。

#1、2机断路器启动失灵保护回路中,断路器三相开入接点串联不满足要求,开关非全相时不能启动失灵。

#1、2机变组保护电流、电压回路有共用端子排现象,易引起过热或接触不良,引起相关过流保护误判。

2)针对机组大小修试验项目,验证装置的固有缺陷,进行了调查。

#1机发变组保护厂变通风,C套保护发电机断水跳闸没有出口。引起非电量保护拒动。

#1、2机发变组保护C屏保护启动失灵压板回路错误,易引起开关非全项后不启动失灵保护。

3)由于其他原因造成以下保护未投入,进行了调查。

发电机过激磁未投入跳闸。

发变组3W定子接地未投入。

4)发变组保护不能正确投入排列图。

图1

2 主要因素

通过统计、分析认定主要因素为:

1)设计不符合规程要求。

2)投产检验不认真。

3)设备参数与实际不符。

4)出口方式不合理。

3 制定对策

1)影响发变组保护正确投入的主要原因之一是保护设计错误,二次回路接线错误。

①#1、2机断路器启动失灵保护中,断路器三相开入接点串联不满足要求,当非全相时该接点不能闭合,造成发电机负序电流增加,如作用时间超过允许值将烧损发电机转子。由此改为并联。

②发电机电压回路二、三次N线分开引入保护屏,确保装置电压准确。

③大小修对照原理图,核对接线图,每一个线号、电缆号、接线位置以及接线两端的正误都得仔细核对。信号回路短连片没有短接,致使保护信号不能正常发出,造成运行人员误判。启动失灵电缆号、线号标错,易引起保护试验时误动作。

④将#1、2机变组保护电流回路、电压回路共用端子应分开,避免端子过热,保护误判。

2)对于出口方式问题,我们主要采取如下对策。

①改变保护装置的出口方式可以防止保护误动,由于非电量保护存在误动情况,按照国家电网公司要求,我们变更了变压器压力释放、油温、绕组温度的出口方式,由跳闸改为报警。下面是非电量变更情况列表。

②将发电机过激磁保护投入跳闸。

③投入#2机发变组3W定子接地。

3)在装置试验方面,我们发现并解决了如下问题。

①#1机发变组保护厂变通风,C套保护发电机断水跳闸没有出口。更换出口板。

②#1、2机发变组保护C屏保护启动失灵压板回路错误。开关非全相时不能启动失灵保护,已改正。

③#1机A修中发现CPUB不能出口,CPUB板损坏,已更换。

4 取得的成果

1)通过对发变组继电保护装置检查、试验、定检以及改造等措施使得发变组保护在保护设备安全运行上发挥着重大作用。

2)目前仅有#1机3W定子接地及主变差动保护不能实现五次谐波闭锁等2项没有完成。

3)发变组保护正确投入率为增加为92.86%,保证了机组安全稳定运行。

5 经济效益方面

2013年11月5日,励磁调节器工控机死机,调节失灵,发变组过激磁保护的正确动作,此外,还有两次定子接地和一次转子接地的正确动作,防止了发电机烧损事故的发生,这是最大的经济效益。图2是过激磁保护动作后的故障录波曲线。

图2

从图中可以看出,过激磁动作后,跳开发电机出口开关和灭磁开关。发电机出口电压有效值为:43.1/1.414=30.48 kV,且波形发生畸变。

6 社会效益方面

今后应加强人员技术培训,防止由于人员失误造成影响保护误动的事件发生,掌握设备的运行状况,及时发现设备缺陷,并加以调查分析,做好防范措施。认真进行继电保护定值年度校验工作,及时更新设备参数,提高保护装置正确投入。防止了由于停机而影响机组发电量和供热事故的发生,为安全生产创造了良好的社会效益。

参考文献

[1]王路波,郭轶,董一凡.大型发变组微机保护探讨[J].黑龙江电力,2006(05).endprint