煤粉锅炉低NOx燃烧器系统改造
2014-03-24徐炳文
徐炳文
(华电国际莱城发电厂,山东 莱芜 271100)
煤粉锅炉低NOx燃烧器系统改造
徐炳文
(华电国际莱城发电厂,山东 莱芜 271100)
为节能减排,提出了锅炉燃烧器系统改造项目。锅炉低氮改造后,锅炉热效率提高1%,锅炉NOx排放量大幅减少,排放浓度标准降到了220mg/m3。
节能减排;氮氧化物;空气分级;水平浓淡;燃烧器
在燃煤电厂排放的大气污染物中,氮氧化物(NOx)对生态环境和人体健康的危害极大,且难以处理,所以成为重点控制排放的污染物之一。
一、机组介绍
华电国际电力股份有限公司莱城发电厂4锅炉采用亚临界、中间一次再热、控制循环汽包炉,型号为SG-1025/17.44-M844。该锅炉为单炉膛、平衡通风、固态排渣、四角切圆燃烧方式,设计燃煤为高挥发份烟煤,点火、助燃用油为0号柴油。
制粉系统配置3台BBD4062双进双出直吹式磨煤
机,燃烧方式为四角顺时针切圆,每角共有6个一次风口、6个燃料二次风口、11个辅助二次风口,顶层为两层消旋风,燃烧器摆角上下摆动30°,锅炉主要设计参数见表1。
表1 锅炉主要设计参数
二、燃烧系统低氮改造
1.多空气分级低NOx燃烧技术
首先在沿炉膛高度的垂直方向采取3次空气分级,即在主燃烧器区域送入一次风和二次风,在紧邻主燃烧区的上方OFA喷嘴送入部分燃尽风;从低位SOFA燃烧器送入剩余的部分燃尽风;将剩余的燃尽风从高位SOFA燃烧器送入。其次,主燃烧器一次风燃烧装置上采取水平浓淡分离技术,实现炉膛水平方向的空气分级燃烧。另外,主燃烧器的部分二次风喷嘴采取正向偏置布置,形成部分贴壁风,推迟了该部分二次风与煤粉气流的混合,也在炉膛水平方向形成了一定程度的空气分级燃烧。这样就在挥发氮析出后,将主燃烧器区域的过量空气系数降低,在整个炉膛内沿垂直和水平方向实现多次空气分级燃烧,促使挥发氮转化成N2,从而减少总的NOx生成量。同时,因富燃料欠氧,炉膛的燃烧温度也会相对降低,也在一定程度上降低了热力型NOx的生成量。
2.燃烧器改造
主燃烧器上部设置OFA,主燃烧器上方标高32 850mm处布置低位SOFA,标高35 950mm处布置高位SOFA,沿炉膛高度方向形成垂直3次空气分级;一次风采用水平浓淡,使浓煤粉主要集中在火焰温度高的炉膛中心,空气含量高的淡煤粉则分布在炉膛四周,使一次风气流在水平方向形成空气分级;主燃烧器区域布置了4层贴壁风,使该部分二次风与主气流在水平方向推迟混合,即在水平方向也形成了空气分级;上述多空气分级措施可大大减少NOx的生成。SOFA燃烧器分低位和高位布置,相对单一SOFA布置更容易有利于分级燃烧,以及炉膛氧量以及燃烧温度分布更均匀(见表2)。
表2 SOFA燃烧器规范
SOFA燃烧器喷嘴可以垂直方向上下摆动±30°(DCS控制),同时可水平方向摆动±15°(手动);每个喷嘴均有调节风门挡板,对喷嘴的风量根据运行要求进行自动调节(DCS控制),燃烧器改造设计参数见表3。
表3 燃烧器改造设计参数
(1)燃烧器喷嘴出口端四角设计成圆弧形,有利
于保持出口射流刚性,减少燃烧器掉粉;喷嘴尾部也设计成圆弧形,使喷嘴在上下摆动时,间隙风漏风不会增加,可维持二次风的刚性,提高锅炉燃烧效率。
(2)对燃烧器密封和保温进行优化设计,可以降低燃烧器的漏风和散热,降低燃烧器周围的温度,不仅有利于燃烧和提高效率,还可以改善摆动汽缸和执行器的工作环境,确保上述设备的可靠性。
(3)维持原燃烧器的射流角度和切圆大小不变,对原燃烧器设计参数也只是进行了微调,这样可最大程度地维持原燃烧器的特点。
(4)主燃烧器整体不需改动,所有一次风、二次风的标高均不改变。煤粉管道、煤粉弯头的标高、走向以及结构形式不做改动。油枪、火检等设备安装位置均不改变。
3.一次风管道改造
一次风采用弯头式水平浓淡,在形成浓淡燃烧的条件下,可形成“风包粉”,有利于防止或减轻炉膛结渣和高温腐蚀。浓、淡煤粉间设有垂直钝体,使浓淡一次风之间形成6°的夹角,既可起到卷吸高温烟气的作用,也可推迟浓淡一次风的混合。既有利于着火稳燃,又可确保水平浓淡燃烧,减少NOx的生成(图1)。
图1 一次风水平浓淡示意图
另外,一次风喷嘴出口上下加装扩压器,可增强对高温烟气的卷吸,同时也推迟了二次风的混入,均有利于着火与稳燃,也可降低NOx生成。一次风喷嘴采用均等的周界风,既起到冷却喷嘴的作用,同时有利于保持一次风气流的刚性。
4.二次风系统改造
主燃烧器中布置2层(AB2、BC2)水平偏置(贴壁)辅助二次风,将2层(B、C)油风室对应的辅助二次风喷口中的部分风设计为水平偏置(贴壁)辅助二次风。不仅可提高炉膛高温燃烧区域水冷壁附近的氧量,防止炉膛的结焦和高温腐蚀,而且也在炉膛水平方向形成分级送粉,可减少NOx的生成;锅炉有结焦倾向时,应开大AB2、BC2、B、C层贴壁风运行,并加强锅炉水冷壁吹灰。
5.空气预热器改造
(1)两台空预器在A级检修后,更换蓄热元件冷端原有吹灰器,并增加高压水枪管,增设热端吹灰器,介质仍为原有蒸汽汽源,增强吹灰效果;完成密封改造,更换蓄热元件、热端及冷端扇形板、轴向密封板、径向轴向旁路密封片,提高空预器的换热效率。
(2)每台空预器增加1只热段吹灰器。正常运行中空预器吹灰维持压力1.3MPa,最大不得超过1.37MPa。
(3)空预器吹灰器有常速和慢速方式。常速方式下,吹灰过程约在35min内完成;慢速方式下,吹灰过程约在74min内完成。吹灰器吹灰正常选常速方式运行。
(4)空预器吹灰流程,先运行下部冷端吹灰器,吹灰过程约在35min完成;再运行上部热端吹灰器,吹灰过程约在35min完成。
三、结语
燃烧器改造后飞灰可燃物含量达到了设计值,没有出现大幅升高的现象;最低稳燃负荷达到设计要求;过热器、再热器超温情况较改造前大幅减少。
通过此次燃烧系统升级改造后,机组在额度负荷下,NOx的排放浓度由600mg/m3降到了220mg/m3,达到了减排的目的,取得了良好的效果。
锅炉热效率增加了约1%,节约了燃料成本,增加了机组的经济性,提高了企业竞争力。
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